文/鄧東生 彭行球(.深部煤炭開(kāi)采與環(huán)境保護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 .煤礦瓦斯治理國(guó)家工程研究中心)
安能煤礦10918工作面的接替面10907工作面在10918工作面回采結(jié)束3個(gè)月才能完工,礦井面臨采掘接替失調(diào),主要原因是抽采鉆孔施工質(zhì)量差、順層鉆孔條帶預(yù)抽效果不理想,導(dǎo)致煤巷月度進(jìn)尺緩慢。這一問(wèn)題嚴(yán)重制約煤礦采掘接替及安全生產(chǎn)。為此,在安能煤礦開(kāi)展了高壓水力沖孔、“兩堵一注”及“帶壓注漿封孔”的試驗(yàn),以解決煤巷瓦斯預(yù)抽時(shí)間長(zhǎng)、評(píng)價(jià)單元允許掘進(jìn)距離短等問(wèn)題。
安能煤礦為貴州大西南礦業(yè)有限公司兼并重組保留礦井,生產(chǎn)規(guī)模為30萬(wàn)噸/年。C9煤層厚度1.20~2.81m。煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,層位穩(wěn)定,呈層狀產(chǎn)出,全區(qū)穩(wěn)定,一般不含夾矸。10907回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面C9煤層煤層平均厚度2.4m,煤層傾角為3°~7°。C9煤層距上覆C8煤層11.51m,距下伏C12煤層43.01m;頂板巖性以粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖為主;底板巖性為粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖及粘土巖,并富產(chǎn)植物化石。附近巷道實(shí)際揭露無(wú)斷層,區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單。
C9煤層不具有突出危險(xiǎn)性,煤塵無(wú)爆炸危險(xiǎn)性,煤層自燃傾向?yàn)槿?,屬不易自燃煤層。C9煤層堅(jiān)固性系數(shù) 1.87,透氣性系數(shù) 2.391~2.542 m2/MPa2·d。
10907回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面北面為10907采面,距10907運(yùn)輸巷153m,南面為未采區(qū)域,東面為一盤區(qū)三條開(kāi)拓大巷,西面為二盤區(qū)采空區(qū)。10907回風(fēng)巷沿煤層走向布置,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為516m,斷面10.4m2,采用放炮掘進(jìn),錨網(wǎng)支護(hù)頂板,已掘49.8m,剩余466.2m。
10907回風(fēng)巷采取順層鉆孔條帶預(yù)抽的瓦斯治理方式,順層鉆孔控制巷道兩幫輪廓線外各15m范圍,工作面前方90m范圍。鉆孔設(shè)計(jì)數(shù)量27個(gè),終孔間距3m;允許進(jìn)尺距離50m,保留超前距距離40m。鉆孔施工設(shè)備為ZYJ-750型液壓鉆機(jī)、φ75mm鉆頭及φ50mm螺旋鉆桿,鉆進(jìn)過(guò)程中采用水力排渣。鉆孔封孔方式為馬麗散兩堵,每孔封孔長(zhǎng)度8m。
順層鉆孔優(yōu)化設(shè)計(jì)后,循環(huán)允許進(jìn)尺距離70m,保留超前距距離20m,鉆孔其他參數(shù)不變[1,2]。
施工設(shè)備依舊為ZYJ-750型液壓鉆機(jī)。但為保障鉆孔成型完好,首先對(duì)鉆機(jī)進(jìn)行加固,增設(shè)2個(gè)立足(見(jiàn)圖1),減少施工過(guò)程中鉆機(jī)偏擺幅度;其次鉆孔在第一次鉆進(jìn)和之后的擴(kuò)孔過(guò)程中,鉆壓保持穩(wěn)定,勻速鉆進(jìn),提高鉆孔平直率;施工過(guò)程中密切觀察孔口水力排渣情況,及時(shí)調(diào)整供水量,確保排渣順暢、徹底。為增強(qiáng)鉆孔抽采效率,加大鉆孔孔徑,開(kāi)孔選用φ75mm鉆頭施工,鉆孔施工到位后,換φ94mm鉆頭進(jìn)行全程擴(kuò)孔[3,4]。
圖1 鉆機(jī)加立足改進(jìn)
為增加煤層透氣性、排凈鉆孔內(nèi)煤渣及減少鉆孔封孔時(shí)下封孔管的難度,采取高壓水力沖孔增透技術(shù),水力沖孔采用型號(hào)為W(GRB)315/31.5的礦用乳化泵站供高壓水。
表1 10907回風(fēng)巷抽采瓦斯?jié)舛葘?duì)比
鉆孔擴(kuò)孔至孔底后,打開(kāi)高壓供水閥,加大轉(zhuǎn)速,對(duì)孔壁煤層進(jìn)行高壓水力沖洗的同時(shí),慢速退出鉆桿[5-7]。沖孔鉆孔長(zhǎng)度48~75m,單孔沖出煤量7.20~12.39 kg/m。
鉆孔注漿時(shí)采用多次加壓注漿,水泥漿比例按水灰比0.8∶1配比漿液;該循環(huán)所有鉆孔傾角均為0°或以上,鉆孔注漿至回漿管返漿后,間隔20min左右再?gòu)幕貪{管繼續(xù)注漿,壓力要求達(dá)到3~4MPa,次數(shù)不少于2次。每個(gè)孔注漿結(jié)束至少24h后方可合茬抽采,以確保鉆孔內(nèi)水泥漿能夠充分凝固[8]。
抽采鉆孔優(yōu)化前后抽采濃度見(jiàn)表1。試驗(yàn)前順層鉆孔單孔平均抽采濃度23%;采用“兩堵一注”“帶壓注漿封孔”及水力沖孔增透等措施后,單孔平均抽采濃度達(dá)到41%,單孔抽采濃度提高了18%。
優(yōu)化前鉆孔控制范圍內(nèi)煤層瓦斯資源總量為166909.4m3,抽采時(shí)間32天,預(yù)抽瓦斯量為115117.88m3,瓦斯抽采率68.9%,最大殘余瓦斯含量為6.9193m3/t。優(yōu)化后鉆孔控制范圍內(nèi)煤層瓦斯資源總量為173713.88m3,抽采時(shí)間20天,預(yù)抽瓦斯量為113492.74m3,瓦斯抽采率65.3%,最大殘余瓦斯含量為6.5321m3/t。兩者對(duì)比,單元抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間縮短12天左右。
實(shí)踐證明,采用水力沖孔、“兩堵一注”及“帶壓注漿封孔”新工藝,有效提高了單孔抽采效率,單孔瓦斯抽采濃度由23%提高到41%,單孔抽采濃度提高了18%;縮短單元瓦斯抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,使工作面提前回采,緩解采掘接替緊張局面。[本文系基金項(xiàng)目安徽省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目 “石門揭煤突出災(zāi)害微震監(jiān)測(cè)技術(shù)與應(yīng)用”(1804a0802214)的研究成果。]