姚圣兵
(中國石油廣西石化公司,廣西欽州 535008)
2017年1月,擠壓造粒機(jī)停車更換濾網(wǎng)后,在開車過程中多次出現(xiàn)離合器速度差聯(lián)鎖,離合器無法正常離合,擠壓造粒機(jī)無法啟動,經(jīng)過對速度探頭和離合器反復(fù)檢查未找到原因,歷經(jīng)10 h處理后開車正常;2017年2月又出現(xiàn)同樣的問題,離合器無法正常工作,通過與上次的問題進(jìn)行比較分析,故障形式一樣,由于5 h內(nèi)未能處理好故障,反應(yīng)器被迫停工,為了機(jī)組長周期穩(wěn)定運(yùn)行,需徹底解決離合器無法正常離合的故障。
聚丙烯擠壓造粒機(jī)引進(jìn)德國科蓓隆公司生產(chǎn)的ZSK320機(jī)型,雙螺桿同向旋轉(zhuǎn),通過離合器的離合控制機(jī)組的運(yùn)行,離合器采用摩擦片的摩擦力傳遞扭矩,離合器組由1個氣動離合器和撓性聯(lián)軸器組成。氣動離合器通過壓縮儀表風(fēng)經(jīng)過齒輪軸和輪轂筒進(jìn)入氣缸內(nèi)腔,用O形圈密封的活塞壓向壓盤、摩擦盤、內(nèi)齒片和離合器輪轂,通過螺栓構(gòu)件和齒環(huán)傳導(dǎo)的轉(zhuǎn)矩通過摩擦接觸傳遞,任何摩擦材料磨損通過活塞行程的增加自動抵消,儀表風(fēng)壓力大小決定扭矩。撓性聯(lián)軸器通過正向嚙合傳遞扭矩,抵消裝配造成的殘留誤差。由于離合器是通過摩擦片的摩擦力來傳遞扭矩,所示摩擦面不允許接觸油脂和潤滑油。
從出現(xiàn)的故障現(xiàn)象看和1月31日一樣,多次啟動,離合器都無法離合,離合器無法離合有2方面原因,一是離合器本身故障,二是供風(fēng)系統(tǒng)故障。由于大檢修期間對離合器進(jìn)行過拆檢,更換易損件,檢查摩擦片等部件,未見異常,在運(yùn)行期間也未出現(xiàn)離合器打滑現(xiàn)象,故排除離合器自身故障。供風(fēng)系統(tǒng)由外部供風(fēng)儀表箱、旋轉(zhuǎn)接頭和供風(fēng)管線等3部分組成,首先檢查外部供風(fēng)儀表箱,減壓閥、電磁閥、管線接口的部位逐一排查,未見異常,斷開主供風(fēng)管線接口,強(qiáng)制給風(fēng),管路暢通,排除外部供風(fēng)儀表箱內(nèi)故障;查看現(xiàn)場旋轉(zhuǎn)接頭有滲油現(xiàn)象,懷疑可能漏風(fēng),立即更換新的旋轉(zhuǎn)接頭,更換后強(qiáng)制給風(fēng),仍然無法動作,查看隨機(jī)資料圖紙,斷開旋轉(zhuǎn)接頭和供風(fēng)管線的連接體,發(fā)現(xiàn)供風(fēng)管線扭曲嚴(yán)重(圖1),管路嚴(yán)重堵塞,儀表風(fēng)無法供應(yīng)到離合器,致使離合器無法正常離合。
找到問題后,需更換這根供風(fēng)管線,從圖紙上看更換這根管線需將離合器解體,立即組織維保人員將離合器解體吊離,露出活塞端供風(fēng)管線接頭(圖2)。由于此接頭在安裝時抹了很多密封膠,致使拆卸非常困難,通過火焊加熱、制作專用工具等手段花費(fèi)將近10 h將接頭拆出,供風(fēng)管線成功拔出,管線已完全扭曲變形,更換新的供風(fēng)管線(圖3),回裝其余零部件,回裝完成后,3月1日18∶30調(diào)試離合器,強(qiáng)制給風(fēng),離合正常,19∶00組織人員開車,19∶35 開車正常。
離合器無法正常工作的主要原因是供風(fēng)管線扭曲致使儀表風(fēng)無法供應(yīng)到離合器,離合器活塞無法正常動作,供風(fēng)管線扭曲是主軸輸入端與輸出端不同步造成,主要有4方面原因。
(1)旋轉(zhuǎn)接頭故障。旋轉(zhuǎn)接頭(圖4)漏油、漏風(fēng)或者抖動太大,都會造成轉(zhuǎn)子卡塞,轉(zhuǎn)子卡塞就會造成轉(zhuǎn)子內(nèi)外不同步,發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)接頭漏油或者漏風(fēng)現(xiàn)象,要及時更換,給旋轉(zhuǎn)接頭安裝固定支座,防止抖動或者振動過大,造成旋轉(zhuǎn)接頭損壞。
(2)旋轉(zhuǎn)接頭與供風(fēng)管線的連接體運(yùn)轉(zhuǎn)不同步。連接體(圖5)中頂絲錯位,密封圈老化,致使內(nèi)外運(yùn)轉(zhuǎn)不同步。頂絲松動后,輸入軸與延長段內(nèi)外不同步,這就造成了扭曲,頂絲松動有可能是在安裝時沒有上緊或者振動導(dǎo)致頂絲松動,在檢修期間對這些部位要仔細(xì)檢查。
(3)輸入主軸的延長段松動。輸入主軸延長段松動會導(dǎo)致輸入端與輸出端不同步,這樣導(dǎo)致了內(nèi)外轉(zhuǎn)子不同步,從而造成了供風(fēng)管得扭曲,在日常維護(hù)中要檢查延長連接螺栓的松緊。
圖1 損壞的供風(fēng)管
圖2 活塞端管線接頭
圖3 新供風(fēng)管
圖4 旋轉(zhuǎn)接頭
(4)開停車的瞬間輸入端與輸出端有摩擦力,瞬間的不同步。機(jī)組開停車瞬間,摩擦力是比較大的,瞬間會產(chǎn)生不同步的現(xiàn)象。為了避免這類事情的發(fā)生,應(yīng)減少機(jī)組的開停車次數(shù),降低這種風(fēng)險的可能。
更換供風(fēng)管線后需經(jīng)過多次的開停來檢驗(yàn)是否故障得到徹底解決,目前開停多次未出現(xiàn)類似故障。
從拆檢的情況看,旋轉(zhuǎn)接頭有滲油的痕跡,并且在運(yùn)行中有輕微的抖動,現(xiàn)已更換新的旋轉(zhuǎn)接頭,對抖動部位進(jìn)行了加固。輸入主軸的延長段未見松動,故障的主要問題是旋轉(zhuǎn)接頭與供風(fēng)管線的連接體頂絲松動錯位導(dǎo)致供風(fēng)管輸入與輸出不同步,每次的不同步就會導(dǎo)致供風(fēng)管扭曲一次,經(jīng)過長時間的積累,最終導(dǎo)致了完全扭曲堵塞,致使儀表風(fēng)無法供應(yīng)到離合器活塞,離合器無法正常工作。
圖5 連接體
對供風(fēng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和工作原理理解不透徹,以后每次大檢修期間都要檢修供風(fēng)系統(tǒng),定期更換易損件,防止類似事情發(fā)生,減少機(jī)組的開停機(jī)次數(shù),保證機(jī)組長周期穩(wěn)定運(yùn)行。