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防波堤扭王字塊外觀質(zhì)量控制

2019-06-04 17:20銀白玉詹桂耀
珠江水運(yùn) 2019年10期
關(guān)鍵詞:質(zhì)量控制

銀白玉 詹桂耀

摘 要:文章以茂名港博賀新港區(qū)東防波堤預(yù)制扭王字塊工程為實例,對預(yù)制扭王字塊進(jìn)行了詳細(xì)的外觀質(zhì)量問題調(diào)查,分析其主要影響外觀質(zhì)量的重要因素,并提出了一些具有針對性的防治措施,使扭王字塊質(zhì)量得到了提高。

關(guān)鍵詞:扭王字塊 外觀缺陷 質(zhì)量控制

預(yù)制扭王字塊外觀出現(xiàn)缺陷是十分普遍的現(xiàn)象,視其缺陷程度不同,對工程質(zhì)量影響也不一樣,嚴(yán)重缺陷將會給工程帶來質(zhì)量隱患,因此,做好扭王字塊外觀質(zhì)量控制具有重要意義。文章通過茂名港博賀新港區(qū)東防波堤預(yù)制扭王字塊工程實例,分析了影響預(yù)制扭王字塊外觀質(zhì)量的重要因素,并進(jìn)行了改進(jìn)。

1.工程概況

茂名港博賀新港區(qū)防波堤工程東防波堤全長5423m,防波堤兩側(cè)坡面護(hù)面塊體在不同部位分別采用重3t、5t、11t、20t、25t、30t扭王字塊,數(shù)量總計38011件,砼方量總計423197.34m3。扭王字塊制作采取預(yù)制工藝:在預(yù)制場進(jìn)行預(yù)制,預(yù)制采用“吊機(jī)+吊罐”的砼入倉方法,插入式振搗器分層振搗。澆筑成型后,對塊體頂面裸露面進(jìn)行噴涂養(yǎng)護(hù)24h,拆除側(cè)模,對塊體各側(cè)面進(jìn)行噴涂養(yǎng)護(hù)48h,在塊體轉(zhuǎn)堆吊運(yùn)時,對底部進(jìn)行噴涂養(yǎng)護(hù),最后,轉(zhuǎn)運(yùn)至堆場繼續(xù)養(yǎng)護(hù)。

2.扭王字塊外觀缺陷調(diào)查

在正常施工情況下,通過對連續(xù)20d預(yù)制的、共計900件扭王字塊進(jìn)行跟蹤調(diào)查,主要外觀缺陷有崩角、砂斑砂線、明顯氣泡、漏漿爛根、表面漏石,其中日均出現(xiàn)頻率較高的有:崩角5.8、明顯氣泡6.2、漏漿爛根4.9,具體見表1。

3.外觀缺陷原因分析及主要影響因素

通過分析、討論、查詢資料,對產(chǎn)生缺陷的原因歸納出11條可能影響的因素,并通過排除法對其一一進(jìn)行排查、驗證,最終確定引起上述外觀缺陷的主要因素有4點(diǎn):(1)拆模過早,未達(dá)到拆模時間進(jìn)行拆模;(2)模板缺陷,拼裝不嚴(yán)密,場地缺陷;(3)振搗時間短,振搗不夠;(4)澆筑過程中砼坍落度的控制。具體見表2。

4.防治措施

4.1針對拆模過早,未達(dá)到拆模時間進(jìn)行拆模

(1)再次進(jìn)行施工技術(shù)交底,明確規(guī)定,扭王字塊澆筑完成24h后,拆除側(cè)模拼裝螺栓,當(dāng)其砼強(qiáng)度達(dá)到7.0MPa后,才允許用千斤頂進(jìn)行拆模。當(dāng)遇到氣溫偏低的狀況,拆模時間適當(dāng)延長2~3h,拆模過程中若出現(xiàn)連續(xù)崩角現(xiàn)象應(yīng)立即停止拆模,上報技術(shù)人員處理決定,杜絕發(fā)現(xiàn)崩角仍然強(qiáng)拆導(dǎo)致大數(shù)量崩角的情況發(fā)生。

(2)模板進(jìn)一步打磨平順,去除模板局部的凹槽,使其連接平順,減少拆模時砼崩角的現(xiàn)象。

4.2針對模板缺陷,拼裝不嚴(yán)密,場地缺陷

(1)漏漿爛根主要是由于模板底部與地面接觸不嚴(yán)密,導(dǎo)致漏漿。為了防止?fàn)€腳出現(xiàn),需嚴(yán)格控制砼的塌落度,采用止?jié){條將底模邊縫塞密實。振搗時根據(jù)砼的塌落度調(diào)整振搗時間,同時需注意澆筑上一層砼時盡量少觸動已振搗密實的砼,避免模板上浮。

(2)設(shè)計一種預(yù)制底胎模結(jié)構(gòu),在原預(yù)制場上澆筑5cm厚砼,并采用角鋼圍邊,同時為避免砼之間的黏連,底胎模砼上部鋪設(shè)鋼板,其間設(shè)置鋼筋錨固,底胎膜周圍貼上止?jié){條,再用模板包夾底胎模,以保證模板安裝底部的密閉性。底胎模的設(shè)計有效遏制了漏漿爛根現(xiàn)象。

4.3針對振搗時間短,振搗不夠

(1)分層振搗:根據(jù)現(xiàn)場具體施工工序,對混凝土進(jìn)行4層振搗,第一層下一斗漿(3m3),第二層一次下滿底肢并高出底平肢約20cm左右,如果下漿太高,振動棒插不到底肢左右兩端,若太低,又會造成由于砼自重太小壓力小,很難把水平肢兩端振密實。第三層控制在比中肢頂端高出20cm位置。太高會影響頂面水平肢兩端砼的密實,由于此層需要二次振搗后,才澆注頂層砼,太低會造成用二次振搗來消除收縮裂縫的效果不明顯。最后澆注頂層混凝土,如條件允許,可一次同時澆筑8個,延長第二次下漿時間,使第一層砼有足夠的沉淀時間,同時控制單個扭王字塊的澆筑時間>1h,從而保證扭王字塊的外觀質(zhì)量。

(2)采用φ50mm插入式振搗棒振搗密實,按梅花型布點(diǎn)插入振搗,嚴(yán)格遵循快插慢拔,并保證每次振搗在20~30s之間,扭王字塊斜面處應(yīng)沿順坡方向進(jìn)行振搗,振搗需重復(fù)4~5次,從而確保振搗質(zhì)量。

4.4針對澆筑過程中砼坍落度的控制不當(dāng)

預(yù)制扭王字塊砼配合比為:水泥:砂:石:粉煤灰:水:減水劑=293:765:1149:52:162:2.76。根據(jù)試驗室同步試塊質(zhì)量對比,試塊強(qiáng)度、表觀質(zhì)量均能符合設(shè)計及規(guī)范要求。故確定該配合比合理,根據(jù)現(xiàn)場試驗,坍落度控制在50mm左右,便于施工及保證扭王字塊外觀質(zhì)量。為保證澆筑過程中砼的坍落度,砂石料場建設(shè)雨棚,減小雨天對砂石料含水量的影響;砼澆注前,由實驗室提前對砂石料進(jìn)行含水率的實驗,及時掌握砂石料含水量,并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。技術(shù)人員堅持砼目測自檢,防止出現(xiàn)較大的差異,從而保證澆筑過程中坍落度在可控范圍。

5.結(jié)束語

綜上所述,經(jīng)過一個月的現(xiàn)場實施,跟蹤調(diào)查結(jié)果顯示,相應(yīng)措施取得的效果顯著。崩角(<1%),明顯氣泡(<2%),漏漿爛根(<1%)均達(dá)到設(shè)計及規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn),扭王字塊質(zhì)量得到了提高,可為類似工程提供借鑒。

參考文獻(xiàn):

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[3]陳魁,鄭國成.扭王塊規(guī)則安放的質(zhì)量控制[J].中國港灣建設(shè),2014(06): 58-60.

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