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電梯振動案例的分析及解決方案

2019-06-18 01:59魏李平
關(guān)鍵詞:轎廂導(dǎo)軌鋼絲繩

魏李平

(福建省特種設(shè)備檢驗研究院泉州分院,福建 泉州 362000)

1 引言

電梯作為一種垂直運輸工具,與人們的生活息息相關(guān)。載人客梯的安全性和舒適性現(xiàn)如今也越來越受到注重。當(dāng)乘客在乘坐電梯時,若發(fā)現(xiàn)電梯在振動,感覺搖搖欲墜,勢必會引起恐慌。[1]因此,必須對整臺設(shè)備進(jìn)行全方位排查,找出引起振動的因素并全部消除,讓電梯恢復(fù)平穩(wěn)運行的狀態(tài)。文中以某大廈一臺運行時有振動的電梯為案例進(jìn)行分析,并提出相應(yīng)的解決方案。

2 案例分析

某大廈有一臺乘客電梯運行時振動異響嚴(yán)重,舒適感差。該電梯主要參數(shù)為速度1.75m/s,12層12站,額定載重為1000kg。在現(xiàn)場采用EVA-625電梯運行品質(zhì)檢測分析儀進(jìn)行測試?,F(xiàn)場測試數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦,用EVA875軟件對測試數(shù)據(jù)及波形圖進(jìn)行分析,根據(jù)相關(guān)波形圖對電梯的運行質(zhì)量及性能進(jìn)行評估。測試時先取下EVA-625儀器盒內(nèi)的三個可旋轉(zhuǎn)螺絲,將這三個螺絲分別旋到儀器底部對應(yīng)的位置,確保儀器處于三點支撐的平面上,均勻受力。[2]然后將EVA-625放在轎廂中心位置,如圖1所示,X軸指向轎門,Y軸指向右側(cè)導(dǎo)軌,Z軸朝上。該臺電梯從一樓運行至十二樓的現(xiàn)場測試出波形圖如圖2、頻譜圖如圖3所示。由圖2可以看出X、Y、Z軸的波形圖均未出現(xiàn)規(guī)律性的振動,在乘坐時也沒有低沉的共鳴,結(jié)合頻譜分析可以初步判斷出該梯不存在明顯的共振抖動。根據(jù)波形圖X軸峰峰值達(dá)到106,A95平均值36.7,Y軸峰峰值達(dá)到63.7,A95平均值28.6,Z軸峰峰值達(dá)到104.1,A95平均值38.4。而國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求:“乘客電梯轎廂運行在恒加速度區(qū)域內(nèi)的垂直(Z軸)振動的最大峰峰值不應(yīng)大于 0.3m/s2,A95 峰峰值不應(yīng)大于0.20m/s2。乘客電梯轎廂運行期間水平(X軸和Y軸)振動的最大峰峰值不應(yīng)大于0.2m/s2,A95峰峰值不應(yīng)大于 0.15m/s2[3]。從開始檢查該臺設(shè)備存在的缺陷,進(jìn)而做進(jìn)一步分析。根據(jù)EVA測試的圖形數(shù)據(jù)初步判斷該振動是由于電梯機(jī)械方面問題引起的振動。

圖1 EVA-625測試

圖2 測試波形圖

圖3 測試頻譜分析圖

3 原因分析

3.1 鋼絲繩曳引輪引起的振動

首先從電梯機(jī)房對曳引機(jī)、導(dǎo)向輪及承重梁等部件進(jìn)行細(xì)致檢查。在檢查過程中,曳引機(jī)固定牢固可靠、減震墊安裝位置準(zhǔn)確、垂直度未發(fā)現(xiàn)明顯偏差,導(dǎo)向輪與曳引輪平行度也符合要求,在檢查曳引輪時候發(fā)現(xiàn)曳引輪上一根鋼絲繩塌陷嚴(yán)重,如圖4所示。經(jīng)檢查曳引輪繩槽有不同程度的磨損,尤其是塌陷該條鋼絲繩的繩槽磨損嚴(yán)重。經(jīng)過測量,該槽在徑向比其余3根多磨損了2.0mm。繩槽與曳引鋼絲繩配合時,繩槽的徑向移動超出規(guī)定的范圍,將直接給電梯轎廂垂直方向上帶來一個激振源,進(jìn)而引起轎廂的垂直振動。在檢查中還發(fā)現(xiàn)鋼絲繩繩頭搖晃嚴(yán)重,繩頭組合彈簧受到劇烈震蕩壓縮。鋼絲繩在運行中過松或者過緊,造成鋼絲繩受力不均。國家標(biāo)準(zhǔn)要求鋼絲繩之間張力其均值與各個值的差值不大于5%,當(dāng)鋼絲繩張力不一樣時,鋼絲繩對繩槽產(chǎn)生的正壓力也不一樣,使得曳引輪各繩槽磨損程度也不一樣。經(jīng)過長時間運行磨損造成各個繩槽的節(jié)圓直徑不一樣,如此鋼絲繩之間相對滑動就會加大,進(jìn)而加劇電梯的振動。

圖4 曳引輪繩槽磨損

針對曳引輪、鋼絲繩引發(fā)的轎廂振動,提出以下解決方案:

檢查曳引輪繩槽磨損情況,出現(xiàn)不均勻磨損,鋼絲繩在曳引輪上有跳動現(xiàn)象時,直接更換同規(guī)格曳引輪以消除振動現(xiàn)象。針對鋼絲繩受力不均時,可以采用彈簧拉力計進(jìn)行測試。將轎廂停在井道2/3至3/4高度位置,采用拉力計將每根鋼絲繩水平拉至100mm的距離,如圖5所示,記錄下每根鋼絲繩的拉力并計算出平均值。將每根鋼絲繩的拉力與平均拉力做比較,偏差不大于5%即為合格。如果有鋼絲繩拉力超過平均拉力5%,應(yīng)對該條鋼絲繩張緊度進(jìn)行調(diào)節(jié)。分別在對重和轎廂側(cè),同時松或緊繩頭組合螺母,反復(fù)試驗多次,直至鋼絲繩受力均勻為止。在鋼絲繩受力調(diào)整時,在未緊固繩頭前不要擰緊,繩頭端部螺母,松開鎖緊螺母釋放扭力后再調(diào)整張力可以消除主鋼絲繩的扭力太大引起鋼絲繩擺動而導(dǎo)致振動。

圖5 鋼絲繩拉力測試

3.2 導(dǎo)軌引發(fā)的振動

在井道的排查過程中發(fā)現(xiàn)電梯導(dǎo)軌存在以下問題:

(1)導(dǎo)軌接頭處存在臺階和彎曲

沿著井道導(dǎo)軌檢查過程中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)軌接頭有臺階,如圖6所示,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)要求轎廂導(dǎo)軌和設(shè)有安全鉗的對重(平衡重)導(dǎo)軌工作面接頭處不應(yīng)有連續(xù)縫隙,導(dǎo)軌接頭處臺階不應(yīng)大于0.05mm。如超過應(yīng)修平,修平長度應(yīng)大于150mm;不設(shè)安全鉗的對重(平衡重)導(dǎo)軌接頭處縫隙不應(yīng)大于1.0mm,導(dǎo)軌工作面接頭處臺階不應(yīng)大于0.15mm[4]。導(dǎo)軌與導(dǎo)軌之間的對接處的彎曲度檢查用專用的刀口尺靠在導(dǎo)軌對接面上,同時用塞尺來插入對接處檢測。如圖7所示,轎廂側(cè)導(dǎo)軌彎曲度不應(yīng)大于0.2mm,而對于副導(dǎo)軌的彎曲度不能大于0.4mm以上,超過規(guī)定范圍應(yīng)進(jìn)行對應(yīng)的調(diào)整。當(dāng)電梯運行至導(dǎo)軌接頭處,由于存在臺階和彎曲,轎廂會產(chǎn)生水平振動。

圖6 導(dǎo)軌接頭存在臺階

圖7 導(dǎo)軌接頭彎曲度測試

(2)導(dǎo)軌的平行度

電梯轎廂是沿著平行的導(dǎo)軌運行,這就要求導(dǎo)軌之間要高度平行。如果導(dǎo)軌平行度有偏差,導(dǎo)致電梯轎廂運行至此段時,導(dǎo)軌與導(dǎo)靴的間隙也隨之忽大忽小,從而產(chǎn)生振動。針對該臺設(shè)備,采用不銹鋼魚線校導(dǎo)尺對導(dǎo)軌平行度進(jìn)行校正,站在轎廂頂部,選擇在兩支架位置,對同高度的兩根導(dǎo)軌進(jìn)行測量,如圖8所示。經(jīng)過測量,兩列導(dǎo)軌間偏差5.0mm,因此須對導(dǎo)軌重新進(jìn)行調(diào)整并校驗,直至平行度滿足要求為止。

圖8 導(dǎo)軌平行度測試

3.3 導(dǎo)靴靴襯破損引發(fā)的振動

經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該設(shè)備的對重導(dǎo)靴之一出現(xiàn)尼龍塊破損(如圖8所示)。該導(dǎo)靴為剛性滑動導(dǎo)靴,主要由靴襯和靴座組成,其中靴襯上覆蓋有一層減磨材料——尼龍,該材料的作用主要是減小導(dǎo)靴與導(dǎo)軌的摩擦力并起到一定的潤滑作用。在安裝時通常要求內(nèi)襯與軌道頂面間隙應(yīng)為0.5mm~2mm。由于使用時間和使用環(huán)境的影響,該導(dǎo)靴尼龍塊出現(xiàn)老化破損,導(dǎo)致靴襯和導(dǎo)軌的間隙偏大,靴襯金屬部分直接與導(dǎo)軌金屬部分接觸刮擦,由此引發(fā)電梯運行時的振動。對于靴襯問題,直接更換同規(guī)格靴襯便可解決。

圖9 導(dǎo)靴尼龍塊破損

3.4 補(bǔ)償鏈引發(fā)的振動

在底坑檢查時發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)對重護(hù)欄下補(bǔ)償鏈轉(zhuǎn)向處的導(dǎo)向裝置有明顯鐵銹痕跡殘留且補(bǔ)償鏈伸長至與地面有刮擦(如圖10所示)。仔細(xì)檢查整條補(bǔ)償鏈,發(fā)現(xiàn)補(bǔ)償鏈有部分地方出現(xiàn)膠皮老化開裂,這種膠皮開裂現(xiàn)象無規(guī)律地分布在整條補(bǔ)償鏈上。由此可以得知,補(bǔ)償繩外套開膠、斷裂,當(dāng)補(bǔ)償鏈開膠、斷裂處運行到彎曲處時不能沿著原軌跡運行而產(chǎn)生擺動導(dǎo)致電梯運行時的振動。對于補(bǔ)償鏈伸長、開膠等問題,可采取更換補(bǔ)償鏈,并加強(qiáng)平常維護(hù)檢查。

圖10 補(bǔ)償鏈與地面刮擦且破皮

4 結(jié)語

經(jīng)過本臺設(shè)備的運行曲線的分析,并通過從機(jī)房到底坑對電梯所有部件的徹底排查,發(fā)現(xiàn)該臺設(shè)備的抖動主要是由曳引輪繩槽磨損、鋼絲繩受力不均、導(dǎo)軌接頭彎曲且有臺階、導(dǎo)軌平行度偏差、導(dǎo)靴靴襯破損以及補(bǔ)償鏈膠皮開裂等缺陷造成。隨后更換了該設(shè)備的曳引輪、導(dǎo)靴和補(bǔ)償鏈、調(diào)整鋼絲繩受力情況導(dǎo)軌平行度,磨平導(dǎo)軌接頭臺階,電梯再次運行時振動已消失。引起電梯振動因素復(fù)雜多樣,想要解決好這個問題,必須仔細(xì)排查整臺設(shè)備,找出所有可能的原因并解決,方能消除振動。

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