吳冬
摘 要:針對曙光油田火驅(qū)區(qū)域部分預轉(zhuǎn)驅(qū)井進行后大修后吞吐過程中注汽壓力普遍偏高,甚至超過該井第一輪注汽壓力,嚴重影響后續(xù)轉(zhuǎn)驅(qū)。開展了火驅(qū)大修井泥漿污染綜合治理技術的研究。成功研發(fā)出新型高效復合解堵劑體系,保證常規(guī)解堵劑性能的同時,還具有較高的泥漿溶蝕率及粘土穩(wěn)定性?,F(xiàn)場應用8口井,措施效果良好,為火驅(qū)井網(wǎng)完善提供了有力技術支撐。
關鍵詞:火驅(qū)區(qū)域;大修;泥漿污染;解堵;曙光油田
前言
曙光油田火驅(qū)區(qū)域自2005年在杜66塊杜家臺油層開展常規(guī)火驅(qū)先導試驗以來,各種開發(fā)問題不斷凸顯,其中部分預轉(zhuǎn)驅(qū)井因長期吞吐生產(chǎn)導致套管損壞,為保證井網(wǎng)完善程度,此類井必須進行大修作業(yè)。但曙采火驅(qū)區(qū)塊平均孔隙度25%,滲透率0.781μm2,平均泥質(zhì)含量28%,目前地層壓力僅為1.21MPa,大修過程中,因泥漿比重大極易造成儲層污染使?jié)B透性降低,導致油井低產(chǎn)甚至不出。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,曙采火驅(qū)區(qū)塊大修后泥漿污染井比例達到36%,油井大修后吞吐過程中注汽壓力普遍偏高,甚至有的超過該井第一輪注汽壓力,對后續(xù)轉(zhuǎn)驅(qū)造成極大影響。以往采用常規(guī)酸液體系處理效果不佳。為此,從根本入手,開展了火驅(qū)大修井泥漿污染綜合治理技術的研究,尋找解除泥漿、碎屑顆粒、固井水泥等對油層造成綜合性傷害的新途徑,以恢復油層滲流能力,對保障油井正常生產(chǎn),完善火驅(qū)井網(wǎng),提升區(qū)塊整體開發(fā)效果具有重要意義。
1 火驅(qū)大修井泥漿污染綜合治理技術
1.1技術機理
針對泥漿侵入地層造成油層污染的問題,經(jīng)大量室內(nèi)試驗,成功研制出以低碳復合有機酸、氫氟酸、氟硼酸、鹽酸為主體,高效緩蝕劑、表面活性劑、防膨劑等相關助劑復配而成的高效復合解堵劑體系。
(1)油層自身改造
常規(guī)無機酸化采用鹽酸和氫氟酸,反應速度快,溶蝕能力強。高效復合解堵劑體系中的氫氟酸、氟硼酸的存在能夠有效溶解粘土礦物,解除泥漿污染。
(2)改變巖石表面潤濕性,減小油流阻力。
大修泥漿在油層中以乳狀液形式存在,添加適量破乳劑,解除乳液污染,使處理液充分發(fā)揮作用;同時添加表面活性劑,有效分散瀝青質(zhì)、膠質(zhì)、蠟等重質(zhì)有機物,降低原油粘度,清除巖石表面乳化層,對巖石起潤濕反轉(zhuǎn)作用,進一步減小油流阻力。
(3)防止酸渣形成,避免二次沉淀。
研制出的高效復合解堵劑體系中添加了離子螯合劑、抗酸渣劑,可有效防止產(chǎn)生鐵、鈣質(zhì)等二次沉淀及酸渣的形成。
此外,防膨劑等助劑的添加,對儲層的粘土膨脹運移具有較強的抑制性,并對已經(jīng)膨脹的粘土具有一定的收縮作用。
1.2 復合解堵劑體系室內(nèi)性能評價
1.2.1巖心溶蝕性能評價
試驗得出,高效復合解堵劑體系由于添加了適量緩速酸,12h內(nèi)巖心溶蝕率增長緩慢,具有較好的緩速作用;12h后,其巖心溶蝕率迅速增大,明顯高于常規(guī)土酸的巖心溶蝕率。
1.2.2泥漿溶蝕率測定
選取火驅(qū)區(qū)塊大修井泥漿樣本,室內(nèi)模擬對地層造成的綜合性堵塞,進行對比試驗。數(shù)據(jù)顯示常規(guī)土酸體系泥漿溶蝕率僅為40.5%,而研制出的高效復合解堵劑體系泥漿溶蝕率可達80%以上,是常規(guī)土酸的2倍以上。
1.2.3緩蝕性能評價
按SY/Y5405-2006標準,選用N80鋼片,60℃條件下進行測試。由于解堵劑體系中添加有一定量的優(yōu)質(zhì)緩蝕劑,其平均腐蝕速度為1.825 g/(m2·h),遠遠低于一般解堵劑60℃時的腐蝕速度指標8.0 g/(m2·h)的標準。
1.2.4粘土穩(wěn)定性評價
取膨潤土、杜66塊、杜48塊作業(yè)沖出物進行室內(nèi)對比試驗:先對沖出物進行有機抽提洗油,得到地層碎屑,依照SY/T 5971-1991標準對碎屑進行測定。結果表明,解堵劑體系具有良好的粘土穩(wěn)定性,粘土防膨率可達到90%以上。
1.2.5配伍性能評價
(1)解堵劑與原油配伍性評價
取25ml試驗區(qū)塊無水原油兩份,分別加入到25ml不同的解堵劑中,充分搖動,在70℃條件下靜放12h后,觀察有無乳化現(xiàn)象發(fā)生,并用孔徑0.11mm標準篩過篩,再用石油醚清洗觀察有無酸渣形成。通過試驗發(fā)現(xiàn):高效復合解堵劑體系與原油、地層水具有良好的配伍性。
2.3解堵劑配方體系優(yōu)化
針對油井的儲層物性、傷害類型及程度的差異化,對解堵劑配方體系進行針對性的優(yōu)化。
(1)對儲層泥質(zhì)含量高,且泥漿中的聚合物侵入油層深部的井,應重點考慮對粘土類礦物的分散、懸浮特性以及對有機聚合物的降解作用。
(2)對存在水泥漿侵入地層,二次固化堵塞孔喉,注灰、鉆灰塞過程中固體顆粒對地層污染嚴重的油井,應著重加大對無機垢類的溶解與對乳液的破乳和細分散作用。
(3)針對修套磨銑過程中產(chǎn)生的巖屑、鐵屑進入地層中,造成油層近井地帶滲透率降低的井,要相對增加無機酸的含量。
2.4 施工工藝優(yōu)化
為了有效提高措施效果,將前置液+主體酸+清水頂替的施工程序優(yōu)化為用低濃度酸對油層進行預處理;主體酸采用復合緩速酸體系擴大處理半徑;頂替液采用粘土防膨劑加防乳破乳劑。創(chuàng)新采用不同濃度酸液段塞旨在快速解除近井地帶堵塞后,有效平衡離子濃度,抑制二次傷害,同時起到深部酸化的作用。
3 現(xiàn)場應用效果分析
2015年該技術在曙光火驅(qū)區(qū)域現(xiàn)場實施8口井。對比措施前后平均注汽參數(shù),注汽壓力由15.7 MPa降至13.7 MPa,降低了2MPa;注汽排量由13.8 t/h 升至14.4 t/h;注汽干度由68.7%升至70.4%,有效滿足了大修后油井正常注汽的要求,取得了顯著的社會效益。同時,8口井階段累計增液9545.7t,累計增油2120t,間接創(chuàng)效266.1萬元。
4 結論與認識
(1)室內(nèi)實驗表明,新型研制的高效復合解堵劑體系具有腐蝕性小、配伍性好、粘土穩(wěn)定性高、泥漿溶蝕率高、巖心滲透率恢復能力強等優(yōu)點,滿足了火驅(qū)大修井泥漿污染綜合治理的需要。
(2)現(xiàn)場試驗證明,火驅(qū)大修井泥漿污染綜合治理技術最大限度地解除了泥漿、碎屑顆粒、固井水泥等對油層造成的綜合性傷害,保證了大修后油井的注汽效果,取得了顯著的社會效益;同時為火驅(qū)井網(wǎng)完善及高效開發(fā),提供了有力保障和技術支撐,應用前景廣闊。
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