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泄水閘胸墻布置型式對寬頂堰泄流能力影響的研究

2019-09-25 02:25:48胡順志唐振華
水利規(guī)劃與設(shè)計 2019年9期
關(guān)鍵詞:泄水閘胸墻負壓

胡順志,唐振華,姜 軍

(中水東北勘測設(shè)計研究有限責任公司,吉林 長春 130021)

珠江流域紅水河上某樞紐工程泄水低孔采用胸墻式泄水閘,閘孔凈寬9m,共24孔,采用寬頂堰,堰頂高程22.00m,孔高18m,上游設(shè)雙胸墻,胸墻最低點高程為40.00m;寬頂堰為了與消力池水流平順銜接,堰體與消力池護坦采用拋物線銜接。在泄水閘結(jié)構(gòu)設(shè)計時,對胸墻體型經(jīng)過了多種方案的優(yōu)化比較,推薦泄水閘典型剖面圖,如圖1所示。

泄水閘的特征水位分別為汛限水位47.60m、正常蓄水位61.00m,設(shè)計洪水位61.00m、校核洪水位61.10m。在運行調(diào)度過程中,泄水閘存在明、滿流交替的過程,要求快速調(diào)整其他閘門開度,使泄水閘在盡量短的時間明滿流泄洪。

通過斷面試驗對比單胸墻和雙胸墻的泄流情況,同時對不同體型單胸墻泄水閘的泄流能力進行對比,在整體模型試驗上進一步驗證了泄流能力,對胸墻在不同水位下脈動壓力進行觀測,通過減壓試驗研究了胸墻是否出現(xiàn)空化現(xiàn)象。

1 胸墻布置型式研究

本工程在早期設(shè)計時,主要研究采用單胸墻方案,共研究布置了4個方案,如圖2所示。

單胸墻布置方案,堰型和堰上水頭一定時,影響泄水閘孔泄流能力和胸墻底緣負壓情況主要因素是胸墻厚度、壓坡布置和曲線型式。原設(shè)計方案提出胸墻底緣采用1/4橢圓胸墻布置型式,此方案泄流能力最大,但胸墻底緣曲線中偏后負壓較大,如圖3所示,最大負壓為-5.76m水柱,試驗時也進一步研究了加楔形摻氣坎,未能有效降低負壓,分析原因主要是設(shè)計胸墻曲線不能較好的與水流收縮曲線擬合,使胸墻下部水流脫離胸墻,造成局部負壓區(qū)。

修改方案1為1/4圓弧胸墻布置型式,經(jīng)分析,與更早布置方案相似,分析更早斷面試驗成果,負壓可能會更大,因此未做進行一步研究。

修改方案2主要參考《HYDROSYNAMIC FORCES Hydraulic Design Considerations》介紹的德國學者研究的胸墻體型進行設(shè)計,通過試驗發(fā)現(xiàn),胸墻底部負壓全部消除,但對泄流能力造成了較大影響,較原設(shè)計方案減小了4.5%。

修改方案3基于薄壁堰過流收縮曲線進行設(shè)計,考慮最大運行水頭的95%確定水流收縮曲線,即橢圓曲線的一段,使設(shè)計胸墻曲線能在各級流量下較好的與水流收縮曲線相吻合。泄流能力較原設(shè)計方案減小1.9%,胸墻底部負壓較原設(shè)計方案均減小,負壓最大值為-1.49m水柱,此方案相對較優(yōu),推薦為前期單胸墻的布置方案。

在后期對泄水閘進行重新設(shè)計時,為了更好地解決泄流能力和胸墻底部負壓問題,參考進水口設(shè)計規(guī)范、重力壩設(shè)計規(guī)范相關(guān)內(nèi)容和水力設(shè)計手冊有壓短洞進水口體型,雙胸墻布置方案如圖4所示。同時研究了單胸墻布置方案,如圖5所示,布置為圓弧段加壓坡直線段。

圖1 泄水閘剖面圖

圖2 單胸墻布置方案

圖3 單胸墻布置方案時均壓力分布

圖4 泄水閘雙胸墻布置方案

圖5 泄水閘后期單胸墻布置方案

后期單胸墻布置方案在試驗中發(fā)現(xiàn)胸墻底部最大負壓達-6.0m水柱,水流脫空比較嚴重,需改進單胸墻布置,參考前期試驗成果,布置為橢圓曲線一段的胸墻,橢圓參數(shù)略有不同,為后期單胸墻修改方案,調(diào)整后最大負壓為-2.16m水柱。

雙胸墻布置方案,胸墻底緣未出現(xiàn)脫空和負壓值,胸墻底部時均壓力具有進口最大,向下游逐漸減小,在橢圓曲線中點達到最小值,再向下逐漸增大的特點,時均壓力均方根最小值為0.055×9.81kPa。

對比雙胸墻與后期單胸墻修改方案的泄流能力如圖6所示,二者在低水位基本相當,孔流時雙胸墻略大,且隨著庫水位升高逐漸增加的趨勢。

圖6 雙胸墻與后期單胸墻修改方案泄流能力對比

2 胸墻布置型式對泄流能力的影響

泄水閘布置胸墻的目的是在低水位泄流時,泄水閘是堰流,泄流能力較大,同時要考慮閘門擋水推力過大,因此在某高程以上采用胸墻擋水。

判斷寬頂堰是堰流還是孔流,一般采用下式:

(1)

(2)

式中,e—孔口高度;H—堰上水頭。

雙胸墻模型共進行了兩次斷面模型試驗,在幾何比尺1:65斷面模型上閘門開度為0.68~0.69出現(xiàn)孔堰流過渡區(qū);在幾何比尺1∶30斷面模型上閘門開度為0.68~0.72出現(xiàn)孔堰流過渡區(qū)。主要區(qū)別在1∶30模型上上游水位較低時出現(xiàn)明滿流交替,原因是模型比尺大小的影響,斷面試驗模擬的孔數(shù)影響;在觀察試驗時發(fā)現(xiàn),剛出現(xiàn)明、滿流交替時主要是閘墩側(cè)收縮激起的水流撞向胸墻下緣造成的明、滿流交替,主流距離胸墻底緣還有一定空隙,斷面試驗無法模擬真實的上游進流條件,不同模型會存在一定差異;在試驗時,下游水位超過一定高度也影響明、滿流交替出現(xiàn)位置,下游水位越高,越早出現(xiàn)明滿流交替。在閘門流激震動試驗幾何比尺1∶25斷面模型上驗證了閘門開度在0.70、0.689兩個點是明滿流交替(未做連續(xù)觀測)。

2.1 寬頂堰堰流情況泄流能力分析

對寬頂堰堰流時一般采用下式計算泄流能力。

(3)

式中,m—堰流流量系數(shù);B0—閘孔總凈寬;Q—過閘流量;H0—計入行進流速的堰上水深;g—重力加速度;ε—堰流側(cè)收縮系數(shù);σ—堰流淹沒系數(shù)。

本工程泄水低孔較多,在堰流計算泄流能力時,下游水位較高,淹沒系數(shù)對堰流流量影響很大,設(shè)計工程時計算堰流泄流能力采用SL 265—2016《水閘設(shè)計規(guī)范》中的計算公式和參數(shù)。通過多個斷面模型試驗和整體模型試驗對比,模型試驗值比計算值大;在斷面試驗中,同樣條件下,在庫水位44.00m時試驗值比計算值大2.6%,在庫水位47.00m時試驗值比計算值大1.6%;在整體模型試驗中,堰流的泄流曲線試驗值比計算值大1.7%~3.0%。分析原因主要是下游水位和側(cè)收縮影響,本工程堰流泄流能力對下游水位的變化特別敏感,計算值和模型試驗值存在差異,模型之間存在差異是正常情況,但整體趨勢是吻合的。

2.2 寬頂堰閘孔孔流泄流能力分析

對寬頂堰閘孔孔流時一般采用下式計算泄流能力。

(4)

式中,he—孔口高度;μ—孔流流量系數(shù);σ′—孔流淹沒系數(shù),其他同式(3)。

設(shè)計工程時,計算孔流泄流能力采用SL 265—2016中的計算參數(shù),在斷面試驗中,同樣參數(shù)條件下(考慮下游最高水位),模型試驗值比計算值大;庫水位51.80m時,試驗值為2115m3/s,設(shè)計計算值為1896m3/s,大11.6%;庫水位56.72m時,試驗值為2426m3/s,設(shè)計計算值為2364m3/s,大2.6%;庫水位61.10m時,試驗值為2575m3/s,設(shè)計計算值為2571m3/s,基本相同。

在閘門流激震動試驗中,對庫水位61.10m、下游49.20m和庫水位61.0m、下游46.41m兩種運行工況進行了不同閘門開度的泄流能力試驗,試驗數(shù)據(jù)見表1—3。

通過試驗數(shù)據(jù)反計算出流量系數(shù)μ(含淹沒影響),μ隨閘門開度先減小后增大,其變化趨勢接近為線性變化關(guān)系。在表1和表2中流量系數(shù)μ均值約0.76;在閘門全開運行時,表1庫水位61.10m流量系數(shù)達1.08,是下泄水流將水躍推出閘室形成閘后水面降低,發(fā)生超泄;表2庫水位61.0m流量系數(shù)亦達0.98,水流下泄能力極強。在庫水位為61.0m時,下游為臨界出流時,工作閘門局部開啟流量系數(shù)均值μ約為0.83。

表1 庫水位H上=61.10m、下游水位H下=49.20m工作門局部開啟流量試驗結(jié)果

表2 庫水位H上=61.00m、下游水位H下=46.41m工作門局部開啟流量試驗結(jié)果

表3 庫水位H上=61.00m、下游水位控制為臨界出流時工作門局部開啟流量試驗結(jié)果

3 閘孔孔流時雙胸墻底緣壓力試驗情況

在幾何比尺1∶30斷面模型上,不同運行水位下,對胸墻底部壓強水頭進行了觀測,庫水位61.0m,下游水位46.41m時胸墻壓強特性如圖7所示。其他工況和運行水位基本與此工況相同,只是壓強數(shù)值大小有所區(qū)別。

圖7 庫水位61.0m,下游水位46.41m時胸墻壓強特性圖

對雙胸墻布置方案也進行了減壓試驗,通過試驗研究測定了胸墻的空化特性,在相似真空度下,庫水位由汛前限制水位47.60m升至校核水位61.10m時,胸墻底部沒有出現(xiàn)空化現(xiàn)象。

4 結(jié)語

由上述分析可知,選用帶胸墻布置的泄水閘,當胸墻擋水較高時,單胸墻難以避免胸墻底緣脫空和負壓存在,泄流能力對胸墻體型也比較敏感;雙胸墻對進閘水流有較長距離的導流作用,水流和胸墻底緣貼合較好,很好地解決了底緣脫空和負壓存在的問題,泄流能力相對單胸墻略微增大,上游水頭越高增大越明顯。通過常壓模型試驗和減壓試驗驗證了本工程胸墻底部不存在空化現(xiàn)象。

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