李俊杞
(遼河油田公司 金海采油廠,遼寧 盤錦 124010)
在油藏上,把已探明未開發(fā)儲(chǔ)量中連續(xù)三年未動(dòng)用的儲(chǔ)量稱為難采儲(chǔ)量。小洼油田難采儲(chǔ)量包括洼1井區(qū)、79井區(qū)、25-新12井區(qū)及82井區(qū),位于構(gòu)造邊部,含油面積2.56 km2,儲(chǔ)層物性、原油物性差,巖性以細(xì)粉砂為主,泥質(zhì)含量高,屬高孔中低滲型特稠油油藏。試驗(yàn)開發(fā)中主要存在著油稠、注汽壓力高、生產(chǎn)周期短、回采困難、出細(xì)粉砂嚴(yán)重等突出問題,大部分油井因無法正常生產(chǎn)而停關(guān),整體采出程度低。針對(duì)這四個(gè)井區(qū)油藏特點(diǎn)及生產(chǎn)中存在的問題,開展了綜合配套工藝技術(shù)試驗(yàn),形成了一套難采儲(chǔ)量技術(shù)開發(fā)模式。
1)地質(zhì)概況:儲(chǔ)層主要是河道沙,屬三角洲前緣亞相,平面上沉積砂巖分散,連通性差,總體發(fā)育較差,泥質(zhì)含量相對(duì)較高,平均為26.5%,巖性以細(xì)粉砂巖為主,平均孔隙度21.8%,滲透率在100×10-3~2 500×10-3μm2,原油屬于特稠油,原油密度為0.992~0.995 g/cm3,50 ℃時(shí)黏度為12 500~19 000 mPa·s。原始地層壓力12.3~13.1 MPa。
2)生產(chǎn)情況:共有油井71口,投產(chǎn)66口。除洼1井區(qū)有3口井生產(chǎn)d2段外, 其余全部生產(chǎn)d3段,累積采油15萬t,目前全部關(guān)井。
3) 存在問題:d2段高含水,d3段出砂重,甚至有部分井套變。油井注汽注不進(jìn),壓力高,最高17 MPa,60%井注汽干度達(dá)不到70%。油稠,投產(chǎn)后低產(chǎn)不出,普遍出砂嚴(yán)重長(zhǎng)期關(guān)井。據(jù)統(tǒng)計(jì)洼79井區(qū)平均每次沖砂返砂1.6 m3,單井平均出砂10 m3,平均檢泵周期只有16 d。套壞井較多,單井采出程度較低。先后采取了降粘、高溫固砂、高溫樹脂防砂、金屬棉防砂、TBS防砂、螺桿泵排砂和高溫堵水等工藝措施,但效果不佳。
1)地質(zhì)概況:含油層系為東營(yíng)組一段,儲(chǔ)層巖性以細(xì)砂巖為主,占69.6%,平均孔隙度30.7%,泥質(zhì)含量平均15%,平均滲透率708.7×10-3μm2,屬于高孔中低滲型油層。原油屬特稠油,密度0.988 9 g/cm3,50℃時(shí)黏度15 900 mPa·s,膠質(zhì)+瀝青39.4%,地層壓力為11.8~16.7 MPa。
2)生產(chǎn)情況:1993年6月投入開發(fā),共有各類井17口,累計(jì)注汽43 821 m3,累計(jì)產(chǎn)油2 229 t,油汽比0.05。
3)存在問題:注汽效果差。從12口試采井的注采情況分析,注汽平均壓力16.6 MPa,干度56%,W82井干度只有5%,除W38-27井生產(chǎn)效果較好外,其它井吞吐效果很差,生產(chǎn)時(shí)間不超過15 d,周期油汽比不足0.1。油層層間矛盾突出,泥質(zhì)含量高,油井出砂嚴(yán)重。全部關(guān)井。
綜上所述,難采儲(chǔ)量區(qū)塊具有油層發(fā)育較差、巖性較細(xì)、泥質(zhì)含量高,屬高孔中低滲型油藏,原油為特稠油。生產(chǎn)中表現(xiàn)為注汽壓力高、注汽困難;生產(chǎn)周期短,采出程度低;油稠出砂重[1]。
針對(duì)難采儲(chǔ)量油藏特點(diǎn)及開發(fā)中存在的問題,采取了“油層降粘解堵和強(qiáng)抽強(qiáng)排工藝技術(shù)解除油層近井地帶堵塞,實(shí)現(xiàn)有效注吸汽;礫石充填防砂工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)油層深部防砂;結(jié)合二氧化碳采油和注采一次管柱泵技術(shù),實(shí)現(xiàn)注汽后順利高效排液”的技術(shù)思路,為難采儲(chǔ)量的動(dòng)用探索出了一條新途徑[2]。
采用水力噴射泵短期排砂,再實(shí)施壓裂填防砂,排砂泵攜砂采油,對(duì)難動(dòng)用出砂油井進(jìn)行綜合治理。
2.1.1 “強(qiáng)排”工藝技術(shù)
反循環(huán)水力噴射泵原理(見圖1):利用水力噴射泵舉升系統(tǒng)允許大含砂量介質(zhì)過泵并可以靠大流量混合液攜出井筒的特點(diǎn),井下管柱結(jié)構(gòu)采用開式反循環(huán)的方式,動(dòng)力液由油套環(huán)空輸入井下,混合液由截面積較小的油管內(nèi)輸出,大幅度提高混合液流速,從而提高攜砂能力。地面設(shè)備采用單井可移動(dòng)式,產(chǎn)出液進(jìn)站, 動(dòng)力液經(jīng)混合液綜合處理裝置分離后循環(huán)使用。
反循環(huán)水力噴射泵強(qiáng)制排砂技術(shù)特點(diǎn):
1)水力噴射泵舉升系統(tǒng)可在井底形成強(qiáng)負(fù)壓,抽吸能力強(qiáng),具有強(qiáng)制排液能力。
2)吸入狀態(tài)連續(xù)無脈動(dòng),吸入尾管下入油層中部或穿越油層,可以有效避免砂埋井底。
3)井下泵無運(yùn)動(dòng)部件,允許高含砂液過泵。
4)采用反循環(huán)水力泵井下管柱,大流量的高含砂混合液經(jīng)截面積較小的油管排出井筒,提高流速加強(qiáng)系統(tǒng)攜砂能力。
5)地面配套系統(tǒng)采用單井可移動(dòng)式裝置,建立獨(dú)立的單井循環(huán)流程,油井出砂在井口即時(shí)分離、儲(chǔ)存,產(chǎn)出液除砂后進(jìn)站,動(dòng)力液(水)經(jīng)過分離后循環(huán)使用。
該技術(shù)對(duì)于套管完好、無漏點(diǎn),封隔器可順利下入,且地層有一定供液能力,無堵塞現(xiàn)象的油井均可應(yīng)用。
2.1.2 “深防”工藝技術(shù)
即對(duì)油層深部進(jìn)行壓裂填防砂,在強(qiáng)排的基礎(chǔ)上,實(shí)施防砂措施,并使防砂作用范圍延伸至油層深部。排砂與防砂相結(jié)合,綜合治理出砂油井。
壓裂填防砂技術(shù)工藝原理:通過高壓泵車將混砂液擠入射孔炮眼及地層虧空部位,形成堅(jiān)實(shí)的擋砂屏障,擋住地層砂,防止地層坍塌,同時(shí)用防砂篩管擋住充填砂,以實(shí)現(xiàn)防砂的目的。
壓裂填防砂技術(shù)優(yōu)勢(shì):
1)提高近井地帶滲透率,有效地改善防砂油井的產(chǎn)量;
2)實(shí)現(xiàn)了逐級(jí)擋砂,擋砂能力強(qiáng),防砂效果更有保證;
3)對(duì)地層無化學(xué)傷害,且減少了因出砂造成地層虧空、地應(yīng)力不均對(duì)套管的損壞;
4)防砂有效期長(zhǎng),投入產(chǎn)出比高。
2.1.3 “強(qiáng)抽”工藝技術(shù)
即強(qiáng)制攜砂采油,配合“強(qiáng)排”、“深防”工藝,應(yīng)用浮環(huán)泵將泥漿類粉砂隨油流強(qiáng)制產(chǎn)出使油井正常生產(chǎn)。
浮環(huán)泵結(jié)構(gòu)及工作原理(見圖2):浮環(huán)泵柱塞由浮環(huán)座、浮環(huán)架、密封圈、彈簧壓帽、彈簧組成。上沖程時(shí),由多級(jí)軟密封浮環(huán)結(jié)構(gòu)組成的柱塞上行,浮環(huán)架與底部浮環(huán)座靠緊,形成多級(jí)密封,單級(jí)浮環(huán)兩端產(chǎn)生壓力差,在液柱壓力的作用下,軟密封皮碗唇部向外擴(kuò)張緊貼泵筒形成零密封,這時(shí)固定閥開啟,將油吸入腔室;下沖程時(shí),浮環(huán)座隨抽油桿下行,單級(jí)浮環(huán)在泵內(nèi)液體壓力及浮環(huán)與泵筒間摩擦力的作用下相對(duì)于浮環(huán)座上行,流道打開,液流進(jìn)入泵上。
2.2.1 油層降粘解堵工藝技術(shù)
降粘解堵工藝原理:對(duì)地層進(jìn)行化學(xué)預(yù)處理,即注汽前向油層注入化學(xué)劑,溶解孔隙通道中的沉淀堵塞物,抑制黏土膨脹,催化擴(kuò)散自生熱,降低油水界面張力和原油黏度,改善地下流體滲流條件[3]。
2.2.2 二氧化碳采油技術(shù)
二氧化碳采油機(jī)理即二氧化碳溶于原油后,一方面可改變?cè)兔芏龋硪环矫婵纱蠓冉档驮宛ざ榷蟠蟾纳破淞鲃?dòng)性;依靠其自身的氣體特性使原油膨脹,在壓力下降時(shí)形成溶解氣驅(qū),從而驅(qū)替出地層中的原油;降低界面張力,有效地提高驅(qū)油效率而增加采出量;對(duì)原油中的輕質(zhì)組分氣化萃取,使原油中的輕質(zhì)成分增加,地下原油黏度進(jìn)一步降低。
2.2.3 注采一次管柱泵采油技術(shù)
采用耐高溫桿式泵或沉砂一次管柱泵使注汽、采油、沖砂、防砂四套管柱形成一體化,實(shí)現(xiàn)了小強(qiáng)度多輪次不動(dòng)管柱開采,節(jié)約作業(yè)時(shí)間,提高油井生產(chǎn)時(shí)率[4]。
通過降粘解堵、二氧化碳采油、注采一次管柱泵技術(shù)大大地提高了油井的蒸汽吞吐效果。
在小洼油田難采儲(chǔ)量區(qū)塊共試驗(yàn)綜合工藝技術(shù)5項(xiàng)42井次,措施有效率83.3%,累增油5 562 t(見表1)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用“強(qiáng)排”工藝技術(shù)二口井,注汽效果明顯改善(見表2)。
由于油稠,地面循環(huán)、供采平衡系統(tǒng)不夠完善,地層中的泥質(zhì)及細(xì)粉砂沒有排到量,生產(chǎn)效果不夠理想,強(qiáng)排工藝技術(shù)還需改進(jìn)和完善。
表1 難采儲(chǔ)量配套工藝技術(shù)統(tǒng)計(jì)表
表2 W25-15井強(qiáng)排前后注汽參數(shù)對(duì)比曲線
壓裂填防砂技術(shù)對(duì)于因出砂而長(zhǎng)停、卡關(guān)的油井,地層虧空嚴(yán)重、出泥質(zhì)細(xì)粉砂的老大難井,新井、調(diào)層井早期防砂,效果較好。在難動(dòng)用儲(chǔ)量井區(qū)應(yīng)用13井次,措施成功率100%,措施有效率76.9%,累計(jì)增油2 817 t。
1)確定“強(qiáng)抽強(qiáng)排深防及提高蒸汽吞吐效果綜合工藝”技術(shù)思路,通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)應(yīng)用表明是可行的,為難采儲(chǔ)量的開發(fā)探索出了一條新途徑。
2)綜合配套工藝技術(shù)適用于稠油油藏難采儲(chǔ)量開發(fā),因井制宜,效果顯著。
3)二氧化碳采油技術(shù)在小洼油田實(shí)施后,發(fā)現(xiàn)部分油井出砂加重,建議配套防砂措施應(yīng)用。