摘 要:習(xí)水發(fā)電廠#1、#2脫硫塔內(nèi)部防腐修補(bǔ)過程中,發(fā)現(xiàn)其前塔液注噴嘴上部(距離7米)干濕界面(干濕界面:上部為高溫?zé)煔猓虏繜煔馀c漿液混合降溫后共同下落反應(yīng))處防腐起層嚴(yán)重。運(yùn)行中啟動(dòng)兩臺(tái)漿液循環(huán)泵,液注剛好到達(dá)干濕界面分層處,上部為1.4529合金鋼板,下部為普通鋼板做防腐處理,由于分層界面處溫差較大,導(dǎo)致該處防腐起層嚴(yán)重,運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生泄漏,造成大面積的環(huán)境污染,增加脫硫塔運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),且該點(diǎn)位置較高,處理安全風(fēng)險(xiǎn)較大。
關(guān)鍵詞:干濕界面;泄漏;防腐
習(xí)水發(fā)電廠總裝機(jī)容量為4×135MW,吸收塔采用U形方塔,由兩個(gè)方形單塔串聯(lián)而成,但它結(jié)構(gòu)緊湊,并不是兩個(gè)吸收塔的簡單連接。前面一個(gè)是液柱塔,后面一個(gè)是噴淋塔,兩塔中間漿池連通,整個(gè)外形上看起來像個(gè)“凹”字,又稱U型塔。鍋爐煙氣首先進(jìn)入液柱塔,在此與液柱逆流接觸,先去除一部分SO2,然后通過連接通道進(jìn)入噴淋塔,在噴淋塔里面煙氣與漿液再進(jìn)行接觸反應(yīng)。
1.方案的論證
習(xí)水發(fā)電廠#1、#2脫硫塔前塔干濕界面設(shè)計(jì)不合理,原設(shè)計(jì)內(nèi)襯不銹鋼板覆蓋面較小,導(dǎo)致干濕界面溫差驟變,該處防腐出現(xiàn)起層現(xiàn)象,運(yùn)行中發(fā)生泄漏,不能滿足安全穩(wěn)定運(yùn)行要求。通過改造后,分層界面下移,可避免溫差的影響,有效防止防腐起層現(xiàn)象,解決塔體泄漏問題,降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
2.改造方案及處理措施
習(xí)水發(fā)電廠#1、#2脫硫塔前塔干濕界面位置較高,由于溫差較大,導(dǎo)致其分層處防腐起層,兩臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)液注達(dá)到該位置,與煙氣混合沖刷導(dǎo)致該位置運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生泄漏。經(jīng)過查閱資料和與相關(guān)專業(yè)人士探討,將該界面向下延伸3m,原干濕界面范圍:從液柱噴嘴以上5600mm起,至液柱噴嘴以上7600mm止,處理后界面范圍:從液柱噴嘴以上2600mm起,至液柱噴嘴以上7600mm止。采用氬弧焊,塞焊法在原合金鋼板下部(內(nèi)襯)焊接一塊1.5m*0.2mm的316L的不銹鋼板,然后對(duì)分層界面做防腐處理,運(yùn)行中分層界面處于液注的下部,可避免溫差的影響,有效防止防腐起層現(xiàn)象,解決塔體泄漏問題。
3.經(jīng)濟(jì)效益分析
#1、#2脫硫塔前塔干濕界面改造后,可徹底解決脫硫塔運(yùn)行中出現(xiàn)泄漏的問題,避免出現(xiàn)大面積漿液污染和人員處理的安全問題,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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作者簡介:趙剛;出生年月:199104籍貫:陜西省合陽縣人;學(xué)歷:大專;職稱:初級(jí)。單位全稱:貴州西電電力股份有限公司習(xí)水發(fā)電廠;研究方向:熱力機(jī)械檢修。
科學(xué)導(dǎo)報(bào)·學(xué)術(shù)2019年27期