孫 磊,朱長健,程周全
(中國石化安慶分公司,安徽 安慶 246000)
我國催化裂化(FCC)加工能力約占原油一次加工能力的40%左右,導致催化裂化柴油(催化柴油,LCO)在我國柴油池中占比較大,達30%以上,成為主要的二次加工柴油組分。然而,世界原油重質化趨勢愈加明顯,含硫和高硫原油比例增加,國內西部油田和部分海上原油多為重質含硫原油,加之為提高汽油收率或增產丙烯不斷提高FCC裝置操作苛刻度,導致LCO質量愈來愈差,硫、氮、芳烴含量偏高,十六烷值偏低[1-3]。
我國油品質量升級步伐逐漸加快,2017年全國普遍實施國Ⅴ階段汽油和柴油標準,并將在2019年全國推行國Ⅵ標準汽油和柴油[4]。中國石化安慶分公司(安慶分公司)原有2套柴油加氫精制裝置,其中1.0 Mta柴油加氫精制裝置(Ⅲ加氫裝置)原料為3套FCC裝置的柴油及焦化柴油,經加氫精制生產硫質量分數約350 μgg的普通柴油調合組分。為滿足油品質量升級需要,同時降低低價值LCO產量、多產高價值產品、提高車用柴油比例,安慶分公司積極拓展優(yōu)化LCO加工路線,在實現柴油質量升級的同時增產汽油、增產車用柴油、降低柴汽比,提高企業(yè)經濟效益。
隨著市場汽油需求量的不斷增長,其增幅已超過柴油需求量,汽油價格也高于柴油價格,市場要求柴汽比不斷降低。安慶分公司根據市場需求變化,在拓展優(yōu)化LCO加工路線時選擇合適的LCO加工工藝,以在提高柴油質量的同時增產汽油、壓減柴油。
LCO加氫精制工藝的主要目的是脫除原料油中的硫、氮、氧等雜質,加氫飽和烯烴、芳烴,改善柴油安定性,但其對柴油十六烷值的提高幅度有限(僅2~6個單位);采用深度加氫脫硫催化劑的深度加氫處理工藝,可實現原料油的超深度加氫脫硫,以滿足國Ⅳ和國Ⅴ標準清潔柴油生產需要,如安慶分公司Ⅲ加氫裝置采用中國石化撫順石油化工研究院(FRIPP)開發(fā)的FHUDS-8催化劑可穩(wěn)定生產硫質量分數不大于10 μgg的精制柴油[5]。
重油加氫工藝是以減壓渣油、減壓蠟油、焦化蠟油及FCC重循環(huán)油為原料,經加氫處理脫除硫、氮、氧等雜質,加氫飽和稠環(huán)芳烴及部分不飽和烴后,作為優(yōu)質FCC原料,以減少FCC裝置生焦量,提高輕質油收率,改善FCC汽油和柴油的產品性質,副產的重油加氫柴油產品作為車用柴油調合組分。安慶分公司2.0 Mta重油加氫裝置采用石科院研發(fā)的第三代RHT系列渣油加氫催化劑和中國石化工程建設公司(簡稱SEI)開發(fā)的渣油加氫成套技術,在此基礎上探索出了LCO與重油加氫摻煉工藝,即將LCO與重油加氫原料混合后再進行加氫處理,可通過控制重油加氫裝置柴油(重加柴油)干點或將重加柴油組分壓至重油加氫裝置尾油并送至FCC裝置,提高FCC裝置輕質油品收率,增產車用柴油。
LCO因富含芳烴,尤其是稠環(huán)芳烴含量高,十六烷值低,難以作為車用柴油調合組分,而LCO中稠環(huán)芳烴經選擇性加氫飽和為單環(huán)芳烴,單環(huán)芳烴經選擇性催化裂化可生產高辛烷值汽油組分。石科院開發(fā)的LTAG技術就是利用選擇性加氫飽和單元和選擇性催化裂化單元優(yōu)化組合,將LCO餾分中多環(huán)芳烴先選擇性加氫飽和成單環(huán)芳烴再選擇性催化裂化,實現最大化生產高辛烷值汽油或輕質芳烴的技術[6]。LCO通過加氫強化多環(huán)芳烴的選擇性加氫飽和得到四氫萘型產物,加氫LCO通過選擇性催化裂化,可使四氫萘型單環(huán)芳烴的氫轉移反應比例降低至28%,開環(huán)裂化反應比例提高至72%[7]。LTAG技術不僅拓寬了LCO的出路,還增加了高價值汽油產品收率,降低了柴汽比,從而提高煉油廠的經濟效益。
LCO富含二環(huán)、三環(huán)芳烴等大分子芳烴。石科院開發(fā)的RLG技術的原理是通過使用專用的加氫轉化催化劑和適宜的操作條件,使LCO中的二環(huán)、三環(huán)芳烴加氫飽和為單環(huán)芳烴,再進一步開環(huán)裂化為汽油餾分中的苯、甲苯、二甲苯等高辛烷值組分,從而達到生產高辛烷值汽油或BTX原料的目的。其加氫裂化轉化路徑如圖1所示[2]。
圖1 催化柴油加氫轉化理想反應路徑
RLG技術可高選擇性地將大分子芳烴轉化為小分子芳烴,富集到汽油餾分,增產汽油、大幅度降低全廠柴汽比,主要技術特點為[8]:①氣體產率較低,C1~C4收率為4%~9%;②氫耗相對較低,汽油收率50%下對應化學氫耗3%左右;③產品汽油收率在30%~60%之間靈活可調;④產品汽油餾分辛烷值較高,達91~97;⑤柴油餾分十六烷值提高幅度較大,達10~17個單位。
2013年安慶分公司煉化一體化項目建設投產后,Ⅲ加氫裝置原料油性質發(fā)生變化,2013年9月28—30日對該裝置進行標定,考察裝置工況一時滿負荷(進料量為120 th,其中LCO進料量為 100 th,焦化柴油進料量為20 th)下的產品質量、再生后的FH-UDS催化劑性能、裝置物料平衡、氫氣消耗和能耗等。2016年10月LTAG工藝投用,2017年2月裝置停工更換為FHUDS -8催化劑,裝置運行工況再次發(fā)生變化,2017年3月30日至4月1日對該裝置進行標定,考察裝置工況二時滿負荷(進料量為120 th,其中LCO 進料量為100 th,精制油循環(huán)量為20 th)下的產品質量、FHUDS-8催化劑性能、物料平衡、氫氣消耗和能耗等。不同工況下裝置的主要操作條件、原料及產品性質、裝置物料平衡數據及能耗分別如表1~表3所示。
表1 裝置主要操作條件
表2 原料及產品性質
表3 裝置物料平衡數據及能耗
選擇LCO加氫精制路線時,可使柴油十六烷指數提高約4個單位,但精制柴油產品十六烷指數也僅有28左右,工況一下精制柴油硫質量分數為508 μgg,裝置僅具備生產國Ⅲ普通柴油調合組分的能力;裝置更換催化劑為FHUDS -8后,精制柴油硫質量分數不大于10 μgg,裝置具備生產國Ⅴ普通柴油調合組分的能力。與工況一相比,工況二的加氫苛刻度高,裝置能耗提高40.6 MJt。
蠟油加氫裝置原加工直餾蠟油和焦化蠟油混合原料,企業(yè)為降低柴油收率、提高輕質油產量,將LCO與蠟油加氫原料進行了混合加氫精制。LCO的摻煉比例為10%~15%(流量為20~30 th),催化劑床層平均溫度為361 ℃,反應器平均反應溫升為42 ℃,精制柴油組分并入精制蠟油組分中作為FCC裝置原料,精制蠟油總硫質量分數不大于800 μgg。通過適當提高FCC裝置反應深度、降低原料預熱溫度、提高劑油比、根據平衡劑活性適當延長小型加料器加料時間等方式優(yōu)化產品分布。FCC裝置加工摻煉LCO的加氫蠟油前后的物料平衡數據如表4所示。由表4可以看出,FCC裝置加工摻煉LCO的加氫蠟油后,輕柴油收率降低3.84百分點,汽油收率提高3.03百分點,達到了企業(yè)降低柴汽比的目的。
表4 FCC裝置加工摻煉LCO的加氫蠟油前后的物料平衡數據 w,%
為了在增加輕質油收率的同時提高車用柴油的產量,將LCO與重油加氫原料混合加氫改質后返回FCC裝置。重油加氫裝置摻煉LCO后,通過控制重加柴油的終餾點或重加柴油去向,考察不同工況下催化柴油產品性質、重加柴油產品性質及FCC裝置產品分布情況。不同工況下的催化柴油性質及重加柴油性質如表5所示。其中,空白工況為LCO未與重油加氫原料混煉的工況,此工況下重加柴油的終餾點約為340 ℃;工況一為控制重加柴油終餾點在340 ℃左右;工況二為控制重加柴油終餾點在280 ℃左右;工況三為控制重加柴油終餾點在340 ℃左右的同時,重加柴油全部并入加氫尾油進FCC裝置。
工況一下催化柴油和重加柴油的總收率較空白工況(以下均同)下降2.70百分點,催化裂化干氣產率、催化裂化液化氣收率、催化裂化汽油收率和重油加氫石腦油收率均有所增加,合計增加2.50百分點,催化裂化焦炭產率下降0.16百分點,催化裂化油漿產率增加0.26百分點,此工況下可增產10.2 th車用柴油;工況二下催化柴油和重加柴油的總收率下降4.75百分點,催化裂化干氣產率、催化裂化液化氣收率、催化裂化汽油收率和重加石腦油收率均有所增加,合計增加4.44百分點,催化裂化焦炭產率增加0.12百分點,催化裂化油漿產率下降0.09百分點,此工況下可增產11 th車用柴油;工況三下催化柴油和重加柴油的總收率下降4.92百分點,催化裂化液化氣收率、催化裂化汽油收率和重油加氫石腦油收率均有所增加,合計增加5.45百分點,催化裂化焦炭產率增加0.64百分點,催化裂化油漿產率增加0.43百分點,此工況下可增產22.6 th車用柴油,但FCC裝置操作難度增大,裝置處理量進一步降低,同時外甩油漿和燒焦量均大幅增加。通過裝置不同工況下運行情況分析,綜合考慮企業(yè)經濟效益,采用工況二操作時收效最佳,輕質油收率可提高4百分點以上,每月可增產約10 kt車用柴油。
表5 不同工況下的催化柴油和重加柴油的性質
為了更好地適應市場變化降低企業(yè)柴汽比,2016年10月安慶分公司投用LTAG技術并進行技術標定??瞻讟硕?未實施LTAG工藝時)期間FCC裝置進料為前加氫工況,原料主要包括加氫熱蠟油、加氫冷蠟油及加氫重油(質量比例為50.76∶27.91∶21.33),總進料量為133~136 th;LTAG標定期間裝置進料為前加氫工況,原料主要包括加氫熱蠟油、加氫冷蠟油、加氫重油(質量比例為48.24∶29.50∶22.26)及加氫LCO,控制提升管上層進料量為123~125 th,提升管下層加氫LCO進料量恒定為21 th,Ⅲ加氫裝置加工催化柴油和焦化柴油(質量比為1:1)的總進料量約105 th。FCC裝置投用LTAG工藝前后的操作條件及產品性質如表7所示,加氫LCO進料的表觀產物收率如表8所示。
表7 FCC裝置操作條件及產品性質
表8 加氫LCO進料的表觀產物收率
1)LCO循環(huán)比例=LCO循環(huán)量重油進料量×100%。
2)LCO轉化率=(LCO循環(huán)比例-LTAG柴油收率)LCO循環(huán)比例×100%。
3)選擇性=(LTAG工藝下產率與空白標定時產率的差值加氫柴油循環(huán)比例×100%)轉化率×100%。
投用LTAG工藝后,較投用前重質原料油催化裂化產品的柴汽比下降(不計算柴油回煉),其中汽油收率上升約7百分點,液化氣收率上升約3.6百分點,柴油收率下降約15百分點,焦炭產率上升約2百分點,油漿和干氣量沒有較大變化。由于Ⅲ加氫裝置進料中摻煉了50%左右的焦化柴油[密度(20 ℃)為850 kgm3],使加氫LCO的密度(20 ℃)較低(為890~907 kgm3);同時,由于焦化柴油十六烷值比LCO高,組分中的飽和烴成分較多,因而進入催化裂化提升管回煉時更容易生成液化氣和焦炭,導致汽油選擇性平均下降約25百分點,穩(wěn)定汽油RON降低1.3個單位,液化氣選擇性平均上升約15百分點,焦炭選擇性平均上升約8百分點。
LTAG工藝投用前,加氫LCO按符合國Ⅲ標準的0號普通柴油銷售;LTAG工藝投用后,加氫LCO的汽油收率為42.76%,液化氣收率為24.22%,未轉化柴油比例為19.56%,同時受Ⅰ催化裝置燒焦限制,回煉加氫LCO對摻渣量有一定影響,此外裝置能耗將增加。按照中國石油化工股份有限公司2016年上半年油品銷售價格初步測算,扣除汽油、液化氣、干氣、柴油二次加工費用以及影響摻渣、能耗增加的費用,油漿、燒焦部分的影響因缺少統(tǒng)計數據且影響很小而暫不計算,初步測算LTAG項目效益為268.55元t。此外,由于Ⅲ加氫裝置摻煉焦化柴油,其原料柴油十六烷值平均為29.7,以此計算,每回煉1 t加氫LCO,可減產2.064 t符合國Ⅲ標準的0號普通柴油,增產1.064 t符合國Ⅴ標準的0號車用柴油,若Ⅲ加氫裝置全部加工LCO,車用柴油產量將進一步增加。
RLG技術以LCO為原料,針對LCO芳烴含量高的特性,結合加氫裂化工藝過程的反應特點,通過控制芳烴轉化途徑進行選擇性加氫反應,生產高辛烷值、低硫含量的汽油組分,同時提高柴油十六烷值、生產低硫含量的柴油組分,副產液化氣和燃料氣。安慶分公司1.0 Mta催化柴油加氫轉化(RLG)裝置于2017年6月30日建成中交,12月1日生產出滿足國Ⅴ柴油標準的柴油組分,12月4日生產出滿足國Ⅴ汽油標準的汽油組分。
RLG裝置采用加氫精制和加氫裂化串聯(lián)及部分輕柴油循環(huán)工藝,使用由石科院研發(fā)、中國石化催化劑有限公司長嶺分公司工業(yè)生產的專用加氫精制催化劑RN-411和加氫裂化催化劑RHC-100催化劑。2018年5月對RLG裝置進行了首次技術標定,加工原料為安慶分公司3套催化裂化裝置生產的LCO的混合柴油,原料油性質如表9所示,產品質量如表10所示[9]。
由表9和表10可以看出,應用RLG技術后柴油轉化率可達49.7%,能夠穩(wěn)定生產合格的國Ⅴ車用汽油、柴油調合組分,柴油十六烷指數可提高約13百分點,穩(wěn)定汽油(加氫石腦油)研究法辛烷值可達92.0,精制柴油和穩(wěn)定汽油硫、氮質量分數均小于5 μgg,RLG技術可實現重芳烴高選擇性轉化為輕質芳烴的目標,拓寬了催化柴油出路,經濟效益明顯。
RLG裝置生產運行一個月后,FCC裝置停收Ⅲ加氫裝置精制柴油,采用RLG-LTAG組合工藝,引RLG裝置柴油試生產,回煉RLG柴油量最高可達36 th。相較于加氫精制與LTAG組合工藝,RLG-LTAG組合工藝的輕質油收率更高,其中干氣產率略有上升,液化氣收率上升約1.9百分點,柴油收率下降約0.25百分點,油漿產率下降約1.17百分點。RLG裝置投產運行后,Ⅲ加氫裝置停工備用,重油加氫柴油進液相柴油加氫裝置進行回煉。安慶分公司通過優(yōu)化LCO加工路線,企業(yè)柴汽比由1.0逐漸降低至約0.7,企業(yè)柴汽比得到大幅降低,同時全面消減普通柴油,提高了全廠車用柴油的產量。
表9 RLG裝置原料油性質
表10 RLG裝置加氫石腦油和加氫柴油性質
(1)隨著柴油質量升級的加速,LCO加氫精制技術路線受限愈發(fā)明顯,Ⅲ加氫裝置體積空速由生產國Ⅲ標準柴油時的1.42 h-1降至生產國Ⅴ標準柴油時的1.08 h-1,LCO加氫精制能力的降低促使企業(yè)尋找更優(yōu)的LCO加工路線。
(2)根據市場成品油需求柴汽比的降低,安慶分公司采取有效措施降低企業(yè)柴汽比,積極拓展LCO出路,通過深度加氫精制工藝、蠟油加氫與催化裂化裝置聯(lián)合工藝、重油加氫與催化裂化裝置聯(lián)合工藝、LTAG工藝、RLG工藝等,提高輕質油收率,提高車用柴油產量。
(3)通過對不同LCO加工路線的比較可知,選擇RLG技術路線可取得更大的經濟效益;RLG裝置生產運行后,Ⅲ加氫裝置停工備用,RLG裝置精制柴油進催化裝置回煉的LTAG路線,使得優(yōu)化后的LCO加工路線取得的經濟效益更高。