賢建偉,代術建
(上海電氣電站工程公司,上海 201199)
某電廠配置1臺N330/350-16.7/538/538型,亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽凝汽式汽輪機。機組剛投運不久,運行中先是出現(xiàn)軸振幅值較大波動,繼而出現(xiàn)推力瓦溫度、軸向位移增大,最終導致高、中壓主蒸汽(以下簡稱主汽)閥和調(diào)節(jié)閥在全開狀態(tài),在主汽壓力/調(diào)節(jié)級后壓力16.6 MPa/13.0 MPa時,負荷只能升至230 MW,汽輪機的出力明顯下降,嚴重影響機組的正常運行。
(1)2015-04-18 T 12:45,#2機組并網(wǎng)帶負荷,各參數(shù)正常,20:15升至300 MW。
(2)2015-04-19 T 01:06,機組開始降負荷(289 MW),02:57降至149 MW,之后機組各軸瓦振動增大(Y向振動偏大,#1瓦振動最大至119 μm)。
(3)2015-04-19 T 02:57 — 06:54,機組負荷138~145 MW,各軸瓦振動出現(xiàn)大幅度波動,振動值17~80 μm。
(4)2015-04-19 T 08:01,機組負荷145 MW,各軸X,Y方向的振動值均下降至18~48 μm。
(5)2015-04-19 T 08:01—10:06,機組負荷由145 MW降至132 MW,各軸振動值均在48 μm以下。
(6)2015-04-19 T 10:06,機組開始升負荷,12:56機組負荷由132 MW升至230 MW,此時主汽壓力16.6 MPa,調(diào)節(jié)級壓力13.0 MPa偏大,高壓調(diào)節(jié)閥(GV)開度50%;隨后機組GV逐漸至全開狀態(tài),就地確認各閥均在全開位,負荷不再增加,基本維持在200~230 MW,且機組軸向位移隨負荷增加由-0.46/-0.47 mm(132 MW)至-0.34/-0.35 mm(201 MW)向正值方向(發(fā)電機方向)竄動,主汽壓力最高升至16.6 MPa(230 MW)。
機組運行期間,GV全開至就地檢查時,各主汽閥及調(diào)節(jié)閥實際均在全開位;對GV逐個進行開關試驗,各閥開度由100%關至50%時,負荷、主汽壓力及調(diào)節(jié)級壓力均無變化(214 MW);各閥開度均在50%以下時參數(shù)有所變化,至0%時負荷降至203 MW,主汽壓力略有上升,調(diào)節(jié)級壓力由12.8 MPa 降至11.5 MPa(各單閥試驗變化基本一致),基本排除GV本身問題。
根據(jù)機組振動時段(故障區(qū)間)前后推力瓦溫度趨高、軸向位移增大的變化,以及故障前后主要運行參數(shù)變化曲線和調(diào)節(jié)級后壓力與機組負荷的關系,判斷調(diào)節(jié)級后壓力升高的原因是通流面積因結垢已經(jīng)減小,或已存在損傷性的堵塞。
表1 汽輪機結垢物化學分析Tab.1 Chemical analysis of steam turbine scaling %
根據(jù)現(xiàn)場現(xiàn)象及分析結論,決定對機組停機進行開缸檢查。開缸后,發(fā)現(xiàn)高中壓缸轉子、調(diào)節(jié)級、噴嘴組、導氣管存在嚴重結垢,導氣管和中壓持環(huán)被拉毛等現(xiàn)象,如圖1、圖2所示。
圖1 高壓轉子結垢Fig.1 High-pressure rotor scaling
圖2 中壓轉子結垢Fig.2 Medium pressure rotor scaling
機組最嚴重的結垢在高壓噴嘴組靜葉出口和調(diào)節(jié)級動葉的進、出汽側,為一種白色、黏性的沉淀物,即有一定厚度的結垢物。高壓缸噴嘴組有一個氣道堵塞,結垢層厚度由高壓缸到低壓缸在6.5~1.5 mm之間,形狀由高壓缸到中壓缸依次是松散黏性的不規(guī)則沉淀物到趨于厚度減小的平整面垢層。對各部位結垢物質(zhì)取樣進行化驗,結果見表1。
該結垢化驗報告中,氯離子平均質(zhì)量分數(shù)60.00%,鈉離子平均質(zhì)量分數(shù)40.00%,二氧化硅平均質(zhì)量分數(shù)0.10%,鐵平均質(zhì)量分數(shù)0.05%~0.64%,說明給水的下游已被嚴重污染,應分析查找對應含有氯離子和鈉離子的污染水源。
近期運行過程中,檢測水質(zhì)報告都未見異常。查看分散控制系統(tǒng)(DCS)記錄,顯示熱井電動放水閥在當日夜間曾被打開1刻鐘左右。運行中熱井電動放水閥被誤打開后,因凝汽器處真空,地坑內(nèi)積水(循環(huán)水泄漏)被吸入熱井內(nèi)部,導致凝結水污染。經(jīng)粗略估算,吸入凝結水系統(tǒng)的水量大概為43.24 m3。
被污染的凝結水經(jīng)鍋爐加熱為過熱蒸汽,含有各種鹽分和雜質(zhì)。過熱蒸汽進入汽輪機后,膨脹做功,參數(shù)降低,攜帶鹽分的能力逐漸減弱,鹽分即被分離出來并緊緊黏附在噴嘴、動葉和汽閥等通流部分的表面上,形成一層堅硬的鹽垢[1]。
(1)高中壓缸靜止部分結垢的主要成分是氯離子和鈉離子,為一定厚度的白色不規(guī)則沉淀物,現(xiàn)場決定先用除鹽水清洗,再進行噴砂處理。
(2)低壓缸靜止部分結垢的主要成分是氧化鐵,且主要沉積在葉片上,現(xiàn)場決定直接采用噴砂處理工藝。
(3)對于高中壓轉子,現(xiàn)場決定先用除鹽水清洗,再進行噴砂處理。對轉子葉片及噴嘴組進行磁粉探傷及著色探傷,檢查內(nèi)部是否存在裂紋。
(4)對于低壓轉子,現(xiàn)場決定直接采用噴砂處理工藝。
(5)對于汽輪機的蒸汽、抽汽、汽封、疏水管道,采用水清洗和內(nèi)窺鏡檢查。
(1)機組啟動前對汽輪機跳閘保護系統(tǒng)(ETS)進行重新驗證,并進行遠方、就地打閘試驗。
(2)加大沖洗力度,對管路進行循環(huán)沖洗,凝結水水質(zhì)(向鍋爐上水前w(Fe)<100×10-9,正常運行時w(Fe)<20×10-9)合格前,通過#4低壓加熱器放水及凝汽器放水排放。
(3)鍋爐點火后加大洗硅力度,沖轉前要求蒸汽中w(Si)<60×10-9,正常運行時要求蒸汽中w(Si)<10×10-9。
(4)機組啟動后重新進行噴油試驗、閥門嚴密性試驗、超速試驗,機組運行后加強水質(zhì)化驗及系統(tǒng)加藥工作。
機組經(jīng)處理后,重新并網(wǎng)帶負荷,并可根據(jù)電網(wǎng)需要帶滿負荷運行,運行平穩(wěn),機組結垢的問題得到成功解決。
針對機組運行過程中出現(xiàn)的軸振幅值波動大,推力瓦溫度、軸向位移增大,無法升負荷等運行工況惡化現(xiàn)象,分析判斷出汽輪機內(nèi)部存在結垢問題。采取揭缸全面檢查和徹底清理,有效去除了汽輪機鹽垢,機組結垢的問題得到有效解決。今后機組運行中要加強對汽水品質(zhì)的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常時及時排查原因,確保機組安全運行。