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關(guān)于煤柴油中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)催化裂化柴油的實(shí)踐研究

2019-09-10 10:59陶貴金王世超董振陸
環(huán)球市場 2019年18期

陶貴金 王世超 董振陸

摘要:隨著我國經(jīng)濟(jì)和社會的不斷發(fā)展,對各種石化產(chǎn)品的需要量不斷增加,對石化產(chǎn)品生產(chǎn)的要求也不斷提高。為了提高催化裂化柴油的生產(chǎn)品質(zhì),有必要對煤柴油中壓加氫裂化裝置的實(shí)際運(yùn)行進(jìn)行研究。為此,我將要在本文中對煤柴油中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)催化裂化柴油的實(shí)踐進(jìn)行研究,希望對促進(jìn)我國石油煉化事業(yè)的發(fā)展,可以起到有利的作用。

關(guān)鍵詞:中壓加氫裂化;催化裂化柴油;摻煉

一、前言

如果采用傳統(tǒng)的催化裂化柴油生產(chǎn)工藝,其產(chǎn)品的密度較大,各種雜質(zhì)的濃度較高,一般只是作為柴油的調(diào)合成分進(jìn)行使用[1]。但隨著我國環(huán)保事業(yè)的不斷發(fā)展,這些催化裂化柴油只有進(jìn)行二次生產(chǎn)之后,才可以滿足相關(guān)的品質(zhì)要求。當(dāng)前,本企業(yè)只要一套煤柴油中壓加氫裂化裝置,在其實(shí)際運(yùn)行的過程中,其經(jīng)常會出現(xiàn)柴油生產(chǎn)能力不足、運(yùn)行負(fù)荷低、能耗較高的現(xiàn)象。為了有效解決這個問題,首次采用了摻煉劣質(zhì)催化柴油技術(shù),有效提高了柴油的生產(chǎn)品質(zhì)。

二、中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)重油催化柴油的技術(shù)分析

在當(dāng)前實(shí)際生產(chǎn)的過程中,直餾柴油當(dāng)中的硫、氮含量經(jīng)常會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,其中的氮含量經(jīng)常低于硫含量較多,這種原料體系非常不合適當(dāng)前加氫裂化裝置催化劑體系下的溫度匹配。

該裝置在實(shí)際操作的過程中,稍微對操作條件進(jìn)行改變,都會對結(jié)果造成較大的影響。由于催化柴油當(dāng)中芳香烴的含量較高如果提高催化柴油的摻煉比例,就會對原料的組分含量造成較大的影響,其中芳烴的含量往往較高,這會導(dǎo)致反應(yīng)器床溫的異常,為了更進(jìn)一步做好對溫度的優(yōu)化,就需要對床層的冷氫量進(jìn)行合理配置,采用更高的循環(huán)氫量。此外,為了進(jìn)一步提高反應(yīng)的深度,還需要合理對精制和裂化床層的溫度進(jìn)行配置。為了避免由于原料中氫含量過低對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響,就需要消耗更多的氫,生產(chǎn)成本也會在一定程度上提升。一旦產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大的波動,就會對換熱網(wǎng)絡(luò)、分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的工作造成比較嚴(yán)重的影響。在該裝置的長時間運(yùn)行過程中,催化劑的適用效率較低,不能長時間保證催化劑的活性。從以上方面可以看出,一旦原料的性質(zhì)發(fā)生了比較大的變化,就會對產(chǎn)品分布、產(chǎn)品質(zhì)量、全廠氫平衡、熱平衡、裝置能耗等,造成非常大的影響[2]。

三、中壓加氫裂化裝置摻煉劣質(zhì)催化柴油的實(shí)際運(yùn)行情況

在使用該工藝前,在實(shí)際生產(chǎn)中主要使用的原料是直餾煤油和直餾柴油。為了有效提升柴油的生產(chǎn)品質(zhì),開始采用摻煉劣質(zhì)催化柴油,其摻煉量分別是25,50,75t/h等三個階段,裝置在穩(wěn)定運(yùn)行之后,其催化柴油的總進(jìn)料量大約在百分之二十一左右。

原料性質(zhì)發(fā)生了變化。催化柴油同原來的進(jìn)料相比,其中的硫、氮含量往往比較高,且原料的密度偏大,其中含有較多的芳烴、環(huán)烷烴等成分,屬于劣質(zhì)的柴油。為了保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行,需要在實(shí)際生產(chǎn)過程中,將催化柴油的終餾點(diǎn)設(shè)置在365攝氏度之下[3]。通過對原料油組分的研究來看,在原料中摻入一定的催化柴油之后,其中的硫、氮含量明顯增加,導(dǎo)致原料的初餾點(diǎn)升高,餾程相對變窄,且原料的密度發(fā)生了比較大的變化,原料的溴值量升高很快,十六烷值含量顯著提高。

在該裝置采用摻煉催化柴油之后,其操作條件也發(fā)生了比較大的變化。從實(shí)際生產(chǎn)結(jié)果上看,隨著劣質(zhì)柴油摻煉量的不斷提高,精制反應(yīng)器的床溫增加很大,溫度從24攝氏度左右升高到了60攝氏度左右,裂化反應(yīng)器的床層總溫度也提高了10攝氏度左右,達(dá)到了35攝氏度度。精制反應(yīng)器的床層溫度也升高到了十?dāng)z氏度左右,達(dá)到了361攝氏度左右。在裝置轉(zhuǎn)化率和反應(yīng)系統(tǒng)壓力不發(fā)生變化的情況下,總氫耗量也提高了將近四分之一,達(dá)到了261立方米每噸,床層的冷氫的閥開度得到了明顯的增加。

通過采用摻煉工藝之后,對產(chǎn)品的分布和產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量造成了比較大的影響。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,其副產(chǎn)品(干氣、低壓分離氣、液化氣等)的收率提高了百分之二左右。這主要是由于采用摻煉工藝之后,反應(yīng)器的溫度得到了一定程度的提高,裂解反應(yīng)的深度增加。總石腦油的收率有一定程度的增加,其中重石腦油的收率提升為了百分之三左右。噴氣燃料的煙點(diǎn)得到了一定程度的減少,密度增加到了12.8公斤每立方米,芳烴的體積分?jǐn)?shù)增加了百分之八左右,這主要是由于催化劑已經(jīng)連續(xù)使用了8年,催化活性已經(jīng)有所降低,單環(huán)芳烴的加氫飽和率無法得到保證。此外,柴油產(chǎn)品當(dāng)中的十六烷值量也提高了16.4個單位。

裝置的耗能情況。通過對裝置的耗能研究發(fā)現(xiàn),裝置的能耗提高了將近四分之一,對蒸汽的消耗量也出現(xiàn)了比較大幅度的增加。其中電消耗量增加主要是由于裝置摻煉劣質(zhì)催化柴油之后,對氫量的消耗速度有所增加,新增設(shè)了一臺加氫壓縮機(jī)。由于反應(yīng)器的出口溫度也有一定程度的提升,這在一定程度上提升了高壓空氣冷卻器的電能消耗。蒸汽消耗量的增加主要是由于循環(huán)氫量增加,但其中氫氣的濃度并沒有顯著增加,最終導(dǎo)致環(huán)氫壓縮機(jī)的負(fù)荷增加。此外,在采用摻煉工藝之后,對燃?xì)獾南牧恳灿幸欢ǔ潭鹊脑黾樱@主要是由于產(chǎn)品油的密度變重,進(jìn)而導(dǎo)致分餾單元加熱爐對燃料氣的消耗量增加。

對裝置操作造成的影響。在進(jìn)行大規(guī)模摻煉之后,床溫升高很快,導(dǎo)致反應(yīng)器床層冷氫量增加很多,其中部分床層的開度甚至達(dá)到了百分之六十,導(dǎo)致很多裝置的操作難度顯著提升。此外,由于產(chǎn)品油中的芳烴含量增加,導(dǎo)致催化劑表面容易出現(xiàn)被吸附的現(xiàn)象,并最終導(dǎo)致催化劑失活現(xiàn)象的發(fā)生,這對裝置的長期使用是非常不利的。此外,如果柴油當(dāng)中的水分含量波動較大,還會直接造成換熱器和加熱爐溫度的波動,嚴(yán)重時容易導(dǎo)致催化劑聚結(jié)現(xiàn)象的發(fā)生。

四、結(jié)語

隨著時代的不斷發(fā)展,對催化裂化柴油生產(chǎn)工藝應(yīng)用提出了更高的要求。為了進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì),有必要進(jìn)一步加大對摻煉催化裂化劣質(zhì)柴油工藝的應(yīng)用,合理選擇工藝參數(shù),認(rèn)真對工藝設(shè)備進(jìn)行改造,充分保證生產(chǎn)效果。

參考文獻(xiàn):

[1]郇興龍.加氫裂化裝置摻煉催化裂化柴油可行性探討[J].化工中問體,2015(01):22-23.

[2]孔健.加氫裂化裝置摻煉催化裂化柴油的探討[J].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2012(05):37-38.

[3]王智.加氫裂化裝置提高焦化蠟油的摻煉比例[J].石油煉制與化工,2004(10):29-30.

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