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濕法煉鋅系統(tǒng)中氧化鉍除氯產業(yè)化應用

2018-12-25 10:09:48劉洪嶂張建學彭文彩蔣為民李鵬程
中國有色冶金 2018年6期
關鍵詞:銅渣酸度酸化

劉洪嶂, 雷 勝, 張建學, 趙 勇, 彭文彩, 蔣為民, 李鵬程

(云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司, 云南 個舊 661000)

0 引言

氯作為濕法煉鋅系統(tǒng)中危害較大元素,氯含量較高時,在電解中腐蝕陰陽極板,縮短陰陽極板的使用壽命。氯腐蝕陽極板時,還會導致電解液中鉛含量升高,當電解液中鉛含量超過5 mg/L時,直接影響陰極鋅片的質量。另外,當電解液中氯含量較高時,產生的氯氣使操作環(huán)境惡化,影響操作人員身體健康。

現(xiàn)階段濕法煉鋅除氯的方法主要有堿洗除氯、銅渣法除氯、離子交換法除氯等[1-5]。本文所述生產系統(tǒng)所用物料為煉鉛頂吹爐產生的氧化鋅煙塵,物料含鉛較高,達到40%左右,煙塵中一部分氟、氯以PbF2、PbCl2等難溶物質形式存在。采用碳酸鈉(或氫氧化鈉)堿洗時,除氯率僅能達到30%左右,未能達到理想效果;采用銅渣除氯時,因為物料特性,氧化鋅煙塵中基本不含銅,需要補充大量的硫酸銅和鋅粉來營造銅渣除氯的條件,導致除氯成本高,而且銅渣返回利用時,由于銅渣長期堆存氧化等因素,導致銅渣返回除氯效果不穩(wěn)定;采用離子交換法來除氯時,只能除去50%的氯,因為該物料含氯較高,采用離子交換除氯不能達到電解鋅對氯離子的要求,同時樹脂的再生耗水量大,產生大量的廢水。

采用以上幾種除氯的方法進行除氯時,在文中所述生產系統(tǒng)中均未能達到除氯的要求,為此,后期考慮采用氧化鉍來除氯。云南祥云飛龍公司羅玉德等[6-8]對氧化鉍除氯做了深入研究,包括氧化鉍除氯的原理、過程控制、氧化鉍除氯后重新返回利用等進行了闡述。本文根據(jù)氧化鉍除氯的基本特點,結合本系統(tǒng)物料特性,考慮到生產系統(tǒng)中槽體的大小,從方便操作、降低成本方面出發(fā),做了相應的研究以及總結,以期對氧化鉍除氯的產業(yè)化應用提供相應參考。

1 氧化鉍的制備

制備氧化鉍的物料取自鉛冶煉系統(tǒng)中貴金屬工序的鉍渣,鉍渣成分為鉍46.56%、鉛13.16%、銅18.12%、銀1.202 7%,經(jīng)過磨細后,按照5∶1的液固比,加入濃硫酸和氯化鈉[9-13],實現(xiàn)鉍的浸出。在鉍浸出的同時,銅也隨著鉍浸出,而鉛和銀則以硫酸鉛和硫酸銀的形式沉入渣中,實現(xiàn)鉍、銅與鉛、銀的分離。鉍的浸出液含銅較高,根據(jù)鉍和銅沉淀的pH不同,調節(jié)溶液的pH,使鉍優(yōu)先沉淀,而銅繼續(xù)在溶液中,實現(xiàn)銅與鉍的分離。得到的沉淀鉍進行水洗、堿洗等富集后,得到較純的氧化鉍,其Bi含量為81.52%,可直接用來除氯。

2 氧化鉍除氯試驗部分

2.1 除氯

氧化鉍除氯的原理:氧化鉍在酸性條件下分解出鉍離子,鉍離子與氯離子結合生成三氯化鉍,三氯化鉍水解時生成難溶于水的氯氧鉍,從而將氯從溶液中除去。氧化鉍除氯的化學反應式見式(1)~(3)。

Bi2O3+6H+→2Bi3++3H2O

(1)

Bi3++3Cl-→BiCl3

(2)

BiCl3+H2O→BiOCl+2HCl

(3)

2.1.1 氧化鉍酸化過程

在本系統(tǒng)中,考慮到生產方便,直接用生產系統(tǒng)中的廢電解液來酸化分解氧化鉍,氧化鉍在用廢電解液來酸化時,反應生成一水堿式硫酸鉍,因為鉍結合了廢電解液中的硫酸根離子和水分,所以在加入廢電解液酸化的過程中,渣的體積增大,約增大到前期的三倍左右。所用廢電解液和除氯前液取自生產系統(tǒng),其基本成分含量見表1。

用廢電解液來酸化氧化鉍在專門的容器中進行,酸化的起始酸度即為廢電解液的酸度,控制終點酸度考察氧化鉍除氯效果,其他條件一致,其結果見表2。

表2 終點酸度對除氯的影響

從表2中可以看出,控制終點酸度為20 g/L時,即可達到除氯的效果,當提高終點酸度時,雖然除氯效果有所上升,但上升幅度較小,考慮到除氯段終點需要調節(jié)pH,宜選擇終點酸度為20 g/L即可。根據(jù)廢電解液的起始酸度,要控制終點酸度20 g/L左右,酸化時候控制液固比為4∶1即可達到終點酸度的要求。由于液固比較低,防止?jié){液黏稠,酸化時控制溫度60 ℃。酸化的條件為起始酸度140 g/L,終點酸度20 g/L,液固比4∶1,酸化過程溫度60 ℃。

2.1.2 氧化鉍除氯過程

取生產系統(tǒng)中除鐵后液,將酸化后的氧化鉍倒入除鐵后液中,并進行攪拌,攪拌30 min左右,此時溶液呈酸性,為降低鉍的損失,考察終點pH值對鉍的損失的影響,進行了不同終點pH值的試驗,其結果見表3。

表3 不同終點pH值鉍的損失結果

從表3中可以看出,溶液終點pH值對除氯影響不大,但溶液pH值為2.0時,鉍損失量較大,所以除氯宜選擇終點pH值為3.0~5.0。在調節(jié)pH值時,選擇了氫氧化鈉、堿式碳酸鋅、堿式硫酸鋅來調節(jié),如果長期使用氫氧化鈉,鈉離子會一直在溶液中富集,不可取。為不引入雜質,同時加入量較少,采用堿式碳酸鋅較為合適。

根據(jù)以上條件,按照氯含量的不同倍數(shù)加入氧化鉍,考察除氯的效果,其除氯結果見表4。

表4 不同倍數(shù)的氧化鉍量除氯結果

從表4中可以看出,當加入氧化鉍的倍數(shù)為15倍以上時,除氯后的結果即可滿足電解要求,一般采用15~20倍。

2.2 堿洗

堿洗原理[14-16]:經(jīng)過除氯后的鉍以氯氧鉍的形式存在,氯氧鉍在堿性條件下可轉化為氧化鉍和氫氧化鉍,氧化鉍可以再進行酸化除氯,氫氧化鉍不能進行除氯反應。生成氧化鉍和氫氧化鉍取決于堿洗過程中的溫度和堿量,其反應式見式(4)~(5)。

BiOCl+NaOH+H2O=Bi(OH)3+NaCl

(4)

2BiOCl+2NaOH=Bi2O3+2NaCl+H2O

(5)

經(jīng)過試驗,堿洗過程的溫度控制在90 ℃以上,用氫氧化鈉來進行堿洗,堿含量控制在60 g/L以上,即可基本轉換為氧化鉍。

堿洗過程控制液固比為10∶1,反應時間為1 h以上。堿洗完成后轉化為黃色氧化鉍,體積縮小,漿液變稀,Bi含量達到79.45%,可再進行酸化激活重復利用。

3 氧化鉍產業(yè)化應用情況

按照以上試驗參數(shù),對氧化鉍除氯進行了產業(yè)化應用,并對產業(yè)化應用中的相關要點進行了總結。

3.1 工藝流程

氧化鉍除氯工藝流程見圖1,流程說明見下文。

圖1 氧化鉍除氯工藝流程圖

(1)在流程中經(jīng)過了兩段水洗,一次水洗將氧化鉍夾雜的鋅洗出,降低后段堿洗時堿的耗量;二次水洗為洗氯,經(jīng)過水洗后氯在溶液中得到濃縮富集,洗氯為降低氧化鉍中的氯含量,省去氯在氧化鉍系統(tǒng)中循環(huán)作用。

(2)氧化鉍堿洗過程中,堿洗液的氯含量可以富集到60 g/L再排放,可降低水用量,同時減少堿的耗量。

(3)一次水洗中鋅的含量可以富集到60 g/L再排入系統(tǒng),約循環(huán)洗滌3次,可減少水用量,有效控制系統(tǒng)體積。

(4)氧化鉍激活過程中,因為部分鉍生成了一水堿式硫酸鉍,渣量增加,漿液變黏稠,所以激活過程需要強攪拌,同時需要加熱。

(5)氧化鉍除氯用于除鐵后液中較為合適,可有效降低雜質的富集。

3.2 除氯情況統(tǒng)計

將氧化鉍經(jīng)過多次循環(huán)除氯,除氯情況匯集結果見表5。

表5 氧化鉍重復除氯情況匯總

氧化鉍重復除氯一共進行了300次循環(huán)應用,從應用中得出以下基本結論。

(1)除氯效果穩(wěn)定,基本維持在80%左右。

(2)氧化鉍在除氯的同時,還能除去30%~40%的氟,為電解的正常運行提供了有利條件。

3.3 主要試劑消耗

從產業(yè)化應用來看,在采用氧化鉍除氯過程中,燒堿的噸鋅單耗為66 kg/t,堿式碳酸鋅的噸鋅單耗為60 kg/t,用來洗滌氧化鉍的水單耗為2 m3/t,試劑消耗量小,產生廢水量少,基本沒有鋅的損失。

氧化鉍為一次性投入,可長期使用,長期運行后除氯效果有所下降,這是因為有其他雜質超標所致,經(jīng)過除雜工序可進行回收再次投入系統(tǒng),效果依然很好。

4 結論

(1)氧化鉍在除氯時按照氯含量的15~20倍加入,能除80%左右的氯,除氯效果好且穩(wěn)定。

(2)氧化鉍除氯流程短,試劑消耗量低,是濕法煉鋅系統(tǒng)中一種較好的除氯方法。

(3)氧化鉍可以重復使用,一次投入,長期循環(huán)使用,使用周期過長時,因為雜質影響除氯效果,可對氧化鉍進行除雜處理,再次回收利用。

(4)對于基本不含銅的氧化鋅物料,采用氧化鉍來除氯,生產成本較低,可控性強。

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