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軟土堆載預壓處理離心模型試驗研究

2019-04-13 05:10李從保李從安
安徽建筑大學學報 2019年6期
關(guān)鍵詞:排水板離心機模型試驗

李從保,李從安

(1.安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司,公路交通節(jié)能環(huán)保技術(shù)交通運輸行業(yè)研發(fā)中心 安徽 合肥 230088;2.長江科學院水利部巖土力學與工程重點實驗室,湖北 武漢 430010)

0 引言

近年來,我國在東南沿海地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)模不斷擴大,但由于沿海地質(zhì)形成的特殊性,多分布著壓縮性高、強度低淤泥或淤泥質(zhì)軟土,在建設(shè)中經(jīng)常遇到軟土。為了滿足道路和場地對強度和變形要求,需要對軟土地基進行處理,沿海地區(qū)深厚軟土地基處理多采用塑料排水板加堆載預壓處理軟弱地基,而排水板處理的深度有限,對于深厚軟土地基中排水板未處理土層后期沉降還有待研究[1-3]。

土工離心機試驗通過離心力模擬重力,按相似準則將原型的幾何尺寸按比例縮小,并用相同物理性狀土體制成模型,以研究相似工程性狀。在軟土固結(jié)沉降離心機試驗研究中,將原型縮小N倍制成相關(guān)模型,其模型應變?yōu)樵偷?/N倍,模型的固結(jié)時間為原型的1/N2倍[4]。本文以某沿海吹填造陸工程為背景,根據(jù)現(xiàn)場軟土地基沉降觀測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)[5-6],開展深厚軟土地基堆載固結(jié)沉降離心模型試驗研究[7-8]。通過離心模型試驗來預測未來3~5年,甚至更長時間內(nèi)經(jīng)預壓處理后的軟土地基工后總沉降,對地基處理效果進行評價,并為下部未處理范圍內(nèi)軟土的長期工后沉降提供設(shè)計參考。離心模型結(jié)果可以為進一步三維數(shù)值分析提供設(shè)計參數(shù),同時也為同類工程的設(shè)計、施工提供參考。

1 模型設(shè)計和試驗模擬方法

1.1 原型概況

該填海造陸工程總用地面積約450萬m2。場地原為近海灘涂和水下淺灘,現(xiàn)經(jīng)圍海、集淤、吹砂成陸,分層吹填砂至1985國家高程+2.0 m,然后打設(shè)塑料排水板,回填開山石至+8.0m~+10.0 m進行堆載預壓地基處理,約半年后滿足卸載條件卸載整平至+4.8 m形成最終陸域。

工程場地主要分布Ⅲ2層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土和Ⅳ1粉質(zhì)黏土,均屬于含水率和壓縮性較高的天然軟土,軟土發(fā)育深厚,底標高約從-30 m~-60 m不等。地基處理所采用的塑料排水板+堆載的處理方法中塑料排水板未能穿透整個軟土層(排水板處理深度約-28 m高程),處理層下部存在最深約30 m左右的軟弱土層。由于深厚軟弱下臥層的存在,工后沉降易在樁側(cè)產(chǎn)生下拉荷載作用,降低樁基承載力,給上部構(gòu)筑物帶來安全隱患。因此,本試驗對軟土地區(qū)對于堆載預壓工后沉降進行研究。

1.2 試驗設(shè)備

本次試驗是在長江科學院CKY-200型巖土離心試驗機(見圖1)上進行的。模型箱尺寸為1.0 m×0.8 m×0.4 m(長×寬×高)其最大容量為200 g·t,最大離心加速度為200 g,有效半徑為3.7 m。

圖1 CKY‐200巖土離心機

1.3 模擬對象及模型尺寸

根據(jù)現(xiàn)場勘查結(jié)果,現(xiàn)場土層主要為3類,現(xiàn)場勘查測得土樣參數(shù)如表1所示。設(shè)計模型試驗模型尺寸如圖2所示。模型經(jīng)預固結(jié)完成后插入塑料排水板,后進行40 mm填沙層和60 mm堆石料進行堆載預壓,離心率N=100 g。原型與模型比例為1:100,即將原型尺寸縮小100倍,置于離心機模型箱中,通過離心機高速旋轉(zhuǎn)至100倍重力加速度,使模型達到與原型相同的應力場,實現(xiàn)模型與原型應力應變相等的目的。

孔隙水壓力消散是土體固結(jié)過程中的關(guān)鍵問題,因此通過對水壓力消散過程進行量綱分析,可以獲得相應的固結(jié)問題的相似比。衡量超靜孔隙水壓力消散程度的指標是固結(jié)度,而固結(jié)度與固結(jié)時間因子直接相關(guān)。固結(jié)時間因子定義為:

式中,Cv是固結(jié)系數(shù),t是固結(jié)時間,H為排水路徑長度。Tv是無量綱數(shù),因而模型和原型具有相同的數(shù)值,即

通常情況下,模型與原型采用相同的土體,即具有相同的固結(jié)系數(shù),因此固結(jié)時間相似比為1:N2(模型:原型)[9]。這樣,實際工程中需要一年完成的固結(jié),如果在離心機中采用100 g的離心加速度,只需要52 min就可以完成。

表1 原型底層參數(shù)表

圖2 模型材料及制備(單位:cm)

1.4 填筑材料的模擬

為了真實模擬現(xiàn)場Ⅲ2淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土的性質(zhì),本次試驗土樣為促淤圍涂工程現(xiàn)場取樣,模型試驗Ⅲ2淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土土性參數(shù)如表2所示。

1.5 塑料排水板模擬方法

原型現(xiàn)場采用塑料排水板加速軟土地基固結(jié)排水,故模型試驗中采取對應措施加速軟土固結(jié)排水。由于模型縮尺后難以找到與排水板尺寸相一致的模擬材料,將塑料排水板按等周長換算為圓截面排水體,根據(jù)公式(1)換算得到排水板當量直徑Dp:

圖3 模型排水體施工圖

式中:b為塑料排水板寬度,現(xiàn)場試驗b=100 mm;δ為排水板厚度,原型為4.5 mm;α為換算系數(shù),取值0.902。換算得到當量直徑為60 mm,若按模型率N=100進行縮尺模型排水體直徑為0.6 mm?,F(xiàn)場排水板間距為1.3 m,等邊三角形布置,則原型有效排水直徑為1.365 m,根據(jù)離心模型模型排水體與原型排水板井徑比等效原則(λp=λm),λp=22.75,模型試驗中為便于施工,選取模型排水板間距為20 mm×20 mm,正方形排列,有效排水直徑de=1.13l=22.6 mm,排水體直徑為為1 mm,模型試驗采用兩根透水濾芯捻為一根,模型試驗中在側(cè)向土壓力作用下,實際排水通道可達到1 mm的理論設(shè)計值。模型預固結(jié)完成后,將模型表層放樣為20 mm×20 mm的方格網(wǎng),將細合金管在長度為300 mm處刻畫標記,再采用合金管將透水濾芯緩緩插入粉細砂層下的淤泥層中,再將合金管緩緩提起。塑料排水板處理的地基長度為260 mm,模型箱寬度為400 mm,共需要約1000根排水體。圖3為模型塑料排水體施工圖。

1.6 模型監(jiān)測

模型試驗制作過程中Ⅳ-2層和Ⅲ層頂面預埋沉降監(jiān)測管,采用激光位移傳感器監(jiān)測Ⅳ-2層和Ⅲ層和地表沉降,同時沿Ⅱ-1層底面,垂直間距100 mm位置放置三個孔壓傳感器,監(jiān)測固結(jié)過程中孔隙壓力變化。模型監(jiān)測點布置如圖4所示。

1.7 試驗過程

(1)對原型土樣進行晾曬破碎后過5mm篩,②1層土樣含水率為50%,③層土樣含水率為30%,④2層含水率為24%備樣,對Ⅲ、Ⅳ-2倒入模型箱中分層擊實,②1層按設(shè)計含水率靜置后攪拌均勻倒入模型箱中,預埋孔壓傳感器。

表2 模型III2淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土參數(shù)表

圖4 模型傳感器監(jiān)測布置圖

(2)將模型吊入離心機中運行約25 min,完成模型的初始固結(jié),停機吊出模型箱,稱量模型排水質(zhì)量,同時選取專用套管沿深度對模型進行取樣,測量模型不同深度含水,采用微型十字板沿深度測量模型的不排水抗剪強度。

(3)稱量40 mm厚所需吹填砂質(zhì)量,采用砂雨法均勻散落在淤泥層頂面,按設(shè)計間距采用細合金管將裁定好的毛線緩慢插入淤泥層中,淤泥成毛線長度為26 cm,后在吹填砂層添加6 cm厚的堆石料,表面整平;

(4)將模型箱吊入離心機中,架設(shè)位移傳感器,傳感器調(diào)試完成后,開機進行模型試驗加載,按20 g為一級,逐級加載至100 g,穩(wěn)定運行4.35 h,如圖5所示,模擬工后5年地基沉降變形。

(5)穩(wěn)定運行完成后,停機,采用微型十字板測量試驗后模型不同深度不排水強度,并進行環(huán)刀取樣,測量不同深度淤泥密度及函水率。

2 成果分析

2.1 現(xiàn)場實測結(jié)果分析

根據(jù)現(xiàn)場實測沉降觀測曲線如圖6,采用雙曲線法對沉降數(shù)據(jù)進行線性回歸分析,雙曲線法是利用實測沉降數(shù)據(jù)推算滿載穩(wěn)定情況下地基最終沉降量的常用方法。如式(5)所示。

圖5 離心加速度‐時間的關(guān)系

式中,S0為t=0時刻對應初期沉降量,St為任意t時刻對應沉降量,t0為所選取初始沉降對應時間,α和β均為與沉降時間和沉降量有關(guān)的經(jīng)驗系數(shù)。經(jīng)過沉降公式變換與實測數(shù)據(jù)圓滑處理,以沉降量計算數(shù)據(jù)曲線圖為基礎(chǔ),繪制(t-t0)(St-S0)與t-t0關(guān)系曲線圖,如圖7、圖8所示。通過離心機試驗得出,超軟土地基土體A3-7和A3-8的堆載預壓322天沉降量分別為1738 mm和1655 mm,根據(jù)雙曲線擬合后,得到最終沉降量分別為2101 mm和2026 mm,堆載322天地基固結(jié)度分別為82.7%和81.7%

2.2 離心機試驗結(jié)果分析

2.2.1 地層沉降

圖6 地表沉降監(jiān)測圖

圖7 編號A3‐7線性回歸曲線

圖8 編號A3‐8線性回歸曲線

離心模型試驗測量得到沉降隨時間的變化關(guān)系,換算成原型比尺如圖9。試驗得到堆載322天,地基沉降量為1728 mm,地基固結(jié)度約為82%,與現(xiàn)場實測結(jié)果一致。其中④2層、③層和②1層沉降量分別為244 mm、407 mm和1077 mm。堆載5年后工后地表沉降量為320 mm,其中④2層、③層和②1層沉降量分別為30 mm、75 mm和215 mm。

圖9 離心機模擬試驗豎向位移圖

2.2.2 孔壓

試驗開始前在Ⅲ層頂面及以上100 mm、200 mm位置布置孔壓傳感器KY-1、KY-2和KY-3,監(jiān)測運行過程中孔壓變化如圖10,以開始堆載后一年為工后沉降起點,試驗得到工后5年內(nèi)孔壓消減 12~20 kPa。

圖10 離心機模擬試驗孔壓圖

2.2.3 含水率及強度

試驗將按給定密度與含水率的土樣制備成樣,分層裝入模型箱中,100 g工況下穩(wěn)定運行25 min完成預固結(jié)過程,預固結(jié)完成后停機,測量土樣分層含水率,采用微型十字板測量土體初始強度,如圖11,初始固結(jié)完成后進行模型表面堆載,100 g穩(wěn)定運行4.35 h后停機,測定模型含水率、密度及土體強度如圖12所示,從圖中可以看出,打入排水板預壓排水后,Ⅱ-1層含水率分布隨深度增加逐漸增大,表層含水率降低達11.6%,而排水板以下未處理部分含水率變化不明顯;Ⅱ-1層土體不排水強度隨深度增加亦逐漸增大,土體強度較未排水前提高2倍以上,排水板處理范圍內(nèi)土體強度提高明顯。試驗結(jié)結(jié)束后對Ⅱ-1層進行環(huán)刀取樣,測得土體平均干密度為1.28 g/cm3。

圖11 預固結(jié)完成模型不排水強度及含水率(單位:cm)

圖12 試驗完成后土體強度、密度含水率分布圖

3 結(jié)論

通過離心模型試驗研究軟土地基堆載預壓固結(jié)過程中土體沉降量,并與現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)進行對比驗證,離心試驗結(jié)果與現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)基本一致,試驗結(jié)果得到以下結(jié)論:

(1)堆載預壓地基最終沉降量約為2080 mm,堆載322天地基固結(jié)度達82%,工后5年地表沉降量為32 mm,其中④2層、③層和②1層沉降量分別為30 mm、75 mm和215 mm,分布占地基總沉降量的9.3%、23.4%和67.2%。

(2)塑料排水板+堆載預壓處理地基可以有效提高地基強度。采用排水板處理后,Ⅱ?qū)油馏w不排水強度隨深度增加逐漸減小,含水率隨深度增加逐漸增大。Ⅱ?qū)颖韺油馏w含水率降低達11.6%左右,土體不排水強度提高5倍,底層土體強度提高約2倍,排水板以下未處理部分含水率未發(fā)生明顯變化。

(3)通過離心機試驗分析,該工程采用塑料排水板+堆載預壓一年后軟土固結(jié)度可達80%以上,工后沉降較小,滿足后期項目建設(shè)。同時堆載預壓處理工程造價相對較低,施工難度小,該處理方案在類似項目中值得推廣。

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