車永強,路雪晴,鄭 威,韓 悅
(1.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學研究院,山東 濟南 250003;2.山東科技大學機械電子工程學院,山東 青島 266590)
某廠1 號機為上海汽輪機廠生產(chǎn)的N1013-28/600/620 超超臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、凝汽式汽輪機。熱耗保證工況(THA)下,機組設計熱耗率7 231 kJ/kWh,高壓缸效率89.89%,中壓缸效率92.96%,低壓缸效率89.66%,鍋爐設計效率94.59%,設計廠用電率4.59%,設計發(fā)電煤耗率263.47 g/kWh,設計供電煤耗率276.15 g/kWh。該機于2016 年8 月投產(chǎn),2017 年6 月進行投產(chǎn)考核試驗,THA 工況下,高壓缸效率89.71%,中壓缸效率92.47%,低壓缸效率88.84%,經(jīng)一二類修正后的機組熱耗率為7 224.05 kJ/kWh,修正后的鍋爐效率95.13%,廠用電率4.22%,發(fā)電煤耗率平均值為261.73 g/kWh,供電煤耗率平均值為273.19 g/kWh。從考核試驗結果看,機組的整體性能略優(yōu)于設計值。
2019 年4 月,為掌握機組在運行2 年后的實際性能,電廠委托試驗單位對機組進行了常規(guī)熱力性能試驗,測試機組的熱耗率、高壓缸效率、中壓缸效率、機組發(fā)電煤耗、機組供電煤耗等性能指標,試驗按照GB/T 8117.2—2008《汽輪機熱力性能驗收試驗規(guī)程》[1]進行,分別進行了純凝1 000 MW、850 MW、700 MW、550 MW、400 MW 共5 個工況的性能試驗。試驗結果顯示,1 000 MW 工況下,機組高壓缸效率85.97%,中壓缸效率91.43%,經(jīng)二類修正后的機組熱耗率7 555.81 kJ/kWh??梢钥闯鰴C組熱耗率比設計值高了324.81 kJ/kWh。
通過對比機組的考核試驗及此次常規(guī)試驗兩次試驗數(shù)據(jù)、熱力系統(tǒng)試驗值與設計值之差,應用等效焓降理論[2]分析熱力系統(tǒng),找出機組熱耗率偏高的原因,為機組大修和運行優(yōu)化提供思路。
2017 年2 月,在機組投產(chǎn)考核試驗之前,試驗單位曾進行過一次常規(guī)性能試驗,為分析自投產(chǎn)以來的缸效變化,比對這3 次THA 工況試驗下的高中壓缸效率變化,數(shù)據(jù)見表1。
本次THA 工況比2017 年2 月THA 工況相比,高調門開度基本相同,高壓缸效率降低約1.21%,兩次試驗時隔2 年,高壓缸效率的降低主要受機組老化的影響;相比2017 年6 月考核試驗THA 工況,本次THA 工況高壓缸效率降低約3.74%。對比數(shù)據(jù)可以看出,高調門開度對高壓缸效率影響較大,考核試驗時高調門開度大,節(jié)流損失小,高壓缸效率高,而機組實際運行時,考慮滿足電網(wǎng)一次調頻的要求,高調門開度必須留有一定裕量[3],這樣就需要犧牲一定的經(jīng)濟性。但機組在850 MW 及以下負荷時,高調門開度僅有30%左右,不能充分發(fā)揮節(jié)流調節(jié)機組在低負荷時的優(yōu)勢,需要優(yōu)化低負荷時的調門開度曲線。
表1 THA 試驗工況的高壓缸效率和中壓缸效率
高壓缸效率和中壓缸效率降低對機組熱耗率的影響分析,一般采用美國ASME PTC6S REPORT—1970 《汽輪機例行試驗的簡化方法》中給出的計算方法,按此方法和機組設計參數(shù)分別計算了高壓缸效率變化1%對機組熱耗率的影響[4]:
式中:WHP為高壓缸做功量,kJ/s;ηm為機械效率,%;ηd為發(fā)電機效率,%;Nt為發(fā)電機功率,kW;Gr為再熱流量,kg/s;HHP為高壓缸焓降,kJ/kg;HR為機組設計熱耗率,kJ/kWh。
同理,也計算了中壓缸效率變化1%對機組熱耗率的影響:
式中:WIP為高壓缸做功量,kJ/s。
應用式(1)和式(2),高壓缸效率每變化1%,影響熱耗率16.98 kJ/kWh;中壓缸效率每變化1%,影響熱耗率37.65 kJ/kWh。本次THA 工況下,高壓缸效率85.97%,比設計值偏低3.92%,使熱耗率升高約66.41 kJ/kWh,煤耗增加約2.53 g/kWh;中壓缸效率91.43%,比設計值偏低1.53%,使熱耗率升高約57.66 kJ/kWh,煤耗增加約2.19 g/kWh。
在汽輪機熱力系統(tǒng)平衡圖中,再熱減溫水流量為0,而在實際運行中由于爐側再熱器壁溫超溫,需要投入一定量的事故減溫水,來控制再熱器壁溫。投再熱減溫水,增加了熱力系統(tǒng)吸熱量,同時再熱減溫水由于沒有經(jīng)過回熱加熱器的加熱及高壓缸做功,循環(huán)效率較主流工質偏低,機組熱耗率和煤耗率增加。通過等效熱降理論,計算了再減水占主汽流量1%時,影響機組熱耗率約1.87‰。
本次THA 工況下,機組投再熱減溫水流量為76.17 t/h,占主蒸汽流量比例為2.75%,使機組熱耗率升高約37.8 kJ/kWh,煤耗增加約1.44 g/kWh。建議加強鍋爐側燃燒調整,采用尾部煙氣擋板來調整再熱溫度,正常運行盡量不投再熱器事故噴水,以提高運行經(jīng)濟性。
上述分析是基于再熱減溫水流量為真實投入值,如果再熱減溫水流量虛高,按照熱耗率的計算公式估算,再熱減溫水流量每虛高10 t/h,機組熱耗率虛高28.67 kJ/kWh,建議檢查再熱減溫水流量測點準確性。
機組配備一臺100%容量小汽機和單獨小機凝汽器,凝結水回收至大機熱井,小機同軸驅動前置泵和給水泵,計算試驗小機效率時,需要考慮給水泵組的焓升。受各類因素影響,小機實際運行效率一般低于設計值,必然使小機汽耗量也高于設計值,小機汽耗量增加,降低了主機做功能力,使機組能耗上升。一般分析小機汽耗量對能耗影響時,往往只是比較試驗汽耗量與設計汽耗量之間的數(shù)值差,然后應用等效熱降理論,計算能耗影響值。這種計算方法是片面的,它沒有考慮小機進排汽參數(shù)與設計值的偏差,對汽耗量的影響。按試驗給水泵組焓升、試驗小機參數(shù)、試驗給水流量、試驗再熱減溫水流量、小機設計效率,求出修正后的小機設計進汽流量,再與小機試驗進汽流量進行對比。修正后的小機設計進汽流量計算公式為
式中:Gp為試驗給水流量,t/h;ΔHp為試驗給水泵組焓升,kJ/kg;Gj為試驗再熱減溫水流量,t/h;ΔHj為試驗再熱減溫水焓升,kJ/kg;ηt為小機設計效率,%;ΔHt0為試驗小機理想焓降,kJ/kg。
表2 給出了小機本次試驗參數(shù)與設計值的比對,本次THA 工況下,小機效率為76.7%,修正后的小機設計進汽流量141.28 t/h,試驗小機汽耗量比修正后的設計值偏高13.45 t/h,再應用等效熱降理論,計算出使機組熱耗率升高約23.66 kJ/kWh,煤耗增加約0.90 g/kWh。
表2 小機試驗參數(shù)與設計值比較
機組給水系統(tǒng)共設置有3 個高加加熱器和1 個外置式蒸冷器,1 號高加出水分為兩路,一路走外置式蒸冷器,另一路走外置式蒸冷器旁路;三抽蒸汽先進外置蒸冷器,再進3 號高加;給水大旁路為從3 號高加入口至外置蒸冷器出口。
各工況省煤器入口溫度與1 號高加出水溫度比較見表3,為了消除測點及測量誤差對數(shù)值的影響,表3 中溫度值均取兩次試驗同一DCS 測點數(shù)據(jù)。可以看出2017 年2 月THA 及設計值,給水溫度均比1號高加出水溫度高4 ℃左右,這主要受外置式蒸冷器的加熱影響。而本次THA 工況下,給水溫度卻比1號高加出水溫度低1.54 ℃,說明給水大旁路內漏嚴重。給水大旁路沒有流量表計,只能對1 號高加出口到省煤器入口這一段給水管路(含外置蒸冷器在內)進行熱平衡計算,整體來看進入該區(qū)域的熱量是1號高加出水、三抽至蒸冷器進汽、給水大旁路內漏,離開該區(qū)域的熱量是省煤器入口給水、3 號高加進汽,通過熱平衡和迭代計算,求出給水大旁路內漏流量,表4 給出了5 個試驗工況的給水大旁路內漏量的計算結果。
表3 各工況省煤器入口溫度與1 號高加出水溫度比較℃
表4 各工況下給水大旁路內漏量 t/h
給水大旁路的這部分給水不流經(jīng)高加,減少了回熱抽汽,降低了回熱程度,也造成給水溫度比設計值偏低4 ℃左右,使機組熱經(jīng)濟性降低,以THA 工況為例,使機組熱耗率升高約10.95 kJ/kWh,煤耗增加約0.42 g/kWh。
各試驗工況下的系統(tǒng)不明泄漏率均低于GB/T 8117.2—2008 《汽輪機熱力性能驗收試驗規(guī)程》規(guī)定的限制,說明機組能耗高與外漏無關。表5 計算了各試驗工況下的凝汽器過冷度,均為負值,而設計值為≤0.5 ℃,說明凝汽器有內漏熱量進入,這部分熱量未經(jīng)做功進入凝汽器,降低了機組的經(jīng)濟性。試驗前對熱力系統(tǒng)查漏發(fā)現(xiàn)機組存在幾處較大的內漏:低旁A、B 側閥后溫度180 ℃,主汽管道右側氣動疏水門200 ℃,小機高壓進汽管道疏水常開等。
表5 各工況下凝汽器過冷度
由于沒有具體的內漏流量數(shù)值,無法給出對經(jīng)濟性影響的具體數(shù)值,通過等效熱降計算出THA 工況下內漏汽量為1 t/h 時各自對機組經(jīng)濟性的影響,見表6。
表6 內漏對機組能耗的影響
THA 工況下,機組修正后熱耗率比設計值高約324.81 kJ/kWh,通過對機組的熱力系統(tǒng)進行的分析,已找出影響機組能耗的原因有:高中壓效率低、投用再熱減溫水、小機耗汽量增大、給水大旁路內漏等,共計影響熱耗率196.48 kJ/kWh 的原因,具體影響數(shù)值統(tǒng)計見表7,其余128.33 kJ/kWh 的熱耗率受汽輪機常規(guī)熱力性能試驗限制,不能具體定量分析,其中有:給水流量測量的精度;低壓缸老化導致的低壓缸效率降低;軸封漏汽量增大;系統(tǒng)內漏,尤其是高低旁、加熱器危急疏水、主再熱管道疏水、小機高壓進汽管道疏水等。
表7 THA 工況下能耗偏高原因
通過比對試驗數(shù)據(jù),分析機組熱力系統(tǒng),找出了機組能耗偏高的原因,主要有高中壓效率低、投用再熱減溫水、小機汽耗量大、給水大旁路內漏等,并且通過等效焓降等計算,給出了對機組能耗的影響值,為電廠為機組大修和運行優(yōu)化提供了思路。