孫立冬 朱贏 謝茂龍 孫楠
摘 要:國內(nèi)某核電機組自商運以來,CET風機出現(xiàn)若干次故障,在機組大修期間對CET101/201ZV進行預防性維修時發(fā)現(xiàn),風機驅(qū)動端軸承靠近風機側(cè)滾子及軸承內(nèi)圈有不同程度的損傷,通過力學校驗計算,發(fā)現(xiàn)風機接口載荷與設(shè)計值嚴重不符,風機接口載荷嚴重超標,造成風機軸承頻繁損壞。
關(guān)鍵詞:接口載荷超標;膨脹節(jié)變形;支吊架松動
1 問題描述
國內(nèi)某核電機組自商運以來,CET風機出現(xiàn)若干次故障,截止目前4臺機組已經(jīng)進行了36次糾正性維修。對驅(qū)動端軸承進行了雙注油孔及風機底部增加彈性橡膠墊小改動后2016年3月份后到2018年6月在機組運行期間,沒有出現(xiàn)軸承異音及溫度高而導致的搶修工作,在機組大修期間對CET101/201ZV進行預防性維修時發(fā)現(xiàn),風機驅(qū)動端軸承靠近風機側(cè)滾子及軸承內(nèi)圈有不同程度的損傷,(驅(qū)動端軸承型號22215EK,非驅(qū)動端為2215 EK)在2018年6月到10月,3號機組CET風機出現(xiàn)了3次因軸承溫度高及異音,技術(shù)測振后振動超標而進行了3次搶修,2018年12月10日,2CET201ZV風機也出現(xiàn)異音,技術(shù)測震動超標。解體發(fā)現(xiàn)軸承滾子與軸承內(nèi)圈產(chǎn)生布什壓痕。對正成運行工況下進行軸向載荷核算,實際軸向載荷值為799.7N。遠低于驅(qū)動端軸承需用值2677.7N。(詳見圖3,風機運行期間軸向載荷計算過程)。
2 原因分析
2.1 直接原因
風機入口接口載荷超出設(shè)計標準值,導致風機蝸殼變形,造成風機軸向載荷超標,軸承頻繁損壞。
支持證據(jù)
與現(xiàn)場風機接口實際載荷最大值為7571N。廠家計算接口載荷為1626N。
廠家在進行設(shè)計時未考慮風機入口隔離閥門CET102/202VV重量,閥門單重320kg,導致風機設(shè)計時接口載荷偏小。
風機接口載荷超標造成風機蝸殼存在變形,風機蝸殼最大變形量為0.98mm.總計變形量為1.26mm。
2.2 促成因素
運行期間支吊架松動,造成風機入口膨脹節(jié)變形超標,導致風機與管道連接口存在憋勁,導致風機運轉(zhuǎn)期間產(chǎn)生額外增加軸向載荷;支持證據(jù)在進行風機膨脹節(jié)測量時,2、3號機組風機入口支吊架松動。造成風機入口管道所在膨脹節(jié)變形嚴重,造加劇機組運行期間產(chǎn)生額外增加軸向載荷。造成2018年風機軸承在日常運行期間多次出現(xiàn)損壞,膨脹節(jié)正常安裝尺寸在350±6mm。具體測量數(shù)據(jù)見下表2。
3 小結(jié)
在4號機某次大修期間對CET風機軸承解體檢查,發(fā)現(xiàn)4號機組軸承運行良好,未見軸承損傷,3號機組入口膨脹節(jié)膨脹量嚴重超標,自3號機某次大修后風機驅(qū)動端軸承已經(jīng)損壞3次,測量備用風機軸向存在竄動,導致軸承存在磨損,加劇軸承損壞。由于2號機組支吊架松脫嚴重,2號機組膨脹節(jié)熱態(tài)下超標,目前2號機軸承也出現(xiàn)損傷。
參考文獻:
[1]莫懷森.BNI和NSSS設(shè)備接口載荷設(shè)計標準.
作者簡介:孫立冬,男,畢業(yè)于東北電力大學,現(xiàn)從事核電站設(shè)備管理與工程改進相關(guān)工作;朱贏,男,畢業(yè)于大連理工大學,現(xiàn)從事核電站設(shè)備管理與工程改進相關(guān)工作;謝茂龍,男,畢業(yè)于華北電力大學,現(xiàn)從事核電站設(shè)備管理與工程改進相關(guān)工作;孫楠,男,畢業(yè)于山東大學,現(xiàn)從事核電站設(shè)備管理與工程改進相關(guān)工作。