張?zhí)K安
【摘??要】通過(guò)試驗(yàn)調(diào)整并記錄爐膛溫度、氨氮比、省煤器出口氧量對(duì)SNCR系統(tǒng)脫硝效率的影響,分析總結(jié)出SNCR系統(tǒng)調(diào)整最優(yōu)參數(shù)。
【關(guān)鍵詞】溫度;氨氮比;氧量
1.概述
選擇性非催化還原(SNCR)技術(shù)是一種成熟的NOx控制處理技術(shù)。此方法是在870~1205℃下,將氮還原劑(一般是氨或尿素)噴入煙氣中,將NOx還原,生成氮?dú)夂退?/p>
結(jié)合600t/d生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目SNCR優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),針對(duì)反應(yīng)溫度、氧量、氨氮比為主的參數(shù)對(duì)效率進(jìn)行研究分析,找到這些參數(shù)對(duì)脫硝效率影響的規(guī)律,更好的應(yīng)用于生產(chǎn)中,進(jìn)而有效控制氮氧化物的排放[1]。
2.溫度對(duì)脫硝效率的影響
2.1?溫度對(duì)脫硝效率影響機(jī)理
SNCR脫硝技術(shù)是利用高溫?zé)崮茏鳛镹O/NH3反應(yīng)的活化能,使得NO/NH3發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成無(wú)污染的N2和H2O,高溫環(huán)境是反應(yīng)發(fā)生的先決條件。實(shí)驗(yàn)表明,NH3還原NO的反應(yīng)只能在870~1205℃的狹小的溫度區(qū)間內(nèi)才能以一個(gè)合適的速率進(jìn)行。
2.2?試驗(yàn)內(nèi)容
某電廠600t/d生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,1、2、3、4號(hào)噴槍為一組安裝在前墻約20m高度位置。在NH3與H2O濃度、流量不變的前提下,維持蒸發(fā)量與含氧量相對(duì)的穩(wěn)定,測(cè)量煙氣中的NOx的含量,找到反應(yīng)溫度與脫硝效率之間的關(guān)系。
試驗(yàn)步驟如下:
維持NH3與H2O的流量不變,投入噴槍1,2,3,4號(hào),保證燃燒工況相對(duì)穩(wěn)定,記錄煙氣流量、蒸發(fā)量、爐膛溫度、含氧量、NOx、煙氣中逃逸氨等數(shù)值。試驗(yàn)進(jìn)行7個(gè)小時(shí),截取的工況時(shí)間間隔不得少于10分鐘。
2.3?試驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在800℃~900℃之間,負(fù)荷穩(wěn)定、含氧量波動(dòng)較小、氨水與軟水的使用量固定的情況下,NOx的排放值比較穩(wěn)定,也就意味著在這個(gè)溫度區(qū)間內(nèi)脫硝反應(yīng)速率處于穩(wěn)定狀態(tài);當(dāng)反應(yīng)溫度接近900℃時(shí),NOx的排放值急劇下降,脫硝反應(yīng)的速率急劇增大,反應(yīng)更加迅速,900℃是該項(xiàng)目脫硝反應(yīng)的一個(gè)拐點(diǎn)。900℃之后,隨著溫度提高,NOx排放值并沒(méi)有進(jìn)一步的降低的趨勢(shì),而是逐漸趨于平穩(wěn),說(shuō)明再次提高反應(yīng)溫度小范圍內(nèi)并不會(huì)提高脫硝效率。當(dāng)脫硝溫度高于1000℃后,焚燒爐出口溫度勢(shì)必高于1050℃,這會(huì)引發(fā)鍋爐本體高溫腐蝕及結(jié)焦等一系列危害設(shè)備安全的問(wèn)題;脫硝反應(yīng)溫度低于800℃時(shí),會(huì)導(dǎo)致爐膛整體溫度低于850℃兩秒,不能滿足環(huán)境排放指標(biāo)。
3.氨氮比的調(diào)整
3.1?試驗(yàn)原理
氨氮比(NSR)指的是反應(yīng)體系中氨和NOx的摩爾比與理論上氨還原NOx反應(yīng)的當(dāng)量摩爾比之間的比值。氨水密度為0.91g/cm3。
3.2?試驗(yàn)內(nèi)容
試驗(yàn)步驟如下:
1、通過(guò)固定氨水流量,改變軟水流量,尋找脫硝效率最好的軟水噴射量作為固定軟水流量。
2、在含氧量與負(fù)荷相對(duì)穩(wěn)定的情況下,記錄未噴氨水前氮氧化物的濃度,煙氣量;
3、噴入氨水后,采集煙氣量、氮氧化物濃度、氨逃逸濃度。
4、逐漸增加氨水的使用量,采集煙氣量、氮氧化物濃度、氨逃逸濃度。
5、重復(fù)過(guò)程4。當(dāng)氨逃逸值超過(guò)國(guó)標(biāo)后,停止試驗(yàn)。
3.3試驗(yàn)結(jié)果
在氨水投入量不變的條件下,隨著軟水使用量增加,NOx排放值呈下降趨勢(shì),當(dāng)軟水量達(dá)到100L/h以后,隨著軟水使用量的增加,NOx排放值幾乎保持不變。從試驗(yàn)中可以看出,氨水流量不變,當(dāng)軟水噴射量達(dá)到100L/h時(shí)候,氨水能夠均勻的分布爐膛內(nèi)參與脫硝反應(yīng),提高反應(yīng)效率,減少NOx排放,降低氨逃逸。
將軟水流量固定在100L/h,通過(guò)改變氨水噴射量對(duì)NOx濃度進(jìn)行調(diào)整,找到脫硝效率最高的氨氮比。結(jié)果表明當(dāng)n值大于0.8后,脫硝效率并沒(méi)有提高(考慮是煙氣的停留時(shí)間、煙氣組分、爐膛溫度、氨水霧化效果及粒徑等因素的影響),逃逸氨量超過(guò)了允許值。因此,在考慮設(shè)備安全的情況下追求最佳的脫硝效率,其對(duì)應(yīng)的n值在0.8。
4.含氧量對(duì)脫硝效率的影響
4.1?試驗(yàn)原理
當(dāng)未投氨水時(shí)候,在爐膛高溫環(huán)境下,如果含氧量超過(guò)一定值,會(huì)產(chǎn)生熱力型的氮氧化物生成,導(dǎo)致CEMS檢查中NOx增加。但是在脫硝反應(yīng)中,氧氣是不可或缺的部分,通過(guò)試驗(yàn),找到一個(gè)最佳的含氧量范圍,保證脫硝效率處于高水平狀態(tài)。在垃圾性質(zhì)穩(wěn)定、爐膛溫度波動(dòng)范圍較小的情況下,維持氨水噴射量不變,通過(guò)觀察含氧量的變化對(duì)NOx指標(biāo)的影響[2]。
4.2?試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著鍋爐出口省煤器位置含氧量的減少,NOx排放成降低趨勢(shì),當(dāng)含氧量為零時(shí),NOx排放達(dá)到最低值。在鍋爐正常運(yùn)行中,含氧量過(guò)低導(dǎo)致鍋爐受熱面處于還原氣氛下,加劇受熱面腐蝕與結(jié)焦,對(duì)鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及設(shè)備安全造成嚴(yán)重危害。含氧量過(guò)高會(huì)導(dǎo)致熱力型NOx排放增加,排煙損失也增加,降低鍋爐效率。因此,可將含氧量控制在3-6%之間,既減少了NOx的排放,又保證了設(shè)備安全和鍋爐效率[3]。
5.總結(jié)
綜上所述,結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn),對(duì)SNCR的優(yōu)化試驗(yàn)主要從三個(gè)方面進(jìn)行總結(jié):
1、從脫硝反應(yīng)溫度上著手,在800℃~1000℃區(qū)間內(nèi),找到最佳的脫硝反應(yīng)溫度區(qū)間。800℃~900℃之間,提高反應(yīng)溫度,對(duì)NOx值影響很小,當(dāng)處于900℃時(shí),給脫硝反應(yīng)提供的活化能達(dá)到一個(gè)限值,脫硝反應(yīng)更加迅速,脫硝效率進(jìn)一步提高。900℃之后,NOx排放值穩(wěn)定,說(shuō)明此時(shí)溫度已經(jīng)不是影響反應(yīng)的主要因素了。因此,可將反應(yīng)溫度控制在900℃~980℃之間,促使反應(yīng)更加迅速?gòu)氐住?/p>
2、從脫硝氨氮比入手,找到脫硝效率最高、氨逃逸滿足規(guī)定值的氨氮比。根據(jù)NOx值減少量以及氨逃逸情況,確定效率最優(yōu)n值0.8,最大程度提高氨的利用率。
3、從含氧量角度進(jìn)行分析,含氧量是存在一個(gè)最優(yōu)區(qū)間,通過(guò)試驗(yàn)得出此區(qū)間為3%~6%之間。
參考文獻(xiàn):
[1]汪偉,費(fèi)月秋.垃圾焚燒爐SNCR脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化與研究[J].華章,2013(26).
[2]夏子卿,張志坤,高海鳴,et?al.垃圾焚燒煙氣脫酸系統(tǒng)新型半干法工藝研究[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2011,19(3):27-28.
[3]朱勇.垃圾發(fā)電廠半干式反應(yīng)塔脫酸效率影響因素分析[J].中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)(中旬刊),2014(7).
(作者單位:安徽新力電業(yè)高技術(shù)有限責(zé)任公司)