楊 文
(中國石化海南煉油化工有限公司,海南 洋浦 578101)
隨著國家倡導(dǎo)綠色發(fā)展理念的深入,降低大氣中污染物的排放、改善環(huán)境成為熱點(diǎn)話題,促使我國油品質(zhì)量升級(jí)的步伐不斷加快。以2019 年1 月1 日起執(zhí)行的車用柴油國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)[1]為例,標(biāo)準(zhǔn)提高了對(duì)車用柴油多環(huán)芳烴含量、總污染物含量、密度、閃點(diǎn)等指標(biāo)的要求。
中國石化海南煉油化工有限公司(簡(jiǎn)稱海南煉化)2013年將柴油加氫裝置由精制工藝流程改造為柴油加氫改質(zhì)MHUG-Ⅱ工藝,順利完成國Ⅴ柴油質(zhì)量升級(jí)目標(biāo),同時(shí)拓寬了催化裂化柴油(簡(jiǎn)稱催化柴油)的出路,降低了企業(yè)柴汽比,公司效益得以提高。為了滿足海南省提前供應(yīng)國Ⅵ規(guī)格清潔柴油的要求,海南煉化于2017年11月在原裝置改造的基礎(chǔ)上,對(duì)裝置局部工藝流程再次進(jìn)行升級(jí)改造,以達(dá)到生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)車用柴油和裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的目標(biāo)。改造主要對(duì)原反應(yīng)器的催化劑進(jìn)行級(jí)配優(yōu)化、再生以及補(bǔ)充部分新鮮催化劑,并且為了降低空速、延長(zhǎng)裝置運(yùn)行周期而新增1臺(tái)精制反應(yīng)器(R-103),并使用高脫硫活性、高脫芳烴活性的 RS-2100柴油精制催化劑[2-3]。
為進(jìn)一步評(píng)估該裝置所采用再生催化劑和補(bǔ)充催化劑的性能以及裝置改造后的產(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)、運(yùn)行周期等情況,海南煉化對(duì)裝置各催化劑的運(yùn)行活性和穩(wěn)定性進(jìn)行了持續(xù)跟蹤,重點(diǎn)對(duì)裝置生產(chǎn)滿足國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)清潔柴油的能力進(jìn)行考核,同時(shí)測(cè)算在原料配比和原料性質(zhì)頻繁變化、加工負(fù)荷調(diào)整的情況下,催化劑總運(yùn)行時(shí)間能否達(dá)到裝置檢修周期4~5年的目標(biāo)。
裝置改造后的工藝流程示意見圖1。加氫改質(zhì)反應(yīng)器進(jìn)料(加氫改質(zhì)進(jìn)料)經(jīng)原料泵升壓后與氫氣混合,分別經(jīng)換熱器和加熱爐提溫后,進(jìn)入加氫改質(zhì)反應(yīng)器R-102,進(jìn)行加氫脫硫、加氫脫氮、烯烴加氫飽和、芳烴加氫飽和、環(huán)烷烴選擇性開環(huán)裂化等系列反應(yīng),同時(shí)設(shè)有溫控跨線。加氫精制反應(yīng)器進(jìn)料(加氫精制進(jìn)料)由原料泵升壓后,再經(jīng)換熱器換熱后與加氫改質(zhì)反應(yīng)器的反應(yīng)產(chǎn)物混合,然后依次進(jìn)入加氫精制反應(yīng)器R-101和加氫精制反應(yīng)器R-103,進(jìn)行加氫脫硫、加氫脫氮、芳烴加氫飽和等反應(yīng)[4]。R-103反應(yīng)器出口物流經(jīng)進(jìn)料換熱器和高壓空氣冷卻器降溫后,進(jìn)入高壓分離器進(jìn)行三相分離,頂部氣相進(jìn)入循環(huán)氫脫硫塔,底部油相送至低壓分離器、含硫污水相則送出裝置。
圖1 裝置工藝流程
裝置的催化劑裝填工作從2017年12月26日持續(xù)至2018年1月13日,3個(gè)反應(yīng)器按R-102,R-103,R-101的順序依次裝填。催化劑裝填情況匯總見表1。
表1 催化劑裝填情況匯總
裝置的開工包含裝置氣密、催化劑干燥、催化劑預(yù)硫化、催化劑初活穩(wěn)定及切換進(jìn)料等過程。裝置于2018年1月23日開始引入直餾柴油作正式進(jìn)料,分別從兩路進(jìn)入加氫精制反應(yīng)器和加氫改質(zhì)反應(yīng)器,加氫改質(zhì)反應(yīng)器R102中精制催化劑床層平均溫度控為312 ℃、改質(zhì)催化劑床層平均溫度控323 ℃;精制反應(yīng)器R101和R103的床層平均溫度分別控制為334 ℃、348 ℃,在加氫改質(zhì)反應(yīng)器入口氫分壓維持不小于6.4 MPa的條件下,一次成功生產(chǎn)出硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2 μ gg、十六烷值為52.5、符合國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)的精制柴油產(chǎn)品,裝置開工平穩(wěn),達(dá)到裝置升級(jí)改造的目標(biāo)[5]。
為了評(píng)估MHUG-Ⅱ裝置催化劑再生后的性能以及增加第三反應(yīng)器(R103)后裝置的壓降、產(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)、裝置能耗、設(shè)備運(yùn)行等情況,海南煉化于2018年7月3—6日對(duì)裝置進(jìn)行了較全面的技術(shù)標(biāo)定。
標(biāo)定期間的原料油性質(zhì)見表2。從表2可以看出,生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)柴油標(biāo)定期間,催化柴油的密度、芳烴含量、十六烷值等主要性質(zhì)均劣于設(shè)計(jì)值,而加氫改質(zhì)進(jìn)料(催化柴油和直餾柴油的混合油)及直餾柴油的性質(zhì)則均與設(shè)計(jì)值相近,表明標(biāo)定期間的原料油具有較好的代表性。
表2 國Ⅵ柴油標(biāo)定期間裝置進(jìn)料性質(zhì)
注:標(biāo)定值均為3次取樣的平均值。
生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)柴油標(biāo)定期間反應(yīng)部分的主要工藝參數(shù)見表3。由表3可見:標(biāo)定期間反應(yīng)器R-102的精制劑床層和改質(zhì)劑床層的平均反應(yīng)溫度分別為343.8 ℃和354.1 ℃,改質(zhì)反應(yīng)器總溫升為114.2 ℃;R-101精制反應(yīng)器的平均反應(yīng)溫度為348.3 ℃,總溫升為9.9 ℃;反應(yīng)器R-103的平均反應(yīng)溫度為356.1 ℃,總溫升為9.8 ℃。
表3 國Ⅵ柴油標(biāo)定期間裝置工藝參數(shù)
生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)柴油標(biāo)定期間的主要產(chǎn)物收率及其品性質(zhì)見表4。從表4可以看出:標(biāo)定期間裝置的化學(xué)氫耗(w)為0.94%,C5+餾分收率為99.36%;石腦油餾分的芳烴潛含量為58.5%,可作為優(yōu)質(zhì)的催化重整原料;柴油餾分的密度(20 ℃)為0.843 4 gcm3,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.3 μ gg,十六烷值為51.8??梢?,在催化柴油原料的密度和十六烷值均較設(shè)計(jì)值更加劣質(zhì)的情況下,裝置的化學(xué)氫耗(w)不大于設(shè)計(jì)保證值(1.05%)、柴油餾分收率不小于設(shè)計(jì)保證值(93.0%)、C5+餾分收率不小于設(shè)計(jì)保證值(97.0%),各指標(biāo)均優(yōu)于設(shè)計(jì)保證值。柴油餾分的密度、硫含量、多環(huán)芳烴含量和十六烷值等主要指標(biāo)均達(dá)到了國Ⅵ柴油標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表4 生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)柴油標(biāo)定期間裝置的主要產(chǎn)物收率及其性質(zhì)
根據(jù)海南省油品質(zhì)量升級(jí)提前的要求,MHUG-Ⅱ裝置從2018年9月開始由生產(chǎn)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)柴油調(diào)整為生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)柴油,截止到2019年4月裝置整體運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。為掌握裝置所采用新、舊催化劑的性能以及裝置改造后的運(yùn)行周期等情況,對(duì)裝置各運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,結(jié)果見圖2~圖5。
圖2為加氫改質(zhì)進(jìn)料的密度和氮含量隨運(yùn)行時(shí)間的變化,圖3為加氫精制進(jìn)料的密度和硫含量隨運(yùn)行時(shí)間的變化。從圖2可以看出,加氫改質(zhì)進(jìn)料的密度(20 ℃)主要集中在0.89~0.92 gcm3之間,氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)主要集中在300~800 μ gg之間,最高達(dá)到1 000 μ gg,影響了加氫改質(zhì)催化劑活性的發(fā)揮。加氫精制進(jìn)料的密度(20 ℃)主要集中在0.83~0.85 gcm3,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.3%~0.6%之間且波動(dòng)較大。加氫改質(zhì)進(jìn)料氮含量的偏高和加氫精制進(jìn)料密度有時(shí)較高,略超過設(shè)計(jì)指標(biāo),這是影響產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)轉(zhuǎn)周期的主要因素[6]。
圖2 加氫改質(zhì)進(jìn)料的密度和氮含量隨運(yùn)行時(shí)間的變化●—密度; ●—氮含量
圖3 加氫精制進(jìn)料的密度和硫含量隨運(yùn)行時(shí)間的變化●—密度; ●—硫含量
圖4為MHUG-Ⅱ裝置的總加工負(fù)荷率和催化柴油加工比例隨運(yùn)行時(shí)間的變化,圖5為柴油產(chǎn)品的硫含量和十六烷指數(shù)隨運(yùn)行時(shí)間的變化。從圖4和圖5可以看出,根據(jù)全廠的生產(chǎn)安排,裝置的總加工負(fù)荷率在60%~100%之間,催化柴油加工比例在20%~40%之間,柴油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在10 μ gg以下。
圖4 總加工負(fù)荷率和催化柴油加工比例隨運(yùn)行時(shí)間的變化●—總加工負(fù)荷率; ●—催化柴油加工比例
圖5 柴油產(chǎn)品的硫含量和十六烷指數(shù)隨運(yùn)行時(shí)間的變化●—硫含量; ●—十六烷指數(shù)
在產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,MHUG-Ⅱ裝置各反應(yīng)器溫度的提升幅度較小。2018年4月6日因循環(huán)氫壓縮機(jī)出現(xiàn)故障停機(jī),造成MHUG-Ⅱ裝置緊急停工,加氫精制反應(yīng)器R-101的床層溫度出現(xiàn)個(gè)別超溫點(diǎn),再開工后發(fā)現(xiàn)R-101總溫升略有下降。圖6~圖8為反應(yīng)器R-102、R-101及R-103的平均反應(yīng)溫度隨運(yùn)行時(shí)間的變化,表5為運(yùn)行過程中幾個(gè)不同日期的主要反應(yīng)參數(shù)對(duì)比。
圖6 R-102平均反應(yīng)溫度隨運(yùn)行時(shí)間的變化●—精制催化劑; ●—改質(zhì)催化劑
圖7 R-101平均反應(yīng)溫度隨運(yùn)行時(shí)間的變化
圖8 R-103平均反應(yīng)溫度隨運(yùn)行時(shí)間的變化
由圖6~圖8及表5可以看出:①加氫精制反應(yīng)器R101的床層溫度由于受緊急停工的影響而出現(xiàn)個(gè)別超溫點(diǎn),催化劑的活性略有降低,活性損失5~7 ℃,但經(jīng)過1年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)催化劑活性逐步得以恢復(fù)。②加氫改質(zhì)反應(yīng)器R102入口溫度在一年運(yùn)行中提溫18 ℃,提溫幅度較大,這主要是由于開工伊始催化劑初期活性高,至2018年4月以后,催化劑進(jìn)入穩(wěn)定期,提溫速率緩慢。一方面,適宜的反應(yīng)器入口溫度可以充分發(fā)揮加氫改質(zhì)反應(yīng)器中精制劑的脫硫和脫氮作用,保證改質(zhì)劑的裂化活性持續(xù)穩(wěn)定;另一方面,適宜的反應(yīng)器入口溫度可以保證保護(hù)劑發(fā)揮作用,避免金屬和瀝青質(zhì)向主劑沉積。因此,要合理均衡長(zhǎng)周期運(yùn)行中各反應(yīng)器的催化劑床層溫度,保證各反應(yīng)器的催化劑活性發(fā)揮到最大限度。③加氫改質(zhì)反應(yīng)器R102的精制催化劑床層、改質(zhì)催化劑床層的催化劑失活速率分別為0.029 ℃d和0.015 ℃d,R101、R103催化劑失活速率分別為0.027 ℃d和0.012 ℃d,均處于正常失活速率范圍內(nèi)。④從運(yùn)行一年來看,各反應(yīng)器壓降變化不明顯,催化劑強(qiáng)度良好,也沒有出現(xiàn)明顯的高點(diǎn)溫度,說明目前的運(yùn)行負(fù)荷下各催化劑床層上的物流分布均勻。
表5 裝置主要反應(yīng)參數(shù)對(duì)比表
加氫改質(zhì)反應(yīng)器催化劑設(shè)計(jì)的初期平均反應(yīng)溫度為353 ℃,末期平均反應(yīng)溫度為408 ℃,加氫精制反應(yīng)器設(shè)計(jì)的初期平均反應(yīng)溫度為353 ℃,末期平均反應(yīng)溫度為392 ℃[3]。目前加氫改質(zhì)反應(yīng)器入口氫分壓基本維持在6.4 MPa以上,入口氫油體積比在500以上,略低于設(shè)計(jì)值(600),從絕對(duì)溫度看,3個(gè)反應(yīng)器的平均反應(yīng)溫度為355~361 ℃,R-103反應(yīng)器的出口溫度僅為361 ℃,反應(yīng)溫度不高,且離裝置設(shè)計(jì)的末期反應(yīng)溫度有35 ℃以上的提溫空間[4]。
根據(jù)現(xiàn)有溫度以及3個(gè)反應(yīng)器允許的最高操作溫度進(jìn)行提溫空間計(jì)算,同時(shí)結(jié)合裝置升溫速率進(jìn)行3個(gè)反應(yīng)器運(yùn)轉(zhuǎn)周期的計(jì)算。今后運(yùn)行中,在維持生產(chǎn)國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)柴油以及裝置按80%負(fù)荷率生產(chǎn)的條件下,各反應(yīng)器溫度按照以下標(biāo)準(zhǔn)控制的情況下,催化劑未出現(xiàn)失活速率明顯增加的趨勢(shì):R-102反應(yīng)器中精制催化劑的平均失活速率不大于0.026 ℃d,改質(zhì)催化劑的平均失活速率不大于0.016 ℃月;R-101反應(yīng)器精制催化劑的平均失活速率不大于0.016 ℃月,R-103反應(yīng)器精制催化劑的平均失活速率不大于0.010 ℃月。為了更有效地發(fā)揮兩個(gè)精制反應(yīng)器中催化劑的活性,下一步計(jì)劃通過調(diào)整R-101和R-103兩個(gè)精制反應(yīng)器的升溫速率,使兩個(gè)精制反應(yīng)器溫度同時(shí)達(dá)到最高操作溫度,理論上可以使裝置繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)45個(gè)月以上。
(1)海南煉化MHUG -Ⅱ裝置改造后,裝置整體運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),3臺(tái)反應(yīng)器溫度分布合理,可以充分、有序地發(fā)揮每臺(tái)反應(yīng)器內(nèi)各類催化劑的性能,有效延長(zhǎng)裝置的運(yùn)行周期。
(2)MHUG -Ⅱ裝置在不小于6.4 MPa氫分壓的緩和反應(yīng)條件下,精制柴油產(chǎn)品的硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于8 μ gg(廠內(nèi)控指標(biāo)),十六烷值高于51.0,多環(huán)芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于5%,主要產(chǎn)品指標(biāo)全部滿足國Ⅵ清潔柴油標(biāo)準(zhǔn)。
(3)新增精制反應(yīng)器R-103并采用RS-2100精制催化劑后,裝置的運(yùn)行穩(wěn)定性和抗沖擊能力增強(qiáng)。雖然受到緊急停工的影響,從反應(yīng)溫度看,2019年1—5月的反應(yīng)溫度未作調(diào)整,離裝置設(shè)計(jì)的末期溫度還有35 ℃以上的提溫空間,測(cè)算可知裝置可以滿足4~5年的運(yùn)行周期。