張瑞科 陳欣 郝彥軍 王宏利 張凱哲
摘 要 安鋼焦化廠6米焦?fàn)t配套干熄焦產(chǎn)能為140t/h,干熄焦設(shè)備主要由紅焦輸送系統(tǒng)、裝焦系統(tǒng)、排焦系統(tǒng)及其他工藝附屬設(shè)備組成,其中,干熄焦APS夾緊裝置設(shè)置在提升井架下、熄焦車軌道旁的對(duì)位裝置,利用油缸強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)焦罐車與提升井架中心線對(duì)位,以確保焦罐車在干熄站的準(zhǔn)確對(duì)位及操作安全,自使用以來,機(jī)電方面曾出現(xiàn)過各類故障,均進(jìn)行了解決處理,現(xiàn)就其中一項(xiàng)故障情況進(jìn)行分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞 干熄焦 液壓 APS
中圖分類號(hào):TD534 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
1故障現(xiàn)象
焦化廠四煉焦140t/h干熄焦APS夾緊裝置為全自動(dòng)電控液壓裝置,機(jī)旁電氣控制柜上設(shè)計(jì)手動(dòng)操作盤,緊急情況下,操作工可以在機(jī)旁操作APS裝置夾緊或松開,但使用過程中發(fā)現(xiàn):APS兩個(gè)油缸啟動(dòng)存在先后順序,夾緊時(shí)西側(cè)油缸滯后東側(cè)油缸,松開時(shí)東側(cè)油缸滯后西側(cè)油缸,嚴(yán)重時(shí)西側(cè)油缸夾緊到位后,東側(cè)油缸才開始夾緊,起初,通過在機(jī)車夾緊塊兩側(cè)增加墊塊的辦法緩解問題,但這樣運(yùn)行的話,存在極大安全隱患,效果不好,也因此,兩側(cè)油缸使用壽命降低,故障率也比較高。
2故障分析處理
針對(duì)油缸動(dòng)作不同步的問題,也考慮到地面液壓站和機(jī)旁電氣控制柜距離罐車較近,出現(xiàn)過紅焦灑落燒毀設(shè)備的事故,于是,新建地面液壓站并重新配制電氣控制柜,將其設(shè)置在遠(yuǎn)離井架正下方的干熄焦排渣口旁,同時(shí)研究液壓站圖紙,熟悉工作原理,著手改造,解決油缸同步問題。APS夾緊裝置技術(shù)參數(shù)如下:
對(duì)位控制精度:由鎖緊前的 00mm至鎖緊后的 0mm
液壓缸:2個(gè), 00 50
壓力:約14MPa
總功率:約33kw
總重:約3.8t
需移動(dòng)車輛總重:約200t
液壓管路材質(zhì):不銹鋼
機(jī)車軌道:P50
該對(duì)位裝置主要由液壓站及其連接管路(含附件)、液壓缸、夾緊裝置及電控部分等組成,其結(jié)構(gòu)形式為:液壓推動(dòng)式,由兩臺(tái)相向設(shè)置的液壓缸動(dòng)作,強(qiáng)制推動(dòng)焦罐車及電機(jī)車移位對(duì)中。液壓系統(tǒng)采用雙泵雙電機(jī)(一開一備,輪換工作)并設(shè)置液位計(jì)、溫度控制器、電加熱器及過濾器等。
具體操作設(shè)計(jì):
(1)電氣控制采用中央連動(dòng)操作和機(jī)旁手動(dòng)操作兩種方式。
(2)對(duì)位裝置的周轉(zhuǎn)時(shí)間最短約7min,滿罐對(duì)位,需油缸往返動(dòng)作一次;空罐對(duì)位,需油缸往返動(dòng)作一次;一個(gè)周轉(zhuǎn)時(shí)間內(nèi),油缸往返動(dòng)作兩次,往或返各需用時(shí)約10s,動(dòng)作時(shí)間總和約40s。
安全連鎖設(shè)計(jì):
(1)對(duì)位裝置的夾緊松開位置均設(shè)有位置檢測(cè)器。這些檢測(cè)信號(hào)可現(xiàn)場(chǎng)顯示并送入中央控制室的PLC參與連鎖控制。
(2)液壓系統(tǒng)設(shè)有油溫、液位及過濾器堵塞報(bào)警信號(hào)現(xiàn)場(chǎng)顯示并送入中控室的PLC參與監(jiān)控。
(3)聯(lián)動(dòng)操作及機(jī)旁手動(dòng)操作時(shí)各檢測(cè)信號(hào)均送入中央控制室參與連鎖控制。
經(jīng)過分析,液壓電控系統(tǒng)出現(xiàn)油缸不同步的問題,原因是設(shè)計(jì)管路問題,原設(shè)計(jì)油泵出口經(jīng)溢流閥、單向閥,換向閥到油缸,再經(jīng)各類保護(hù)閥回油箱,是單油路輸出,在現(xiàn)場(chǎng)油缸側(cè)進(jìn)行三通分流至兩個(gè)油缸,此種情況造成管路壓力不足的故障,從以下幾個(gè)方面查找原因:
(1)溢流閥、單向閥、換向閥開啟壓力過低或損壞。
(2)油缸或閥類密封件損壞。
(3)管路中空氣。
(4)油過稀、內(nèi)泄大。
(5)油過臟,元件磨損嚴(yán)重、內(nèi)泄大。
最終通過重新設(shè)計(jì)油路,改單回路為雙回路,每個(gè)油缸有自己的油路,不公用進(jìn)出油管的方法排除了故障,管路相對(duì)密封的環(huán)境中參雜臟污來源于液壓油,液壓油需要定期進(jìn)行更換,補(bǔ)油時(shí)要注意清潔,不能將雜物掉落進(jìn)油箱,否則在某種特定的情況下會(huì)造成油路不暢,形成液壓系統(tǒng)泄壓,驅(qū)動(dòng)裝置動(dòng)作不正常。
3改造后優(yōu)點(diǎn)
相對(duì)于原來的電控系統(tǒng),液壓系統(tǒng)擁有明顯的優(yōu)點(diǎn):
(1)維護(hù)量變小,重新配制的電氣控制柜剔除了原來燒損、修補(bǔ)的線路,柜內(nèi)標(biāo)示清晰,線路控制明確,方便查找問題,縮短檢修時(shí)間。
(2)液壓傳動(dòng)裝置改造后,雙回路的控制使液壓傳動(dòng)運(yùn)動(dòng)十分均勻穩(wěn)定,解決了油缸不同步的問題。
(3)油體的置換,保障了油路的潔凈,油缸、閥類等元件的使用壽命延長(zhǎng)。
4總結(jié)
經(jīng)過此次設(shè)備優(yōu)化改造,APS夾緊裝置電控、液壓設(shè)備優(yōu)化配置,解決了安全隱患,降低了設(shè)備故障率,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命,改造技術(shù)也可以推廣至安鋼焦化廠其它干熄焦設(shè)備,提高設(shè)備使用率。
參考文獻(xiàn)
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