高 楠,鄧 文2,高 巖3,李云鵬2,關(guān)延卿4,鄭麗群
(1.沈陽中科韋爾腐蝕控制技術(shù)有限公司,遼寧 沈陽 110180; 2.中國(guó)石油四川石化分公司,四川 彭州 611900; 3.山東新華制藥股份有限公司,山東 淄博 255000; 4.中石油撫順石化分公司,遼寧 撫順 113000)
A煉油廠渣油加氫裝置采用固定床渣油加氫脫硫工藝,以減壓重蠟油和減壓渣油為原料,經(jīng)過催化加氫,脫除硫、氮、金屬等雜質(zhì),為催化裂化裝置提供原料,同時(shí)生產(chǎn)部分柴油,并副產(chǎn)少量石腦油和燃料氣。2017年11月下旬,該裝置汽提塔頂空冷器(EA-3001)發(fā)生腐蝕泄漏,泄漏部位位于在入口B臺(tái)左上角。發(fā)生泄漏后車間緊急安排檢測(cè),帶壓堵管。針對(duì)發(fā)生的泄漏問題展開了檢測(cè),獲取相關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行了分析研究,提出了相應(yīng)的防腐蝕措施。
原料來自反應(yīng)部分的熱低分油,與預(yù)熱后的冷低分液混合后一起進(jìn)入汽提塔C-3001,塔底采用4.0 MPa蒸汽汽提。塔頂部氣相經(jīng)汽提塔頂空冷器(EA-3001)、汽提塔頂后冷器(E-3002)冷凝冷卻后進(jìn)入汽提塔頂回流罐(V-3001)進(jìn)行氣/油/水三相分離,V-3001頂氣體在壓力控制下進(jìn)入E-2004和V-2008去加氫裂化脫硫;V-3001底部水包排出的酸性水進(jìn)入V-2011脫氣后出裝置。為了減輕塔頂管道和換熱器的腐蝕,汽提塔的頂部管道注入緩蝕劑,為防止銨鹽產(chǎn)生,在空冷器前管段設(shè)有間斷注水設(shè)施。汽提塔底油經(jīng)F-3001加熱至合適溫度后送至分餾塔。汽提塔部分的簡(jiǎn)易工藝流程圖及注劑點(diǎn)和泄漏點(diǎn)的位置見圖1。
圖1 渣油加氫汽提工藝流程
分別采用測(cè)厚、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)窺鏡檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室能譜分析等手段開展了檢測(cè)。
空冷器EA-3001A/B測(cè)厚結(jié)果見表1。測(cè)點(diǎn)示意圖如圖2所示。兩臺(tái)空冷管束最薄1.6~1.7 mm(原始壁厚2.5 mm)。
表1 空冷換熱管測(cè)厚數(shù)據(jù) mm
圖2 空冷換熱管測(cè)厚示意
汽提塔頂空冷器(EA-3001)泄漏發(fā)生在入口B臺(tái)左上角,見圖3。拆卸空冷絲堵,對(duì)管束管板焊接部位取樣分析以及內(nèi)窺鏡檢查,詳見圖4。打開絲堵檢查發(fā)現(xiàn)管口有泥垢,且管內(nèi)壁伴有少量的白色結(jié)晶物,內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn)管束內(nèi)呈現(xiàn)出均勻腐蝕減薄,泥垢鏟除清理后發(fā)現(xiàn)管內(nèi)壁局部產(chǎn)生垢下腐蝕。
圖3 彎頭焊接處現(xiàn)場(chǎng)位置
圖4 管束端部泄漏內(nèi)窺鏡檢查
按照廠內(nèi)生產(chǎn)要求,每周進(jìn)行一次回流罐冷凝水樣分析,汽提塔空冷器(EA-3001)工藝參數(shù)及1至11月數(shù)據(jù)見表2。
表2 空冷器工藝參數(shù)及數(shù)據(jù)
依據(jù)汽提塔頂回流罐冷凝水樣分析結(jié)果,在10月底至11月中旬氨氮、H2S含量有升高的趨勢(shì),而且含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)范圍,塔頂抽出操作溫度高出設(shè)計(jì)值20 ℃(見圖5和圖6),屬于H2S-HCl-NH3-H2O腐蝕環(huán)境。
圖5 汽提塔酸性水氨氮含量
對(duì)空冷管束內(nèi)垢樣進(jìn)行能譜和X射線衍射檢測(cè),以確定垢樣中的元素及其含量,以及垢樣中的主要無機(jī)物成分。能譜分析結(jié)果見表3。由表3可見,垢樣主要含有N,Cl,S和Fe等元素。X射線衍射(XRD)結(jié)果見圖7。通過與標(biāo)準(zhǔn)譜圖對(duì)比,垢樣內(nèi)主要成分為NH4Cl和FeS。
圖6 酸性水汽提冷凝水硫化氫含量
(1)空冷器管束存在偏流現(xiàn)象。通過測(cè)厚發(fā)現(xiàn),這次泄漏是在B臺(tái)左上角,上次泄漏(2017年6月30日)是在A臺(tái)左上角,存在偏流的共性。由于介質(zhì)從塔頂管線出來,從一條總管進(jìn)入空冷器進(jìn)口管,再分流進(jìn)入空冷器管束內(nèi)換熱,入口端流速由于受到端部管箱阻礙作用,兩側(cè)管束流速要低于中間管束。流速降低會(huì)導(dǎo)致溫度下降,結(jié)垢傾向增加[1]。
表3 空冷器垢樣能譜分析結(jié)果
圖7 X射線衍射檢測(cè)結(jié)果
(2)通過現(xiàn)場(chǎng)腐蝕檢查及檢測(cè)分析,結(jié)果顯示:腐蝕介質(zhì)主要是NH4HS和NH4Cl。管束端部焊口泄漏是銨鹽垢下腐蝕,焊縫耐蝕性較差。空冷器管束減薄較嚴(yán)重。加之塔頂抽出操作溫度高出設(shè)計(jì)值 20 ℃,隨著塔頂抽出溫度升高,腐蝕介質(zhì)含量增加,露點(diǎn)位置前移,造成了空冷EA-3001銨鹽腐蝕泄漏。
通過分析發(fā)現(xiàn)渣油加氫裝置汽提塔頂空冷器(EA-3001)泄漏主要為銨鹽垢下腐蝕造成的,介質(zhì)中的氨氮超過設(shè)防值,管束壁厚腐蝕減薄,管束偏流及露點(diǎn)前移等是造成管束發(fā)生銨鹽垢下腐蝕的原因。針對(duì)以上失效原因,提出建議如下:
(1)嚴(yán)格控制原料中的氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.5%。
(2)空冷器腐蝕主要是銨鹽垢下腐蝕,因此水洗銨鹽是延緩腐蝕比較有效的措施??刂谱⑺|(zhì),宜選擇使用除氧水或臨氫系統(tǒng)凈化水。注水量一般不低于裝置處理量的6%,同時(shí)要保證總注水量的25%在注水部位為液相。防止氯化銨和硫氫化銨結(jié)晶堵塞換熱管。
(3)嚴(yán)格做好工藝防腐蝕,防止超溫、超壓和偏流。
(4)可以考慮材質(zhì)升級(jí),空冷器采用2205雙相鋼。嚴(yán)格控制焊接工藝,確保焊接質(zhì)量。
(5)空冷進(jìn)出口管線運(yùn)行期間加強(qiáng)定點(diǎn)測(cè)厚,每季度測(cè)厚一次。腐蝕嚴(yán)重(腐蝕速率大于0.5 mm/a)或剩余壽命小于1年的部位應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控,增加測(cè)厚頻率,確保裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。