史飛龍,陳 陽,張占柱
(河北科技大學(xué)紡織服裝學(xué)院,河北石家莊 050018)
目前,雙氧水漂白是最常用的漂白工藝[1-3],但我國應(yīng)用于印染前處理漂白階段中具有顯著效果的活化劑非常少[4],且冷軋堆前處理時間大多在24 h[5]。壬酰氧基苯磺酸鈉(NOBS)在堿性條件下會發(fā)生水解,造成原料浪費(fèi)。新型雙氧水活化劑OD 具有水溶性好、耗能少、耗時短、耐堿性強(qiáng)等特點(diǎn)。將新型活化劑OD 通過冷軋堆工藝應(yīng)用在純棉織物上,通過單一變量實(shí)驗(yàn)、正交實(shí)驗(yàn)對純棉織物的性能進(jìn)行分析,確定了最佳工藝。前處理工藝均采用退煮漂一浴法[6]。
材料:純棉坯布;NaOH(分析純,天津市永大化學(xué)試劑有限公司),27.5% H2O2(天津津西化工廠),硅酸鈉(天津市標(biāo)準(zhǔn)科技有限公司),前處理助劑(石家莊聯(lián)邦科特化工有限公司),活化劑OD(自制),活化劑NOBS(實(shí)驗(yàn)室提供)。
儀器:臺式電子織物強(qiáng)力機(jī)YG(C)026PC型、白度計WSB-Ⅱd/o(溫州儀器儀表有限公司),恒溫水浴鍋HH-4(江蘇金壇市宏華儀器廠),軋車SD-A(鶴山市宏發(fā)染整機(jī)械制造有限公司),毛效測試儀(實(shí)驗(yàn)室提供)。
配制漂液→室溫浸軋(二浸二軋,軋液率80%~90%)→堆置(常溫,保鮮膜包好)→熱水洗3道(95 ℃,10 min)→冷水洗3道(自來水,10 min)→烘干。
白度:根據(jù)GB/T 8424.2—2001《紡織品色牢度試驗(yàn)相對白度的儀器評定方法》來測定棉織物的白度。
毛效:根據(jù)FZ/T 01071—2008《紡織品毛細(xì)效應(yīng)的試驗(yàn)方法》測定30 min內(nèi)試樣上的液體上升的高度(cm)。
斷裂強(qiáng)力:根據(jù)GB/T 3923.1—2013《紡織品織物的拉伸性能第1部分:斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長率的測定(條樣法)》測3次,取平均值。
2.1.1 H2O2用量
固定NaOH 20 g/L,活化劑OD 10 g/L,前處理助劑5 g/L,硅酸鈉8 g/L,堆置時間8 h,考察27.5%H2O2用量對冷軋堆前處理的影響,結(jié)果見表1。
表1 H2O2用量對棉織物前處理的影響
由表1可知,白度和毛效在H2O2用量為20 g/L時達(dá)到最大值;斷裂強(qiáng)力整體呈緩慢下降的趨勢。原因是堿性條件下,隨著H2O2用量的增加,有效漂白成分HO2-增多,氧化能力增強(qiáng),白度和毛效得到了提高,繼續(xù)增加H2O2用量,HO2-生成速率增大,部分會與纖維發(fā)生反應(yīng),造成纖維斷裂強(qiáng)力減小。綜合分析,H2O2的最佳用量為20 g/L。
2.1.2 NaOH用量
固定27.5%H2O220 g/L,活化劑OD 10 g/L,前處理助劑5 g/L,硅酸鈉8 g/L,堆置時間8 h,考察NaOH用量對冷軋堆前處理的影響,結(jié)果見表2。
表2 NaOH用量對棉織物前處理的影響
由表2 可,隨著NaOH 用量的增加,白度和毛效都是先增大然后緩慢下降,均在NaOH用量30 g/L時達(dá)到最大值;斷裂強(qiáng)力在NaOH用量為40 g/L前緩慢下降,之后迅速降低。NaOH用量的增加會促進(jìn)H2O2分解生成HO2-,使織物白度得到提升,同時,生成過多的HO2-也會造成纖維的損傷,斷裂強(qiáng)力迅速下降。綜合考慮,NaOH的最佳用量為30 g/L。
2.1.3 活化劑OD用量
固定27.5%H2O220 g/L,NaOH 30 g/L,前處理助劑5 g/L,硅酸鈉8 g/L,堆置時間8 h,考察活化劑OD用量對冷軋堆前處理的影響,結(jié)果見表3。
表3 活化劑OD用量對棉織物前處理的影響
由表3可知,白度和毛效在活化劑用量8 g/L前逐漸增大,之后開始下降;斷裂強(qiáng)力的變化規(guī)律不明顯。活化劑的加入會促進(jìn)HO2-的生成,但當(dāng)漂液中的各成分穩(wěn)定后,繼續(xù)增加活化劑用量,對HO2-的生成速率影響不大。斷裂強(qiáng)力變化的不規(guī)律是因?yàn)榛罨瘎┰诖龠M(jìn)HO2-生成的同時會抑制HO·游離基的生成。HO2-和HO·游離基都會對纖維造成損傷,相互作用下,斷裂強(qiáng)力變化不規(guī)律。綜合分析,活化劑的最佳用量為8 g/L。
2.1.4 堆置時間
固定27.5% H2O220 g/L,NaOH 30 g/L,活化劑OD 8 g/L,前處理助劑5 g/L,硅酸鈉8 g/L,考察堆置時間對冷軋堆前處理的影響,結(jié)果見表4。由表4 可知,白度和斷裂強(qiáng)力在堆置時間為8 h 時都達(dá)到最大值;毛效整體呈增長趨勢。綜合分析,最佳堆置時間為8 h。
表4 堆置時間對棉織物前處理的影響
在上述單因素實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以A(H2O2用量,g/L)、B(NaOH 用量,g/L)、C(活化劑OD 用量,g/L)、D(堆置時間,h)為影響因子,進(jìn)行4 因素3 水平正交實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)方案及實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表5。
表5 正交實(shí)驗(yàn)方案及結(jié)果分析表
由表5可知,極差R越大,表示影響越大。影響白度的因素由大到小依次為:NaOH用量、H2O2用量、堆置時間、活化劑OD 用量,最佳方案為A3B2C3D3;影響毛效的因素由大到小依次為:堆置時間、H2O2用量、活化劑OD用量、NaOH用量,最佳方案為A3B1C3D1;斷裂強(qiáng)力的影響因素由大到小為:堆置時間、NaOH用量、H2O2用量、活化劑OD用量,較佳組合為A1B2C2D3。綜合考慮純棉織物各方面的特性以及試劑用量、能耗等因素,最終選擇的優(yōu)化工藝配方為:27.5%H2O230 g/L,NaOH 25 g/L,活化劑OD 10 g/L,穩(wěn)定劑硅酸鈉8 g/L,前處理助劑5 g/L,堆置時間10 h。
在相同冷軋堆工藝條件下,用活化劑OD、NOBS分別對純棉織物進(jìn)行處理,結(jié)果見表6。由表6可看出,新型活化劑OD處理過的純棉織物相對于NOBS冷軋堆工藝,其白度、毛效和斷裂強(qiáng)力都有明顯的提升。
表6 工藝對比數(shù)據(jù)
(1)新型氧漂活化劑OD 冷軋堆工藝處理純棉織物的優(yōu)化工藝:27.5% H2O230 g/L,NaOH 25 g/L,新型活化劑OD 10 g/L,前處理助劑5 g/L,穩(wěn)定劑硅酸鈉8 g/L,堆置時間10 h。
(2)在相同冷軋堆工藝條件下,經(jīng)新型氧漂活化劑OD處理純棉織物的白度、毛效、斷裂強(qiáng)力較NOBS都具有明顯的優(yōu)勢。
(3)新型氧漂活化劑OD 冷軋堆工藝的用堿量低、堆置時間短,符合當(dāng)下節(jié)能環(huán)保的要求。