武俊杰 劉佳
摘要:電動車NVH性能開發(fā)中,減速器經(jīng)常會產(chǎn)生嘯叫聲,嚴重影響車內(nèi)成員的舒適性。本文主要通過主觀和客觀數(shù)據(jù)分析問題主要來源,然后運用仿真手段進行齒輪微觀修形降低齒輪傳遞誤差,從而優(yōu)化減速器嘯叫問題。數(shù)據(jù)表明針對齒輪進行微觀修形能有效解決減速器嘯叫問題,提升電動車NVH性能。
關(guān)鍵詞:電動車;減速器;嘯叫;傳遞誤差(3E)
中圖分類號:U463.2 文獻標識碼:A 文章編號:1005-2550(2019)
05-0016-04
武俊杰
現(xiàn)就職于中國汽車技術(shù)研究中心,本科學歷、任NVHS.程師,主要研究整車及動力總成NVH性能。
1 背景
隨著國家對新能源汽車越來越重視,國內(nèi)各大廠商以及造車新勢力都在新能源汽車方向投人了大量的精力,尤其對純電動汽車。純電動汽車相比傳統(tǒng)汽油車有很多的優(yōu)點,低碳環(huán)保,經(jīng)濟性,但也存在一些噪聲問題。由于失去了發(fā)動機的屏蔽效應(yīng),電動車的風噪、路噪、電子附件噪聲被凸顯出來,特別是減速器的嘯叫聲。減速器嘯叫聲雖然在聲壓級數(shù)值上比較低,但它屬于高頻噪聲,其頻率范圍一般分布在700~4000Hz。高頻嘯叫噪聲會讓人感到煩躁而難以接受,人耳對‘其非常敏感,嚴重的影響車內(nèi)成員的舒適性和形勢品質(zhì),所以必須對其進行優(yōu)化,提高車內(nèi)NVH水平。
2 嘯叫問題與優(yōu)化方法
2.1 嘯叫問題
本文此次優(yōu)化的是電動車的單級減速器,車內(nèi)成員在加速過程中,能聽到明顯的嘯叫聲(俗稱“口哨聲”)。經(jīng)過主觀判斷初步確定此噪聲是由減速器產(chǎn)生。隨后在整車半消聲室四驅(qū)靜音轉(zhuǎn)轂上進行測試,經(jīng)過客觀數(shù)據(jù)測試,采用階次分析方法并采用濾波回放等技術(shù)手段,判定此問題是由減速器第二級齒輪嚙合產(chǎn)生的10.38階次噪聲引起,由圖1所示。減速器嘯叫問題,主要是由于齒輪嚙合過程中傳遞誤差過大引起,通過齒輪軸,傳遞到軸承座最后通過殼體向外傳遞振動噪聲[1]。
2.2 優(yōu)化方法
減速器嘯叫噪聲是齒輪箱彈性系統(tǒng)在動態(tài)激勵載荷作用下產(chǎn)生的剛?cè)狁詈享憫?yīng)。齒輪系統(tǒng)的動態(tài)激勵分內(nèi)部激勵和外部激勵。內(nèi)部激勵是齒輪副在嚙合過程中產(chǎn)生的動態(tài)載荷,這是齒輪嘯叫噪聲產(chǎn)生的主要原因。內(nèi)部激勵主要由時變嚙合剛度、傳遞誤差等因素引起;外部激勵是由電機轉(zhuǎn)矩波動、連接花鍵間隙等產(chǎn)生的動態(tài)沖擊。
優(yōu)化減速器嘯叫間題有多種途徑,首先可以降低減速器本體的內(nèi)部激勵,如剛度激勵,增加齒輪的重合度;誤差激勵,優(yōu)化齒輪齒形,提高加工、安裝精度等[3];也可以通過合理布置軸系、優(yōu)化減速殼體避開共振區(qū)域等方式;同時也可以從傳遞路徑上進行優(yōu)化,根據(jù)外部傳遞路徑的不同,分為結(jié)構(gòu)傳遞路徑(懸置和車身)和空氣傳遞路徑(聲學包),如降低懸置橡膠剛度增大階次隔振率、包裹動力總成、加強車內(nèi)聲學包裝增強對嘯叫聲的吸收等措施[5]。綜合考慮到成本以及方案實施難度,本文最終決定對齒輪進行微觀修形,降低齒輪的傳遞誤差,從而優(yōu)化減速器嘯叫問題。
通過對齒輪齒形進行微觀的修形,可以顯著的的改善輪齒的載荷分布,減小齒輪內(nèi)部激勵如剛度激勵、誤差激勵、嚙合激勵等,從而優(yōu)化齒輪嘯叫噪聲。
2.3 傳遞誤差(TE)
齒輪嘯叫噪聲是由齒輪嚙合動態(tài)激勵引起的穩(wěn)態(tài)噪聲,是由受載齒輪嚙合過程中的傳遞誤差TE(Transmission Error)引起并通過頻率的調(diào)諧產(chǎn)生的一種噪聲。傳遞誤差是引起齒輪嘯叫噪聲的根本原因。齒輪在嚙合傳動過程中,由于齒輪加工誤差、裝配誤差、箱體及支撐件(軸、軸承)彈性變形等原因,使得實際嚙合與理論嚙合產(chǎn)生偏差,從而產(chǎn)生激勵力引起振動,振動通過支撐件以及箱體傳遞,從而輻射出噪聲。
傳遞誤差是用來描述齒輪傳動不平穩(wěn)的參數(shù)。理想中漸開線齒輪相互嚙合是沒有傳遞誤差的,從動輪會按照固定的傳遞率沿著主動輪的運動軌跡運動,但是現(xiàn)實中,由于傳遞誤差,導致從動輪會隨機的超前或落后其理論運動位置[2]。
理想狀態(tài):ω1×R1=ω2×R2
實際狀態(tài):TE=∫(ω1×R1-ω2×R2)《d
3 模型建立與模型校驗
3.1 三維模型建立
根據(jù)廠商提高的相關(guān)數(shù)據(jù)進行三維模型建立,包括齒輪軸、齒輪、軸承、殼體等相關(guān)數(shù)據(jù),由圖3所示:
首先根據(jù)相對應(yīng)的數(shù)據(jù)參數(shù)建立齒輪傳動系統(tǒng),第二級齒輪對的相關(guān)參數(shù),由表1所示:
3.2 三維模型校驗
將齒輪參數(shù)輸入到三維模型中,并對模型進行靜態(tài)分析,分析輪齒接觸情況。對比仿真與試驗所得的齒面接觸斑點結(jié)果(如圖4所示)可知,仿真結(jié)果與試驗結(jié)果具有良好的一致性,仿真模型較為準確,仿真模型可以用于后續(xù)優(yōu)化分析。同時,仿真結(jié)果與試驗結(jié)果均表明,齒面接觸處存在偏載問題,齒輪嚙合效果較差,需要對其進行優(yōu)化[4]。
4 方案驗證
4.1 修形方案
基于遺傳算法,在現(xiàn)有加工技術(shù)條件下,對齒輪副的修形參數(shù)進行優(yōu)化,參數(shù)變量主要包括齒頂修緣量(Tr)、齒向鼓形量(Cβ)、齒向傾斜量(fHβ)、漸開線鼓形量(Ca)和漸開線傾斜量(fHa)。根據(jù)日常使用頻率,參數(shù)優(yōu)化工況主要參考50%最大扭矩。轉(zhuǎn)速為4000rpm,扭矩為67.5N。
考慮各工況仿真結(jié)果,針對第二級齒輪主被動齒進行了如表2所示的微觀參數(shù)修形。
修形前傳遞誤差峰峰值為0.97um,誤差曲線存在突變,證明高頻諧波過大;齒面應(yīng)力偏載,偏向一側(cè),修形后傳遞誤差峰峰值減小到0.21um,誤差曲線光滑無突變,如圖6所示;齒面應(yīng)力集中,不存在偏載現(xiàn)在。通過以上修形方案降低齒輪傳遞誤差以及優(yōu)化齒面接觸應(yīng)力,如圖7所示。
4.2 實驗驗證
將優(yōu)化后的減速器裝載到整車上,在相同測試環(huán)境下進行測試,通過測試數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)減速器第二級齒輪嚙合頻率聲壓級降低,如圖8、圖9)fr示。
5 結(jié)論
1)通過主觀及客觀測試數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題車內(nèi)嘯叫產(chǎn)生的部件以及原因;
2)通過實驗與仿真相結(jié)合進行齒輪微觀修形方案的驗證及優(yōu)化;
3)齒輪齒面接觸以及傳遞誤差的分析,可以作為齒輪嘯叫評估的依據(jù),能更好的指導修形的方向;
4)通過降低傳遞誤差,可以有效的降低激勵源激勵,從而對減速器進行優(yōu)化。
參考文獻:
[1]李潤方,王建軍齒輪系統(tǒng)動力學:振動、沖擊、噪聲科學出版社,1997.
[2]Beacham,M.,Bell,D.,Powell,N.,and Savage,M.,"Development of Transmission Whine PredictionTools," SAE Technical Paper 1990-01-1767,1999.
[3]SmithjD.,“Gear Noise and Vibration-Second EditionRevised and Expanded",Marcel Dekker,Inc.2003.
[4]Moon-Gon Kim,Geum-Yong jeon,"AnAnalytical Method to Reduce Gear Whine Noise,Including Validation with Test Data," SAE TechnicalPaper 2005-01-1819.
[5]龐劍,諶剛 汽車噪聲與振動理論與應(yīng)用[M].北京:北京理工大學出版社,2008.