王曉蒙,梁文昌,劉忠偉,常光寶
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西柳州 545007)
駕乘人員對汽車的性能要求已不再局限于傳統(tǒng)的動力性、經(jīng)濟性和安全性等方面,越來越關注駕乘的舒適性。提升整車NVH性能已成為各大主機廠車型開發(fā)過程中的重要工作[1-2]。對于整車NVH問題,轟鳴聲是較難控制和消除的噪聲之一。該類噪聲表現(xiàn)為整車在怠速或加速工況的某個轉(zhuǎn)速下驟然出現(xiàn),在窄頻帶內(nèi)分布的較高能量,會產(chǎn)生對人的耳膜有強烈壓迫感的噪聲,進而導致人焦躁不安、頭痛甚至嘔吐,是駕乘人員不能接受的主觀感受[3-4]。按照工況不同,轟鳴聲可以分為怠速、定速及加速轟鳴聲,其中加速轟鳴聲的原理最為復雜,控制也相對困難,其主要激勵源為動力總成,傳遞路徑包括懸置系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)和車身系統(tǒng)[5-6]。
本文作者針對某SUV在樣車開發(fā)階段、加速時在3 100 r/min左右出現(xiàn)的明顯轟鳴聲,首先,對噪聲信號進行處理與分析,識別轟鳴聲關鍵因素是壓縮機系統(tǒng)1階模態(tài)頻率與發(fā)動機4階次頻率耦合;其次,利用拓撲優(yōu)化的方法,重新設計壓縮機支架結構,將壓縮機系統(tǒng)模態(tài)頻率提升至259.6 Hz,較優(yōu)化前提升了52.3 Hz;最后,對安裝新壓縮機支架的樣車進行測試,結果表明駕駛艙內(nèi)總聲壓級降低2.8 dB,主觀評價轟鳴聲改善顯著。
四缸直列發(fā)動機的主要激勵為2階不平衡慣性力,一般以點火激勵為主[7],其基頻及諧頻理論計算公式如下:
式中:N為發(fā)動機的汽缸數(shù),取值為4;n為發(fā)動機的轉(zhuǎn)速;ξ為行程系數(shù),對于四沖程發(fā)動機,ξ=2;i為階次,取整數(shù)1、2、3、......。
某SUV搭載四缸發(fā)動機,主觀感受在加速過程中(在3 100 r/min附近)出現(xiàn)強烈共振及轟鳴聲。為了準確地識別聲源,對其進行了升轉(zhuǎn)速工況的駕駛艙噪聲測試,結果如圖1所示。可知駕駛艙噪聲主要為500 Hz內(nèi)的中低頻,除發(fā)動機的本體噪聲外,一般為結構的振動所致;當發(fā)動機的轉(zhuǎn)速上升到4 000 r/min以上時,發(fā)動機的本體輻射噪聲(2階噪聲)明顯變大。同時,主觀感受是在發(fā)動機3 100 r/min附近,駕駛艙出現(xiàn)明顯轟鳴聲。
圖1 升轉(zhuǎn)速工況駕駛艙噪聲測試結果
鑒于上述分析,進一步對駕駛艙噪聲進行階次分析,如圖2所示??芍獙? 100 r/min附近的轟鳴聲貢獻量最大的成分,為發(fā)動機的4階諧頻,主要原因可能為發(fā)動機本體噪聲透射至駕駛艙,或某部件與發(fā)動機共振產(chǎn)生噪聲。經(jīng)隔離發(fā)動機輻射噪聲處理后,該現(xiàn)象依然存在,排除了第一個原因。因此,采用分步運行法,分別斷開與發(fā)動機連接的部件,進行噪聲對比測試,發(fā)現(xiàn)斷開空調(diào)壓縮機系統(tǒng)后轟鳴聲消失,在3 100 r/min時,駕駛艙噪聲降低3.3 dB,如圖3所示。對比測試結果說明轟鳴聲與空調(diào)壓縮機系統(tǒng)強相關。
圖2 升轉(zhuǎn)速過程駕駛艙噪聲的階次分析
圖3 斷開壓縮機前、后駕駛艙噪聲對比
圖4為斷開壓縮機前、后駕駛艙4階噪聲的對比,表明斷開壓縮機后,駕駛艙噪聲的主階次也明顯降低,降幅達3.4 dB,與駕駛艙噪聲降幅一致,進一步識別了壓縮機系統(tǒng)是導致駕駛艙加速轟鳴聲的主要原因。
圖4 斷開壓縮機前、后駕駛艙4階噪聲對比
基于上述分析,為進一步確定問題的根本原因,對空調(diào)壓縮機系統(tǒng)進行模態(tài)分析。為保證分析結果精度,模擬實車安裝狀態(tài),截取部分發(fā)動機缸體、油底殼和蓋板。分析模型如圖5所示,模型中節(jié)點304 451個,單元1 314 696個。壓縮機本體和支架、發(fā)動機缸體、油底殼等部件均用四面體單元模擬;對于一些較小幾何特征的零部件,如小孔和小的圓角、倒角都予以光滑處理;螺栓連接用RBE2模擬;保證壓縮機本體質(zhì)量與實際質(zhì)量一致,約束截取斷面處節(jié)點的6個自由度。
圖5 壓縮機支架模態(tài)分析模型
仿真分析結果表明壓縮機支架一階模態(tài)頻率為207.3 Hz,振型為Y向擺動,如圖6所示。由聲源頻譜分析可知,該SUV加速工況下,3 100 r/min左右的噪聲主要受發(fā)動機4階噪聲影響。由式(1)可得,發(fā)動機4階激勵頻率在206.7 Hz附近。壓縮機支架1階模態(tài)頻率與發(fā)動機4階激勵頻率耦合,該頻率很容易被發(fā)動機激勵激起,存在共振風險。
圖6 壓縮機系統(tǒng)模態(tài)分析結果
進一步將支架及空調(diào)壓縮機裝配到樣車上,使用錘擊法,進行約束模態(tài)試驗,如圖7所示。壓縮機系統(tǒng)頻率響應函數(shù)(FRF)如圖8所示,可知Y向的一階模態(tài)頻率為202 Hz。測試結果與仿真結果(見圖6)誤差在工程許可的5%范圍內(nèi),且振型一致,表明仿真分析方法真實可信。且進一步驗證了壓縮機系統(tǒng)的1階模態(tài)頻率處在發(fā)動機4階激勵頻率范圍內(nèi),需優(yōu)化支架結構,以提升其1階模態(tài)頻率。
圖7 壓縮機系統(tǒng)的模態(tài)試驗
結構拓撲優(yōu)化就是尋求材料在空間的最佳分布。對于連續(xù)結構拓撲優(yōu)化,目前比較成熟的優(yōu)化方法有均勻法、變密度法以及漸進結構優(yōu)化法等[8]。本文作者采用變密度法對壓縮機支架進行拓撲優(yōu)化,其基本思想是引入一種假想的密度值在0~1之間的密度可變材料,將連續(xù)結構體離散為有限元模型后,每一個單元的密度為設計變量,將結構的拓撲優(yōu)化問題轉(zhuǎn)化為原材料的最優(yōu)分布問題。采用變密度法的結構剛度矩陣和柔度函數(shù)[9]分別可以表示為
式中:xi、Ki、Ui分別為優(yōu)化過程中第i個單元所對應的優(yōu)化變量、單元剛度矩陣和位移矢量;n為優(yōu)化域離散后單元的數(shù)目。
基于突擊約束的柔度最小化的結構拓撲優(yōu)化數(shù)學模型可描述為
minC
s.t.KU=F
0 (4) 在對壓縮機支架進行拓撲優(yōu)化時,首先要確定可優(yōu)化域。考慮到成本及效率問題,針對較為薄弱的支架結構進行拓撲優(yōu)化。根據(jù)支架的實際裝配關系及空間限制等條件,將圖9中所示的紅色區(qū)域(支架與壓縮機和發(fā)動機連接位置)設置為非設計區(qū)域,綠色區(qū)域設置為可優(yōu)化域,即拓撲優(yōu)化變量的取值域。支架質(zhì)量最小為設計目標,同時控制一階模態(tài)頻率不低于250 Hz。進行拓撲優(yōu)化時,設置容差為0.001,密度懲罰因子為3,使可優(yōu)化域內(nèi)材料的相對密度盡可能地向0或者1收斂,使優(yōu)化后的結構更接近實際情況。 經(jīng)過74次迭代后,得到拓撲優(yōu)化后的支架結構。拓撲優(yōu)化結果的密度分布云圖如圖9所示,圖中隱去了壓縮機本體及相對密度小于0.3的單元,白色為支架本體,彩色為拓撲優(yōu)化中可優(yōu)化域內(nèi)建議保留的部分,該云圖可以用于設計參考。從圖9可以看出:可優(yōu)化域內(nèi)保留的部分對壓縮機——支架系統(tǒng)的一階頻率有較大影響,需要在這些位置進行加強處理。 圖9 壓縮機支架的拓撲優(yōu)化 根據(jù)拓撲優(yōu)化結果,結合實際工藝要求和空間限制對壓縮機支架進行優(yōu)化設計。根據(jù)拓撲優(yōu)化結果,在支架邊緣處起高12 mm的加強肋,支架安裝點處局部加強,具體對比結構如圖10所示。最終壓縮機支架樣件如圖11所示。 圖10 壓縮機支架優(yōu)化前、后對比 圖11 壓縮機支架優(yōu)化前、后樣件 對優(yōu)化后的壓縮機支架進行模態(tài)分析,結果如圖12所示,支架一階模態(tài)頻率提升至259.6 Hz。通過結構優(yōu)化提高了壓縮機支架的固有頻率,成功避開發(fā)動機4階激勵頻率。 圖12 優(yōu)化后壓縮機系統(tǒng)模態(tài)分析 為了驗證仿真分析的準確性,按照支架數(shù)模制作實物樣件,如圖13所示。同樣在實車上,采用錘擊法進行約束模態(tài)試驗。結果表明新支架的壓縮機系統(tǒng)一階模態(tài)頻率為256.5 Hz,較原支架提高了54.5 Hz。 圖13 優(yōu)化支架后壓縮機系統(tǒng)的頻率響應函數(shù) 更換新壓縮機支架后,分別對兩輛存在轟鳴聲的樣車進行試驗驗證,并組織相關人員試乘試駕進行主觀評價。測試表明:更換壓縮機支架后,200 Hz附近的共振帶明顯減弱,如圖14所示;在3 100 r/min左右,駕駛艙噪聲下降2.8 dB,結果如圖15所示。且主觀評價結果同樣表明轟鳴聲改善明顯,駕乘舒適性明顯提升。 圖14 優(yōu)化支架前、后駕駛艙噪聲對比 圖15 優(yōu)化支架前、后駕駛艙噪聲對比 搭載同款發(fā)動機和壓縮機的某MPV也存在同樣的共振和轟鳴聲問題。對更換新壓縮機支架后的MPV進行測試,結果表明:駕駛艙內(nèi)噪聲下降2.68 dB,如圖16所示,驗證了該控制方法的有效性。 圖16 某MPV駕駛艙噪聲對比 (1)對駕駛艙噪聲進行頻譜分析,識別加速過程中的共振和轟鳴聲為空調(diào)壓縮機支架與發(fā)動機4階激勵頻率耦合導致。 (2)通過模態(tài)分析、模態(tài)試驗,找到了空調(diào)壓縮機系統(tǒng)1階模態(tài)不足的原因;利用拓撲優(yōu)化手段,將壓縮機系統(tǒng)1階模態(tài)由207.3 Hz提升至259.6 Hz,表明原設計目標實車狀態(tài)下不低于200 Hz不合理,并制定實車狀態(tài)下壓縮機系統(tǒng)新目標應為不低于250 Hz。 (3)采用優(yōu)化后的壓縮機支架,共振帶明顯減弱,3 100 r/min附近噪聲總聲壓級降低2.8 dB,主觀評價轟鳴聲消失,進一步驗證了噪聲識別、模態(tài)分析及拓撲優(yōu)化方法的準確性,為新車型開發(fā)提供依據(jù)。 (4)搭載同款發(fā)動機和壓縮機的某MPV也存在同樣噪聲問題,應用新壓縮機支架后,共振和轟鳴聲消失,表明該支架可以平臺化應用,噪聲控制方法可行有效。3.2 壓縮機支架拓撲優(yōu)化
4 結構優(yōu)化與驗證
4.1 新壓縮機系統(tǒng)模態(tài)分析
4.2 新壓縮機系統(tǒng)模態(tài)測試
4.3 對比測試與驗證
4.4 搭載同款發(fā)動機的MPV噪聲測試
5 結論