陳金平 何朝霞 秦俊峰
中國航發(fā)西安航空發(fā)動機(jī)有限公司 陜西西安 710021
某機(jī)壓氣機(jī)間隙是指機(jī)匣殼體內(nèi)環(huán)槽與轉(zhuǎn)子葉片葉尖之間的間隙,通過機(jī)匣及轉(zhuǎn)子組件各自控制加工尺寸,機(jī)匣與轉(zhuǎn)子裝配后測量間隙保證。對于大修件常規(guī)的控制方法是:首先加工轉(zhuǎn)子各級葉尖直徑,根據(jù)間隙要求計算機(jī)匣對應(yīng)的各級殼體環(huán)槽尺寸及公差,通過車加工殼體環(huán)槽,保證總裝間隙要求。
總裝現(xiàn)場的裝配工藝是成熟定型工藝,間隙測量為直接測量法,測量方法較為直觀,且該故障在以往交付的新機(jī)、大修機(jī)、排故機(jī)中從未發(fā)生過,引起該故障的疑點應(yīng)該是機(jī)匣或轉(zhuǎn)子實物尺寸失真所致,查找原因重點應(yīng)放在機(jī)匣和轉(zhuǎn)子的加工過程、測量方法、設(shè)備狀態(tài)等方面[1]。
對測量機(jī)匣環(huán)槽直徑及轉(zhuǎn)子葉尖直徑所用的標(biāo)準(zhǔn)件、測具進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果全部合格,符合圖紙要求。
對故障機(jī)匣各級環(huán)槽直徑進(jìn)行復(fù)測,測量結(jié)果符合圖紙要求,與機(jī)匣加工時的工序記錄值存在0.05mm 的差異。
機(jī)匣環(huán)槽直徑近1000mm,變形在所難免,工藝規(guī)程要求環(huán)槽直徑在機(jī)床上檢測保證,兩次裝夾測量,結(jié)果存在0.05mm 的差異屬正?,F(xiàn)象。
對轉(zhuǎn)子葉尖直徑進(jìn)行復(fù)測,測量結(jié)果符合圖紙要求,與轉(zhuǎn)子加工時記錄的直徑值存在0.02mm 的差異。
轉(zhuǎn)子葉尖直徑加工時是在葉片纏繞減振膠繩的情況下測量而得,復(fù)測時未纏繞膠繩,兩次測量結(jié)果存在0.02mm 的差異,屬正?,F(xiàn)象。
根據(jù)機(jī)匣環(huán)槽直徑復(fù)測值和轉(zhuǎn)子葉尖直徑復(fù)測值,理論計算機(jī)匣與轉(zhuǎn)子間隙,該值符合總裝間隙要求,但與總裝實測的間隙值相差0.8mm[2]。
通過專用帶表測具在標(biāo)準(zhǔn)件上對表后,直接在各級環(huán)槽上測量直徑,通過比對與標(biāo)準(zhǔn)件的讀數(shù)差,測得各級環(huán)槽直徑實際值。
在轉(zhuǎn)子兩端的前后軸頸孔內(nèi)安裝過渡配合的堵頭,通過車床前后頂尖將轉(zhuǎn)子支承在機(jī)床上(安裝過渡配合堵頭的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)圖見圖1),在轉(zhuǎn)子后軸頸上安裝葉尖到轉(zhuǎn)子中心距離的標(biāo)準(zhǔn)件,將測具放置在機(jī)床輔導(dǎo)軌上,以機(jī)床輔導(dǎo)軌為基準(zhǔn),在轉(zhuǎn)子后軸頸處用標(biāo)準(zhǔn)件對表,調(diào)整測具在導(dǎo)軌上的位置(測具檢測圖見圖2),測量各級葉片葉尖到轉(zhuǎn)子中心高的距離,與標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行比對測得轉(zhuǎn)子葉尖半徑,再換算成葉尖直徑。
該測量方法使用多年,理論上可行,但其測量結(jié)果受兩個因素的影響,一是機(jī)床輔導(dǎo)軌的幾何精度,即測量基準(zhǔn)的可靠性,二是機(jī)床尾座頂尖與機(jī)床主軸端頂尖的同心度,該同心度應(yīng)控制在0.03mm 之內(nèi),且應(yīng)前低后高,否則對于葉尖半徑公差0.07mm 的精度要求是無法實現(xiàn)的。
圖1 安裝過渡配合堵頭后的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)圖
圖2 測具檢測圖
按環(huán)槽直徑組合塊規(guī)代替標(biāo)準(zhǔn)件,借用近似的測量范圍可調(diào)的測具,進(jìn)行第二種方法測量。
第二種方法測量結(jié)果與原方法復(fù)測值相同,由此可以判定機(jī)匣環(huán)槽直徑合格,無問題。
由于轉(zhuǎn)子各級葉片數(shù)量均為奇數(shù),無法用通用測具直接測量葉尖直徑;專用的標(biāo)準(zhǔn)件和測具結(jié)構(gòu)特殊,沒有可以代用的測具和標(biāo)準(zhǔn)件,無法快速采用第二種方法測量驗證??紤]到轉(zhuǎn)子輪轂上的封嚴(yán)齒直徑在本次修理時未進(jìn)行修理,且封嚴(yán)齒與機(jī)匣殼體間隙合格,故可采用測量葉尖到封嚴(yán)齒的距離間接驗證葉尖直徑。
假設(shè)二級葉尖半徑/直徑合格,以二級葉尖半徑為標(biāo)準(zhǔn),測量二級封嚴(yán)齒到二級葉尖的距離,換算成二級封嚴(yán)齒直徑,換算結(jié)果:二級封嚴(yán)齒直徑尺寸超差,偏大1.30mm。
分別用專用測具和通用千分尺兩種方法復(fù)測二級封嚴(yán)齒直徑,兩種方法測量結(jié)果相同,均符合圖紙要求。
此測量結(jié)果間接反映出:二級葉尖直徑超差,偏大1.30mm。該結(jié)果與總裝現(xiàn)場反映的間隙偏小0.8mm 的超差值接近,超差方向相同[3]。
現(xiàn)有測量方法是:在機(jī)床前后頂尖同心、機(jī)床輔導(dǎo)軌達(dá)到幾何精度要求的條件下,將測量葉尖直徑轉(zhuǎn)化為測量葉尖到機(jī)床輔導(dǎo)軌的距離。
對可能影響轉(zhuǎn)子葉尖測量結(jié)果的兩個因素:機(jī)床輔導(dǎo)軌精度和機(jī)床尾座高度進(jìn)行檢查分析。
輔導(dǎo)軌精度要求:0.02mm/1000mm,全程(4000mm)0.05mm。
實測:0.03 ~0.05mm/1000mm,全程0.14mm。
結(jié)論:輔導(dǎo)軌磨損扭曲,為長期使用磨損變形所致。該狀態(tài)對葉尖測量結(jié)果有0.05 ~0.08mm 的影響,但不是引起故障間隙超差0.8mm 的主要原因。
機(jī)床尾座高度與機(jī)床主軸端中心高度不一致成為查找故障原因的重點。根據(jù)總裝間隙偏小這一現(xiàn)象,可以初步判斷出故障原因為機(jī)床尾座抬高約0.4mm,而尾座抬高這一現(xiàn)象與實際工作中尾座一般不會出現(xiàn)降低這一規(guī)律重合。為此,開展機(jī)床尾座抬高驗證。
為了核實機(jī)床尾座頂尖有抬高現(xiàn)象的假設(shè),在該設(shè)備上采用同一臺轉(zhuǎn)子,將轉(zhuǎn)子掉頭裝夾,目的是將原來位于機(jī)床主軸前端的轉(zhuǎn)子后軸頸調(diào)整到機(jī)床后端尾座處,即在機(jī)床前端的后軸頸處對標(biāo)準(zhǔn)件,改為在機(jī)床后端的后軸頸處對標(biāo)準(zhǔn)件,通過改變測量基準(zhǔn),查看測量結(jié)果是否一致,以此驗證機(jī)床尾座高度對測量結(jié)果的影響。
轉(zhuǎn)子掉頭裝夾后,用專用測具再次測量葉尖直徑,此時尾座端的8 級葉尖直徑偏小1.60mm,而位于轉(zhuǎn)子中部的6 級葉尖直徑偏小0.4mm,通過兩級數(shù)據(jù)可以明顯看出,設(shè)備尾座頂尖確實存在偏高現(xiàn)象。
造成發(fā)動機(jī)壓氣機(jī)間隙超差的原因為:轉(zhuǎn)子葉尖直徑超差。轉(zhuǎn)子葉尖直徑超差主要是由于機(jī)床尾座與機(jī)床前端主軸不同心且高于機(jī)床主軸。目前測量轉(zhuǎn)子葉尖直徑的方法不能直觀反映出產(chǎn)品的真實尺寸,導(dǎo)致各級轉(zhuǎn)子葉尖直徑表象測量合格,而實際上葉尖實體尺寸大于控制值,并從8 級至1 級是逐級增大,造成發(fā)動機(jī)裝配間隙偏小。
轉(zhuǎn)子直徑超差偏大,都有加工余量,故只需重新加工磨葉尖,鉗工打毛刺,平衡即可實現(xiàn)成品交付。
葉尖加工設(shè)備輔導(dǎo)軌磨損的排除,按常規(guī)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行大修或項修輔導(dǎo)軌,但因不具備修理條件,由相關(guān)工程技術(shù)人員對設(shè)備主、輔導(dǎo)軌重新進(jìn)行檢測、調(diào)試,考慮到實際使用要求的特殊性,在滿足加工要求的前提下,加長機(jī)床前頂尖,錯開輔導(dǎo)軌磨損嚴(yán)重部位,將調(diào)整后的輔導(dǎo)軌應(yīng)用段修理調(diào)試,恢復(fù)其幾何精度要求,對機(jī)床尾座高度進(jìn)行調(diào)整,達(dá)到加工要求(設(shè)備參數(shù)允高0.16mm,而加工要求允高在0.04mm 之內(nèi)),經(jīng)試加工轉(zhuǎn)子,總裝檢測間隙符合圖紙要求,達(dá)到預(yù)期目的,滿足了產(chǎn)品加工的精度要求,設(shè)備恢復(fù)正常工作。
(1)受設(shè)備結(jié)構(gòu)限制,機(jī)床尾座移動后會造成尾座高度變化。通過改進(jìn)工藝方法,增加尾座高度校驗用的檢測芯棒,監(jiān)控尾座高度位置,及時發(fā)現(xiàn)機(jī)床尾座移動后的高度變化。(2)編制尾座移動后檢驗尾座高度操作卡及轉(zhuǎn)子掉頭測量驗證尾座高度法。(3)針對機(jī)床輔導(dǎo)軌常用部位磨損嚴(yán)重問題,加厚前頂尖底座,延長前頂尖長度,將零件加工測量部位向設(shè)備中部移動,輔導(dǎo)軌工作部位后移,滿足加工中對表測量的工藝要求。(4)對操作者、檢驗員進(jìn)行培訓(xùn),孰知并掌握尾座移動操作要領(lǐng)以及尾座高度檢查控制辦法。
通過設(shè)備的調(diào)整和精度恢復(fù),工藝方法改進(jìn),檢驗、檢測手段的補(bǔ)充完善,操作者的再培訓(xùn),為產(chǎn)品加工質(zhì)量的穩(wěn)定提供了保障條件,采用新的質(zhì)量控制辦法后,加工出的產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求,未再出現(xiàn)類似超差現(xiàn)象,確保了現(xiàn)場生產(chǎn)的需求,達(dá)到預(yù)期目的。