吳彤 王晨玉 荊理 劉繼鵬
某工程調(diào)壓井型式采用阻抗水室式,豎井深度為120.38 m,豎井直徑為12 m,井口高程為1 225 m。調(diào)壓井邊坡開(kāi)挖支護(hù)結(jié)束后,井口至井深6 m采取正向法開(kāi)挖,即自上而下正向分層開(kāi)挖、支護(hù),開(kāi)挖的石渣通過(guò)井口運(yùn)出。井深6 m以下的調(diào)壓井采用導(dǎo)井法施工,至上而下的施工,采用溜渣井從井底的施工支洞出渣。具體的施工程序?yàn)椋赫龑?dǎo)孔施工→反井鉆導(dǎo)井施工→導(dǎo)井反擴(kuò)形成徑1.4 m溜渣井→正向開(kāi)挖。在調(diào)壓井開(kāi)挖至高程1 211 m,出現(xiàn)了溜渣井塌方。
調(diào)壓井地層為泥盆系汗吉尕組(D2h2)凝灰質(zhì)粉砂巖,粉細(xì)粒結(jié)構(gòu),以薄層狀、中厚層夾薄層狀構(gòu)造為主,局部厚層夾薄層狀。巖石強(qiáng)度較高,飽和抗壓強(qiáng)度大于80 MPa,屬堅(jiān)硬巖。受構(gòu)造影響,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖體結(jié)構(gòu)以碎塊結(jié)構(gòu)為主,局部碎裂結(jié)構(gòu)。受附近區(qū)域性構(gòu)造影響,基巖巖層產(chǎn)狀多變,總體走向NW280°~300°傾向SW,傾角65°~75°,淺部巖體風(fēng)化及卸荷裂隙發(fā)育,巖體完整程度為破碎。高程1 225~1 180 m圍巖為V類(lèi);高程1 180~1 104.62 m圍巖以Ⅳ類(lèi)為主,Ⅴ類(lèi)次之。
2018年11月25日17點(diǎn),豎井開(kāi)挖至1 211 m高程,豎井底部(溜渣井出口)出渣時(shí),發(fā)現(xiàn)井內(nèi)不斷有石渣落下,而此時(shí)豎井工作面的溜渣井井口封閉,并未溜渣。豎井底部繼續(xù)出渣大約80 m3,溜渣井內(nèi)仍有石塊掉下,堵塞井口(溜渣井底部出口)。為保證安全,立即停止出渣。3 h后溜渣井底部出口已被渣料堵塞,初步判定溜渣井出現(xiàn)了塌方。
為了查明溜渣井塌方出現(xiàn)的具體位置及塌方規(guī)模,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了溜渣井錄像探測(cè)。
11月27日,井內(nèi)錄像顯示溜渣井出現(xiàn)塌方高程在1 191.6~1 168 m,塌方深度23.6 m,塌方約354 m3。在高程1 191.6 m塌方部位長(zhǎng)度3 m、寬度2 m,在1 181 m高程塌方部位長(zhǎng)度6 m、寬度4 m,如圖1所示。溜渣井堵塞位置高程1 140.5 m。溜渣井高程1 140.5 m以下,由于渣料堵塞,塌方情況不明。如圖1所示。
圖1 溜渣井塌方示意圖
11月29日,繼續(xù)對(duì)溜渣井進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)27日觀測(cè)到高程1 191.6 m塌方空腔升至高程1 194.2 m。繼續(xù)向井底觀測(cè)至高程1 188 m時(shí)發(fā)現(xiàn)錨筋束,由此推斷該高程處空腔徑向?qū)挾燃s為10 m。
12月1日,再次對(duì)溜渣井塌方情況進(jìn)行觀察,29日觀測(cè)到高程1 194.2 m塌方空腔升至高程1 196.4 m,高程1 188 m發(fā)現(xiàn)錨筋束處無(wú)明顯繼續(xù)垮塌跡象。
溜渣井井壁巖體破碎是溜渣井發(fā)生塌方的主要原因。溜渣井井壁圍巖為泥盆系的凝灰質(zhì)粉砂巖,受區(qū)域構(gòu)造因素影響,巖體內(nèi)裂隙密集,大部分巖石被切割成塊度小于5 cm的小巖塊,巖體破碎。巖體的結(jié)構(gòu)特征導(dǎo)致溜渣井井壁的穩(wěn)定性較差,可能在溜渣井造井過(guò)程中,就已經(jīng)出現(xiàn)了一定范圍的塌方,只是塌方的量較小,未能及時(shí)發(fā)覺(jué)。
溜渣撞擊井壁是溜渣井發(fā)生塌方的誘因。溜渣井成井后,即開(kāi)始的正向開(kāi)挖施工,施工過(guò)程中從溜渣井溜渣。溜渣下落過(guò)程中不斷地撞擊井壁,導(dǎo)致井壁破碎巖體出現(xiàn)松動(dòng)破壞。初始井壁塌落量較小,隨著不斷溜渣,不斷的撞擊,塌方范圍逐漸增大,即出現(xiàn)了大范圍的塌方。
通常對(duì)調(diào)壓井內(nèi)溜渣井塌方處理方案主要有3種:方案1:封死出現(xiàn)塌方的溜渣井,在靠近山體側(cè),重造溜渣井;方案2:封死塌方的溜渣井,采用正向開(kāi)挖法從井口吊運(yùn)出渣;方案3:套管護(hù)壁修復(fù)溜渣井。
方案1為重造溜渣井。調(diào)壓井內(nèi)的圍巖破碎,導(dǎo)致現(xiàn)在的溜渣孔井壁不穩(wěn)定,也不能保證重新布置施工的新溜渣井不會(huì)發(fā)生新的塌方。另外為了保障目前塌方不繼續(xù)發(fā)展,需保持溜渣井下部引水發(fā)電洞內(nèi)渣體不動(dòng),將影響其他位置工程施工。
方案2為采用正向開(kāi)挖法施工。該方案處理時(shí)間較短,但是在調(diào)壓井及上室的施工過(guò)程中將產(chǎn)生大量的渣體,都將從井口出渣,存在的主要問(wèn)題是渣體運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng),降低施工效率。地面操作不方便,運(yùn)輸渣體過(guò)程中可能發(fā)生安全事故。
方案3為套管護(hù)壁修復(fù)溜渣井,現(xiàn)在溜渣井的直徑約1.4 m,在溜渣井內(nèi)依次下入一定長(zhǎng)度的直徑1.2 m鋼管,一直下到豎井底部,下完套管后再回填塌方及套管與溜渣井壁之間的縫隙。
考慮至處理用時(shí)、施工效果、處理費(fèi)用等因素,綜合判定采用方案3更為適宜。
3.2.1 套管管材的選擇
根據(jù)溜渣井的深度,溜渣時(shí)對(duì)管材的沖擊力,套管安裝的設(shè)施的選擇等,選定的套管為DN1 200 mm鋼管材質(zhì)為Q235,管壁厚度為10 mm,單根鋼管長(zhǎng)度12 m。目前尚未施工的調(diào)壓井井深為108 m,需下套管9根。
3.2.2 鋼管運(yùn)輸和卸車(chē)方式
采用15 m平板拖車(chē)進(jìn)行鋼管的運(yùn)輸;采用25 t汽車(chē)吊進(jìn)行單根12 m鋼管卸車(chē)。
3.2.3 鋼管整體吊裝安裝汽車(chē)吊選擇
溜渣孔內(nèi)鋼管安裝最大參數(shù)為:最大起吊重量為31.7 t;最大起升高度為20 m;最大站車(chē)幅度為12 m;最大伸桿長(zhǎng)度為23 m。
根據(jù)起重量、作業(yè)半徑等參數(shù),選擇采用130 t汽車(chē)吊配合Φ32 mm鋼絲繩進(jìn)行溜渣洞內(nèi)鋼管安裝作業(yè)。
3.2.4 吊裝鋼絲繩的選擇
吊裝方式采用2根單根6 m長(zhǎng)的鋼絲繩繞成4根3 m鋼絲繩進(jìn)行吊裝作業(yè)。鋼絲繩直徑選型主要考慮的因素有:(1)吊裝總重量為31.7 t;(2)每根鋼絲繩每根承擔(dān)質(zhì)量為:31.7/4=7.925 t;(3)采用計(jì)算公式為:T=D2×52(T為質(zhì)量,單位kg,D為鋼絲繩直徑,單位mm,52為倍數(shù));(4)安全系數(shù)取6倍;(5)計(jì)算公式:7925×6=D2×52,D=30.23mm。
依據(jù)計(jì)算結(jié)果鋼絲繩選用直徑為32 mm,6×7+1WS,進(jìn)行吊裝。
3.3.1 鋼管焊接施工平臺(tái)搭建
3.3.1.1 支撐平臺(tái)搭設(shè)
鋼管往溜渣井內(nèi)下放過(guò)程中,需對(duì)管節(jié)進(jìn)行焊接,并對(duì)已下放的管節(jié)進(jìn)行臨時(shí)支撐。在調(diào)壓井已開(kāi)挖工作面上鋪設(shè)型鋼平臺(tái),作為臨時(shí)管節(jié)支撐平臺(tái)使用,如圖2所示。
圖2 調(diào)壓井內(nèi)平臺(tái)搭設(shè)示意圖
3.3.1.2 平臺(tái)鋪設(shè)說(shuō)明
(1)平臺(tái)主支撐材料選用200 mm H型鋼,型鋼鋪設(shè)時(shí)保證水平度的偏差不大于10 mm。
(2)單根H型鋼長(zhǎng)度為12 m,兩兩拼裝組成箱型梁,增加抗折彎強(qiáng)度。
(3)H型鋼底部采用支撐材料墊實(shí),增加其抗折彎強(qiáng)度。
(4)H型鋼布置位置按圖示進(jìn)行,與開(kāi)挖好的溜渣井邊緣預(yù)留300 mm空間,以便DN1200 mm鋼管能夠擔(dān)在H型鋼梁上。
(5)周?chē)贾娩摪遄鳛椴僮髌脚_(tái)。
3.3.2 現(xiàn)場(chǎng)鋼管安裝方案
3.3.2.1 鋼管安裝方式
使用130 t汽車(chē)吊順著溜渣洞將12 m/根鋼管下放,垂直下放至調(diào)壓井支撐平臺(tái)時(shí),利用支撐平臺(tái)鎖住鋼管口,再進(jìn)行下一根12 m/根的鋼管下放作業(yè),與先前放置在支撐平臺(tái)上的鋼管進(jìn)行對(duì)接、焊接作業(yè),將其連接成24 m長(zhǎng)度鋼管,利用汽車(chē)吊吊起鋼管,取掉鎖定梁,繼續(xù)垂直下放,照此循環(huán)施工,直至108 m鋼管安裝完畢。
3.3.2.2 鋼管安裝吊點(diǎn)設(shè)置方式
DN1200mm鋼管材質(zhì)為Q235,管壁厚度為10mm,每米質(zhì)量為293.46 kg,總吊裝質(zhì)量為31.7 t,若采用焊接吊耳形式,因管節(jié)質(zhì)量過(guò)大,必然會(huì)導(dǎo)致吊點(diǎn)變形和撕裂,存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。因而采用在鋼管上預(yù)制起吊孔穿鎖定梁的方式進(jìn)行管節(jié)的吊裝。
鋼管上吊孔制作說(shuō)明:
(1)預(yù)制尺寸為240 mm(寬)×220 mm(高),并對(duì)其最后放置的第7、8、9節(jié)吊孔貼板加固,防止最后組成大節(jié)時(shí)吊裝過(guò)程吊孔變形。
(2)鎖定梁采用2根2.4 m 200工字鋼合并成200 mm×200 mm箱型梁,完全滿(mǎn)足抗折彎力矩要求。
3.3.3 溜渣井鋼管安裝的施工步驟
溜渣孔內(nèi)鋼管安裝主要施工步驟如下:
(1)130 t吊車(chē)站車(chē)位置場(chǎng)地整理(長(zhǎng)度為15 m,寬度為10 m)。
(2)進(jìn)行12 m第1節(jié)鋼管吊裝至溜渣井內(nèi),使用吊裝梁鎖定在溜渣井口。
(3)進(jìn)行12 m第2節(jié)鋼管吊裝與第1大節(jié)在溜渣井口進(jìn)行組對(duì)焊接。
(4)使用130 t汽車(chē)吊進(jìn)行24 m管節(jié)下放至溜渣井口并使用鎖定梁鎖定。
(5)進(jìn)行12 m第3節(jié)鋼管與第2節(jié)在溜渣井口進(jìn)行組對(duì)焊接。
(6)使用130 t汽車(chē)吊進(jìn)行36 m管節(jié)下放至溜渣井口并使用鎖定梁鎖定。
(7)進(jìn)行12 m第4節(jié)鋼管與第3節(jié)在溜渣井口進(jìn)行組對(duì)焊接。
(8)使用130 t汽車(chē)吊進(jìn)行48 m管節(jié)下放至溜渣井口并使用鎖定梁鎖定。
(9)進(jìn)行12 m第5節(jié)鋼管與第4節(jié)在溜渣井口進(jìn)行組對(duì)焊接。
按照上述鋼管安裝順序依次進(jìn)行,直至所有管節(jié)安裝就位,到第7、8、9節(jié)管節(jié)下放安裝時(shí),需注意對(duì)接焊縫焊接必須牢固可靠,并加拉板進(jìn)行連接,拉板不少于4組,長(zhǎng)度不短于600 mm。
第9節(jié)鋼管安裝完成后,安裝總長(zhǎng)度為108 m,完成鋼管護(hù)壁。
3.3.4 底部加固及回填
3.3.4.1 底部加固
當(dāng)鋼管放置到調(diào)壓井底部與開(kāi)挖底板面坐實(shí)后,進(jìn)行鋼管的加固,加固方式采用H200型鋼組成200 mm×200 mm箱型梁作為支撐材料進(jìn)行鋼管加固,加固完畢后對(duì)溜渣孔與鋼管外壁進(jìn)行接觸灌漿處理,并對(duì)底部拱頂周?chē)鷰r層進(jìn)行固結(jié)灌漿處理。
3.3.4.2 回填措施
鋼管安裝完畢后,在高程1 191 m處鋼筒切割一個(gè)1.2 m×1 m的方孔,進(jìn)行鋼管與井壁之間空腔回填,回填渣料采用調(diào)壓室上室開(kāi)挖料?;靥钔戤?,在鋼筒開(kāi)口處進(jìn)行灌漿處理。灌漿完成后,溜渣井底部采用裝載機(jī)配合自卸車(chē)出渣。待溜渣井內(nèi)石渣全部處理完成,即可正常施工,詳情如圖3所示。
圖3 鋼管底部加固及拱頂灌漿方式
說(shuō)明:(1)鋼管下放至調(diào)壓井底部開(kāi)挖面渣土堆上可靠接觸后進(jìn)行加固處理。(2)鋼管與溜渣井之間的間隙采用接觸灌漿方式進(jìn)行,可從上至下進(jìn)行,保證接觸灌漿密實(shí)。(3)調(diào)壓井底部拱頂周?chē)柽M(jìn)行固結(jié)灌漿,防止開(kāi)挖過(guò)程中發(fā)生坍塌。(4)采用H型鋼制作成結(jié)構(gòu)架進(jìn)行鋼管的加固,預(yù)留出出渣空間。(5)上述工作完成及灌漿混凝土終凝后才可進(jìn)行調(diào)壓井開(kāi)挖施工作業(yè)。
隨著護(hù)壁鋼管的安裝到位,井底鋼管加固完成、井壁與管壁間回填處理結(jié)束,即已基本完成了對(duì)調(diào)壓井溜渣井塌方的處理。
通過(guò)套管護(hù)壁對(duì)溜渣井修復(fù),即防止了溜渣井附近的塌方的持續(xù)擴(kuò)散惡化,也保證了調(diào)壓井導(dǎo)井法施工的繼續(xù)進(jìn)行。