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馬鋼1000 m3高爐開爐達(dá)產(chǎn)實踐

2019-09-20 03:48聶正其
關(guān)鍵詞:鐵口爐缸堿度

聶正其,馬 群

(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)

馬鋼3號1000 m3級高爐2016年10月10日停爐大修,至2017年1月13日開爐,大修過程實際歷時95天(大修計劃時間98天),大修過程十分順利。2017年1月13日3#高爐開爐,本次開爐十分的順利,是3#高爐爐役上5次開爐最順利的一次。開爐6天產(chǎn)量達(dá)2821噸/日,爐況基本穩(wěn)定順行,風(fēng)量穩(wěn)定在2550 m3/min的全風(fēng)水平,負(fù)荷達(dá)到4.45。

1 高爐開爐準(zhǔn)備階段

1.1 開爐方案的制定及執(zhí)行

開爐前,制定了一系列詳細(xì)的開爐方案,這些方案包括爐體開工方案、高爐煤氣系統(tǒng)開工方案、開爐枕木填充方案、開爐烘爐及氣密試驗方案、開爐布料測試方案、開爐點火方案、泥包制作方案、開爐出渣鐵方案高爐開爐配料計算及裝料方案等。

1.2 高爐烘爐及氣密打壓實驗

2016年12月27日10點53分開始烘爐,并于2016年1月4日12點順利結(jié)束烘爐,烘爐共計9天。實際烘爐曲線與計劃烘爐曲線基本吻合。下圖為實際烘爐曲線與計劃烘爐曲線的對比(見下圖1)。烘爐完成后,對高爐進(jìn)行打壓、查漏工作。

高爐打壓查漏是高爐順利開爐達(dá)產(chǎn)的基礎(chǔ),打壓、查漏工作分兩階段進(jìn)行。第一階段:1月4日9:58進(jìn)行0.1-0.15 MPa檢漏試驗,對3#熱風(fēng)爐盲端、1#熱風(fēng)閥、送風(fēng)支管、高爐本體、上升管、下降管、爐頂放散閥、重力除塵器、旋風(fēng)除塵器、半凈煤氣管道、布袋除塵器、凈煤氣管道、調(diào)壓閥組等進(jìn)行打壓,檢查漏點并進(jìn)行處理。由于在頂壓0.08MPa檢漏漏點不多,氣密效果較好,決定直接升壓繼續(xù)進(jìn)行檢漏。后升壓至0.168 MPa進(jìn)行檢漏。13:45高爐休風(fēng),到 20:35 歷時7小時檢漏、補漏結(jié)束,高爐復(fù)風(fēng)。21:45加風(fēng)至1650 m3/min,高爐烘爐繼續(xù),保溫200℃。

第二階段:二次檢漏與耐壓實驗并行。1月5日白班做耐壓試驗,8:45開始升壓,9:10頂壓至150kpa保壓檢漏,共發(fā)現(xiàn)11處漏點,10:10保壓結(jié)束后繼續(xù)升壓, 10:26頂壓瞬時到220 kpa后降壓休風(fēng),10:45高爐休風(fēng)。整個高爐開爐氣密耐壓實驗順利結(jié)束。

2.3 枕木及開爐料

(1)底焦:此次底焦裝入量計劃為19.2噸,實際19.56,焦層高度計劃為1000 mm,實際1100 mm。采用溜槽傾角12°布入,按2噸一罐,計10罐,主要為預(yù)測焦炭FCG曲線。裝入后人工扒平。

(2)枕木填充:本次爐缸散裝枕木填充至風(fēng)口中心線以下0.33 m。

(3)開爐料填充:

由于爐缸風(fēng)口防護(hù)枕木及中心堆包雜木送風(fēng)點火后很快燒掉,為使配料計算更接近實際,在配核料計算時未考慮中心包及風(fēng)口防護(hù)枕木體積,在實際裝料時中心堆包及風(fēng)口防護(hù)枕木會導(dǎo)致實際裝入料體積減少。此次3#高爐開爐料裝入實際裝入體積為807 m3,實際料線為1#探尺1.64 m,2#探尺1.49 m,與計劃裝入體積偏差56 m3,即少裝1批料,與方案計劃相符,全爐焦比4.0 t/t[1]。

表1 各部位填充用木及量計算

注:爐缸散裝用木用1米的散裝枕木;風(fēng)口保護(hù)木用2.5米枕木;中心堆包用2.5,2.0,1.5 m圓木。

3 高爐開爐

3.1 開爐送風(fēng)和引煤氣階段

(1)初期送風(fēng)點火階段

3#高爐2016年1月13日15:58點火,16:06送風(fēng),送風(fēng)風(fēng)量為1050 m3/min,風(fēng)壓0.16 Mpa。16:12風(fēng)口見亮,16:21除長堵風(fēng)口外風(fēng)口全亮。16:30料尺開始走動,前期下料一直順暢,無崩滑料現(xiàn)象,爐況順行較好。開爐點火第5小時時有些波動壓差高,懸料,坐料2次,9個小時后轉(zhuǎn)好。

分析其原因:送風(fēng)初期料柱透氣性差。開爐前布料測試在空焦段安排了焦炭極限角測定,在0.5負(fù)荷料段安排礦石極限角測定,這樣造成高爐中部的料面漏斗偏深,最深達(dá)到1.8 m,基本在1.5 m,礦的落點偏外,在各段料尾部多次調(diào)整角度修正料面,這對送風(fēng)初期的高壓差是有影響的。

(2)引煤氣階段

3#高爐采用的是重力、旋風(fēng)、布袋除塵煤氣凈化三種方法混合的工藝。由于干法布袋除塵在引煤氣時爐頂溫度太低容易造成布袋糊死,而煤氣溫度上升到干法除塵系統(tǒng)要求的120℃一般要10小時。綜合以前及4#高爐開爐經(jīng)驗,開爐爐況正常時煤氣溫度低并不會造成糊袋,決定3#高爐本次開爐在煤氣成分合格情況下盡快引煤氣,并制定了詳細(xì)的引煤氣方案。按方案計劃,送風(fēng)半個小時后,16:30開始進(jìn)行煤氣取樣(見表5),每半小時取樣一次。17:00煤氣取樣已經(jīng)合格,O2:0.6%,18點第三次取樣后,O2:0.4%, 18:29引煤氣。實現(xiàn)了在送風(fēng)3小時內(nèi)安全快速順利引煤氣的目標(biāo),有利于高爐恢復(fù)風(fēng)量。

3.2 初次鐵情況

3.2.1 鐵口噴吹情況

點火前兩邊鐵口煤氣導(dǎo)管蓋帽打開,送風(fēng)點火后鐵口煤氣火噴吹一直較大,到1月13日22:10東場鐵口噴渣。23:00西場鐵口噴渣,即開爐8小時,累計風(fēng)量50萬m3鐵口噴渣。

3.2.2 0次鐵及1次鐵情況

初鐵時間及儲渣鐵界限時間計算,根據(jù)焦炭置換量計算對應(yīng)的焦炭(僅考慮燃燒焦炭部分;未扣除凈焦燃燒時由排煤氣管吹出的焦炭灰份成渣量)、礦石、輔料生成的渣鐵。

鐵口中心線(標(biāo)高8.6 m)以下至爐底爐缸有效容積(扣除泥包及部分鐵口組合磚體積)V=V1-V2

V1:鐵口中心線以下(包括死鐵層)爐缸容積,63.99 m3

V2:鐵口中心線以下(包括死鐵層)泥包及部分鐵口組合磚體積,4.36 m3

V=V1-V2=59.63 m3

鐵口中心線可儲留鐵水體積:59.63×0.3=17.89 m3(0.3為爐缸空隙度)

鐵口中心線可儲留鐵水量:17.89×6.8=121.6 t (6.8為鐵水比重)

風(fēng)口中心線以下爐缸有效容積(扣除泥包及部分鐵口組合磚體積)169.03 m3

爐缸儲渣鐵界限體積為:169.03×0.3×0.7=35.5 m3(0.3為爐缸空隙度;0.7為安全系數(shù))

[鐵口泥包內(nèi)端面鐵口孔道中心線(標(biāo)高8.0 m)以下至爐底爐缸有效容積(扣除泥包及部分鐵口組合磚體積)39.54 m3

可儲留鐵水體積:39.54×0.3=11.86 m3(0.3為爐缸空隙度)

可儲留鐵水量:11.86×6.8=80.7 t(6.8為鐵水比重)]

可知當(dāng)按計劃送風(fēng)時間達(dá)到14 h-15 h,累計生鐵生成量為100 t-140 t,此時鐵水已達(dá)到鐵口中心線,可安排出第一次鐵。(累計風(fēng)量112萬m3)

送風(fēng)時間達(dá)到12 h-13 h,累計生鐵和爐渣生成量體積總和為34.3 m3-43 m3,所以儲渣鐵界限時間不超過13 h。(累計風(fēng)量85.6萬m3)計算結(jié)果列下表。

位置泥包中心線8.0 m鐵口中心線8.3 m鐵口中心線8.6 m風(fēng)口中心線下11.4 m鐵水量 t80.7101.5121.6 有效容積39.5449.7559.63169 渣鐵儲存體積m311.86 14.93 17.89 35.5 空隙度0.3鐵水密度6.8安全系數(shù)0.7

由上述計算可見,到1月14日5:00風(fēng)機房累計風(fēng)量達(dá)到119.2萬m3、高爐風(fēng)量表累計風(fēng)量96.5萬m3,按計劃此時具備出0次鐵條件,5:10分打開1#鐵口,鐵口打開后空噴,表明爐內(nèi)液體物質(zhì)較少,5:31堵口。8:00分風(fēng)機房累計風(fēng)量152.45萬m3、高爐風(fēng)量表累計風(fēng)量126.5萬m3,打開2#鐵口出鐵,鐵水溫度及流動性都正常,直接過撇渣器,沖水渣,出鐵時間80分鐘,出鐵水91 t。

3.3 達(dá)產(chǎn)階段過程簡述

這一階段1月13日~19日。送風(fēng)后23小時內(nèi)噴煤,6天內(nèi)將風(fēng)量逐步從1000 m3/min增加到2600 m3/min,達(dá)到較高風(fēng)量水平。礦批重由14 t增加到31 t,焦炭負(fù)荷2.2增加到4.1,風(fēng)溫最高用到1160。煤氣利用由39.7%提高到44.5%。

此次開爐從點火送風(fēng)到初次出鐵較為順利,13日遇管道氣流減風(fēng)一次控制后持續(xù)加風(fēng)至初次出鐵,1月14日進(jìn)行 1次鐵后,爐內(nèi)氣流穩(wěn)定性較好,爐缸熱量充足,調(diào)整料制,風(fēng)量由1900 m3/min加至2100 m3/min,負(fù)荷穩(wěn)定增加至3.2。1月15日進(jìn)行料制進(jìn)一步調(diào)整,氣流穩(wěn)定性良好,風(fēng)量維持在2500 m3/min 增加負(fù)荷至3.9.礦批擴(kuò)至26 t。20:15管道氣流減風(fēng)至2400 m3/min;1月16日風(fēng)量恢復(fù)至2500 m3/min,爐內(nèi)氣流穩(wěn)定性良好。1月16日-1月19日不斷進(jìn)行料制調(diào)整改進(jìn),負(fù)荷3.8-4.1礦批26.5-31.風(fēng)量達(dá)到較高水平。18日產(chǎn)量2788 t,距離公司目標(biāo)一步之遙,19日產(chǎn)量達(dá)到2821 t。從開爐到高爐穩(wěn)定運行達(dá)到公司目標(biāo)產(chǎn)量2800 t僅僅用時6天,刷新馬鋼高爐達(dá)產(chǎn)時間新紀(jì)錄。

3.3.1 送風(fēng)參數(shù)調(diào)整

(1)風(fēng)口面積調(diào)整

開爐初期送風(fēng)風(fēng)口為7個,長堵風(fēng)口4#、7#、12#、15#風(fēng)口,送風(fēng)面積為0.0792 m2。送風(fēng)點火后,1月13日16:12 1#、2#、6#、8#風(fēng)口亮,16:15 剩3#、9#、14#風(fēng)口未亮,16:20 14#亮,16:21 除常堵風(fēng)口外全亮。 1月14爐內(nèi)氣流穩(wěn)定性尚可,風(fēng)口捅開后繼續(xù)加風(fēng)進(jìn)程9:15 捅7#、15#風(fēng)口。11:05捅12#風(fēng)口,12:18捅4#風(fēng)口18個風(fēng)口全開,送風(fēng)面積為0.2035 m2。

(2)風(fēng)量變化情況

1月13日16:06送風(fēng),16:15送風(fēng)風(fēng)量為1500 m3/min,風(fēng)壓0.16 MPa;煤氣引完以后,逐步加風(fēng),1月13日-1月14日最高風(fēng)量2500 m3/min,達(dá)到使用風(fēng)量較高水平。出鐵前風(fēng)量為1800 m3/min。從送風(fēng)到出鐵前送風(fēng)參數(shù)看,前期由于懸料,前9小時風(fēng)量低于計劃風(fēng)量,中后期爐況順行,風(fēng)量比方案計劃加風(fēng)節(jié)奏快(見圖1)。

圖1 開爐初期風(fēng)量及計劃風(fēng)量變化情況

1次鐵后,1月14日12:00風(fēng)量加至2500 m3/min,14:35爐內(nèi)氣流波動壓差偏高,減風(fēng)至2400 m3/min,至1月15日爐內(nèi)壓差緩解恢復(fù)風(fēng)量至2500 m3/min。風(fēng)量水平維持,13:45高爐富氧2000 m3/h。20:15有管道氣流,上風(fēng)困難,風(fēng)量減至2400 m3/min緩解爐內(nèi)壓差。1月16日隨著調(diào)整,爐況好轉(zhuǎn),高爐逐漸接受風(fēng)量,風(fēng)量水平恢復(fù)至2500 m3/min,達(dá)到目標(biāo)水平。

3.3.2 裝料制度調(diào)整

點火送風(fēng)料制為C: 38.5/36.5/34/31 2222,O: 37/35/32 222 開爐初期過程較為順利,料制進(jìn)行微調(diào)。1次鐵后,為了進(jìn)一步發(fā)展邊緣和中心氣流,上部制度礦焦角度逐步外移,到1月16日12:00調(diào)整料制為C:39/ 37 /35 /32 /29 22221,O:37/35/32 332。高爐恢復(fù)強化迅速,氣流分布合理煤氣利用率回升,爐況順行[2]。

3.3.3 爐熱及渣系調(diào)整

14日9:10第一次鐵打開后,爐熱充沛,流動性良好,鐵水含[Si]::5.21 %,PT:1437℃,達(dá)到計劃要求,第二爐鐵口打開后,爐溫維持1450℃以上。[Si]維持在4.5%范圍內(nèi),至15日13:00鐵次,PT上升至1500℃左右,鐵水流動性明顯改善,鐵水含[Si]提到1.0%以下,爐溫步入正常水平。 15日負(fù)荷加至4.2、調(diào)整料制后氣流穩(wěn)定性好轉(zhuǎn),鐵水PT穩(wěn)定在1500℃以上,爐缸熱量上來以后,為后續(xù)爐況調(diào)整創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。

在渣系調(diào)整上,開爐初期考慮到鐵水中[Si]高,爐渣堿度控制在1.05,1次鐵實際爐渣堿度1.08,跟核料堿度接近。但之后爐渣堿度一直偏低,與核料渣系堿度相差較大, 8日開始逐步將核料堿度提至1.15,到10日將核料堿度逐步提至1.21,10日中午爐渣實際堿度才上來,由1.02上升至1.25左右;后隨著爐缸物理熱逐步提高,視實際渣堿度與核料堿度相符且穩(wěn)定,將爐渣堿度回調(diào),并最終穩(wěn)定在1.18。

3.3.4 負(fù)荷調(diào)整

點火開爐后,按照方案逐步增加焦炭負(fù)荷,14:20開始噴煤,至14日19:00加負(fù)荷至3.2,礦批22 t,焦批6.58 t,19日負(fù)荷最高加至4.1,礦批31 t,焦批7.26 t,氣流穩(wěn)定性尚可,爐缸熱量回升至正常水平,之后逐步增加焦炭負(fù)荷,隨著風(fēng)量水平上來,負(fù)荷快速向正常過渡。

3.3.5 爐外出渣鐵

渣鐵處理是高爐開爐進(jìn)程快慢的重要環(huán)節(jié),開爐初期硅高渣鐵流動性差,爐前工作難度大大增加,如處理不好,會很大程度上影響高爐恢復(fù)進(jìn)程。3#高爐本次開爐,0次鐵在1#口出,爐溫及鐵水流動性很好,出了21分鐘,為燒掉2#口的噴煤氣管道,2#口也打開出了12分鐘,出鐵及堵口情況良好。根據(jù)零次鐵的出渣情況,決定1次鐵就計劃沖水渣,首爐鐵順利開口,流動性良好,并直接沖水渣。

4 結(jié)語

3#爐開爐前,制定了的開爐工作方案全面、詳細(xì),開爐期間無設(shè)備事故,無安全事故;馬鋼3#1000 m3級高爐開爐達(dá)產(chǎn)目標(biāo)2800 噸/日;本次開爐十分的順利,爐況基本穩(wěn)定順行,風(fēng)量穩(wěn)定在2550 m3/min的全風(fēng)水平,負(fù)荷達(dá)到4.45,開爐6天產(chǎn)量達(dá)2821 噸/日,為今后開爐快速達(dá)產(chǎn)提供了借鑒。

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