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二次再熱塔式鍋爐主汽溫和再熱汽溫優(yōu)化調(diào)整

2020-09-02 04:23李洪泉
山東電力技術(shù) 2020年8期
關(guān)鍵詞:熱器過熱器燃燒器

李洪泉,馬 記,張 巖

(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261400)

0 引言

二次再熱發(fā)電技術(shù)是世界火力發(fā)電先進(jìn)技術(shù)。二次再熱不但可使機(jī)組獲得較高的燃煤經(jīng)濟(jì)性,而且具有較低的環(huán)保排放優(yōu)勢(shì),成為火力發(fā)電技術(shù)發(fā)展的方向和趨勢(shì)。

提高蒸汽參數(shù),達(dá)到鍋爐蒸汽參數(shù)的設(shè)計(jì)值,可最大限度地提高機(jī)組的效率。二次再熱超超臨界燃煤機(jī)組,比一次再熱機(jī)組多了一級(jí)再熱器[1-2],鍋爐內(nèi)部的受熱面布置更加緊湊,需要重新分配燃燒釋放的熱量,爐膛內(nèi)部結(jié)構(gòu)越復(fù)雜,二次再熱機(jī)組的主汽溫、一次再熱汽溫、二次再熱汽溫的調(diào)節(jié)越困難,且主蒸汽、一次再熱蒸汽與二次再熱蒸汽間的強(qiáng)耦合性[3],進(jìn)一步提高了主汽溫和再熱汽溫的調(diào)節(jié)難度。

某電廠鍋爐為超超臨界參數(shù)、變壓直流爐、切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、單爐膛、二次再熱、平衡通風(fēng)、半露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)塔式鍋爐,鍋爐型號(hào)為 SG-2717/33.42-M7052。 50%BMCR(鍋爐最大出力)以上主蒸汽溫度設(shè)計(jì)值605℃,再熱蒸汽溫度設(shè)計(jì)值623℃。鍋爐投產(chǎn)后主汽溫、一次再熱汽溫、二次再熱汽溫較低,當(dāng)負(fù)荷在600~800 MW時(shí),主汽溫只能達(dá)到585~595℃,再熱汽溫差距更大,只有580~590℃左右,隨著負(fù)荷的升高,鍋爐蓄熱能力增強(qiáng),負(fù)荷在800~1 000 MW時(shí),主汽溫為590~595℃,再熱汽溫在585~595℃左右,仍與設(shè)計(jì)值存在較大差距,為提高機(jī)組燃燒經(jīng)濟(jì)性,結(jié)合鍋爐的設(shè)計(jì)方式,采用多種方法對(duì)主汽溫和再熱汽溫進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

1 超超臨界二次再熱塔式爐汽溫調(diào)節(jié)原理

1.1 二次再熱塔式鍋爐的調(diào)溫方式

圖1為塔式鍋爐爐膛受熱面的布置方式示意圖,從下到上依次為低溫過熱器、一二次高溫再熱器冷段、高溫過熱器、一二次高溫再熱器熱段、一二次低溫再熱器、省煤器,在爐膛頂部一二次低溫再熱器及省煤器區(qū)域,布置了能將爐膛前后分開的分隔屏。二次再熱塔式鍋爐在調(diào)節(jié)汽溫時(shí)除了采用事故噴水減溫外,還可通過調(diào)節(jié)燃燒器擺角和調(diào)節(jié)尾部煙道煙氣擋板的方式。

當(dāng)入爐煤質(zhì)發(fā)生劇烈變化,或燃燒情況發(fā)生較大變化導(dǎo)致主汽溫和再熱汽溫嚴(yán)重波動(dòng)偏離額定值時(shí),就會(huì)影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性,此時(shí)可短時(shí)投入再熱器事故和微量噴水,維持機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。事故噴水設(shè)置在一、二次再熱器的入口,用于保證再熱器第二級(jí)微量噴水有裕度。微量噴水設(shè)置在再熱器的出口,保證再熱器出口汽溫在安全范圍內(nèi)。減溫水噴入后,直接進(jìn)入汽輪機(jī)高、中低壓缸,增加了做功的蒸汽流量,即增大了高、中低壓缸的做功能力,在負(fù)荷不變時(shí),降低了超高壓缸的做功能力,這相當(dāng)于一部分參數(shù)較低的再熱蒸汽代替了參數(shù)較高的主蒸汽作功,使做功效率下降,機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性降低[4],因此減溫水僅作為事故緊急工況下的汽溫調(diào)節(jié)手段。此外,低負(fù)荷時(shí)提高鍋爐過量空氣系數(shù)或燃燒器擺角上下擺動(dòng)[5],可以同時(shí)提高或同時(shí)降低一次再熱、二次再熱汽溫,達(dá)到同步調(diào)節(jié)兩級(jí)再熱器出口蒸汽溫度的效果。調(diào)節(jié)尾部煙道煙氣擋板的開度,可以調(diào)整進(jìn)入一次再熱器和二次再熱器的煙氣流量,進(jìn)而調(diào)整一次再熱器和二次再熱器的對(duì)流吸熱量,達(dá)到異步調(diào)節(jié)一二級(jí)再熱器出口蒸汽溫度的效果,一定程度上可以防止因負(fù)荷、煤質(zhì)等發(fā)生變化時(shí)引起某一級(jí)再熱器受熱面超溫。

1.2 主汽溫和再熱汽溫低的原因分析

對(duì)鍋爐運(yùn)行參數(shù)分析,造成主汽溫、再熱汽溫低的原因?yàn)椋?)熱量分配不均,BRL(額定)工況下爐膛出口煙溫設(shè)計(jì)值為1 261℃,而實(shí)際爐膛出口煙溫遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)水平,其主要原因?yàn)樗浔谖鼰崃科?,?dǎo)致過熱器和再熱器吸熱量不足,在鍋爐輸入的總熱量一定的情況下,水冷壁吸熱量偏多,過熱器和再熱器吸熱量自然就會(huì)減少,這是鍋爐主汽溫和再熱汽溫偏低的主要原因;2)低溫過熱器個(gè)別管壁溫度高,由于鍋爐燃燒過程復(fù)雜,爐膛出口煙溫不均,造成低溫過熱器個(gè)別管壁溫度偏高,受低溫過熱器個(gè)別管壁溫度高制約,最終影響主、再熱汽溫的提升。

圖1 二次再熱塔式鍋爐爐膛受熱面布置

2 主汽溫和再熱汽溫優(yōu)化調(diào)整

2.1 燃盡風(fēng)擺角調(diào)整

為提高主汽溫和再熱汽溫,首先應(yīng)解決低溫過熱器個(gè)別管壁超溫現(xiàn)象,對(duì)BAGP(下層燃盡風(fēng))、UAGP(上層燃盡風(fēng))水平角度和上下擺角進(jìn)行了反復(fù)調(diào)整,水平角度調(diào)整后如表1所示。燃盡風(fēng)水平角度調(diào)整后,爐膛出口煙溫均勻性明顯改善,煙氣四角切圓偏差降低,燃燒區(qū)域煙氣旋轉(zhuǎn)特性更好。

經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)調(diào)整,燃盡風(fēng)上下擺角調(diào)整到中間位置有利于爐內(nèi)動(dòng)力場(chǎng)均衡,即當(dāng)燃盡風(fēng)上下擺角在水平位置時(shí)爐膛出口煙汽溫度場(chǎng)比較均勻,燃燒區(qū)域煙溫偏差較小,調(diào)整后爐膛左墻、右墻主汽溫溫差由原來的10~15℃降至5~8℃。低溫過熱器個(gè)別管壁溫度偏高的現(xiàn)象有了明顯降低,高溫過熱器出口主汽溫的均勻性得到明顯改善。燃盡風(fēng)擺角優(yōu)化后,低溫過熱器個(gè)別管壁溫度偏高的現(xiàn)象有了明顯降低,爐膛出口煙溫均勻性明顯改善,為進(jìn)一步調(diào)整主汽溫和再熱汽溫奠定了基礎(chǔ)條件。

表1 優(yōu)化后燃盡風(fēng)水平角度 (°)

2.2 鍋爐吹灰方式優(yōu)化

當(dāng)前的主要問題是主汽溫和再熱汽溫偏低,因此,應(yīng)盡量減少水冷壁區(qū)域受熱面吹灰次數(shù),增加過熱器和再熱器區(qū)域吹灰次數(shù),即減少水冷壁吸熱量,增加過熱器和再熱器吸熱量,從而提高主汽溫和再熱汽溫。

此外,為提高再熱汽溫,進(jìn)一步提高爐膛火焰中心,可以通過減少低溫過熱器受熱面區(qū)域的吹灰頻次和吹灰數(shù)量,減少低溫過熱器的熱輻射吸熱量,同時(shí)提高再熱器區(qū)域的吹灰頻次和吹灰數(shù)量,保持再熱器區(qū)域受熱面干凈、清潔,增加再熱器的吸熱,從而提高再熱汽溫。

2.3 燃燒器擺角調(diào)整

改變?nèi)紵魃舷聰[角角度是調(diào)節(jié)主汽溫和再熱汽溫的主要方法。相同負(fù)荷且燃燒同種煤種的情況下,分別進(jìn)行了兩種工況下的燃燒器擺角試驗(yàn)。

工況1:負(fù)荷700 MW,ABCEF 5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,燃用煤種 (不連溝煤種+華泰煤種)低位熱值20.30 MJ/kg,三層燃燒器擺角由70%提高至90%,主汽溫和再熱汽溫變化趨勢(shì)如圖2所示。

工況2:負(fù)荷700MW,ACDEF 5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,燃用煤種(華泰煤種)低位熱值20.51MJ/kg,三層燃燒器擺角由70%下擺至50%,主汽溫和再熱汽溫及過熱器一、二級(jí)減溫水量分別如圖3、表2所示。

工況1試驗(yàn)結(jié)果說明當(dāng)燃燒器擺角提高時(shí),主汽溫和再熱汽溫均有所提高;工況2進(jìn)行了燃燒器擺角下擺試驗(yàn),主汽溫和再熱汽溫雖變化不明顯,但過熱器各級(jí)減溫水流量均下降。上述兩組試驗(yàn)證明,燃燒器擺角對(duì)調(diào)整主汽溫和再熱汽溫效果明顯,因此,在低溫過熱器壁溫允許的范圍內(nèi),提高燃燒器擺角有利于提高主汽溫和再熱汽溫。

圖2 主汽溫和再熱汽溫隨燃燒器擺角變化趨勢(shì)(工況1)

圖3 主汽溫和再熱汽溫隨燃燒器擺角變化趨勢(shì)(工況2)

表2 過熱器減溫水流量隨擺角變化 t/h

2.4 燃料量分配調(diào)整

改變各層燃燒器燃料分配,增加上部燃燒器燃料量,減少下部燃燒器燃料量,進(jìn)行了一組試驗(yàn)。

負(fù)荷700 MW,BCDEF五套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,總?cè)剂狭?73 t/h,負(fù)荷及總?cè)剂狭烤S持不變,通過增加上層D磨的出力觀察主汽溫和再熱汽溫的變化情況。試驗(yàn)前后各層燃燒器燃料量分配情況如表3所示,主汽溫和再熱汽溫的變化趨勢(shì)如圖4所示。

表3 試驗(yàn)前后燃料量分配 t/h

圖4 主汽溫和再熱汽溫隨燃料量分配變化趨勢(shì)

采用同樣方法,增加E層燃燒器燃料量,主汽溫和再熱汽溫的變化與圖4基本相同,通過試驗(yàn)證明,增加上部燃料量對(duì)提高主汽溫和再熱汽溫效果明顯。

2.5 爐膛出口氧量調(diào)整

爐膛出口氧量不僅影響爐膛內(nèi)燃料的燃燒情況、燃燒產(chǎn)物的種類,而且還影響鍋爐效率。改變爐膛出口氧量,進(jìn)行了一組試驗(yàn),觀察主汽溫和再熱汽溫的變化情況。

負(fù)荷700 MW,ABCDE 5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,爐膛出口氧量3.7%,將爐膛出口氧量增加至4.0%,試驗(yàn)前后主汽溫和再熱汽溫的變化情況如圖5所示。

過度提高爐膛出口氧量,不僅會(huì)增加風(fēng)機(jī)出力,而且會(huì)增加鍋爐排煙熱損失;但是,適當(dāng)提高爐膛出口氧量(0.1%~0.3%),能夠增大煙氣量,有利于提高再熱器受熱面的對(duì)流換熱比例,從而提高主汽溫和再熱汽溫。

圖5 主汽溫和再熱汽溫隨爐膛出口氧量的變化趨勢(shì)

2.6 二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整

燃燒器二次風(fēng)門配風(fēng)方式有均等配風(fēng)和束腰型配風(fēng),束腰型配風(fēng)具有能使火焰中心上移、提高主汽溫和再熱汽溫、降低煙氣NOx含量、提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性的優(yōu)點(diǎn),因此,通過改變二次風(fēng)門開度,進(jìn)行了一組試驗(yàn),觀察主汽溫和再熱汽溫的變化。

負(fù)荷700 MW,BCDEF5套制粉系統(tǒng)運(yùn)行,燃燒器二次風(fēng)門束腰型配風(fēng)方式代替均等配風(fēng)方式,試驗(yàn)前后二次風(fēng)門開度如表4所示,主汽溫和再熱汽溫的變化趨勢(shì)如圖6所示。

表4 二次風(fēng)門調(diào)整前后開度 %

圖6 主汽溫和再熱汽溫隨配風(fēng)方式改變的變化趨勢(shì)

采用同樣方法,對(duì)ACDEF制粉運(yùn)行的工況進(jìn)行二次風(fēng)配風(fēng)調(diào)整試驗(yàn),主汽溫和再熱汽溫的變化趨勢(shì)與圖6類似,試驗(yàn)結(jié)果表明,在負(fù)荷不變的工況下,兩種配風(fēng)方式進(jìn)行對(duì)比,試驗(yàn)表明,在負(fù)荷及燃燒工況相同的條件下,“束腰型”配風(fēng)對(duì)主汽溫和再熱汽溫的影響均優(yōu)于“均等型”配風(fēng)。

3 結(jié)語

針對(duì)某二次再熱塔式鍋爐投運(yùn)后主汽溫和再熱汽溫低的問題,分析了塔式鍋爐主汽溫、再熱汽溫低的原因。通過試驗(yàn)得出燃盡風(fēng)上下擺角調(diào)整到水平位置,低溫過熱器個(gè)別管壁溫度偏高的現(xiàn)象有了明顯降低,爐膛出口煙溫均勻性明顯改善;減少水冷壁區(qū)域受熱面吹灰次數(shù),增加過熱器和再熱器區(qū)域吹灰次數(shù),即減少水冷壁吸熱量,增加過熱器和再熱器吸熱量,從而提高主汽溫和再熱汽溫。提高燃燒器擺角利于提高主汽溫和再熱汽溫;增加上部燃料量對(duì)提高主汽溫和再熱汽溫效果明顯;適當(dāng)提高爐膛出口氧量(0.1%~0.3%),能夠增大煙氣量,有利于提高再熱器區(qū)域?qū)α鲹Q熱比例,從而提高主汽溫和再熱汽溫。在其他參數(shù)不變的工況下,“束腰型”配風(fēng)對(duì)主汽溫和再熱汽溫的影響均優(yōu)于“均等型”配風(fēng)。通過以上方法的反復(fù)優(yōu)化調(diào)整,當(dāng)負(fù)荷為500~800 MW時(shí),主蒸汽溫度能夠達(dá)到設(shè)計(jì)值605℃,再熱汽溫提高至594~613℃,主汽溫和再熱汽溫均有了明顯的提升。通過各種調(diào)整手段總結(jié)摸索經(jīng)驗(yàn),為超超臨界二次再熱機(jī)組主汽溫和再熱汽溫的優(yōu)化調(diào)整提供參考。

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