趙偉軍,張剛才
(河南省濟源市鋼鐵(集團)有限公司煉鐵廠,河南濟源 656450)
5#,6#高爐軟水泵運行模式采用2 用無備機,具體運行參數(shù)見表1。工業(yè)水泵運行模式采用3 用1 備,具體運行參數(shù)見表2。
表1 5#,6#高爐軟水泵改造前運行參數(shù)
表2 5#,6#工業(yè)水泵組改造前運行參數(shù)
(1)煉鐵廠水泵房2#高爐軟水泵、5#高爐軟水泵、5#高爐軟水泵、5#,6#高爐噴淋泵、5#,6#高爐工業(yè)水泵采用老舊水力模型,自身設計效率低。
(2)系統(tǒng)設計選型偏差,致使水泵偏離最佳工況點運行,運行效率降低。
(3)部分系統(tǒng)泵出口閥門未全開,局部管路阻力增大,影響泵的運行效率,造成運行能耗高。
(4)部分水泵現(xiàn)場運行過程中,部分水泵軸封漏水嚴重,容積損失較大。
(5)6#高爐軟水系統(tǒng)目前采用2 臺軟水泵供水,電能浪費更為嚴重。
圖1 系統(tǒng)改造前示意
通過現(xiàn)場實際考察及數(shù)據(jù)測量,在滿足工況環(huán)境,不更換水泵電機的條件下,設計制作一套符合實際生產(chǎn)的方案?!傲可矶ㄖ啤备咝Ч?jié)能水泵,水泵的運行效率得到提升,同時拓寬水泵高效區(qū),確保水泵的運行效率遠遠高出普通水泵,達到降本增效的目的(圖2~圖4)。
(1)將5#,6#爐軟水系統(tǒng)水泵各更換一臺高效節(jié)能泵,5#爐單泵流量達到3100 m3/h,6#爐單泵流量達到2600 m3/h,單泵運行,節(jié)約電耗。
(2)將5#,6#爐工業(yè)水泵更換3 臺高效節(jié)能泵,保持原泵流量,節(jié)約電耗。
圖2 6#爐4#軟水泵改造
圖3 5#爐2#軟水泵改造
圖4 5#,6#爐2#,4#工業(yè)水泵改造
(1)高爐軟水供水泵進行1 替2 改造,改后泵組可以以1 用1 備進行運行,其具體的改造后參數(shù)見表3,設備年運行時間按8300 h、電費按0.53元/kW·h。改造后的經(jīng)濟效益見表4。
(2)高爐工業(yè)水泵組進行2 替2 改造,改后泵組還是以2 用1 備方式運行,具體改造參數(shù)見表5,改造后的經(jīng)濟效益見表6。
(3)根據(jù)以上分析數(shù)據(jù)得出,該項目年節(jié)約電費為374.46 萬元。
表3 5#,6#高爐的壓力參數(shù)值
表4 5#,6#高爐1 替2 改造節(jié)電效益
表5 工業(yè)水泵組改造后的壓力參數(shù)值
表6 工業(yè)水泵組改造后的壓力參數(shù)值
節(jié)能水泵是為各類循環(huán)水泵專門設計,它將各類先進技術融合在一起。通過設計、開模和加工的全過程控制,滿足設計要求、降低加工誤差,與設計理念保持一致,在使用中,流體在節(jié)能水泵內部循環(huán)時,可出現(xiàn)規(guī)則的流動狀態(tài),降低了對水泵進出口的沖擊,避免絮流現(xiàn)象的發(fā)生,增大水泵流量,減少無用功的產(chǎn)生。節(jié)能水泵在流量保持不變的情況下,降低水泵的有效軸功率,使其生產(chǎn)效率高,且對生產(chǎn)無任何影響。通過這次改造,結合實際現(xiàn)狀,認為公司水泵節(jié)能還有很大空間,將繼續(xù)推廣。