管金朋
(侯馬北方銅業(yè)股份有限公司, 山西 侯馬 043000)
隨著工業(yè)自動化程度的日益提高以及能源的全球性短缺,變頻技術因其自身的獨特優(yōu)勢高速發(fā)展,越來越廣泛地應用在冶金、化工、紡織、機械、造紙、食品等各個行業(yè)以及風機、水泵、等節(jié)能場合,而且取得了顯著的經(jīng)濟效益[1-3]。本文就某冶煉廠5萬t陰極銅電解項目的3臺90 kW電解液循環(huán)泵在運行中存在的問題進行了變頻改造,改造后,節(jié)能效果顯著,同時可以為相關行業(yè)提供一定的借鑒。
1 某電解液循環(huán)泵在生產(chǎn)運行中存在的問題
某公司銅電解系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的濕法精煉工藝,即在電解槽中通以直流電,在電場的作用下使槽內(nèi)電解液中的陽極和陰極發(fā)生電化學反應[4-5],從而將銅的純度進一步提高,達到99.99%以上。公司一期5萬t陰極銅電解系統(tǒng)有3臺電解液循環(huán)泵,電機額定功率均為90 kW,額定電流為162 A,額定轉速為1 490 r/min,啟動方式為直接啟動。按照生產(chǎn)要求,3臺循環(huán)泵2臺工作、1臺備用,電機的啟動與停止由值班人員手動操作,工藝設計電解液由循環(huán)泵經(jīng)換熱器輸送至普通電解液高位槽,電解液依靠自流經(jīng)分配器到各個電解槽。在運行過程中,電解液循環(huán)泵存在以下問題:
1)在正常工況下,啟動1臺循環(huán)泵達不到工藝要求,啟動2臺循環(huán)泵又超出了實際需求,高位槽中電解液溢流到循環(huán)槽,操作人員通過調(diào)節(jié)循環(huán)泵后閥門來達到高位槽液位的穩(wěn)定,造成了電能的極大浪費。
2)電機采用直接啟動,啟動電流較大,一般是額定電流的4~7倍,在啟動時,對電機的絕緣程度會造成很大損害;同時,由于泵啟動沖擊大,沖擊軸承和葉輪,導致軸承易損壞而使軸抱死,甚至葉輪折斷,維修量大,維修費用高。
3)循環(huán)泵葉輪磨損加速,泵震動增大,對泵出口閥門及管道沖擊加大,焊縫經(jīng)常開焊漏液。
4)電解液液體循環(huán)量波動大,由于人工控制的局限性,不能及時調(diào)整到生產(chǎn)上所需求的流量。電解液循環(huán)量過大,易使電解槽內(nèi)的陽極泥懸浮,電解銅表面長粒子;電解液循環(huán)量過小,電解槽內(nèi)添加劑的含量低,直接影響電解銅的質(zhì)量[6]。
根據(jù)電機學原理,異步感應電動機的轉速N與電源頻率f、轉差率s、電機極對數(shù)p三個參數(shù)的關系見式(1):
N=60f(1-s)/p
(1)
改變式(1)中任何一個參數(shù)都可以實現(xiàn)電機轉速的改變。變頻器就是通過改變電源頻率的方式來改變電動機轉速的。由于轉速與頻率之間為線性關系,從理論上分析,調(diào)速范圍在0%~100%內(nèi)線性度良好,隨著科學技術的不斷發(fā)展,變頻調(diào)速已成為交流電機調(diào)速的主要方式[7]。
經(jīng)過多次的分析研究并結合生產(chǎn)需求,2017年4月電氣技術人員對普通電解液循環(huán)泵進行了變頻改造,變頻器選為西門子6SE6430 90 kW,采用一托三的工作方式,控制分為手動和自動兩種狀態(tài)。在手動方式下,可以單獨對每一臺泵進行啟停操作,循環(huán)泵處于工頻模式;在自動方式下,采用PLC參與控制的方式來實現(xiàn)對控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)。控制核心單元PLC根據(jù)電解液罐液位與設置液位的偏差,經(jīng)過PID運算,PLC將4~20 mA模擬信號輸送到變頻器用以調(diào)節(jié)電機的轉速和進行電機的軟啟動,PLC通過比較模擬量輸出與液位的偏差,驅(qū)動切換繼電器組,控制供液流量,同時完成電機啟停和變頻與工頻的切換[8]。當液位低時,變頻啟動第1臺循環(huán)泵,當達到額定頻率50 Hz時,實際液位仍低于設定值,第1臺循環(huán)泵轉為工頻運行,變頻器啟動第2臺循環(huán)泵,依此類推;當液位高時,第N臺循環(huán)泵頻率逐漸降低,當頻率降到0 Hz時,第N臺循環(huán)泵停止運行,第N-1臺循環(huán)泵變頻啟動。
西門子6SE6430 90 kW變頻器的主要運行參數(shù)見表1。
表1
變頻改造后,在正常工況下,電機系統(tǒng)循環(huán)泵由2臺工頻運行變?yōu)?臺工頻運行、1臺變頻運行。電解液循環(huán)泵改造前后的實際運行電流和消耗功率測試對比結果見表2。由表2可知,改造前,工頻運行時平均電流為125 A,平均消耗功率為1 763 kWh;改造后,變頻運行時平均電流維持在35 A,平均消耗功率為486 kWh。
三相功率計算公式為:
表2 電解液循環(huán)泵改造前后電流和消耗功率統(tǒng)計結果
(2)
式中:P——功率,W;
U——電壓,380 V;
I——電流,A;
cosφ——功率因數(shù),0.89。
電解液循環(huán)泵電機一年運行時間按照11個月(330天)計算,改造前、后的平均運行電流分別為125 A和35 A,則年可節(jié)約電能W=ΔPt=1.732×380×(125-35)×0.89×24×330=417 531 kWh;電費按0.57元/kWh計算,5萬t電解系統(tǒng)年可節(jié)約費用為23.8萬元。
同時,1臺西門子90 kW變頻器及配盤所需成本約為3.5萬元,則循環(huán)泵的變頻改造后累計全年產(chǎn)生經(jīng)濟效益為23.8-3.5=20.3萬元。
采用西門子變頻器對循環(huán)泵進行節(jié)能改造,其優(yōu)勢是結構簡單、改造方便、節(jié)能效果明顯以及投資回收期短。變頻器調(diào)速技術先進成熟,提高了設備的技術含量和設備的穩(wěn)定性。循環(huán)泵變頻改造后,電解液循環(huán)量波動減小了,電解銅的一級交割率提高了1.5%。
電解循環(huán)泵變頻改造后,設備運行良好,節(jié)能效果明顯,電機實現(xiàn)了軟啟動,避免了直接啟動時大電流對電網(wǎng)的沖擊,電機與工藝設備的使用壽命延長,同時降低了設備的維修費用。電解液高位槽溢流現(xiàn)象消失,液位控制更加準確。循環(huán)泵后閥門處于全開位置,免除了操作人員頻繁調(diào)節(jié)閥門的工作,有效降低了工人的勞動強度,為公司重點設備的連續(xù)穩(wěn)定運行提供了保障。