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煉鋼轉爐濺渣護爐技術的應用與實踐

2019-10-21 10:02:58夏學超李新民
科技風 2019年5期
關鍵詞:爐襯氮氣

夏學超 李新民

摘 要: 介紹了煉鋼轉爐濺渣護爐技術的主要工藝參數(shù),宣鋼二鋼軋廠在實際應用中遇到的問題。為穩(wěn)定氮氣吹濺的運行現(xiàn)狀,提高使用精度,自主創(chuàng)新了濺渣氮氣智能管理系統(tǒng)技術,實現(xiàn)了優(yōu)化濺渣工藝,縮短濺渣時長,降低濺渣氮氣消耗,達到國內先進水平。在一定程度上減輕了高溫渣對爐襯磚的侵蝕沖刷,降了低耐火材料損耗速度,同時減輕工人勞動強度,提高爐襯使用壽命,提高轉爐作業(yè)率,降低生產成本。

關鍵詞: 濺渣;爐襯;氮氣;掛渣

1 緒論

轉爐濺渣護爐技術是多年以來用于保護轉爐提高爐齡的一項技術。我國自90年代開始著手研發(fā)適應國情的轉爐濺渣護爐工藝。濺渣護爐技術就是將高壓氮氣通過噴槍噴出,渣通過噴射撞擊區(qū)的孔穴外側噴濺,并吸附到轉爐爐襯上面從而形成一層渣層,這樣可以對下一爐冶煉起到保護爐襯的作用。轉爐終渣不僅可以滿足冶煉過程的要求,還應該符合濺渣護爐的條件,也就是說爐渣應易于噴濺到爐襯上,且濺到爐襯上的爐渣能很好地與之結合,所濺的爐渣應具有一定的耐火與抗高溫侵蝕能力。這三個條件不僅與爐渣的主要成分有關,更與濺渣動力學條件重要相關。濺渣所形成的濺渣層耐蝕性好,可有效抑制爐襯磚表面的氧化脫碳,在一定程度上減輕了高溫渣對爐襯磚的侵蝕沖刷,從而實現(xiàn)保護爐襯磚的功能,降低耐火材料損耗速度,減少噴補材料消耗,同時減輕工人勞動強度,提高爐襯使用壽命,提高轉爐作業(yè)率,降低生產成本。

2 濺渣的重要工藝參數(shù)

2.1 渣成分

轉爐一般都使用鎂碳磚作為它的爐襯,減少爐襯侵蝕的重點就在于提高渣中氧化鎂含量。當渣中氧化鎂的含量接近飽和時,爐襯中氧化鎂的溶解量就很少,也就提高了爐襯的壽命。爐渣堿度也是影響渣中氧化鎂含量的重要因素,如果終渣堿度為三左右時,氧化鎂含量則在百分之八左右就能使氧化鎂達到炮和。所以國內各種外轉爐濺渣的氧化鎂含量一般控制在百分之八到十四。

渣中氧化鐵含量的高低嚴重影響著爐襯侵蝕和濺渣效果。渣中氧化鐵的礦物多為低熔點鐵酸鹽,熔點遠遠低于出鋼溫度,且氧化鐵含量越高,鐵酸鹽也隨之就越多,渣的流動性也就越好,造成對爐襯侵蝕作用加大且不容易附著在爐襯上。若渣中氧化鐵含量過低,又會造成轉爐造渣和去除磷、硫困難。故操作中嚴格控制渣中氧化鐵含量尤為重要。

2.2 爐渣粘度

如果爐渣粘度較大,會造成渣稠不易濺起,濺渣量會下降,為了保持足夠的濺渣量,必須消耗更多的沖擊能。另外稠渣在爐襯上的附著能力差,粘度小、渣稀,濺渣雖覆蓋較為容易,但覆蓋層比較薄。搖爐會出現(xiàn)掛渣流落的現(xiàn)象,應采取加渣料調整的方式,來保證爐渣的粘度適中。

2.3 調渣劑

護爐效果的重要因素之一就是濺渣層抗侵蝕能力??骨治g能力差的話,需要每爐都進行濺渣操作,這樣不僅會增加氮氣用量而且會延長冶煉的周期。所以,很有必要提高渣的熔化溫度,以更好提高護護效果。為此,我們給爐渣加入調渣劑,來改變爐渣質量,從而滿足提高渣的熔化溫度需要。調渣劑不僅可以提高濺渣熔點,還能使爐渣更容易濺起,實現(xiàn)改善濺渣的動力學條件的功能。調渣劑還能在渣中產生彌散固相質點,提高渣與爐襯的結合能力。

2.4 氮氣壓力和流量

高壓氮氣是濺渣的動力,其壓力、流量直接影響濺渣效果。氮氣壓力一般與氧氣壓力接近時,可取得較好效果,由于轉爐公稱容量不同,所以濺渣的氮氣壓力、流量存在差異。

2.5 濺渣時間

濺渣時間一般是按爐子爐渣狀況、爐內渣量、噸位、供氣量及生產節(jié)奏等綜合考量,國內各鋼廠吹氮時間一般為三到五分鐘。吹氮氣的主要目的是為濺渣提供動力,另外還有冷卻爐渣起到保護的作用。在吹氮氣的前兩分鐘主要是在冷卻爐渣,因為在這段時間的爐渣相對來說還比較稀,即使濾渣濺到爐壁上也粘附效果不好。吹氮氣兩分鐘以后,爐渣開始大量的濺起,其噴濺程度可達到到爐帽處,爐襯掛渣情況良好。在實踐中我們發(fā)現(xiàn),濺渣時間越長,爐襯掛渣也就越多,如若時間過長則會造成爐底、熔池爐壁均沾掛渣過多,從而造成爐底上漲。濺渣時間過長也會影響生產節(jié)奏,升高生產成本,濺渣時間需根據(jù)實際生產條件來最終確定。

3 生產現(xiàn)狀概述

宣鋼二鋼軋廠150t爐區(qū)有150t轉爐兩座,每座轉爐均采用了氧槍吹氮氣濺渣護爐技術。濺渣護爐技術即在出鋼后爐內保留部分終渣,通過氧槍高速吹入氮氣將爐渣吹濺至爐襯上,爐渣覆蓋爐襯,冷卻凝固后形成有效的保護層,從而大大減少噴補料的使用并提高轉爐爐齡。氮氣在煉鋼生產中的主要作用包括濺渣護爐、用作保護氣以及氣動調節(jié)閥的氣源等,其中濺渣護爐的消耗量最大。每一爐的濺渣氮氣消耗量是通過崗位觀察現(xiàn)場顯示儀表記錄濺渣前后氧槍氮氣累計流量差得到的,依靠崗位人工記錄和統(tǒng)計,精確度不高。該廠應用數(shù)據(jù)庫記錄每爐濺渣氮氣消耗量,并通過程序在每爐出鋼結束后立即自動生成包括濺渣開始時刻、濺渣持續(xù)時長和濺渣消耗量的生產報表,保證數(shù)據(jù)的實時性,有助于加強氮氣能耗管理,將氮氣切斷閥的開關狀態(tài)采集到轉爐二級系統(tǒng)中,通過轉爐二級數(shù)據(jù)采集程序判斷切斷閥狀態(tài)改變的時刻,并將此時刻作為濺渣開始/結束時刻寫入數(shù)據(jù)庫。當切斷閥打開時,切斷閥狀態(tài)標簽由0變?yōu)?,系統(tǒng)程序記錄此時刻為濺渣開始時刻;切斷閥關閉時,切斷閥狀態(tài)標簽由1變?yōu)?,系統(tǒng)記錄此時刻為濺渣結束時刻。依靠轉爐二級系統(tǒng)根據(jù)濺渣時刻以及此時刻轉爐狀態(tài)將濺渣事件與爐次熔煉號對應起來。通過轉爐二級系統(tǒng)與綜合二級系統(tǒng)之間的通訊,最終將每爐次的濺渣吹氮時長、濺渣吹氮量體現(xiàn)在爐次報告中,實現(xiàn)對轉爐濺渣的實時監(jiān)控、精確控制。

4 結語

宣鋼二鋼軋廠使用濺渣氮氣智能管理系統(tǒng),崗位人員在濺渣完畢后可從查詢到本爐的濺渣時長和耗氮量,能夠根據(jù)數(shù)據(jù)及時總結濺渣過程,便于崗位操作人員提升濺渣工藝操作水平,實現(xiàn)了優(yōu)化濺渣工藝,縮短濺渣時長,降低濺渣氮氣消耗,達到國內先進水平。

參考文獻:

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