熊昊翔, 任 輝, 翁遠林
(1. 深中通道管理中心, 廣東 中山 528400; 2. 港珠澳大橋珠海連接線管理中心, 廣東 珠海 519060;3. 中鐵建港航局集團勘察設計院有限公司, 廣東 廣州 510000)
近年來,隨著城市生活和環(huán)境要求的提高,地下空間的開發(fā)體量和難度與日俱增,進一步促進了淺埋暗挖法的豐富與完善,積累了大量成熟的施工技術與經驗[1],且在既有經驗的基礎上,有進一步創(chuàng)新和發(fā)展的新趨勢[2]。
針對淺埋軟弱富水地層這類特殊環(huán)境,吳延平等[3]結合溫州市某地下人行通道工程,通過淤泥地層加固方案比選,對TSS輔助二重管無收縮漿液加固技術進行了總結;趙文等[4]依托沈陽某地鐵站,研究解決了管幕工法準確定位、減阻等問題;張鵬等[5]研究了高水壓復合軟土地層曲線管幕施工,總結了成套曲線管幕綜合施工關鍵技術;樊文虎等[6]提出了“全斷面注漿+頂部管棚+矩形水平凍結加固”新工法,通過現場實測獲得了溫度場分布及地表位移規(guī)律;胡向東等[7]首次提出了在管幕鋼管內布置3種特殊管路的凍結方案,形成了全新的管幕凍結法,并通過工程實例驗證了方案的有效性和可控性。
綜上所述,淺埋軟弱富水地層主要采用水平加固、管幕、凍結或降水等輔助工法形成較強的超前支護體系,以保證隧道和周邊環(huán)境的安全。既有研究主要集中在隧道結構安全[8-9]和超前支護體系[10-11]等方面,對于多臺階、多工序交叉施工開挖組織[12]的研究較少。
拱北隧道以大斷面雙層淺埋暗挖隧道下穿拱北口岸限定區(qū)域,采用“曲線管幕+水平凍結”組合新工法作為隧道超前預支護體系[13],開挖斷面寬約19 m ,高約21 m,面積達336.8 m2。為保障隧道安全順利施工、拱北口岸正常運營和周邊建筑物安全,采用5臺階14部開挖法進行暗挖施工,最大限度地確保隧道結構穩(wěn)定、減少地面沉降、降低施工風險。本文結合拱北隧道工程實例,主要闡述超大斷面淺埋暗挖隧道開挖方案,并對多臺階分部開挖方案的局部施工組織優(yōu)化進行分析與討論,以期為類似工程的設計和施工提供借鑒與參考。
拱北隧道全長2.741 km,雙向6車道,設計速度為80 km/h,由海域明挖段、口岸暗挖段和陸域明挖段3部分組成[13]。其中口岸暗挖段下穿國內第一大陸路出入境口岸——拱北口岸,施工對口岸通關不能產生任何影響。隧道穿越區(qū)域周邊建筑物密集,敏感建筑物有澳門關閘聯檢大樓、出入境風雨廊、地下行車通道、出入境客貨通道等,如圖1所示。
圖1 周邊敏感建筑物分布圖Fig. 1 Distribution of surrounding sensitive buildings
口岸暗挖段長約255 m,采用“長距離曲線管幕+水平凍結”組合新工法。在隧道周圍采用36根φ1 620 mm統一管徑管幕形成超前支護體系,管幕間距約35 cm,通過分段凍結法對管幕之間土體進行凍結,形成隔水帷幕,然后采用5臺階14部法進行開挖施工。頂部管幕覆土厚度最小約4 m,底部管幕覆土厚度最大約26 m[14]。
隧址區(qū)地質條件惡劣,砂土、淤泥質土、黏土交錯分布,地下水補給豐富并受海水補給。地面標高為+5.0~+5.8 m,地下水位標高為+2.1 m,水位埋藏淺;地下水以孔隙潛水為主,主要賦存于淤泥,中砂,粗、礫砂及砂混淤泥質土中。暗挖段由上到下依次為人工填土(+5.5~-0.5 m),淤泥質砂(-0.5~-9.0 m),砂礫、淤泥質粉質黏土(-9.0~-19.0 m),中(粉)砂、淤泥質粉質黏土(-19.0~-25 m),砂質黏土(-25~-35 m)[15],其中相對松散的粗粒類砂土為強透水層,淤泥或淤泥質土、黏性土、殘積土為相對弱透水層。
暗挖段共設計3次襯砌。其中初期支護為鋼管幕與22b工字鋼連接后噴射30 cm厚C25混凝土,為了使初期支護工字鋼快速與管幕連接,盡早封閉成環(huán),控制地表沉降,將奇數管幕沿徑向向隧道中心偏移30 cm;二次襯砌為30 cm厚C35格柵鋼架模筑混凝土;三次襯砌為60~219 cm厚度不等C45鋼筋混凝土。
拱北隧道暗挖段分5臺階14部(見圖2)從東西區(qū)兩端相向開挖施工,邊開挖邊支護,以確保隧道結構穩(wěn)定,降低施工風險。隧道以機械開挖為主,輔以人工修邊;初期支護兩端與相鄰奇數管幕(實管)焊接連接,中部與偶數管幕焊接連接,形成閉合的支撐體系;二次襯砌緊跟初期支護,為模筑混凝土。待E臺階二次襯砌達到設計強度后,開始自下而上依次施作三次襯砌(仰拱、側墻、中板、拱頂)。
各臺階開挖方式如下:
1)A臺階先開挖A2導坑,后開挖A1導坑,A1導坑滯后于A2導坑約5 m。各導坑每開挖1~2個工字鋼間距(每個間距為0.4 m)時,緊跟施作初期支護與臨時支護結構。待A臺階初期支護完成超過5 m后,及時支模澆筑二次襯砌混凝土。
2)B臺階與A臺階縱向間隔20 m開挖。先開挖對稱左、右兩個側導坑B1,然后開挖中導坑B2,中導坑B2與左、右兩側導坑B1之間保持5 m步距,錯位進行開挖。各導坑每開挖1~2個工字鋼間距(每個間距為0.4 m)時,緊跟施作初期支護與臨時支護結構。當各分區(qū)開挖超過10 m時,開始施作二次襯砌。
3)C臺階與B臺階縱向間隔15 m開挖,其余步驟與B臺階相同。
4)D臺階與C臺階縱向間隔15 m開挖,其余步驟與B臺階相同。
5)E臺階與D臺階縱向間隔15 m開挖,其余步驟與B臺階相同。
具體施工流程如圖3所示。
圖3 5臺階14部開挖法流程圖
Fig. 3 Flowchart of five-bench and fourteen-step excavation method
在施工期間,對拱北隧道施工沿線周圍重要的地下管線、地面建(構)筑物、地面及道路的位移沉降以及工程本身的變形和內力等實施監(jiān)測,提供及時可靠的信息用以評定施工對周邊環(huán)境的影響,并對可能發(fā)生的危及環(huán)境的隱患或事故提供及時、準確的預報,讓有關各方有時間做出反應,避免事故的發(fā)生。施工期間主要監(jiān)測項目包括洞內外巡查、拱頂下沉、隧道收斂變形、鋼支撐內力、襯砌內力、地表變形、地下水位、臨近建筑物位移等。
暗挖段隧道管幕施工完成,且凍結達到設計要求后,進行了試開挖,并結合監(jiān)測數據明確了開挖方案。
3.1.1 A臺階開挖
A臺階在原開挖方案基礎上采用了微臺階法,分a、b、c 3個小臺階進行分部開挖,并將A臺階二次襯砌模筑混凝土調整為噴射混凝土。
3.1.2 B—D臺階開挖
因隧道內側靠近管幕區(qū)域凍土發(fā)展更快,導致隧道內側凍土較厚,開挖困難。B—D臺階由兩側先行調整為中導洞先行的施工方法,調整后既減少了兩側導洞施工工序和施工工作量,又可以弱化兩側凍土,加快了隧道及時封閉成環(huán)的進度。
由于E臺階兩側導洞凈空較小且底部不平順,設備進出困難,因此調整為兩部開挖。右側先行,左右側步距控制在10 m左右,臨時豎撐根據挖機最小作業(yè)半徑滯后安裝; 同時,左側掌子面不能超過右側臨時支撐范圍,以防止臨時支撐跨度過大,影響結構穩(wěn)定。
3.3.1 優(yōu)化的必要性
根據施工計劃安排,暗挖段計劃于2016年底貫通。截至2017年1月5日,暗挖段各臺階開挖進尺統計見表1,現場進展明顯滯后。結合總體工期進行測算,拱北隧道暗挖段預計于2017年3月底4月初實現全隧貫通,以便于施作后續(xù)工程。據此,對各臺階工效進行統計,并對全隧貫通時間進行推測(見表1)。
表1各臺階工效統計及貫通時間預測表
Table 1 Working efficiency statistics and prediction of breakthrough time for each bench
開挖臺階累計進尺/m剩余進尺/m合并工效(近10 d)/(m/d)預測完成時間/d預計貫通日期A239162.66.152017-01-17B200551.6633.132017-02-13C178771.455.002017-03-06D1441111.8460.332017-03-12E53.6201.40.84239.762017-05-15
注: 表中E臺階合并工效中西側工效為0; 按統計之日起10 d后西側形成正常工作面,工效按與東區(qū)相同進行考慮。
根據測算可知,既定方案無法滿足工期要求,因此需對施工組織進行調整。由于單個開挖工作面僅能擺放1臺設備,施工工效無明顯提升空間,僅可通過增加工作面提升施工工效。5個臺階中,E臺階施工進尺及工效最低,是全隧貫通的關鍵。
3.3.2 優(yōu)化方案
3.3.2.1 方案1
提出增設斜坡道以增加開挖或運輸作業(yè)工作面,形成施工組織方案1,見圖4(a)。在距東側工作面60 m至75 m處、距西側工作面52 m至67 m處增設1號和2號斜坡道,在E臺階開挖至增設位置時開始搭設;在距東側工作面120 m至135 m處增設3號斜坡道,在D臺階開挖至距東側工作面120 m處時同步實施。經測算,1號斜坡道搭設時間為1月中旬,2號斜坡道搭設時間為2月底,3號斜坡道搭設時間為2月中旬。其中斜坡道搭設及相關部位開挖按15 d考慮。
按近10 d的實際施工工效(見表1),方案1在不考慮春節(jié)影響的情況下,暗挖段全斷面貫通時間預計為4月15日。如需滿足總體工期要求,單個工作面施工平均工效需達到1 m/d,可見方案1存在較大的不確定性。
3.3.2.2 方案2
在方案1的基礎上,提出施工組織方案2,見圖4(b)。在距東側、西側工作面70 m至85 m處增設1號和2號斜坡道,在D臺階開挖超過斜坡道區(qū)域時實施,3號斜坡道可根據現場進展考慮是否搭設。經測算,1號斜坡道搭設時間為1月20日,2號斜坡道搭設時間為2月初。其中斜坡道搭設及相關部位開挖按15 d考慮。
按近10 d的實際施工工效進行測算,方案2的貫通時間在4月6日,滿足總體工期要求。同時,3號斜坡道可作為備選方案,工期存在進一步提升的空間。E臺階施工組織優(yōu)化方案對比見表2。
(a) 方案1
(b) 方案2
優(yōu)化方案增設斜坡道個數增設斜坡道時機計劃平均工效/(m/d)風險評價13E臺階開挖至斜坡道位置1E臺階開挖與斜坡道同步,隧道及時封閉成環(huán),安全風險較低22~3D臺階開挖至斜坡道位置0.8 D臺階開挖與斜坡道同步,E臺階未開挖,隧道沒有封閉成環(huán),安全風險較高
根據現場實測,方案1的計劃工效較難達到,而方案2基本與現場實測(見表1)相同,方案2有較為明顯的工期優(yōu)勢。為進一步驗證增設斜坡道的安全性及方案的可行性,通過1號斜坡道進行了原位搭設及相關試驗。為確保施工安全,現場安排專人巡查,加密了監(jiān)控量測頻率,并制定了具體的應急處置措施,包括停止斜坡道安裝、恢復支撐體系等; 同時,準備了相應的應急物資。
3.3.3 實測數據分析
1號斜坡道長15 m,位于距東側工作面60 m處,里程樁號為K2+430~+450。在K2+430斷面位置布設有周邊收斂、支撐軸力、襯砌內力等監(jiān)測項(見圖5),具體監(jiān)測情況如下。
3.3.3.1 周邊收斂
由圖5(a)可知,隧道凈空呈現減小的趨勢。隨著斜坡道開挖,凈空減小加快,最后趨于穩(wěn)定。K2+430斷面處測得最大收斂值為-5 mm,低于設計限值(±20 mm)。
3.3.3.2 支撐軸力
由圖5(b)可知,施工前期支撐軸力隨著隧道開挖不斷增大,隨后趨于穩(wěn)定。斜坡道施工時部分支撐軸力突變,是由支撐下部開挖或臨時解除部分支撐引起的,現場采取增設豎向鋼管支撐的措施后,支撐軸力在后續(xù)施工期間保持了穩(wěn)定狀態(tài)。
3.3.3.3 初期支護內力
由圖5(c)可知,初期支護內力長期處于平穩(wěn)狀態(tài),各施工階段均未對其造成明顯影響。
3.3.3.4 二次襯砌內力
由圖5(d)可知,施工前期由于支護體系安裝有所滯后,部分測點內力處于持續(xù)增大狀態(tài); 隨著支護體系的完善,二次襯砌內力一直處于較為平穩(wěn)的狀態(tài)。
綜合1號斜坡道區(qū)域各項監(jiān)測數據可以看出,斜坡道施工并未對原結構受力體系造成明顯影響,處于安全可控的范圍內。因此,現場最終選用優(yōu)化方案2,在開挖期間先后施作了1號、2號共2個斜坡道,增加了開挖及運輸作業(yè)工作面,最終全隧于4月10日順利貫通。
(a) 周邊收斂變形
(b) 支撐軸力
(c) 初期支護內力
(d) 二次襯砌內力
SL01—SL15,ZN-01—ZN-22,CN-01—CN-09,QN2-01—QN2-08表示監(jiān)測點。
圖5 K2+430監(jiān)測數據變化曲線圖
Fig. 5 Deformation curves of monitoring data of K2+430
本文通過對拱北隧道暗挖段5臺階14部開挖工效進行實測,結合工期要求及現場情況給出了施工組織優(yōu)化方案,通過監(jiān)測信息反饋,確保了隧道順利和安全貫通,并得出以下結論。
1)結合拱北隧道周邊復雜環(huán)境,在頂管管幕+凍結止水帷幕的超前支護下,采用5臺階14部開挖方案合理可行。
2)隧道開挖過程中結合工程進展,通過合理的方案優(yōu)化與完善施工組織,可以在確保施工質量與安全的同時,加快施工進度,節(jié)約施工資源。
3)通過現場試驗,以監(jiān)控量測指導并驗證開挖方案,以此為依據動態(tài)調整施工工藝及參數,真正實現信息化施工,有利于隧道安全順利開挖推進。
4)根據工期目標提出2種斜坡道優(yōu)化方案,并基于現場試驗選擇了優(yōu)化方案2。通過在開挖面前方適當位置增設斜坡道,既保證了施工安全,又解決了開挖過程中的進度問題,同時也為后續(xù)仰拱、三次襯砌施工提供了作業(yè)面,為大斷面、多臺階、多工序交叉施工組織提供了經驗借鑒。
5)結合既有監(jiān)測數據,在環(huán)形大剛度支護體系下,大斷面開挖分部方式存在一定的優(yōu)化空間,相應的施工組織方案可以做進一步的研究。