黃 濤
(二重(德陽(yáng))重型裝備有限公司,四川610052)
國(guó)內(nèi)所有鋁熱軋生產(chǎn)線中所配置的熱粗軋機(jī),入口側(cè)和出口側(cè)均安裝有上導(dǎo)衛(wèi)裝置,典型的結(jié)構(gòu)形式如圖1,上導(dǎo)衛(wèi)裝置為焊接結(jié)構(gòu)件,提升缸(兩件)安裝在支承輥平衡梁上,兩側(cè)通過(guò)帶滑板的夾塊與牌坊上的導(dǎo)向鍵配合,實(shí)現(xiàn)定位和上下運(yùn)動(dòng),夾塊通過(guò)3顆M42的雙頭螺柱與上導(dǎo)衛(wèi)裝置固定。工作時(shí),上導(dǎo)衛(wèi)裝置端部以恒定的壓力貼合上工作輥導(dǎo)板,跟隨軋輥開(kāi)口度進(jìn)行上下調(diào)整,引導(dǎo)帶材進(jìn)入軋機(jī),保證軋制順利進(jìn)行。但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,時(shí)常發(fā)生上導(dǎo)衛(wèi)裝置導(dǎo)向滑板嚴(yán)重磨損,出現(xiàn)動(dòng)作卡阻,或上導(dǎo)衛(wèi)裝置被翹曲的鋁板坯頭部直接撞壞,導(dǎo)致全線停產(chǎn),從而造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)事故和設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入分析,制定有效的解決方案,已為幾家鋁加工客戶解決了這一技術(shù)難題。
某鋁廠熱軋線的寬幅粗軋機(jī)在生產(chǎn)過(guò)程中,先后多次發(fā)生上工作輥導(dǎo)板和上導(dǎo)衛(wèi)裝置被上翹的鋁板撞壞的嚴(yán)重事故,如圖2和圖3,導(dǎo)致生產(chǎn)停機(jī)數(shù)日。
曾經(jīng)出現(xiàn)的嚴(yán)重事故如下:
(1)入口上導(dǎo)衛(wèi)裝置被撞翻轉(zhuǎn)90°,螺柱全部斷裂,兩側(cè)夾塊嚴(yán)重變形,滑板損壞,部分管損壞,兩件導(dǎo)衛(wèi)提升缸缸桿斷裂,牌坊上的導(dǎo)向鍵完好。
(a)剖視圖
(b)側(cè)視圖圖1 上導(dǎo)衛(wèi)裝置結(jié)構(gòu)圖Figure 1 Structural diagram of upper guide device
圖2 上導(dǎo)衛(wèi)裝置現(xiàn)場(chǎng)損壞事故
Figure 2 Damage accident of upper guide device on site
(2)上工作輥導(dǎo)板和導(dǎo)板座變形,把合螺栓斷裂,輥身出現(xiàn)局部擦傷,刷輥擺臂局部變形。
對(duì)故障進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析:
(1)詢問(wèn)事故前,滑板最大間隙2 mm~3 mm,屬于磨損嚴(yán)重,分析上導(dǎo)衛(wèi)裝置與上工作輥導(dǎo)板接縫間隙大于20 mm。
(2)查看生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄,導(dǎo)衛(wèi)提升缸壓力設(shè)定為8.5 MPa,未出現(xiàn)失壓現(xiàn)象。
(3)查看生產(chǎn)錄像以及撞擊痕跡,確定事故出現(xiàn)在第14道次,鋁板軋制過(guò)程出現(xiàn)嚴(yán)重翹頭及不規(guī)則張口,直接撞擊入口上導(dǎo)衛(wèi)裝置接縫處,如圖4所示,軋件較大的撞擊力F造成設(shè)備損壞。
圖3 上工作輥導(dǎo)板被撞變形Figure 3 The upper working roller guide plate deformed by hitting
圖4 軋件翹頭撞擊上導(dǎo)衛(wèi)裝置接縫部位
Figure 4 Joint position of upper guide device impacted by warped head of rolling piece
通過(guò)以上現(xiàn)狀分析,制定以下解決方案并現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施:
(1)加工相關(guān)零件,對(duì)局部零件進(jìn)行改制。
(3)對(duì)上導(dǎo)衛(wèi)裝置導(dǎo)向槽進(jìn)行加固改制,如圖7和圖8所示。在導(dǎo)衛(wèi)裝置夾塊安裝部位的機(jī)體上下增焊導(dǎo)向塊,延長(zhǎng)導(dǎo)向段(由原來(lái)的500 mm延長(zhǎng)到900 mm),增加滑板與固定導(dǎo)向鍵的接觸率,改善受力情況。新增導(dǎo)向塊采用新型結(jié)構(gòu),利用鍵和焊縫受力的方式,減輕原機(jī)體單側(cè)3根螺柱的拉應(yīng)力。
圖5 修改后的滑板尺寸公差Figure 5 Modified sliding plate size tolerance
圖6 導(dǎo)衛(wèi)裝置新增導(dǎo)向槽
Figure 6 New guide groove for guide device
圖7 導(dǎo)衛(wèi)裝置新增導(dǎo)向槽現(xiàn)場(chǎng)改造
Figure 7 Field renovation of new guide groove for guide device
(4)對(duì)上導(dǎo)衛(wèi)裝置與上工作輥衛(wèi)板鏈接端頭進(jìn)行改造,如圖8和圖9所示。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)切割改造,以配合上工作輥衛(wèi)板的缺口(缺口為新改造方案)進(jìn)行交叉布置,改善過(guò)渡面,減少翹頭撞擊接縫的風(fēng)險(xiǎn)。
(5)對(duì)上工作輥導(dǎo)板進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,如圖10和圖11所示。將未撞壞的上工作輥導(dǎo)板利舊加工改造成傾斜布置,并增加斷續(xù)缺口;新加工導(dǎo)板改為帶沉臺(tái)結(jié)構(gòu)。
圖8 上導(dǎo)衛(wèi)裝置改造方案(切割缺口)Figure 8 Modification scheme of upper guide device (cutting notch)
圖9 上導(dǎo)衛(wèi)裝置現(xiàn)場(chǎng)改造作業(yè)(切割缺口)
Figure 9 Field modification of upper guide device (cutting notch)
圖10 上工作輥導(dǎo)板進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造
Figure 10 Structural renovation of upper working roll guide plate
本次技術(shù)改造延長(zhǎng)了上導(dǎo)衛(wèi)裝置的導(dǎo)向槽長(zhǎng)度,大大改善了導(dǎo)向滑板、夾塊以及鏈接螺柱的受力狀況,同時(shí)上導(dǎo)衛(wèi)裝置和上工作輥導(dǎo)板之間采用齒型交叉接縫形式,彌補(bǔ)了原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)中的間隙問(wèn)題(設(shè)計(jì)間隙+變形間隙>20 mm),有效避免了卡料風(fēng)險(xiǎn),保證軋件能順利導(dǎo)向,大大提高了設(shè)備的可靠性和利用率。
以上技改方案得到了現(xiàn)場(chǎng)用戶認(rèn)可,并在現(xiàn)場(chǎng)順利實(shí)施,連續(xù)生產(chǎn)一年來(lái),未發(fā)生一起撞擊事故。每個(gè)班次對(duì)上導(dǎo)衛(wèi)裝置進(jìn)行了點(diǎn)檢作業(yè),均未發(fā)現(xiàn)異常,未出現(xiàn)螺柱斷裂現(xiàn)象,上導(dǎo)衛(wèi)裝置上下動(dòng)作順暢,導(dǎo)向滑板壽命提高30%左右。
圖11 改造后上導(dǎo)衛(wèi)裝置與上工作輥導(dǎo)板齒型貼合Figure 11 Tooth fitting of the upper guide device and the upper working roller guide plate after modification
對(duì)鋁熱軋現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)粗軋機(jī)上導(dǎo)衛(wèi)裝置在軋制生產(chǎn)過(guò)程中被意外撞壞的情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)故障分析,制定現(xiàn)場(chǎng)解決方案,在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施后,很大程度地改善了上導(dǎo)衛(wèi)裝置的受力狀況,保證了正常生產(chǎn),未出現(xiàn)被軋件直接撞壞的現(xiàn)象。但是因?yàn)槠涔逃械脑O(shè)計(jì)缺陷,致使不能徹底解決問(wèn)題,從結(jié)構(gòu)優(yōu)化的角度提出以下改進(jìn)思路:
(1)解決原提升吊點(diǎn)不合理問(wèn)題,設(shè)備重心偏內(nèi)側(cè),導(dǎo)致出現(xiàn)外翻趨勢(shì)。
(2)解決導(dǎo)向段長(zhǎng)度過(guò)短,把合鏈接強(qiáng)度薄弱問(wèn)題,滑板磨損嚴(yán)重,螺栓易斷。
(3)解決導(dǎo)衛(wèi)裝置與上工作輥導(dǎo)板接縫問(wèn)題,容易出現(xiàn)卡料現(xiàn)象。
(4)解決原導(dǎo)衛(wèi)水平段過(guò)長(zhǎng)問(wèn)題,容易被軋件撞擊。
(5)解決導(dǎo)衛(wèi)提升缸工作同步性和穩(wěn)定性。
通過(guò)理論計(jì)算和三維結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),大大改善上導(dǎo)衛(wèi)裝置的運(yùn)行受力情況,可進(jìn)一步提高設(shè)備的可靠性,提高生產(chǎn)線的有效生產(chǎn)時(shí)間,降低維護(hù)成本。