張寒
摘 要:本文針對(duì)油井躺井原因進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的控制措施:通過油井狀態(tài)確認(rèn)閉式循環(huán)管理流程,從日常管理、群眾挖潛、問題處理、作業(yè)方案優(yōu)化等各方面,實(shí)現(xiàn)了科學(xué)、有效管理,從而減少躺井發(fā)生;實(shí)施生產(chǎn)任務(wù)派工單制度,形成責(zé)任到人的嚴(yán)格的考核制度,有效提高運(yùn)行效率;精心治理各類疑難井,正確研究分析各個(gè)井的不同特點(diǎn)對(duì)疑難井進(jìn)行管理。
關(guān)鍵詞:油井;躺井原因;控制措施;閉式循環(huán)管理
一、基本概況
研究區(qū)油品性質(zhì)以高凝油為主,高凝油特點(diǎn):(1)含蠟量高,一般在30-45%,最高達(dá)53.52%。(2)凝固點(diǎn)高,一般在44℃以上。(3)析蠟點(diǎn)高,一般在54~58℃。
二、躺井原因分析
(一)躺井基本情況:
研究區(qū)開井?dāng)?shù)376口,躺井?dāng)?shù)302井次,躺井率6.7%,與上年度相比下降1.7%。從各種生產(chǎn)方式的躺井情況看,躺井率最高的是冷抽為8.1%,其次是電熱管為6.3%,熱線為5.5%,真空隔熱管為5.0%,空心桿熱水為3.3%,電泵為3.0%,螺桿泵為2.1%。從不同檢泵周期情況看,從檢泵井生產(chǎn)周期上看,生產(chǎn)周期在100天以內(nèi)39口,占總躺井?dāng)?shù)13%,100-200天105口,占總躺井?dāng)?shù)的35%;200-300天58口,占總躺井?dāng)?shù)的19%,300-400天43口,占躺井?dāng)?shù)14.%,400以上57口占總躺井?dāng)?shù)19%。從躺井類型上看,躺井的主要原因仍是桿斷和泵漏,共計(jì)233口,占總井?dāng)?shù)的77%;各種躺井與去年同期對(duì)比都有所下降,精細(xì)管理見到了一定效果,但泵漏增加23口。
(二)躺井具體分析:
1、桿斷分析:
桿脫23口占桿斷數(shù)18.1%,偏磨斷50口占39.4%,本體斷46口占36.2%,凡爾罩?jǐn)?口占4.7%,其他2口。在桿本體斷井中,從本體斷位置上看,井口50根以內(nèi)21口占45.7%,井口51至泵上51根19口占41.3%;從負(fù)荷情況看,大于作業(yè)區(qū)平均最大負(fù)荷占65.2%,大于作業(yè)區(qū)平均最大最小負(fù)荷差84.8%,分析得出負(fù)荷和交變負(fù)荷是造成桿本體斷的主要原因。從泵型與本體斷的關(guān)系看,Φ38泵本體斷7井次,占本體斷數(shù)的15.2%,Φ44泵本體斷10井次,占本體斷數(shù)的21.7%,Φ57泵本體斷27井次,占本體斷數(shù)的58.7%,Φ70泵本體斷2井次,占本體斷數(shù)的4.3%。Φ57泵無論占總井?dāng)?shù)比例、還是占本體斷比例都是最高的,57泵桿斷我們需要研究的。在桿脫井中,從泵型情況看,57泵和70泵23口占91.3%;從桿脫位置看,泵上30根以內(nèi)桿脫17井次,占比73.9%;通過以上兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分析桿脫主要是撓曲脫扣造成的。2017年偏磨桿斷50口,占桿斷總數(shù)比從去年同期增加6口,上升9.7個(gè)百分點(diǎn)。從泵型分布情況看,57和70泵合計(jì)42口,占總偏磨桿斷的84%;在桿偏磨斷井中,從偏磨位置看,偏磨最多的是泵上50根;從具體情況看,泵上1根和懷疑注塑桿串的問題(14井次)需要相關(guān)技術(shù)部門幫助解決;小泵深井和補(bǔ)層等措施完井未防治(9井次),要加強(qiáng)預(yù)防;井斜偏磨(7口)需要認(rèn)真研究和跟蹤,57泵未采取措施7井次。
2、管漏分析
管漏27井次,與去年同期比下降11井次,其中絲扣漏20井次占74%,仍是主要因素。主要原因一是高負(fù)荷差造成油管管蠕動(dòng)加大絲扣漏失;二是油管廠檢測(cè)設(shè)備無法對(duì)絲扣部位進(jìn)行檢測(cè)。
3、泵漏分析
從106口泵漏井情況看,底閥刺45井次占44%,活塞有劃痕22井次占21%,這些都是井下出砂或其他雜質(zhì)造成的機(jī)械傷害,合計(jì)占總泵漏數(shù)的66%。因此,泵漏主要原因應(yīng)是出砂或其他雜質(zhì)影響,這也是提液增大生產(chǎn)壓差的必然結(jié)果。另外,底閥擴(kuò)邊23井次(指底閥倒角面變形)占比22%,說明硬度偏低,應(yīng)增加底閥硬度。在對(duì)作業(yè)區(qū)374油井的生產(chǎn)層位統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),油層中部深度高于全區(qū)平均油層深度(1854米)的油井,泵漏78井次,占泵漏75.7%,油層中部深度低于全區(qū)平均油層深度(1854米)的油井,泵漏25井次,占泵漏24.3%,說明隨著開采層位逐變淺泵漏越嚴(yán)重。
三、油井躺井控制措施
(一)實(shí)施油井狀態(tài)確認(rèn)閉式循環(huán)管理
通過油井狀態(tài)確認(rèn)閉式循環(huán)管理流程,從日常管理、群眾挖潛、問題處理、作業(yè)方案優(yōu)化等各方面,實(shí)現(xiàn)了科學(xué)、有效管理,從而減少躺井發(fā)生。
(二)實(shí)施生產(chǎn)任務(wù)派工單制度
在日常管理過程中,出現(xiàn)熱洗、調(diào)參、落實(shí)產(chǎn)量等任何一種需要基層隊(duì)配合完成的工作量,都以派工單的方式在當(dāng)天生產(chǎn)會(huì)下發(fā)、安排,接收人要確認(rèn)簽字,第二天生產(chǎn)會(huì)返饋完成情況。形成責(zé)任到人的嚴(yán)格的考核制度,有效提高運(yùn)行效率。
(三)加大油井問題情況處理
油井出現(xiàn)異常情況時(shí),做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)分析、及時(shí)處理,問題井處理“有頭有尾”,問題井處理前有依據(jù)、有針對(duì)性措施,問題井處理后有對(duì)比、有效果評(píng)價(jià)問題井出現(xiàn)后,首先落實(shí)3個(gè)基礎(chǔ)資料:功圖、液面、憋泵數(shù)據(jù)以確認(rèn)問題判斷準(zhǔn)確,同時(shí)根據(jù)井史以及作業(yè)過程中反饋的信息制定針對(duì)措施。截止目前,年實(shí)施各類優(yōu)化措施113井次,優(yōu)化泵掛32井次,優(yōu)化泵型39井次,轉(zhuǎn)生產(chǎn)方式3次,優(yōu)化參數(shù)39井次,延長(zhǎng)檢泵周期56天。
(四)精心治理各類疑難井
高凝油疑難井主要有易卡泵、泵效高效期短、作業(yè)周期短三種類型,分析其主要原因是出砂、桿脫、偏磨造成的,按不同類型采取下防砂泵、安裝防脫器、扶正器、注塑桿防偏磨措施,并跟蹤效果進(jìn)行評(píng)價(jià),最后歸檔,作為下次優(yōu)化依據(jù)。疑難井具有問題突出、生產(chǎn)周期短、治理困難的特點(diǎn),正確研究分析各個(gè)井的不同特點(diǎn)是治理這部分油井的重要環(huán)節(jié)。因此,重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作:第一、不定期舉行疑難井分析研討會(huì);第二、逐步完善疑難井臺(tái)賬。包括歷年作業(yè)頻次、作業(yè)原因、作業(yè)過程等項(xiàng)目,相近記錄;第三、采取分析、歸類、跟蹤、建檔四步驟管理法則對(duì)疑難井進(jìn)行管理。年累計(jì)采取防砂措施36井次,注塑桿126井次,防脫器78井次。
(五)應(yīng)用設(shè)計(jì)軟件治理?xiàng)U本體斷
我們對(duì)主要原因的46口抽油桿本體斷井,從斷桿位置、負(fù)荷、泵型、桿柱組合、沉沒度五個(gè)方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面對(duì)比,得出以下結(jié)果:斷桿位置井口50根以內(nèi)21口占45.7%比例最大,井口51-泵51根斷19口占41.3%也比較多。負(fù)荷對(duì)比結(jié)果是大于作業(yè)區(qū)平均最大負(fù)荷占65.2%,大于作業(yè)區(qū)平均最大最小負(fù)荷差84.8%,得出負(fù)荷和交變負(fù)荷是造成桿本體斷的主要原因;57泵型本體斷最多占58.7%,且57泵沉沒度較小,進(jìn)一步說明了負(fù)荷大是主要原因。另外,對(duì)承載不是最高的中間部位桿本體斷的19口井進(jìn)行分析,看到斷桿全部是桿組合中的細(xì)桿(19桿)。由于提液工作的加大,57大泵撓曲現(xiàn)象的存在,使抽油桿中下部桿既承受拉力又承受螺旋扭力,在兩種力的綜合作用下,薄弱部位易斷(細(xì)桿)易斷,也就是說該部位需要增加強(qiáng)度。結(jié)合以上分析情況,作業(yè)區(qū)開發(fā)了一套桿柱設(shè)計(jì)軟件進(jìn)行桿柱優(yōu)化。軟件從桿柱長(zhǎng)度計(jì)算、載荷預(yù)測(cè)、桿柱強(qiáng)度校核三個(gè)方面進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)軟件重點(diǎn)是加強(qiáng)桿柱組合中部和上部強(qiáng)度,將19、22桿組合調(diào)整為22、25桿組合,實(shí)現(xiàn)年減少躺井36井次,延長(zhǎng)檢泵周期42天。