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(河南能源化工集團(tuán)洛陽(yáng)永龍能化有限公司,河南 洛陽(yáng) 471100)
河南能源化工集團(tuán)洛陽(yáng)永龍能化有限公司20萬(wàn)t/a乙二醇項(xiàng)目,其煤氣化裝置采用的是中國(guó)五環(huán)工程有限公司與河南能源化工集團(tuán)共同合作開(kāi)發(fā)的五環(huán)爐煤氣化工藝技術(shù),其主要任務(wù)是以煤為原料生產(chǎn)粗合成氣,設(shè)計(jì)碳轉(zhuǎn)化率高于98%。粗合成氣以CO+H2為主要成分,干氣組分可達(dá)87%。
黑水處理系統(tǒng)是五環(huán)爐煤氣化工藝中最后一步,也是最重要的環(huán)節(jié)。該步驟主要是將合成氣洗滌廢水和液渣水浴后的廢水,回收并重新循環(huán)使用,保證粗合成氣質(zhì)量合格。因此,黑水處理系統(tǒng)能否高效、穩(wěn)定運(yùn)行,制約著煤氣化生產(chǎn)的穩(wěn)定和長(zhǎng)周期運(yùn)行。經(jīng)過(guò)幾次試車,黑水處理系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題和應(yīng)對(duì)措施的效果,筆者作出簡(jiǎn)要概括和總結(jié),以便相互借鑒和學(xué)習(xí)。
黑水處理系統(tǒng)是將來(lái)自激冷罐、濕洗塔和除渣系統(tǒng)的廢水和系統(tǒng)的雨水污水等回收處理再循環(huán)利用的水處理系統(tǒng)。黑水處理系統(tǒng)分為3部分:①回收來(lái)自激冷罐、濕洗塔和除渣系統(tǒng)的廢水和系統(tǒng)的雨水污水等,統(tǒng)稱為黑水;②將回收的黑水通過(guò)三級(jí)閃蒸單元,閃蒸分離出其中的酸性氣體,如H2S、NH3、HCN等,送至后續(xù)硫回收工序,同時(shí)回收利用黑水閃蒸釋放的熱量;③將三級(jí)閃蒸后的黑水送至澄清槽,加入絮凝劑,使黑水中固體懸浮物濃縮、聚集、自然沉淀至澄清槽底部,最后通過(guò)真空帶式過(guò)濾機(jī)形成濾餅送至界外,而上部較干凈的水從澄清槽頂部自然溢流到灰水槽,分配到其他系統(tǒng)循環(huán)利用。
黑水處理系統(tǒng)的主要目的有以下4點(diǎn):①洗滌合成氣,液渣水浴冷卻,回收各系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水;②三級(jí)閃蒸初步處理黑水。閃蒸出黑水中的酸性氣體,回收黑水熱量;③通過(guò)澄清、增濃操作進(jìn)行水固分離,灰水回收循環(huán)使用,渣泥抽濾后送界外;④為維持系統(tǒng)水質(zhì),外排灰水同時(shí)補(bǔ)入新鮮水。
黑水處理系統(tǒng)主要分為3個(gè)單元,分別為濕洗單元、三級(jí)閃蒸單元和黑水處理單元。
濕洗單元主要由激冷罐和洗滌塔組成。首先,是將粗合成氣經(jīng)激冷罐初步洗滌除灰;然后,再經(jīng)過(guò)文丘里洗滌器洗滌和降溫,與適量的堿液混合后進(jìn)入濕洗塔,一方面除去合成氣中的細(xì)灰,另一方面中和了酸性氣體;最后,進(jìn)入濕洗塔的粗合成氣自下而上與塔板上的高壓灰水、變換冷凝液和高壓工藝水分別接觸洗滌后,分為兩路,一路經(jīng)過(guò)低壓廢熱鍋爐換熱后去合成氣壓縮機(jī),作為氣化爐激冷氣,另一路去洗滌除灰塔,再次洗滌后送至后序變換工序。
來(lái)自激冷罐、濕洗塔和除渣系統(tǒng)的3.8MPa高壓廢水,經(jīng)特制角閥瞬間閃蒸進(jìn)入中壓閃蒸罐,中壓閃蒸罐設(shè)計(jì)壓力為0.6MPa,閃蒸氣經(jīng)減濕器與循環(huán)灰水換熱后,一部分不凝氣經(jīng)中壓閃蒸氣冷卻器冷卻至90℃后進(jìn)入中壓氣液分液罐氣液分離,氣體部分送至界外硫回收裝置或送至酸火炬焚燒,液體部分進(jìn)入除氧器循環(huán)再利用;另一部分成為灰水經(jīng)減濕器底部泵送至激冷罐,用來(lái)洗滌粗合成氣。
中壓閃蒸罐產(chǎn)生的黑水再經(jīng)特制角閥二次瞬間閃蒸進(jìn)入低壓閃蒸罐,低壓閃蒸罐設(shè)計(jì)壓力為0.25MPa,低壓閃蒸汽去除氧器回收熱量,閃蒸黑水和來(lái)自除渣系統(tǒng)的渣水分別進(jìn)入真空閃蒸罐進(jìn)行三次瞬間閃蒸,即真空閃蒸,真空閃蒸罐壓力為-0.05MPa,由真空泵維持其負(fù)壓。其中,一部分閃蒸汽經(jīng)過(guò)真空閃蒸汽冷卻器冷卻為60℃的氣液混合物至真空氣液分離罐氣固分離,氣體與真空閃蒸汽冷卻器產(chǎn)生的不凝氣通過(guò)真空泵排至大氣,液體經(jīng)真空閃蒸冷凝液泵送至除氧器循環(huán)利用,另一部分閃蒸黑水經(jīng)真空閃蒸罐水冷卻器降溫到50℃左右,由泵打入澄清槽。
經(jīng)三級(jí)閃蒸單元初步處理后的黑水,加入適量絮凝劑混合攪拌后進(jìn)入澄清槽,在絮凝作用下,黑水中細(xì)小固體顆粒聚集,并在重力作用下自然沉降,當(dāng)澄清槽內(nèi)固體濃度達(dá)到約10%(w)時(shí),泥漿經(jīng)泵打入灰漿貯槽再次提濃約至30%(w),再經(jīng)灰漿槽底流泵送到真空帶式過(guò)濾機(jī)吸附過(guò)濾掉水分,形成濾餅排出界外,而濾液經(jīng)收集后用濾液泵送回澄清槽。
澄清槽澄清后的上清液溢流進(jìn)入灰水槽,經(jīng)泵送至其他系統(tǒng)循環(huán)利用。為了防止氯離子等物質(zhì)的累積腐蝕管道,同時(shí)也保證水質(zhì)(固含量<100mg/kg),部分灰水外排到后序水處理廠。黑水處理系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 黑水處理系統(tǒng)工藝流程注:1—中壓閃蒸罐;2—低壓閃蒸罐;3—真空閃蒸罐;4—真空氣液分離罐;5—澄清槽;6—灰水槽;7—減濕器;8—中壓氣液分液罐;9—除氧器;10—濕洗塔;11—激冷罐;12—真空閃蒸灰水泵;13—真空閃蒸冷凝液泵;14—低壓灰水泵;15—高壓灰水泵;16—除氧水泵;17—洗滌塔循環(huán)水泵
(1)濕洗塔塔盤(pán)壓差高的現(xiàn)象如下:濕洗塔為塔盤(pán)式,自上而下共有4層塔盤(pán)。運(yùn)行過(guò)程中,塔盤(pán)壓差從2kPa不斷上漲至10kPa后發(fā)生液泛,液位波動(dòng)大,造成合成氣帶水嚴(yán)重,被迫停車。檢修后發(fā)現(xiàn)主要結(jié)垢位置為第3層塔盤(pán)和第4層塔盤(pán),結(jié)垢為暗白色細(xì)灰,厚度約為2~3mm。
(2)濕洗塔塔盤(pán)壓差高的原因如下:①加堿位置影響到了濕洗塔的操作;②塔盤(pán)阻力大,需提高透氣率;③合成氣洗滌除灰效果差;④煤種灰分含量高。
(3)濕洗塔塔盤(pán)壓差高的處理措施如下:①改變加堿位置。實(shí)際生產(chǎn)中,原有的加堿位置有兩處,分別為文丘里洗滌器和高壓灰水管線。工藝優(yōu)化:將液堿進(jìn)入高壓灰水管線的閥門(mén)關(guān)閉,堿進(jìn)入文丘里洗滌器的閥門(mén)保持暢通;②塔盤(pán)改造。對(duì)濕洗塔塔盤(pán)第3層和第4層進(jìn)行了改造,提高透氣率。整個(gè)固閥閥帽向上提高1~2mm。塔盤(pán)整體透氣率從10%提高到21%;③煤種選擇。控制煤種灰分含量,選擇灰分含量小于15%煤種,以便于降低合成氣帶灰量,也有利于氣化爐通道通暢,能夠長(zhǎng)周期運(yùn)行;④合成氣潤(rùn)濕管線技改。合成氣管線加裝兩組噴嘴環(huán),介質(zhì)來(lái)自高壓灰水泵出口,一個(gè)噴嘴環(huán)管對(duì)應(yīng)3個(gè)噴嘴環(huán),噴嘴環(huán)管設(shè)計(jì)DN80,3條支管設(shè)計(jì)DN50,分別設(shè)計(jì)在激冷罐合成氣出口管線1m處和濕洗塔合成氣出口管線約3m處。開(kāi)車運(yùn)行時(shí)管線手閥全開(kāi),保證總流量10m3/h以上。
再次開(kāi)車運(yùn)行過(guò)程中,壓差穩(wěn)定在3~4kPa。在后期技改中,取消了堿液的添加,改造了高壓灰水在濕洗塔的分布,開(kāi)車運(yùn)行后未發(fā)生液泛和合成氣帶水嚴(yán)重等問(wèn)題,并有效地降低了合成氣中灰含量,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行。
(1)角閥緩沖罐振動(dòng)的現(xiàn)象如下:系統(tǒng)運(yùn)行期間,角閥緩沖罐振動(dòng)較大,導(dǎo)致角閥開(kāi)度波動(dòng)大,影響黑水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)角閥緩沖罐振動(dòng)的原因如下:黑水角閥前后壓差大。氣化爐壓力為3.7~3.8MPa,中壓閃蒸罐一般壓力為0.6MPa,壓差高達(dá)3.0MPa以上,高壓黑水通過(guò)角閥緩沖罐時(shí),大量黑水瞬間汽化膨脹,對(duì)角閥緩沖罐產(chǎn)生了極大的沖擊作用,造成持續(xù)振動(dòng)。
(3)角閥緩沖罐振動(dòng)的處理措施如下:在角閥緩沖罐底部加枕木,同時(shí)根據(jù)角閥緩沖罐振動(dòng)幅度,保證枕木與角閥緩存罐底部留有約10mm間距。再次開(kāi)車運(yùn)行過(guò)程中,角閥緩沖罐振動(dòng)得到有效的緩解,保證了角閥動(dòng)作的穩(wěn)定性,黑水系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)角閥緩沖罐內(nèi)襯脫落的現(xiàn)象如下:停車檢修期間,發(fā)現(xiàn)角閥緩沖罐內(nèi)襯脫落,造成系統(tǒng)緩沖罐底錐堵,為清理工作帶來(lái)較大困難。
(2)角閥緩沖罐內(nèi)襯脫落的原因如下:由于系統(tǒng)介質(zhì)為高腐蝕高沖刷的黑水,為減少介質(zhì)腐蝕和磨損,角閥緩沖罐內(nèi)襯設(shè)計(jì)為陶瓷。但由于角閥緩沖罐頻繁振動(dòng)和系統(tǒng)黑水流量不穩(wěn)定,造成陶瓷震碎,部分脫落。
(3)角閥緩沖罐內(nèi)襯脫落的處理措施如下:①更換緩沖罐襯里材質(zhì)。將緩沖罐襯里由原來(lái)的陶瓷改為Cr20耐磨鑄鋼堆焊作為襯里,Cr20耐磨鑄鋼雖然耐磨性能不如陶瓷內(nèi)襯,但具有較強(qiáng)的抗沖擊性;②操作優(yōu)化。規(guī)范操作規(guī)程,嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),精心操作,保證工況穩(wěn)定運(yùn)行,避免黑水角閥大幅開(kāi)關(guān)造成系統(tǒng)黑水流量不穩(wěn)定。再次開(kāi)車運(yùn)行后,停車檢修角閥緩沖罐未發(fā)現(xiàn)內(nèi)襯碎裂和脫落情況[1]。
(1)灰水水質(zhì)出現(xiàn)的問(wèn)題如下:系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,分析灰水水質(zhì)發(fā)現(xiàn)水濁度高達(dá)200~300NTU,設(shè)計(jì)小于100NTU?;宜|(zhì)濁度高,對(duì)系統(tǒng)的主要影響有:①磨損管道?;宜疂岫雀邔?duì)管線沖刷作用強(qiáng)烈,造成管線磨損嚴(yán)重,容易發(fā)生泄漏;②堵塞管道。在彎頭和盲區(qū)處容易結(jié)垢發(fā)生堵塞,如取壓管、導(dǎo)淋等;③對(duì)泵穩(wěn)定運(yùn)行影響較大。泵前過(guò)濾器容易堵塞,葉輪容易磨損;④合成氣細(xì)灰除灰效果差。影響后序系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí),也影響壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行;⑤增加分散劑消耗量。由于濁度高,為防止水中顆粒的沉降和凝聚,對(duì)系統(tǒng)管道造成堵塞,則需要適當(dāng)增加分散劑使用量;⑥容易發(fā)生環(huán)保事故。加大水處理廠負(fù)擔(dān),就容易造成污水排放超標(biāo),造成環(huán)保事故。
(2)灰水水質(zhì)出現(xiàn)的原因如下:①煤質(zhì)灰分高;②絮凝劑不合適。
(3)灰水水質(zhì)問(wèn)題的處理措施如下:①加強(qiáng)煤質(zhì)管理。選擇灰分含量小于15%的煤,并保證煤質(zhì)變化?。虎谛跄齽S家配合,選擇合適型號(hào)的絮凝劑,根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整絮凝劑使用量?,F(xiàn)開(kāi)車過(guò)程中,使用常州中南化工有限公司提供的4240型絮凝劑,消耗量37.5kg/d,濁度穩(wěn)定在50~80NTU。
(1)三級(jí)閃蒸單元工況波動(dòng)的現(xiàn)象如下:氣化爐點(diǎn)火成功后,隨著氣化爐壓力和溫度的提高,三級(jí)閃蒸單元液位忽高忽低,整個(gè)黑水處理系統(tǒng)出現(xiàn)了工況大幅度波動(dòng)的問(wèn)題。
(2)三級(jí)閃蒸單元工況波動(dòng)的原因如下:氣化爐點(diǎn)火成功后,氣化爐壓力和溫度的快速變化,導(dǎo)致三級(jí)閃蒸單元水氣平衡被破壞,液位忽高忽低,造成角閥頻繁地大幅度波動(dòng),最終導(dǎo)致整個(gè)黑水處理系統(tǒng)出現(xiàn)了工況大幅度波動(dòng)。
(3)三級(jí)閃蒸單元工況波動(dòng)的處理措施如下:①氣化爐投煤點(diǎn)火前,暫時(shí)解除激冷罐和濕洗塔液位低低聯(lián)鎖,激冷罐液位保持在20%,濕洗塔液位保持在30%,投煤后,逐步提升至正常液位,待液位穩(wěn)定后恢復(fù)聯(lián)鎖;②三級(jí)閃蒸單元罐液位均控制在55%,投自動(dòng)控制;③操作工精心操作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)和調(diào)整,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。在以后開(kāi)車過(guò)程中,三級(jí)閃蒸單元液位穩(wěn)定提升,工況穩(wěn)定。
在正常負(fù)荷下,保持高壓灰水進(jìn)入濕洗塔在約200m3/h,提高對(duì)合成氣的洗滌沖洗效果。高壓工藝水在開(kāi)車時(shí)維持在30m3/h,投用變換冷凝液后,高壓工藝水的減少量在8~10m3/h,保持對(duì)第1層和第2層塔板的沖洗及合成氣的洗滌。
濕洗塔具體工藝指標(biāo)控制:①開(kāi)車時(shí)高壓工藝水補(bǔ)充量為30m3/h,投用變換冷凝液后為20m3/h;②高壓灰水進(jìn)濕洗塔流量控制在180~210m3/h;③濕洗塔底部管線去中壓閃蒸罐流量控制在80m3/h;④ 激冷罐至中壓閃蒸罐流量在100m3/h以上(若流量低于100m3/h,則適當(dāng)調(diào)大角閥,恢復(fù)流量)。
開(kāi)車過(guò)程中,當(dāng)氣化爐壓力在0~0.6MPa時(shí),打開(kāi)激冷罐側(cè)面和底部至真空閃蒸罐的現(xiàn)場(chǎng)手閥;當(dāng)氣化爐壓力大于0.6MPa時(shí),打開(kāi)側(cè)面去中壓閃蒸罐的閥門(mén)。開(kāi)車后,建立系統(tǒng)壓力和液位正常。氣化爐停車過(guò)程中,在3次充泄壓過(guò)程中,氣化爐壓力要保持在0.2MPa左右,保證充泄壓置換時(shí)間在8h左右,激冷罐和濕洗塔要用大流量進(jìn)行沖洗,保證激冷罐和濕洗塔內(nèi)部的黑水置換完全。
具體工藝指標(biāo)控制:①中壓閃蒸罐壓力控制在0.6MPa,液位55%;②低壓閃蒸罐壓力控制在0.25MPa,液位55%;③真空閃蒸罐壓力控制在-0.05MPa,液位55%。
絮凝劑和分散劑添加量根據(jù)黑水系統(tǒng)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,配置絮凝劑時(shí),12.5kg藥劑和10t水均勻混合溶解,現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)從最低1m開(kāi)始配料,配置到3.3m左右,攪拌速度不宜過(guò)快,藥劑添加同時(shí)且將泵轉(zhuǎn)速調(diào)整到最慢。根據(jù)煤種變化,按照經(jīng)驗(yàn)提前調(diào)整絮凝劑泵行程。
具體工藝指標(biāo)控制:①低壓灰水泵外排污水流量100m3/h左右,根據(jù)灰水罐液位適時(shí)調(diào)整;②黑水至澄清槽溫度控制范圍40~60℃之間;③氨氮≤150mg/L;COD<500mg/L;固含量<1 000mg/L;總硬度<500mg/L;總堿<1 000mg/L;pH值為5~9;濁度控制范圍<100NTU。
從生產(chǎn)實(shí)際出發(fā),對(duì)五環(huán)爐黑水系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的濕洗塔塔盤(pán)壓差高、黑水角閥緩沖罐振動(dòng)及內(nèi)襯脫落、黑水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)和開(kāi)車初期系統(tǒng)工況大幅波動(dòng)等問(wèn)題進(jìn)行了原因分析,并提出了相應(yīng)解決措施,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格控制各項(xiàng)工藝指標(biāo),精心操作,不斷積累經(jīng)驗(yàn),根據(jù)實(shí)際出現(xiàn)的問(wèn)題,分析并不斷優(yōu)化改進(jìn)措施,目前五環(huán)爐已實(shí)現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行130d以上,創(chuàng)造出可觀經(jīng)濟(jì)效益。