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(山東華魯恒升化工股份有限公司,山東 德州 253024)
山東華魯恒升化工股份有限公司(以下簡稱華魯恒升)新建的3 000t/d尿素裝置采用了中國五環(huán)工程有限公司(以下簡稱中國五環(huán))“高效合成、低能耗尿素”新工藝,該裝置于2018年5月3日一次性投料開車成功,當月實現(xiàn)負荷90%以上穩(wěn)定生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,滿足國家農(nóng)業(yè)用優(yōu)級品標準要求。截至發(fā)稿時,裝置已實現(xiàn)連續(xù)滿負荷運行7個多月,蒸汽消耗(2.2MPa(a)飽和蒸汽)0.75t/t-Ur左右,達到國際先進水平。
高效合成及低能耗尿素工藝技術(shù)THESES (Technology of High Efficiency Synthesis and Energy Saving)是中國五環(huán)基于其獲授權(quán)的國家發(fā)明專利“高效冷凝、低安裝高度CO2汽提法尿素生產(chǎn)工藝及高壓管式全冷凝器” (ZL200910060466.X)而開發(fā)的,該工藝具有流程布局合理、裝置框架高度低、能耗低等優(yōu)點。
眾所周知,尿素合成分為兩步進行,第一步為NH3和CO2生成甲銨的快速放熱反應;第二步為甲銨脫水生成尿素的緩慢吸熱反應。
2NH3+ CO2←→NH2COONH4
(-28.44kcal/mol)
NH2COONH4←→NH2CONH2+ H2O
(+ 5.98kcal/mol)
全冷凝器反應器是集甲銨冷凝及尿素合成功能為一體的特殊設(shè)備,其下部為冷凝段,由于控制較高的水碳比,甲銨冷凝溫度提高,在下部可副產(chǎn)0.6MPa(a)(實際運行在0.65~0.7MPa(a))以上的低壓蒸汽,熱利用效率提高;上部為反應段,主要進行甲銨脫水生成尿素的反應,其出口尿素含量可達28%~30%(w),可有效分流尿素合成塔的負荷,減小其容積,有利于實現(xiàn)尿素裝置的大型化。THESES尿素高壓圈流程示意見圖1。
圖1 THESES高壓圈流程示意
通過采用新型設(shè)備——全冷凝反應器,高壓圈流程更合理,設(shè)備布置更加緊湊,主要設(shè)備如尿素合成塔布置在地面上,安裝高度大幅降低,使生成尿素的兩步反應分別在最佳條件下進行。第一步反應在全冷凝反應器內(nèi)進行,主要進行甲銨合成及脫水生成尿素的反應,正常無原料液氨加入;第二步反應在尿素合成塔內(nèi)進行,主要進行甲銨脫水生成尿素的反應,正常時原料液氨全部進入尿素合成塔,15%~20%(v)的CO2加入到尿素合成塔底部,以維持反應溫度及熱量平衡。
全冷凝反應器出口未反應完全的尿素溶液,通過甲銨噴射器升壓后進入尿素合成塔內(nèi)進一步反應,甲銨噴射器的驅(qū)動介質(zhì)為來自高壓氨泵的原料液氨。由于只有15%~20%(v)的CO2進入到尿素合成塔,因此,塔內(nèi)惰性氣體含量低;NH3/CO2(mol)高,總合成轉(zhuǎn)化率達到63%,比傳統(tǒng)流程提高了3%。
對于傳統(tǒng)的汽提法尿素裝置,面臨的主要問題是如何降低中壓蒸汽(2.4MPa(a))的消耗,同時解決低壓蒸汽過剩的難題。
由于THESES工藝采用了獨特的專利設(shè)備——全冷凝反應器,能副產(chǎn)0.6MPa(a)以上的低壓蒸汽,因此,可以利用該低壓蒸汽以及汽提塔加熱蒸汽冷凝液的余熱,在160℃左右進一步分解未反應完全的甲銨??蓪ⅰ?0%汽提塔分解負荷轉(zhuǎn)移到中壓分解,從而降低中壓(2.4MPa(a))蒸汽消耗,維持系統(tǒng)的水平衡。
THESES工藝高壓圈的物料流動是重力流及動力流兼有,兼顧了動力消耗及框架高度,以達到合理平衡。尿素高壓設(shè)備土建框架總高度約48m,比傳統(tǒng)的尿素土建框架高度降低~25m,而且土建框架設(shè)備荷載大幅減輕,安裝容易,操作、管理及維護簡便,節(jié)省投資。
在蒸汽系統(tǒng)方面,采用了2.4MPa(a)、0.9MPa(a)、0.6MPa(a)以及0.38MPa(a)四個壓力等級,滿足了汽提水解系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)伴熱、中低壓系統(tǒng)加熱及蒸發(fā)系統(tǒng)伴熱的不同需求,使流程更加合理,余熱利用更加充分。
華魯恒升3 000t/d尿素項目自動工到裝置開車歷時2年。在項目設(shè)計、建設(shè)階段,該公司對中國五環(huán)相關(guān)設(shè)計提出了多項改進意見,及時融入了裝置的設(shè)計中。負責施工的三化建及大連金重、大連深藍等設(shè)備提供商也全力配合,經(jīng)過共同努力,裝置順利完成預試車及開車前的準備工作。
為確保投料操作穩(wěn)定,開車采用高水碳比操作,控制正常負荷的55%~60%投料,系統(tǒng)壓力控制平穩(wěn),高壓圈2h45min出料,5h后蒸發(fā)運行穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量當日達到優(yōu)級品。開車時高壓圈的主要運行參數(shù)見表1。
表1 開車時高壓圈的主要運行參數(shù)
(1)蒸發(fā)加量困難,產(chǎn)品縮二脲偏高。裝置開車后在70%負荷下運行3d,系統(tǒng)穩(wěn)定后逐漸加量,發(fā)現(xiàn)當蒸發(fā)負荷至70%以上時,頻繁出現(xiàn)二段積液,造成系統(tǒng)波動,產(chǎn)品縮二脲偏高。經(jīng)過排查排除了熔融泵故障,當短停蒸發(fā)對熔融泵進口管線檢查時發(fā)現(xiàn),夾套管內(nèi)管嚴重變形,當熔融泵打量達到70m3/h以上時,泵進口流通量不足,蒸發(fā)積液。
經(jīng)過查詢設(shè)計文件,泵進口設(shè)計為夾套管,內(nèi)管為class150-8″-304L,外夾套管為10″,夾套內(nèi)通0.3MPa(a)蒸汽保溫,在正常運行期間,夾套內(nèi)管承受0.3MPa(a)的外壓。在夾套管試壓期間,三化建采用低壓蒸汽試壓,試壓壓力控制在0.6MPa(a),由于管道壁厚偏薄,溫度在158℃,可能造成失穩(wěn)變形。經(jīng)過中國五環(huán)確認,對泵進口管道壁厚升級,內(nèi)管改為Class300-8″-304L管道。更換管道后,蒸發(fā)運行正常,很快加至滿負荷,產(chǎn)品縮二脲維持在0.75%~0.8%。
(2)解吸廢液氨氮偏高。水解解吸系統(tǒng)作為環(huán)保處理裝置正常指標要求氨氮低于為6mg/L,開車后各項指標基本正常,檢測解吸廢水中氨氮為10~15mg/L。經(jīng)過分析解吸廢液成分和檢測pH值,可知pH值為6,甲酸含量為100 mg/L。
經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn),原料CO2來自合成氨低溫甲醇洗凈化裝置,夾帶微量甲醇和氫氣。脫氫工序設(shè)計為壓縮機二段出口直接進脫氫,反應溫度130~160℃,在低溫下,甲醇不完全氧化,生成甲醛和甲酸,在系統(tǒng)內(nèi)甲醛繼續(xù)反應,生成甲酸,甲酸根與氨離子絡(luò)合,解吸廢液不合格。
CH3OH+O2←→HCOOH+H2O
CH3OH+1/2O2←→HCHO+H2O
結(jié)合實際情況,采取了以下措施:①在氨水中加堿,使甲酸與堿液反應,調(diào)解pH值在8~9,也能避免設(shè)備腐蝕。HCOOH+NaOH←→HCOONa+H2O;②在脫氫前增加換熱器,將脫氫反應溫度提高至200℃以上,使甲醇完全氧化,生成二氧化碳和水。此項改造措施設(shè)計已完成,設(shè)備正在制造中。CH3OH+3/2O2←→CO2+2H2O;③為了確保廢液指標,目前采用的方法是加大解吸塔的蒸汽量。
(3)系統(tǒng)蒸汽消耗偏高。按照中國五環(huán)的設(shè)計,高壓系統(tǒng)副產(chǎn)的低壓蒸汽(0.5~0.6MPa(g))能夠滿足中壓系統(tǒng)及低壓系統(tǒng)的需要,系統(tǒng)蒸汽消耗為0.75t/t-Ur。實際運行發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)低壓蒸汽不足,需要中壓減壓補充,正常運行時補充的中壓蒸汽約10t/h,導致實際汽耗高達0.8t/t-Ur以上。目前系統(tǒng)回收了塔頂粉塵洗滌及包裝篩分后溶解回收的稀尿素溶液3~5t/h,這也增加了系統(tǒng)低壓蒸汽消耗。
經(jīng)過對工況排查發(fā)現(xiàn),中調(diào)水熱負荷偏大,需要兩臺泵同時運行,原因是一段蒸發(fā)加熱器熱利用段對中壓甲銨液吸收的熱量利用效率低。中國五環(huán)建議對一段蒸發(fā)加熱器進口增加分布板,提高換熱器熱利用效率。改造施工后,蒸汽消耗一般在0.77t/t-Ur左右,滿負荷運行時可達0.75t/t-Ur。增加分布板前后中調(diào)水及蒸汽消耗變化見表2。
表2 增加分布板前后中調(diào)水及蒸汽消耗的變化
目前,中國五環(huán)正在優(yōu)化方案,以進一步提高一段蒸發(fā)熱回收率;另外,脫氫、脫甲醇改造方案實施后,水解解吸消耗的低壓蒸汽可大幅降低,將徹底解決目前低壓蒸汽不足的問題,無需再補充中壓蒸汽,中壓蒸汽消耗有望降低至0.65t/t-Ur。
(4)中壓分解塔下液管腐蝕問題。裝置開車后分析產(chǎn)品鎳含量一直偏高,經(jīng)過分段取樣,發(fā)現(xiàn)中壓分解塔出液管道腐蝕較為嚴重。運行3個月后,中壓分解塔下液調(diào)節(jié)閥副線法蘭焊接處泄漏。目前,腐蝕主要集中在中壓分解塔下液管相關(guān)316L材質(zhì)的儀表及管道上,經(jīng)過與中國五環(huán)溝通,擬將中壓分解塔出液管道、管件相關(guān)儀表和閥門材質(zhì)改為雙相鋼2205材質(zhì)。
在材料更換前,先在中壓分解加熱器底部導淋管通入防腐空氣,控制空氣量為120~150m3/h。中壓系統(tǒng)加防腐空氣前后的產(chǎn)品中的鎳含量變化情況見表3。
表3 中壓系統(tǒng)加防腐空氣前后的產(chǎn)品中的鎳含量變化情況
另外,產(chǎn)品鎳含量偏高還可能與上述系統(tǒng)存在甲酸有一定關(guān)系。
(5)中壓系統(tǒng)安全閥實際整定壓力偏低。本裝置中壓系統(tǒng)設(shè)計壓力為2.2MPa(g),安全閥整定壓力為2.2MPa(g),但實際運行中,當壓力約為2.0MPa(g)時,中壓系統(tǒng)安全閥曾起跳1次,因此,目前中壓系統(tǒng)操作壓力一般控制在1.8MPa(g)左右,對汽提塔負荷后移及蒸汽消耗有一定影響。將來可利用裝置大修機會重新校驗安全閥整定壓力,可將中壓系統(tǒng)操作壓力提高到2.0MPa(g),進一步降低汽提塔蒸汽消耗,還可以提高一段蒸發(fā)熱能回收效率,從而降低系統(tǒng)總的蒸汽消耗。
(6)造粒塔粉塵回收。本裝置造粒塔粉塵回收采用中國五環(huán)的一體化水洗回收工藝,為保證洗滌效果,內(nèi)置散裝填料,塔頂軸流風機強制通風,頂部采用DP100高效除沫絲網(wǎng)。放空尾氣經(jīng)第三方專業(yè)檢測單位檢測,粉塵和氨含量均低于10mg/Nm3,滿足最新環(huán)保排放要求,但也存在濕法洗滌的共性問題——水汽拖尾,目前正在考慮優(yōu)化。
本套裝置CO2壓縮機采用新錦化機生產(chǎn)的蒸汽透平驅(qū)動離心式壓縮機、離心式高壓氨泵、高壓甲銨泵由大連深藍生產(chǎn),機封為四川日機配套生產(chǎn),運行良好,完全可以替代進口產(chǎn)品,也大大節(jié)省了投資。本套裝置除少量高壓管道閥門及儀表進口外,其他所有設(shè)備材料均為國內(nèi)制造或供貨。
(1)華魯恒升3 000t/d尿素裝置整體設(shè)計合理,自動化程度高,運行穩(wěn)定,各項指標正常,氨耗0.569t/t-Ur,接近理論消耗,合成CO2轉(zhuǎn)化率一直穩(wěn)定在62.5%以上,蒸汽消耗0.77t/t-Ur左右,滿負荷運行時0.75t/t-Ur,達到國際先進水平。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。當負荷穩(wěn)定在80%以上時,產(chǎn)品質(zhì)量就能滿足優(yōu)級品標準要求,滿負荷運行時,產(chǎn)品縮二脲維持在0.75%~0.8%。
(3)造粒塔尾氣及解吸廢液回收處理效果好,能滿足最新環(huán)保排放標準。
(4)本裝置采用了多項創(chuàng)新技術(shù)及國產(chǎn)化裝備,包括全冷凝反應器及工藝、國產(chǎn)離心式CO2壓縮機、離心式高壓氨泵、高壓甲銨泵等,使用效果良好,可完全替代進口。這將為大型尿素裝置關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化,進一步推動國內(nèi)設(shè)計及制造業(yè)發(fā)展發(fā)揮巨大作用。