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提高富氧率強化冶煉實踐

2019-09-19 08:21羅順安
關(guān)鍵詞:爐缸煤氣高爐

羅順安,陳 軍

(馬鋼股份公司煉鐵總廠南區(qū) 安徽馬鞍山 243002)

馬鋼4號爐高爐(3200 m3)于2016年9月6日順利點火開爐,投產(chǎn)后迅速達(dá)產(chǎn),產(chǎn)量和指標(biāo)不斷突破,面對生產(chǎn)成本的降低,原燃料質(zhì)量波動等方面的影響,造成兩道氣流的穩(wěn)定性變差,導(dǎo)致爐況波動大、生產(chǎn)指標(biāo)下降 。從2018年12月份開始實施高富氧操作,減少爐腹煤氣量,穩(wěn)定兩道氣流,2018年全年平均富氧率2.77%,高爐入爐風(fēng)量 5741 m3/min,2019年1月份平均富氧率3.87%,入爐風(fēng)量5778 m3/min。高爐富氧率的逐步提高,高爐爐內(nèi)煤氣流的分布以及高爐主要技術(shù)指標(biāo)會發(fā)生變化,高爐操作制度也做了相對應(yīng)的調(diào)整。

2 提高富氧率影響高爐冶煉的參數(shù)

2.1 富氧率的提高對高爐利用系數(shù)的變化

富氧率的提高能夠提高高爐產(chǎn)量。富氧率的提高不僅增加高爐入爐風(fēng)量的氧含量,同時單位生鐵的入爐所耗的風(fēng)量有所減小,為降低單位生鐵需要的爐腹煤氣量創(chuàng)造條件。從理論上計算,在單位體積的入爐冷風(fēng)風(fēng)量的條件下,富氧率每增加1%,增加燃燒C 4.76%,相當(dāng)于高爐生成鐵水增加4.76%,這僅僅是理論計算值,實際高爐產(chǎn)量提高幅度會有所差異,如圖1所示。

圖1 富氧率與高爐利用系數(shù)關(guān)系

對于4號高爐,當(dāng)產(chǎn)量提高到一定程度后,隨著富氧率不斷的提高,容易造成高爐爐況不穩(wěn)定,強化冶強的效果反而逐漸降低。

2.2 富氧率的提高對風(fēng)口理論燃燒溫度的變化

隨著富氧率的逐步提高,為維持合理的理論燃燒溫度,日常高爐操作上噴煤量也逐步的提高,高爐煤比由 136 kg /t 逐步提高至 145 kg /t.考慮到冬季大氣濕度晝夜變化大,12月份首次投用加濕,為穩(wěn)定鼓風(fēng)中的濕度,同時控制理論燃燒溫度在2250-2300℃之間。避免爐缸理論燃燒溫度過高,造成高爐高溫區(qū)向上移動,生成的SiO揮發(fā)在爐身上部重新凝結(jié),造成高爐料柱透氣性變差,影響高爐氣流穩(wěn)定順行。[1]

2.3 提高富氧率對壁體溫度的影響

在維持高爐入爐的冷風(fēng)風(fēng)量不變的情況下,隨著富氧率的提高,爐腹煤氣量相應(yīng)的增加,鼓風(fēng)動能相應(yīng)的也提高,銅冷卻壁溫度持續(xù)下降的趨勢,鑄鐵冷卻壁溫度上升。從12月份開始,將入爐風(fēng)量6000 m3/min控制到5800 m3/min穩(wěn)定,爐腹煤氣量從7850 nm3/min減至7680 nm3/min穩(wěn)定,使煤氣流初始分布向邊緣發(fā)展,爐腹?fàn)t腰最低4點的溫度呈上升的趨勢如圖2。實踐證明,隨著富氧率的提高,爐缸理論燃燒溫度升高,爐身與爐頂溫度降低。

圖2 富氧率與銅冷卻壁溫度趨勢

2.4 提高富氧率對爐缸工作狀態(tài)的影響

高爐通過提高富氧率強化冶煉,高爐爐缸生成與排放的渣鐵量增加,與爐缸工作狀態(tài)不均勻之間的矛盾更加突出。2018年1-2月份焦炭結(jié)構(gòu)的變化以及焦炭質(zhì)量的下滑,導(dǎo)致爐缸死料柱不活,從6月中旬開始,4號高爐6.694m的碳磚爐芯溫度從最高的313℃一直下降到12月初的270℃,是開爐以來的最低水平。伴隨著鐵口出鐵時間不穩(wěn)定、見渣時間的不穩(wěn)定,鐵口卡焦現(xiàn)象頻繁,尤其新投鐵口期間,出現(xiàn)渣皮大幅度脫落現(xiàn)象等,影響爐況的穩(wěn)定,制約著冶強的提升。摸索合適的渣鐵處理模式,使?fàn)t缸生成的渣鐵及時排盡,從而讓爐缸液面保持穩(wěn)定,高爐氣流的穩(wěn)定性會提高,為爐缸工作狀態(tài)活躍奠定基礎(chǔ)。從12月中旬開始爐芯溫度一直上升。如圖3所示。

圖3 爐缸6.694m內(nèi)外側(cè)溫度變化趨勢

3 強化冶煉的實踐操作

3.1 上部裝料制度與下部送風(fēng)參數(shù)的匹配

12月份隨著富氧率的不斷提高,煤氣利用率從46.8%左右下降至45.5%水平,在強化冶煉的同時,負(fù)荷的上升,為進(jìn)一步優(yōu)化高爐煤氣利用率,礦批從97 t/ch擴(kuò)礦至100 t/ch 穩(wěn)定。

下部參數(shù)調(diào)整,隨著富氧率的提高,爐缸煤氣量增加,帶來壓差水平的上升,適當(dāng)控制爐腹煤氣量,將入爐風(fēng)量6000 m3/min控制到5800 m3/min穩(wěn)定,爐腹煤氣量從7850 nm3/min減至7680 nm3/min穩(wěn)定,入爐干風(fēng)量爐下降,實際的動能下降,為保證足夠合適的動能,風(fēng)口由原來Φ130*32的風(fēng)口布局為Φ130*26+Φ120*6,將風(fēng)口面積由 0.4247 m2縮小至 0.413 m2,保證了動能,整體效果來看,調(diào)整后爐內(nèi)壓差水平大幅度緩解,為后續(xù)的強化冶煉提供了條件。

3.2 優(yōu)化渣鐵處理

在日常生產(chǎn)過程中,4號爐采用兩個對角鐵口出鐵模式,使?fàn)t缸的工作狀態(tài)均勻,但由于原燃料條件的不好,中心死料柱的透液性差,爐缸側(cè)壁環(huán)流加大,側(cè)壁溫度上升,爐缸工作狀態(tài)差,出現(xiàn)兩邊出鐵時間短,卡焦現(xiàn)象頻繁,日均爐次12爐以上,容易產(chǎn)生渣鐵排放不及時,爐墻穩(wěn)定性變差,渣皮脫落,限制了冶強的提高。為了減小環(huán)流,使?fàn)t缸工作狀態(tài)好轉(zhuǎn),延長出鐵時間,將鉆桿從62.5 mm逐步縮為57.5 mm,炮泥的成分進(jìn)行了優(yōu)化,同時采用的正間隔時間出鐵模式壓縮成負(fù)間隔時間,保證爐缸液面的穩(wěn)定,出鐵時間在120 min以上,卡焦現(xiàn)象也好轉(zhuǎn)。爐缸側(cè)壁溫度也呈現(xiàn)下降的趨勢,爐芯溫度呈現(xiàn)上升的趨勢,說明爐缸缸工作狀態(tài)得到了好轉(zhuǎn)。

3.3 熱制度與造渣制度的管理

爐型的穩(wěn)定是高爐穩(wěn)定順行的前提,影響爐型的穩(wěn)定與合理的渣系成分、爐溫穩(wěn)定密不可分。

在原料條件波動、操作制度變化或者運行狀況不穩(wěn)定的情況下,造成冷卻壁上爐渣性能也會發(fā)生相應(yīng)變化,其中爐渣的粘度變化可能會影響爐渣在冷卻壁上的掛渣能力。因此在日常操作,爐渣成分管理基準(zhǔn)如表2 ,保證合格的渣系成分為爐型的穩(wěn)定創(chuàng)造條件。針對原燃料成分的變化,爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整變化不宜太大,遇到較大的調(diào)整時,可以通分步漸變調(diào)整來過渡。正常情況下,球團(tuán)變化幅度應(yīng)控制在 2%以內(nèi),如果超過5%則必須分次變料調(diào)整;生礦比例變化不要超過 2%,如果超過 2%也必須分次核料調(diào)整;變料后渣比變化量控制在 10 kg/t 以內(nèi)。[2]

表2 渣系成分控制范圍

高爐煤氣溫度上升造成冷卻壁表面渣皮的均勻性和穩(wěn)定性降低,容易脫落。首鋼和武鋼生產(chǎn)經(jīng)驗表明,隨著高爐冶煉強度的不斷提高,渣皮脫落次數(shù)也會相應(yīng)的增多。[3]為穩(wěn)定高爐操作爐型,日常爐溫平衡要求,鐵水中含 Si控制在0.35%和0.45%之間、鐵水測溫在1500℃以上。

4 總結(jié)

高爐通過提高富氧率強化冶煉,隨著富氧率的提高,增加爐腹煤氣量的同時爐內(nèi)壓差上升,爐況穩(wěn)定性變差,高爐產(chǎn)量的提高反而受到影響。調(diào)整下部參數(shù)是保證合適的鼓風(fēng)動能的前提下,適當(dāng)控制入爐風(fēng)量,使兩道氣流穩(wěn)定,為強化冶強創(chuàng)造條件。

隨著富氧率的提高,高爐爐缸生成與排放的渣鐵量增加,活躍的爐缸工作狀態(tài)是渣鐵及時排放的基礎(chǔ)。通過優(yōu)化渣鐵制度保證爐缸渣鐵液面的穩(wěn)定,嚴(yán)控?zé)嶂贫?,針對原燃料條件不好及時退守,維護(hù)好爐缸工作狀態(tài)活躍。但隨著高爐冶煉的不斷強化,爐缸沖刷更加厲害,須加強對爐缸工作狀態(tài)安全管控,符合高爐安全長壽的要求。

合理的上部料制,保證中心氣流的前提下,疏導(dǎo)邊緣氣流,面對原燃料條件不好,操作爐型的穩(wěn)定,保證在冶強提高過程中,高爐各項指標(biāo)改善,高爐冶煉成本降低

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