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TBM設(shè)備利用率分析及提高措施

2019-07-24 05:57:26
四川水利 2019年3期
關(guān)鍵詞:停機(jī)嶺南皮帶

(四川二灘國(guó)際工程咨詢有限責(zé)任公司,成都,611130)

1 引言

隧道掘進(jìn)機(jī)(Tunnel Boring Machine),簡(jiǎn)稱TBM,是一種修建巖質(zhì)隧道的工廠化施工技術(shù),主要由主機(jī)、連接橋、后配套及輔助設(shè)備組成,各部分分別由相應(yīng)的液壓系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、PLC(邏輯程序)等控制完成相應(yīng)動(dòng)作;TBM集大型化、機(jī)械自動(dòng)化、流程化、系統(tǒng)化于一體,在隧洞施工過程中實(shí)現(xiàn)了工廠化生產(chǎn)。由于TBM廣泛利用監(jiān)測(cè)、遙控以及電子信息技術(shù)等對(duì)施工過程進(jìn)行全面制導(dǎo)和監(jiān)控,使掘進(jìn)過程始終處于最佳狀態(tài),因此,相對(duì)于傳統(tǒng)鉆爆法具有高效、快速、優(yōu)質(zhì)和安全等優(yōu)點(diǎn)[1]。

然而由于TBM設(shè)備過于龐大,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中需要電器、液壓、機(jī)械等較多設(shè)備相互配合,任何一處設(shè)備故障都有可能導(dǎo)致TBM停機(jī)處理,因此,TBM設(shè)備利用率即TBM正常掘進(jìn)時(shí)間和換步時(shí)間之和占總施工時(shí)間的百分比,就成了反應(yīng)設(shè)備管理和應(yīng)用水平的一個(gè)重要指標(biāo)。

2 TBM應(yīng)用工程概況

引漢濟(jì)渭工程是陜西省省內(nèi)跨流域調(diào)水工程,整個(gè)調(diào)水工程由三個(gè)部分組成,包括黃金峽水利樞紐、三河口水利樞紐、秦嶺輸水隧洞。秦嶺隧洞越嶺段全長(zhǎng)81.779km,設(shè)計(jì)流量70m3/s,多年平均輸水量15.0億m3,隧洞平均坡降1/2474,采用鉆爆法+2臺(tái)TBM法施工,工期6.5年,TBM法施工斷面為圓型,開挖直徑8.02m。

2.1 工程項(xiàng)目簡(jiǎn)介

引漢濟(jì)渭工程秦嶺隧洞TBM施工段嶺南工程(以下簡(jiǎn)稱嶺南TBM工程),標(biāo)段內(nèi)隧洞全長(zhǎng)18275m,由TBM輔助洞室(765m,由鉆爆法施工完成)和TBM掘進(jìn)施工段(17510m)組成;采用一臺(tái)直徑8.02m、由美國(guó)羅賓斯設(shè)計(jì)并生產(chǎn)的TBM進(jìn)行施工。

具體標(biāo)段劃分見圖1。

2.2 工程項(xiàng)目特點(diǎn)

由于引漢濟(jì)渭工程秦嶺隧洞TBM施工段位于秦嶺隧洞的核心區(qū)域,埋深最大,單工作面掘進(jìn)施工長(zhǎng)度大,且?guī)X南工程屬于反坡施工,對(duì)于地下工程施工來說是難上加難,造成了嶺南TBM施工段的極大難題。

(1)巖石硬度大

根據(jù)設(shè)計(jì)預(yù)測(cè),嶺南TBM施工段巖石干燥抗壓強(qiáng)度最高達(dá)242MPa;而根據(jù)已施工段的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),目前已掘進(jìn)段最高干燥抗壓強(qiáng)度已達(dá)218.52MPa,且尚未達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)的巖石最硬洞段。

(2)耐磨指數(shù)高

根據(jù)設(shè)計(jì)預(yù)測(cè),嶺南TBM施工段巖石耐磨性等級(jí)為中等,巖石Ab(1/10mm)指數(shù)為4.53;而根據(jù)已施工段的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),目前已掘進(jìn)段實(shí)測(cè)巖石Ab(1/10mm)指數(shù)最高達(dá)5.80,達(dá)到了強(qiáng)耐磨性。

(3)高地應(yīng)力

根據(jù)設(shè)計(jì)預(yù)測(cè),嶺南TBM施工段隧洞通過地段埋深均大于500m,最大埋深2050m,預(yù)測(cè)巖體中存在高地應(yīng)力,在巖體較完整地段,有發(fā)生輕微—中等巖爆的可能,預(yù)測(cè)的潛在強(qiáng)烈?guī)r爆段長(zhǎng)達(dá)3880m。

(4)高地溫

根據(jù)設(shè)計(jì)預(yù)測(cè),嶺南TBM施工段樁號(hào)K32+350~K45+625段洞室埋深大于1000m,預(yù)測(cè)巖溫可達(dá)28℃以上,最高可達(dá)42℃,為高溫施工地段,有發(fā)生熱害的可能。

(5)長(zhǎng)距離獨(dú)頭施工

TBM掘進(jìn)段的17510m全部依靠TBM獨(dú)頭掘進(jìn),如加上附屬洞室和相鄰標(biāo)段已施工洞段,則通風(fēng)距離更長(zhǎng),能否有效解決TBM施工通風(fēng)問題將對(duì)TBM施工進(jìn)度產(chǎn)生重要影響。

(6)反坡施工和突涌水

TBM施工段嶺南工程為反坡施工,坡度為1/2474。而根據(jù)TBM掘進(jìn)段實(shí)際施工情況來看,嶺南TBM施工段隧洞涌水較為頻繁且涌水量大,加之隧洞屬于長(zhǎng)距離、反坡施工,目前突涌水已對(duì)施工造成嚴(yán)重影響。

3 設(shè)備利用率及其影響因素

TBM設(shè)備利用率為TBM掘進(jìn)時(shí)間與施工總時(shí)間的百分比。TBM設(shè)備利用率主要反映TBM設(shè)備在施工過程中的有效利用水平,可以反映出施工方的設(shè)備利用水平和項(xiàng)目管理水平。根據(jù)統(tǒng)計(jì),TBM施工項(xiàng)目中TBM設(shè)備利用率一般為15%~65%。

TBM設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)和計(jì)算較為簡(jiǎn)單,但由于其影響因素較多,不同工程項(xiàng)目差別較大。在引漢濟(jì)渭工程嶺南TBM施工過程中,根據(jù)施工管理的需要,筆者將對(duì)設(shè)備利用率影響因素分為10個(gè)主要類型,主要包括停機(jī)支護(hù)、仰拱塊安裝、TBM設(shè)備故障、TBM皮帶機(jī)故障、連續(xù)皮帶機(jī)故障、刀具檢查及更換、輔助系統(tǒng)故障、抽排水影響、其它和外圍因素影響;而主觀影響方面,由于在過程中難以準(zhǔn)確衡量,未進(jìn)行詳細(xì)區(qū)分和統(tǒng)計(jì),而是反映在各種問題的處理和影響時(shí)間方面,尤其是設(shè)備利用率高低直接反映了施工組織水平、團(tuán)隊(duì)的技術(shù)能力、項(xiàng)目管理層的管理水平等。

4 工程實(shí)例統(tǒng)計(jì)和分析

在嶺南TBM施工過程中,對(duì)TBM開始掘進(jìn)以后的設(shè)備利用率和影響因素進(jìn)行了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)和分析;同時(shí)為便于對(duì)比,根據(jù)施工中重大事件的影響,將嶺南TBM從2015年3月份開始掘進(jìn)后至2017年1月份的施工情況簡(jiǎn)單的分為3個(gè)階段,第1階段為2015年3月份至2015年9月份,隨后停機(jī)進(jìn)行第1次刀盤檢修;第2階段為2015年10月份到2016年3月份,此后因突發(fā)涌水導(dǎo)致停機(jī)長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月時(shí)間;第3階段為2016年6月份TBM恢復(fù)掘進(jìn)到2017年1月份(2016年6月底進(jìn)行第2次刀盤檢修),隨后再次停機(jī)進(jìn)行第3次刀盤檢修工作。

4.1 第1階段TBM設(shè)備利用率及影響因素分析

嶺南TBM掘進(jìn)第1階段全部處于試掘進(jìn)階段,設(shè)備、人員和施工組織均處于磨合期,尤其是2015年3、4月份,部分設(shè)備仍不斷進(jìn)行調(diào)試,掘進(jìn)時(shí)間較短。嶺南TBM第1階段共完成掘進(jìn)1180m,全段平均設(shè)備利用率22.9%,單月最高設(shè)備利用率為34.8%。

表1第1階段(2015年3月-9月份)施工時(shí)間分配 單位:min

圖2 第1階段(2015年3月-9月份)施工時(shí)間分配

通過對(duì)第1階段TBM設(shè)備利用率的分析,可以發(fā)現(xiàn)在第1階段7個(gè)月的施工過程中,設(shè)備利用率總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),說明施工組織能力和管理水平總體逐步提高。

通過對(duì)第1階段TBM施工時(shí)間分配情況的統(tǒng)計(jì)分析,可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致設(shè)備利用率較低的主要因素是刀具維修和更換、皮帶機(jī)故障和其它因素,且停機(jī)支護(hù)也占用了總施工時(shí)間的7.3%。結(jié)合實(shí)際地質(zhì)情況,不難理解上述幾個(gè)因素占用施工時(shí)間較長(zhǎng)的原因,具體如下:

(1)由于巖石硬度高、強(qiáng)耐磨性,導(dǎo)致刀具消耗大、檢查和更換刀具時(shí)間長(zhǎng);

(2)由于巖石強(qiáng)度高導(dǎo)致鏟齒、鏟齒座、擋渣塊等損壞嚴(yán)重,較多大塊石進(jìn)入皮帶系統(tǒng),頻繁出現(xiàn)轉(zhuǎn)渣斗卡石頭、皮帶劃破等問題,對(duì)皮帶造成了較大破壞,且造成了較長(zhǎng)時(shí)間停機(jī);

(3)由于高地應(yīng)力的影響,導(dǎo)致巖爆較為頻繁,需要停機(jī)進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)施工,導(dǎo)致停機(jī)支護(hù)時(shí)間較長(zhǎng);

(4)其它因素方面主要是突發(fā)性和一次性的影響因素,也包含部分仰拱塊鋪設(shè)、少量抽排水的影響。

4.2 第2階段TBM設(shè)備利用率及影響因素分析

嶺南TBM掘進(jìn)第2階段仍處于試掘進(jìn)階段,設(shè)備、人員和施工組織繼續(xù)進(jìn)行磨合,共完成TBM掘進(jìn)716.9m,平均設(shè)備利用率26.0%,單月最高設(shè)備利用率為43.0%,除2016年2月份受春節(jié)影響外,其它月份均高于20%。截止本階段末,TBM累計(jì)完成掘進(jìn)1896.9m。期間2015年11月9日至20日,TBM掌子面出現(xiàn)突涌水,并導(dǎo)致停機(jī)進(jìn)行抽排水施工;2016年2月24日再次因突發(fā)涌水導(dǎo)致停機(jī)搶險(xiǎn),并造成長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月時(shí)間停止掘進(jìn)轉(zhuǎn)而進(jìn)行抽排水施工,本階段掘進(jìn)結(jié)束。

表2第2階段(2015年10月-2016年3月份)施工時(shí)間分配 單位:min

圖3 第2階段(2015年10月-2016年3月)施工時(shí)間分配

注:本階段影響因素統(tǒng)計(jì)中,已扣除2016年10月3日前刀盤檢修時(shí)間、2016年11月9日-12月5日突涌水影響時(shí)間。

通過對(duì)第2階段TBM設(shè)備利用率的分析,可以發(fā)現(xiàn)在第2階段5個(gè)多月的施工過程中,設(shè)備利用率在2015年10月達(dá)到了43.0%,但其余各月僅能維持在25%左右。由于第1次突涌水發(fā)生在2015年11月初,因此,可以認(rèn)為在僅有硬巖、巖爆等不利因素的制約下,施工組織能力和管理水平取得了一定突破,但受突涌水影響,在長(zhǎng)距離、反坡施工的情況下,加上突涌水量超過設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)量,導(dǎo)致從2015年11月開始,TBM設(shè)備利用率只能維持在25%左右。

通過對(duì)第2階段TBM施工時(shí)間分配情況的統(tǒng)計(jì)分析,可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致設(shè)備利用率較低的主要因素是其它因素、刀具維修和更換及TBM設(shè)備故障,而皮帶機(jī)故障和停機(jī)支護(hù)時(shí)間占用總施工時(shí)間的比例則出現(xiàn)了明顯的下降。結(jié)合實(shí)際地質(zhì)情況,對(duì)上述情況的具體分析如下:

(1)其它因素方面主要是突發(fā)性和一次性的影響因素,也包含較多仰拱塊鋪設(shè)、抽排水和部分皮帶劃破修補(bǔ)等影響,并且影響時(shí)間較第1階段明顯增加,這也是第3階段統(tǒng)計(jì)分析時(shí)對(duì)上述影響因素單獨(dú)統(tǒng)計(jì)分析的原因;

(2)TBM設(shè)備故障在第2階段出現(xiàn)明顯反彈,故障率顯著上升,主要因素是受涌水影響,洞內(nèi)濕度大,部分設(shè)備長(zhǎng)期受洞內(nèi)淋水影響,尤其是電器設(shè)備影響較大,故障率較高,成為影響本階段掘進(jìn)的主要因素;

(3)由于巖石硬度高、強(qiáng)耐磨性,導(dǎo)致刀具消耗大、檢查和更換刀具時(shí)間長(zhǎng),刀具檢查和更換仍然是影響掘進(jìn)和設(shè)備利用率的主要因素之一;

(4)由于巖石強(qiáng)度高導(dǎo)致鏟齒、鏟齒座、擋渣塊等損壞嚴(yán)重,較多大塊石進(jìn)入皮帶系統(tǒng),頻繁出現(xiàn)轉(zhuǎn)渣斗卡石頭、皮帶劃破等問題,并造成了較長(zhǎng)時(shí)間的停機(jī),使得皮帶機(jī)故障仍然是影響掘進(jìn)和設(shè)備利用率的主要因素之一。

4.3 第3階段TBM設(shè)備利用率及影響因素分析

嶺南TBM掘進(jìn)第3階段大部分已完成試掘進(jìn),設(shè)備、人員配合已較為默契,共完成TBM掘進(jìn)1775.5m,平均設(shè)備利用率33.8%,累計(jì)完成掘進(jìn)3672.4m。至2017年1月25日停機(jī)進(jìn)行刀盤檢修,本階段結(jié)束。

圖4 第3階段(2016年6月-2017年1月)施工時(shí)間分配

注:本階段影響因素統(tǒng)計(jì)中,已扣除2016年6月23日至7月3日刀盤檢修時(shí)間。

表3第3階段(2016年6月-2017年1月份)施工時(shí)間分配 單位:min

通過對(duì)第3階段TBM設(shè)備利用率的分析,可以發(fā)現(xiàn)在第3階段8個(gè)月的施工過程中,設(shè)備利用率在2016年11月達(dá)到了42.0%,除2016年8、9月份受涌水、巖爆或塌方影響較大外,設(shè)備利用率分別為26.6%和25.2%,其它月份設(shè)備利用率均高于30%,單日設(shè)備利用率最高達(dá)70%,反映出良好的施工組織管理和設(shè)備管理水平。

通過對(duì)第3階段TBM施工時(shí)間分配情況的統(tǒng)計(jì)分析,可以發(fā)現(xiàn),影響設(shè)備利用率和掘進(jìn)的主要因素是刀具檢查和更換、皮帶機(jī)故障、TBM設(shè)備故障和停機(jī)支護(hù),其中皮帶機(jī)故障和停機(jī)支護(hù)時(shí)間占總施工時(shí)間的比例則出現(xiàn)了明顯的反彈,刀具檢查和更換依舊是主要影響因素。結(jié)合實(shí)際地質(zhì)情況,對(duì)上述情況的具體分析如下:

(1)為更好地記錄和分析TBM皮帶劃破、仰拱塊安裝、抽排水等對(duì)施工的影響,在第3階段統(tǒng)計(jì)分析時(shí)對(duì)上述影響因素進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況來看,TBM皮帶劃破對(duì)本階段掘進(jìn)影響較大,而抽排水和仰拱塊安裝因組織得力,對(duì)掘進(jìn)影響較?。?/p>

(2)TBM皮帶故障主要是由于巖石強(qiáng)度高導(dǎo)致鏟齒、鏟齒座、擋渣塊等損壞嚴(yán)重,同時(shí)由于地質(zhì)因素影響導(dǎo)致未能及時(shí)進(jìn)行停機(jī)修復(fù),導(dǎo)致較多大塊石進(jìn)入皮帶系統(tǒng);加之TBM掘進(jìn)段長(zhǎng)期、持續(xù)出現(xiàn)涌水,皮帶運(yùn)渣過程中攜帶了大量積水;在積水的影響下,大石塊更為頻繁地劃破皮帶,造成本階段皮帶故障影響時(shí)間出現(xiàn)反彈;

(3)由于巖石仍然存在硬度高且屬于強(qiáng)耐磨性的問題,導(dǎo)致刀具消耗大;因此,刀具檢查和更換仍然是影響TBM掘進(jìn)的主要因素;

(4)本階段雖然涌水影響仍然較大,但由于采取了一系列措施,增加了經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員,完善了相關(guān)管理制度,因此,TBM設(shè)備故障有所降低,但仍然占用了總施工時(shí)間的6.8%。

5 提高設(shè)備利用率的措施

通過對(duì)嶺南TBM施工前后3個(gè)階段設(shè)備利用率和影響因素的分析,可以發(fā)現(xiàn)嶺南TBM工程設(shè)備利用率從第1階段的22.9%,提高到第2階段的26.0%,再到第3階段的33.8%,設(shè)備利用率逐步提高,反應(yīng)出施工組織和管理水平在施工過程中在逐步提高。

通過對(duì)影響掘進(jìn)因素的分析可以發(fā)現(xiàn),TBM設(shè)備故障、刀具的檢查和更換、皮帶機(jī)故障(包括設(shè)備故障和皮帶修補(bǔ)等)、停機(jī)支護(hù)等始終是影響嶺南TBM掘進(jìn)的主要因素,但TBM設(shè)備故障的影響時(shí)間在持續(xù)下降,刀具檢查和更換、皮帶系統(tǒng)故障、停機(jī)支護(hù)的影響時(shí)間隨地質(zhì)情況而變化,且沒有減小的趨勢(shì)。因此,上述4個(gè)因素就成了要提高設(shè)備利用率所需要關(guān)注的重點(diǎn),應(yīng)分別采取針對(duì)性措施逐條解決。

圖5 主要影響因素變化情況

5.1 降低刀具損耗的應(yīng)對(duì)措施

雖然造成刀具損耗大的原因是多方面的,但能夠采取的措施卻極其有限。主要是很多影響因素都是先天性的(如地質(zhì)條件)、刀間距等,要么無(wú)法避免(如地質(zhì)條件);要么已無(wú)法改變,要么改變的代價(jià)巨大,各方均不能承受(如更換刀盤)。目前僅能夠采取的措施只有優(yōu)選更適用于本工程的刀具、加強(qiáng)刀具檢查、及時(shí)更換刀具、優(yōu)選更適用的掘進(jìn)參數(shù)等措施。

加強(qiáng)刀具檢查、及時(shí)更換刀具的措施目前已得到嚴(yán)格落實(shí),嚴(yán)格按照每?jī)蓚€(gè)循環(huán)檢查一次刀盤的頻次執(zhí)行,并在發(fā)現(xiàn)刀具出現(xiàn)偏磨、崩刃、磨損極限等情況時(shí)及時(shí)停機(jī)更換刀具。

對(duì)于優(yōu)選更適用本工程的刀具方面,目前已完成9家刀具試驗(yàn)工作,待剩余的1家試驗(yàn)完成后,將根據(jù)總體試驗(yàn)情況優(yōu)選出最適用于本工程的刀具,以期望降低刀具檢查與更換時(shí)間,增加有效掘進(jìn)時(shí)間,提高設(shè)備利用率。

對(duì)于優(yōu)選更適用的掘進(jìn)參數(shù)方面,主要是通過掘進(jìn)過程中的試驗(yàn)和對(duì)比,結(jié)合掘進(jìn)進(jìn)尺、貫入度、刀具磨損和損壞情況、地質(zhì)情況和圍巖參數(shù)等,優(yōu)選出更適用于硬巖掘進(jìn)的掘進(jìn)參數(shù),目前此項(xiàng)工作仍在進(jìn)行中。

5.2 降低TBM設(shè)備故障的應(yīng)對(duì)措施

關(guān)于降低TBM設(shè)備故障方面,主要從人員、制度和執(zhí)行力方面入手。

首先是增加設(shè)備方面經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員,從技術(shù)上確??梢宰龊迷O(shè)備維保工作。

然后建立和完善設(shè)備維修與保養(yǎng)管理制度,嚴(yán)格規(guī)定設(shè)備強(qiáng)制維保時(shí)間和項(xiàng)目、內(nèi)容、頻次,從制度上確保能夠做好設(shè)備維保工作。

最后全員加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制,確保各級(jí)設(shè)備管理人員均能夠嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維修與保養(yǎng)管理制度。

5.3 降低皮帶系統(tǒng)故障時(shí)間的應(yīng)對(duì)措施

關(guān)于降低皮帶系統(tǒng)故障時(shí)間方面,主要涉及到TBM皮帶機(jī)和連續(xù)皮帶機(jī)兩個(gè)部位。

針對(duì)TBM皮帶機(jī),主要任務(wù)是解決大塊石堵轉(zhuǎn)渣斗和劃破皮帶的問題,解決措施有:

(1)更換皮帶類型,由原設(shè)計(jì)的帆布皮帶更換為防撕裂鋼絲網(wǎng)皮帶;

(2)優(yōu)化轉(zhuǎn)渣斗設(shè)計(jì)方案,調(diào)整轉(zhuǎn)渣高度、增加緩沖、調(diào)整皮帶防護(hù)寬度等措施;

(3)及時(shí)檢修刀盤,及時(shí)修復(fù)擋渣塊、鏟斗齒等缺損,降低大塊石進(jìn)入皮帶系統(tǒng)的幾率,從源頭解決大塊石問題;

(4)及時(shí)抽排主機(jī)區(qū)積水,防止積水進(jìn)入皮帶,降低皮帶系統(tǒng)故障率。

針對(duì)連續(xù)皮帶機(jī),主要解決措施就是加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)工作,加強(qiáng)巡視和檢查,及時(shí)處理皮帶頭子等小故障,防止出現(xiàn)長(zhǎng)距離劃破,避免造成長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)。

5.4 減少停機(jī)支護(hù)時(shí)間的應(yīng)對(duì)措施

關(guān)于減少停機(jī)支護(hù)時(shí)間方面,主要從塌方支護(hù)和巖爆段加強(qiáng)支護(hù)兩個(gè)方面考慮。

對(duì)于一般的塌方支護(hù),主要從嚴(yán)格執(zhí)行參建四方現(xiàn)場(chǎng)確定的支護(hù)方案,并及時(shí)施作方面入手,一般不會(huì)造成長(zhǎng)時(shí)間的延誤。

對(duì)于巖爆段加強(qiáng)支護(hù),具體措施如下:

(1)引進(jìn)微震監(jiān)測(cè)[2],對(duì)掌子面附近微震強(qiáng)度、等級(jí)、時(shí)空分布等進(jìn)行監(jiān)控,進(jìn)而對(duì)巖爆發(fā)生的幾率進(jìn)行預(yù)測(cè);

(2)根據(jù)微震監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)成果,及時(shí)實(shí)施設(shè)計(jì)加強(qiáng)支護(hù)方案,利用新材料、新工藝進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù),如McNally系統(tǒng)[3]、漲殼式中空預(yù)應(yīng)力錨桿[4,5]、水脹式錨桿、納米防鋼纖維混凝土、柔性鋼絲網(wǎng)[6]、格柵拱架等,降低巖爆發(fā)生幾率和可能造成的危害,降低現(xiàn)場(chǎng)施工安全風(fēng)險(xiǎn)和巖爆對(duì)施工的影響;

(3)修復(fù)和完善L1區(qū)噴混系統(tǒng),對(duì)潛在巖爆段及時(shí)施作納米防鋼纖維混凝土封閉施工。

6 總結(jié)

TBM設(shè)備利用率的高低反映出施工設(shè)備管理和應(yīng)用水平的高低,并與TBM掘進(jìn)速度直接相關(guān)。通過對(duì)設(shè)備利用率及其影響因素的統(tǒng)計(jì)、分析,可以直觀地顯示設(shè)備管理和應(yīng)用水平的變化情況,幫助尋找影響TBM掘進(jìn)的主要因素,為實(shí)現(xiàn)TBM快速掘進(jìn)指明主攻方向,進(jìn)而可采取針對(duì)性措施逐條解決,以實(shí)現(xiàn)TBM快速掘進(jìn)的目標(biāo)。

引漢濟(jì)渭工程嶺南TBM在3個(gè)階段的掘進(jìn)施工中,設(shè)備利用率水平逐步上升,在同時(shí)存在巖石硬度高、強(qiáng)耐磨性、突涌水、高地應(yīng)力和長(zhǎng)距離、反坡施工的情況下,第3階段的設(shè)備利用率(33.8%)相比錦屏二級(jí)1#TBM設(shè)備利用率的24.1%[7],已達(dá)到TBM應(yīng)用中的較高水平,且有望繼續(xù)提升;同時(shí),引漢濟(jì)渭工程嶺南TBM在2017年1月份已實(shí)現(xiàn)月進(jìn)尺308m的新記錄,提高設(shè)備利用率的效果已初步顯現(xiàn)。

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