游宇春 康金華
引言
薄板烘絲工序是制絲工藝流程中最重要的環(huán)節(jié)之一。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于物料流量波動(dòng)、物料含水率波動(dòng)等原因,導(dǎo)致了批次內(nèi)干頭干尾的不合格煙絲較多的問題。對此,通過對生產(chǎn)操作手法進(jìn)行改進(jìn)以提高薄板加工質(zhì)量,降低干頭干尾的重量。
1 存在問題
1.1 薄板烘絲機(jī)設(shè)備簡介
薄板烘絲機(jī)對煙絲的脫水主要是通過循環(huán)熱風(fēng)及滾筒筒壁的翻炒來實(shí)現(xiàn)的。煙絲進(jìn)入烘絲機(jī)后,一方面受到筒壁的加熱使煙絲產(chǎn)生較好的溫差變形,另一方面受到熱風(fēng)的加熱,煙絲水分快速蒸發(fā)提高其卷曲度,增加葉絲填充值。
1.2 具體問題
薄板烘絲工序在生產(chǎn)開始和結(jié)束時(shí)由于煙絲量較少,不可避免地產(chǎn)生干頭干尾煙絲,導(dǎo)致后續(xù)造碎率高,從而對煙絲結(jié)構(gòu)、感官品質(zhì)和出絲率等指標(biāo)產(chǎn)生較大影響。
2 問題分析
2.1 試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)
為了了解薄板烘絲工序的干頭干尾重量現(xiàn)狀,連續(xù)3天對生產(chǎn)的A、B、C三個(gè)主要牌號的干頭干尾重量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明干頭尾重量占批次生產(chǎn)總量的比重大,且各牌號間差別不大。為減少干頭干尾量,應(yīng)在工藝標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)為料頭料尾提供較好的加工條件。
2.2 分析結(jié)論
根據(jù)技術(shù)中心的指導(dǎo),降低烘絲干頭干尾量的核心有兩個(gè)方面:
(1)降低烘絲工序中料頭料尾的加工強(qiáng)度
(2)減少烘絲工序中料頭料尾的持續(xù)時(shí)間
根據(jù)上述兩條核心思路,對照生產(chǎn)現(xiàn)狀,并探索出操作人員在操作手法方面存在的改進(jìn)空間。
第一,生產(chǎn)時(shí)由于料頭階段物料較少,預(yù)熱過程筒壁壓力設(shè)定較高,加工強(qiáng)度大將導(dǎo)致料頭的過度加工進(jìn)而增加干頭量。
第二,烘絲機(jī)熱風(fēng)風(fēng)量直接影響烘后出口水分及干頭量。熱風(fēng)初始風(fēng)門開度設(shè)定過高,大量熱風(fēng)對料頭的煙絲過度加工,將使得出口水分低,增加干頭量。
第三,生產(chǎn)時(shí)由于料頭料尾階段物料較少,自動(dòng)模式下陡角帶的底帶頻率,跟不上要料需求,料頭料尾時(shí)間則持續(xù)較長。因此適當(dāng)調(diào)高陡角帶底帶的運(yùn)轉(zhuǎn)頻率,縮短料頭料尾持續(xù)時(shí)間。
3 解決方法
3.1 降低預(yù)熱階段筒壁壓力
經(jīng)過技術(shù)中心論證同意后,在預(yù)熱階段,將薄板烘絲機(jī)的筒壁壓力設(shè)置為0.08MPa,以滿足料頭階段的加工要求。待設(shè)備從料頭狀態(tài)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)狀態(tài)時(shí),筒壁壓力切換為生產(chǎn)要求的0.1 MPa。
3.2 合理設(shè)置熱風(fēng)初始風(fēng)門開度
根據(jù)烘絲入口水分以及日常經(jīng)驗(yàn)積累,烘絲機(jī)將由初始風(fēng)門值切換到自動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài),來調(diào)節(jié)熱風(fēng)風(fēng)門開度,若烘絲機(jī)提早或者延遲切換狀態(tài),需要人工手動(dòng)干預(yù),以防干頭過長或水分沖高。
3.3 增加料頭料尾陡角帶運(yùn)行頻率
在料頭和料尾階段,操作人員在目視觀察陡角帶上物料量后,調(diào)高陡角帶底帶頻率。為防止堵料和電機(jī)過載,調(diào)整頻率一般控制在28Hz以內(nèi)。
4 改進(jìn)效果
通過降低預(yù)熱階段筒壁壓力、合理設(shè)置熱風(fēng)初始風(fēng)門開度、增加料頭料尾陡角帶運(yùn)行頻率等三個(gè)手段來改進(jìn),每批次烘絲干頭干尾量由改進(jìn)前6.7kg降低至改進(jìn)后4.29kg,有效降低了烘絲干頭干尾重量。
5 總結(jié)
烘絲工序的干頭干尾量得到了明顯減少,加工質(zhì)量得到了全面提升,有效保障了進(jìn)入加香環(huán)節(jié)的煙絲品質(zhì),為卷煙質(zhì)量的提升奠定了基礎(chǔ)。