(中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司,河南 洛陽(yáng) 471012)
中國(guó)石油化工股份有限公司某分公司(以下簡(jiǎn)稱某分公司)原油蒸餾裝置有兩路流程,一路為原油進(jìn)常減壓蒸餾大流程,另外一路為原油閃蒸系統(tǒng)。閃蒸塔的塔頂油氣組分并入大流程的常壓爐轉(zhuǎn)油線,進(jìn)入常壓塔,閃蒸塔底油去催化裂化裝置深加工。
閃蒸系統(tǒng)是為了適應(yīng)“分儲(chǔ)分煉”的加工模式而設(shè)置的,自投用以來(lái),一直加工低硫低酸原油。閃蒸系統(tǒng)除閃蒸爐內(nèi)管線使用1Cr5Mo外,其他設(shè)備外部連接管線均為20號(hào)鋼,硫設(shè)防值為0.5%(閃蒸塔為1.5%),酸設(shè)防值為0.5 mgKOH/g。根據(jù)2014年8月中石化某分公司做出的2015年低負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行優(yōu)化方案,閃蒸系統(tǒng)擬加工硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)2.1%的塔河混合原油,超出閃蒸系統(tǒng)設(shè)防值。由于檢修工期及供貨周期等客觀原因又無(wú)法及時(shí)進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),傳統(tǒng)的定點(diǎn)測(cè)厚等檢測(cè)手段無(wú)法滿足長(zhǎng)周期安全運(yùn)行需要,如何確保加工塔河高硫原油期間裝置安全運(yùn)行,監(jiān)控腐蝕問(wèn)題是關(guān)鍵。故于2014年12月在閃蒸系統(tǒng)安裝了4套電場(chǎng)矩陣壁厚監(jiān)測(cè)系統(tǒng),用于監(jiān)控閃蒸裝置高溫薄弱部位,確保了處理高含硫原油期間裝置安全可控運(yùn)行至2015年底大檢修,為分公司降本增效做出了貢獻(xiàn)。這是國(guó)產(chǎn)電場(chǎng)矩陣系統(tǒng)首次在中石化裝置現(xiàn)場(chǎng)成功應(yīng)用,取得了良好效果。
2008年10月,某分公司曾對(duì)塔河重混原油進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià),其一般性質(zhì)分析見(jiàn)表1。從表1可以看出,該原油的密度大(953.0 kg/m3),黏度大(50 ℃,808.4 mm2/s;80 ℃,104.4 mm2/s),凝點(diǎn)高(11 ℃),硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)高(2.06%),殘?zhí)恐蹈?15.30%),鹽質(zhì)量濃度高(589.8 mg/L)。塔河重混原油屬重質(zhì)高硫中間基原油。
表1 塔河重混原油一般性質(zhì)
而閃蒸系統(tǒng)自2006年10月建成投用以來(lái),其加工的原油硫含量及酸值都很低,以2014年7—11月份為例,其硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)最大值為0.20%,平均0.12%,酸值最大0.23 mgKOH/g,平均0.09 mgKOH/g,為低硫低酸值原油,對(duì)設(shè)備的腐蝕輕微。具體見(jiàn)表2。
表2 閃蒸裝置加工原油性質(zhì)
由表1和表2可以看出,閃蒸系統(tǒng)加工流程優(yōu)化后,加工原油硫含量將發(fā)生重大變化。因閃蒸系統(tǒng)硫設(shè)防值為0.5%(閃蒸塔為1.5%),酸設(shè)防值為0.5 mgKOH/g,閃蒸系統(tǒng)加工塔河原油,硫含量將遠(yuǎn)超出設(shè)防值。
閃蒸系統(tǒng)在2008年投用至今,除閃蒸爐內(nèi)管線使用1Cr5Mo外,其他各設(shè)備外部連接管線均為20號(hào)鋼。根據(jù)SH/T 3096—2012《高硫原油加工裝置設(shè)備和管道選材導(dǎo)則》表6.1.1加工高硫低酸原油蒸餾主要管道推薦用材表,介質(zhì)溫度高于240 ℃管道材質(zhì)應(yīng)選用1Cr5Mo。因此,目前的材質(zhì)不符合加工塔河高硫原油的要求。需要對(duì)高溫管線的材質(zhì)進(jìn)行升級(jí),主要包括閃蒸爐出口至閃蒸塔轉(zhuǎn)油線,閃蒸塔底抽出至閃蒸塔底油泵P1203以及閃蒸塔底油泵P1203至換熱器E1058等管線。
閃蒸系統(tǒng)加工高硫原油后,加大測(cè)厚頻次、加強(qiáng)巡檢是必要的監(jiān)控措施。在閃蒸裝置管線升級(jí)改造前,如何實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)控高溫關(guān)鍵部位腐蝕狀況成了問(wèn)題的關(guān)鍵。
電場(chǎng)矩陣壁厚在線監(jiān)測(cè)工作原理為:在被監(jiān)測(cè)的設(shè)備或管道外壁按照一定矩陣方式布置測(cè)量電極,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在電極上產(chǎn)生低頻電感信號(hào),同時(shí),系統(tǒng)實(shí)時(shí)地對(duì)各個(gè)矩陣不同時(shí)間的響應(yīng)信號(hào)進(jìn)行采集、放大、處理,通過(guò)運(yùn)算模型給出管道腐蝕情況,繪出三維腐蝕減薄圖。
由于屬于直接測(cè)量,可以實(shí)現(xiàn)在同一個(gè)面實(shí)時(shí)、連續(xù)、在線監(jiān)控高溫管線壁厚,可避免人工測(cè)厚帶來(lái)的較大誤差,能夠及時(shí)準(zhǔn)確地反映管道的腐蝕情況。
為了做到有的放矢,查找閃蒸系統(tǒng)腐蝕薄弱環(huán)節(jié),首先對(duì)閃蒸單元加工塔河高硫原油進(jìn)行了腐蝕預(yù)測(cè)評(píng)估,也就是通過(guò)收集常減壓蒸餾裝置閃蒸單元運(yùn)行數(shù)據(jù)和工藝流程,組織專家團(tuán)隊(duì),依據(jù)設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則、McConomy曲線、NACE和API相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)閃蒸系統(tǒng)裝置設(shè)備和管線硫腐蝕和酸腐蝕進(jìn)行核算。通過(guò)原油硫含量、酸值、介質(zhì)溫度和壓力等腐蝕相關(guān)參數(shù)開(kāi)展適應(yīng)性評(píng)價(jià),確定腐蝕回路,找出裝置腐蝕薄弱部位及預(yù)測(cè)評(píng)估腐蝕速率。通過(guò)腐蝕預(yù)測(cè)評(píng)估,將設(shè)備管線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),提出在閃蒸爐出口等4個(gè)關(guān)鍵部位采用電場(chǎng)矩陣壁厚在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),并另選99個(gè)點(diǎn)進(jìn)行定點(diǎn)測(cè)厚,每月測(cè)厚一次,測(cè)厚結(jié)果與在線監(jiān)測(cè)腐蝕速率進(jìn)行對(duì)比。
2014年12月,經(jīng)過(guò)充分論證準(zhǔn)備,在閃蒸單元關(guān)鍵部位安裝了4套電場(chǎng)矩陣壁厚監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。具體安裝部位及系統(tǒng)組成見(jiàn)表3和圖1。
表3 電場(chǎng)矩陣壁厚監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝位置
圖1 電場(chǎng)矩陣壁厚監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
通過(guò)調(diào)試,目前該系統(tǒng)能夠自動(dòng)收集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),具備數(shù)據(jù)庫(kù)功能,提供便捷的數(shù)據(jù)顯示及分析功能,提供腐蝕趨勢(shì)分析、管線安全報(bào)警等功能,并且軟件系統(tǒng)能夠?qū)艿栏g狀況進(jìn)行三維展示,獲得管道的腐蝕深度與剩余壁厚信息,能判斷和評(píng)估其壽命和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。該系統(tǒng)軟件采用遠(yuǎn)程瀏覽模式,用戶可以在辦公室通過(guò)軟件實(shí)時(shí)查看現(xiàn)場(chǎng)管線剩余壁厚。
根據(jù)電場(chǎng)矩陣壁厚監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)情況及定點(diǎn)測(cè)厚記錄及原料性質(zhì)進(jìn)行綜合分析,每月初對(duì)閃蒸單元上一個(gè)月整體運(yùn)行情況、設(shè)備及管道腐蝕情況進(jìn)行評(píng)估,提出明確的診斷結(jié)果及整改建議,根據(jù)診斷結(jié)果及建議及時(shí)安排整改。
一是建立原油預(yù)警臺(tái)賬,加強(qiáng)對(duì)塔河原油原料性質(zhì)的監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)反饋生產(chǎn)調(diào)度處和技術(shù)質(zhì)量處;二是建立閃蒸裝置特護(hù)體系,對(duì)閃蒸裝置特別是高溫管線部位進(jìn)行巡檢,并簽字確認(rèn);三是制定閃蒸裝置緊急停工應(yīng)急預(yù)案,并下發(fā)班組學(xué)習(xí)。如果發(fā)生高溫管線泄漏,就啟動(dòng)該應(yīng)急預(yù)案。
2015年2月13日11時(shí)閃蒸裝置開(kāi)始全部加工塔河混合油,2015年2月至9月閃蒸裝置原油硫含量和酸值平均值如圖2所示。由圖2可以看出,2015年2月至9月閃蒸裝置加工塔河混合油期間原油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)防值0.5%,均值也達(dá)到了1.94%,可以看出,實(shí)際加工原油與預(yù)期加工原油硫含量基本一致。
圖2 閃蒸裝置原油硫含量和酸值
通過(guò)腐蝕在線監(jiān)測(cè)和定點(diǎn)測(cè)厚發(fā)現(xiàn),腐蝕結(jié)果與腐蝕評(píng)估預(yù)測(cè)基本一致。如塔底抽出一個(gè)部位的腐蝕監(jiān)測(cè)如下:
圖3為塔底抽出短接9月25日厚度立體圖,圖4為該部位4個(gè)矩陣組3月到9月厚度趨勢(shì)曲線圖。從圖3可以看出,一些矩陣高度不同,說(shuō)明管線上剩余厚度是不均勻的。各矩陣組的腐蝕趨勢(shì)曲線見(jiàn)圖4。
圖3 塔底抽出短接9月25日厚度立體圖
圖4 塔底抽出部位的厚度趨勢(shì)
由圖4可以看出,2015年3月到9月該彎頭不同區(qū)域腐蝕減薄分別為0.52,0.49,0.33和 0.32 mm等。平均腐蝕速率為0.71 mm/a,而該點(diǎn)附近測(cè)厚結(jié)果是0.66 mm/a。兩種檢測(cè)結(jié)果相近,也符合評(píng)估預(yù)測(cè)的結(jié)果。在6月初,由于監(jiān)測(cè)到塔底油進(jìn)、出E1058換熱器管線彎頭腐蝕超過(guò)設(shè)計(jì)腐蝕裕量后即刻進(jìn)行了提前包盒子處理,而其他部位監(jiān)測(cè)結(jié)果均在可控范圍內(nèi),全部實(shí)現(xiàn)安全平穩(wěn)運(yùn)行到2015年9月底裝置停工檢修。
由此可見(jiàn),通過(guò)電場(chǎng)矩陣壁厚在線腐蝕監(jiān)測(cè)的應(yīng)用,為常減壓蒸餾裝置閃蒸系統(tǒng)加工塔河原油生產(chǎn)決策提供了技術(shù)支持,確保了裝置安全可控運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了預(yù)知性維修,避免了事故發(fā)生。
電場(chǎng)矩陣壁厚在線腐蝕監(jiān)測(cè)的應(yīng)用,為常減壓蒸餾裝置閃蒸系統(tǒng)給加工塔河原油生產(chǎn)決策提供了科學(xué)依據(jù),確保了裝置安全可控運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了分公司提出的2015年低負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行優(yōu)化方案的目標(biāo),為優(yōu)化生產(chǎn)、提升效益做出了貢獻(xiàn)。
電場(chǎng)矩陣壁厚在線腐蝕監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用,使得設(shè)備管線做到了預(yù)知性維修,避免了薄弱部分泄漏事故發(fā)生,保證了安全平穩(wěn)生產(chǎn)。同時(shí)也消除了泄漏著火爆炸帶來(lái)的環(huán)境污染及對(duì)周圍居民的影響。
電場(chǎng)矩陣壁厚在線監(jiān)測(cè)技術(shù)是一種測(cè)量均勻腐蝕和局部腐蝕的創(chuàng)新性技術(shù)。在不停工、不開(kāi)孔的條件下直接測(cè)量管道局部腐蝕狀況、剩余壁厚,實(shí)現(xiàn)了高溫連續(xù)測(cè)厚,降低了生產(chǎn)成本,提高了測(cè)量的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了檢測(cè)范圍由點(diǎn)到面的突破,可以實(shí)現(xiàn)預(yù)知性維修,避免事故發(fā)生,因此具有非常廣闊的應(yīng)用前景。