劉 超
(北洋國(guó)家精餾技術(shù)工程發(fā)現(xiàn)有限公司,天津 300450)
30萬(wàn)t/a焦?fàn)t氣制甲醇裝置工藝采用純氧蒸汽轉(zhuǎn)化和低壓合成甲醇技術(shù),具有工藝可靠,產(chǎn)品質(zhì)量好,能耗低,“三廢”排放少等優(yōu)點(diǎn),精餾裝置采用三塔精餾和轉(zhuǎn)化氣低壓熱能利用的節(jié)能工藝,不僅提高甲醇收率,而且使廢水直接達(dá)標(biāo)排放。轉(zhuǎn)化裝置過(guò)來(lái)的轉(zhuǎn)化氣先進(jìn)入加壓塔再沸器給加壓塔再沸器提供熱源,轉(zhuǎn)化氣從加壓塔再沸器出來(lái)后經(jīng)過(guò)加壓塔氣液分離器進(jìn)行氣液分離,氣相轉(zhuǎn)化氣進(jìn)入預(yù)塔再沸器給預(yù)塔再沸器提供熱源,轉(zhuǎn)化氣從預(yù)塔再沸器出來(lái)后進(jìn)入預(yù)塔氣液分離器進(jìn)行氣液分離后,氣相轉(zhuǎn)化氣送回轉(zhuǎn)化裝置,預(yù)塔、加壓塔氣液分離器液相送到轉(zhuǎn)化工段汽提塔,常壓塔再沸器熱源為加壓塔塔頂甲醇蒸汽,精餾系統(tǒng)利用轉(zhuǎn)化系統(tǒng)轉(zhuǎn)化氣升溫的同時(shí)也起到為轉(zhuǎn)化氣降溫的作用,精餾裝置整體節(jié)能效果明顯。
甲醇裝置在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)常壓塔進(jìn)料管線逐步出現(xiàn)了4處漏點(diǎn),對(duì)精餾系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行造成了影響,為了查出常壓塔進(jìn)料管線出現(xiàn)漏點(diǎn)問(wèn)題,對(duì)常壓塔進(jìn)料管線進(jìn)行了測(cè)厚,測(cè)厚記錄如表1。
表1 加壓塔液位調(diào)節(jié)閥閥后管路測(cè)厚記錄
原因分析,從管道測(cè)厚可以看出,常壓塔進(jìn)料管線整體已經(jīng)出現(xiàn)不同程度減薄,加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥后第一個(gè)彎頭處減薄最為嚴(yán)重彎頭背面1.8mm,這是因?yàn)榧訅核獕毫s為0.55MPa,溫度約127℃,常壓塔壓力≤0.015MPa,進(jìn)料溫度約為90℃,通過(guò)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥減壓后含醇液體部分汽化,對(duì)閥后第一個(gè)彎頭沖刷腐蝕最為嚴(yán)重。精餾裝置指標(biāo)中預(yù)后醇pH值設(shè)計(jì)指標(biāo)為7~9,通過(guò)對(duì)以往精餾裝置預(yù)后醇pH值分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),從2017年1月1日至2017年6月30日預(yù)后醇pH值不在指標(biāo)內(nèi)的共226次,其中pH值小于7的為213次,最小值為6.18。pH值大于9的為13次,最大值為11。從2018年3月4日至2018年4月19日預(yù)后醇pH值不在指標(biāo)內(nèi)的共25次,其中pH值小于7的為23次,最小值為5.84。pH值大于9的2次,最大值為9.81。預(yù)后醇pH值控制低于指標(biāo),精餾系統(tǒng)內(nèi)含醇液體顯酸性,造成常壓塔進(jìn)料管線酸腐蝕嚴(yán)重,由于加壓塔釜液溫度高,加壓塔釜液通過(guò)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥后,粗甲醇液體減壓后部分汽化,形成汽液混合物,這樣會(huì)加劇了對(duì)常壓塔進(jìn)料管道的沖刷腐蝕。
由于常壓塔進(jìn)料管線腐蝕最嚴(yán)重的已經(jīng)只有1.8mm了,運(yùn)行存在很大的安全隱患,為了消除安全隱患必須更換此段管道。由于精餾系統(tǒng)再沸器熱量是由轉(zhuǎn)化氣提供的,精餾系統(tǒng)停車,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)轉(zhuǎn)化氣在精餾系統(tǒng)得不到降溫,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)將無(wú)法維持正常運(yùn)行,這樣轉(zhuǎn)化系統(tǒng)也需停車,這樣檢修更換常壓塔進(jìn)料管線就會(huì)造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。為了避免甲醇裝置整體停車造成的經(jīng)濟(jì)損失,經(jīng)研究決定甲醇裝置在整體不停車情況下在線更換常壓塔進(jìn)料管線。經(jīng)研究確定更換管道為加壓塔液位調(diào)節(jié)閥后至常壓塔入口管線上部進(jìn)料截止閥前,這樣通過(guò)對(duì)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥后及常壓塔進(jìn)料管線上部進(jìn)料截止閥前分別加盲板,對(duì)此段管線處置合格后即可更換。整個(gè)精餾系統(tǒng),預(yù)塔正常進(jìn)料,加壓塔塔釜液位通過(guò)調(diào)節(jié)加壓塔回流流量進(jìn)行控制,加壓塔回流槽液位通過(guò)調(diào)節(jié)采出到粗甲醇槽流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制,常壓塔不進(jìn)料不采出,保持塔內(nèi)自循環(huán),維持常壓塔塔釜液位和回流槽液位。
(1)因?yàn)樵跈z修過(guò)程中,合成工段正常運(yùn)行,精餾工段無(wú)法正常采出精甲醇產(chǎn)品,為了保證檢修期間粗甲醇儲(chǔ)槽儲(chǔ)量在安全容量范圍內(nèi),在更換前將粗甲醇儲(chǔ)量降低至200m3以下。
(3)精餾工段慢慢減少粗甲醇進(jìn)料量,視情況改兩塔采出至粗甲醇儲(chǔ)槽。
(4)將常壓塔塔釜液位調(diào)整到約85%,常壓塔回流槽液位調(diào)整到約65%。以盡量保持常壓塔塔釜及回流槽較高液位為原則。
(5)加壓塔保持進(jìn)料,逐漸關(guān)小加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥門,用加壓塔回流流量調(diào)節(jié)閥控制加壓塔塔釜液位,用加壓塔回流槽采出閥調(diào)節(jié)加壓塔回流槽液位(此時(shí)采出已改至粗甲醇槽),視情況打開(kāi)加壓塔壓力調(diào)節(jié)閥,控制好加壓塔塔釜液位,直至加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥門全關(guān)。然后全關(guān)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥前切斷閥門,關(guān)閉常壓塔進(jìn)料閥門,常壓塔保持好液位進(jìn)行全回流操作,控制好常壓塔塔頂和塔釜壓力及常壓塔塔釜和回流槽液位,若常壓塔液位過(guò)低時(shí),可通過(guò)常壓塔塔釜導(dǎo)淋向塔釜補(bǔ)充脫鹽水來(lái)保持常壓塔塔釜液位在指標(biāo)內(nèi)。
(6)中間罐區(qū)粗甲醇儲(chǔ)槽、事故槽儲(chǔ)存能力共2000m3,現(xiàn)庫(kù)存粗甲醇約252m3,安全儲(chǔ)存量按75%計(jì)算儲(chǔ)存量為2000m3×75%-252m3=1248 m3×0.834t/m3=1040t。按照焦?fàn)t氣55000m3/h負(fù)荷計(jì)算,產(chǎn)粗甲醇約31t/h,可維持時(shí)間為約1040t/31t/h=33h。要預(yù)留出檢修結(jié)束精餾系統(tǒng)調(diào)整指標(biāo)時(shí)間2~4h。檢修時(shí)間約為33h-4h=29h。
(7)為了盡量減少精餾系統(tǒng)熱負(fù)荷,慢慢將轉(zhuǎn)化爐出口溫度降至870℃左右,降低轉(zhuǎn)化氣溫度。
(8)視精餾中間罐區(qū)剩余儲(chǔ)量與檢修情況調(diào)整焦?fàn)t氣負(fù)荷,保證粗甲醇量在安全儲(chǔ)量范圍內(nèi)。
(1)待此段管道切除系統(tǒng)后,打開(kāi)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥及閥前導(dǎo)淋,將此段管道內(nèi)粗甲醇液體排至地下槽。
(2)斷開(kāi)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥旁路閥閥后法蘭,增加盲板;斷開(kāi)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥前切閥閥后法蘭,增加盲板;分別斷開(kāi)常壓塔進(jìn)料閥閥前法蘭,增加盲板。
“政銀企戶?!毙☆~貸款應(yīng)規(guī)范貼息流程,對(duì)于重復(fù)貼息的貸款應(yīng)事先明確貼息順序。由于貼息資金有限,其他部門補(bǔ)貼應(yīng)先于縣擔(dān)保中心補(bǔ)貼撥付??h擔(dān)保中心應(yīng)以其他部門補(bǔ)貼手續(xù)的書(shū)面通知為準(zhǔn),根據(jù)實(shí)際情況,合理調(diào)整貼息金額。扶貧辦與擔(dān)保中心應(yīng)共同制定貼息資金分配方案,并與財(cái)政部門協(xié)商,單獨(dú)開(kāi)設(shè)貼息賬戶,便于貼息資金的核算統(tǒng)計(jì)。此外,對(duì)于利息補(bǔ)貼核算不準(zhǔn)、發(fā)放失誤現(xiàn)象,應(yīng)采取責(zé)任到人的制度,提升相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(3)關(guān)閉精餾中間地下槽導(dǎo)淋管相連導(dǎo)淋閥門,關(guān)閉導(dǎo)淋總管進(jìn)地下槽閥門,在導(dǎo)淋管另一端接通脫鹽水,打開(kāi)閥門,打開(kāi)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥閥前導(dǎo)淋,通脫鹽水置換更換管道,直至斷開(kāi)法蘭處甲醇檢測(cè)儀檢測(cè)甲醇含量低于50mg/m3。
(4)置換合格后關(guān)閉進(jìn)脫鹽水導(dǎo)淋閥,斷開(kāi)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥后切閥閥后法蘭。
(1)待檢修結(jié)束后,拆除加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥旁路閥閥后盲板,拆除加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥前切閥閥后盲板,拆除常壓塔進(jìn)料閥盲板。
(2)打開(kāi)常壓塔進(jìn)料閥門,緩慢打開(kāi)加壓塔塔釜液位調(diào)節(jié)閥向常壓塔進(jìn)料,常壓塔采出至粗甲醇儲(chǔ)槽,調(diào)整釜液含醇量至指標(biāo)內(nèi)。
(3)加大精餾系統(tǒng)負(fù)荷,調(diào)整系統(tǒng)各指標(biāo)至合格。
(4)精餾系統(tǒng)指標(biāo)調(diào)整正常后,通知化驗(yàn)分析產(chǎn)品采出,合格后改采出至精甲醇計(jì)量槽。
(5)凈化車間根據(jù)焦化供焦?fàn)t氣量增加焦?fàn)t氣負(fù)荷。
(6)其他車間配合增加負(fù)荷,甲醇裝置轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。
(1)根據(jù)檢修情況調(diào)整焦?fàn)t氣負(fù)荷,保證粗甲醇儲(chǔ)量在安全范圍內(nèi),且要預(yù)留出精餾系統(tǒng)調(diào)整合格產(chǎn)品時(shí)間。
(2)檢修動(dòng)火前,一定要對(duì)管道置換合格,與生產(chǎn)系統(tǒng)加盲板隔開(kāi)或拆法蘭斷開(kāi)。
(3)凈化車間與合成車間要相互協(xié)調(diào)配合好,防止各自系統(tǒng)超溫超壓。
(4)注意常壓塔塔釜及回流槽液位情況,保持一定液位。
(5)注意控制好加壓塔塔釜液位及常壓塔壓力。
(6)凈化、精餾崗位主操一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)此方案,熟知檢修中的工藝處置。
(1)通過(guò)對(duì)預(yù)后醇pH值分析,結(jié)合精餾系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況,找到了常壓塔入口管線腐蝕減薄的原因,酸腐蝕加上氣化沖刷。
(2)通過(guò)甲醇裝置不停車更換常壓塔進(jìn)料管線,避免了甲醇裝置整體停車造成的經(jīng)濟(jì)損失。