林 巖,叢日成,王彥海,馬玉華,張 航
(1.國(guó)家電投集團(tuán)內(nèi)蒙古能源有限公司,內(nèi)蒙古 通遼 028011;2.國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006;3.華能丹東電廠,遼寧 丹東 118300;4.中國(guó)石油撫順石化公司熱電廠,遼寧 撫順 113004)
某電廠2號(hào)機(jī)組鍋爐自投產(chǎn)以來,一直存在熱一次風(fēng)溫?zé)o法達(dá)到設(shè)計(jì)值的情況,近幾年為了解決煙囪出口煙氣造成的“石膏雨”,采取抽取鍋爐熱二次風(fēng)加熱吸收塔出口凈煙氣為主的“石膏雨”治理措施,但“石膏雨”治理后加重了熱一次風(fēng)溫偏低所帶來制粉系統(tǒng)出力不足的問題。為此,電廠又進(jìn)行了鍋爐水平低溫過熱器改造,減少了水平低溫過熱器約30%的受熱面[1]。為了評(píng)價(jià)改造效果,針對(duì)低溫過熱器改造后對(duì)熱一次風(fēng)溫、磨煤機(jī)干燥出力、過熱器減溫水量、一次風(fēng)機(jī)、空預(yù)器低溫腐蝕及鍋爐熱效率的影響進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。
2號(hào)機(jī)組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)美國(guó)(ABB_CE)燃燒工程公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造的亞臨界參數(shù)HG-1025/17.5-HM35型自然循環(huán)汽包鍋爐,配備300 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)、直流式煤粉燃燒器四角布置、雙切圓燃燒、擺動(dòng)燃燒器調(diào)節(jié)再熱汽溫、噴水減溫調(diào)節(jié)過熱汽溫、三分倉容克式空預(yù)器、刮板撈渣機(jī)連續(xù)固態(tài)排渣,燃用霍林河褐煤。設(shè)計(jì)燃料特性見表1。
表1 設(shè)計(jì)燃料特性
制粉系統(tǒng)采用中速磨正壓直吹冷一次風(fēng)機(jī)制粉系統(tǒng),每臺(tái)爐配置5臺(tái)MPS190HP-II型中速磨煤機(jī),由長(zhǎng)春發(fā)電設(shè)備有限責(zé)任公司提供配套;鍋爐設(shè)一級(jí)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,一、二次風(fēng)自成系統(tǒng),采用耐壓皮帶稱重式給煤機(jī);一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)選用動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),吸風(fēng)機(jī)選用靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī)。
近幾年,鍋爐煙囪出口煙氣造成電廠附近經(jīng)常出現(xiàn)“石膏雨”[2],對(duì)電廠周圍居民生活造成一定影響。電廠針對(duì)“石膏雨”產(chǎn)生原因和解決措施進(jìn)行了多次可行性研究,最終采取了以抽取鍋爐熱二次風(fēng)加熱吸收塔出口凈煙氣為主的“石膏雨”綜合治理措施(工藝見圖1)。由于熱一次風(fēng)溫偏低,又進(jìn)行了水平低溫過熱器改造。
圖1 取熱二次風(fēng)治理“石膏雨”工藝示意圖
改造前,投入混合式GGH系統(tǒng)后,100%負(fù)荷下熱一次風(fēng)溫為320~340 ℃,未投入混合式GGH系統(tǒng),100%負(fù)荷下熱一次風(fēng)溫為330~350 ℃,低于設(shè)計(jì)值391 ℃。熱一次風(fēng)溫除了與機(jī)組負(fù)荷有關(guān)外,還與吹灰器投運(yùn)情況和抽取熱二次風(fēng)有一定關(guān)系。如7天以上尾部煙道不吹灰,且不抽取熱二次風(fēng)的情況下,熱一次風(fēng)溫為350 ℃,如抽取熱二次風(fēng),熱一次風(fēng)溫為335~345 ℃;如4~7天進(jìn)行一次尾部煙道吹灰,且抽取熱二次風(fēng)的情況下,熱一次風(fēng)溫為325~335 ℃;如每天進(jìn)行吹灰且抽取熱二次風(fēng)的情況下,熱一次風(fēng)溫僅為315~320 ℃。
改造后,投入混合式GGH系統(tǒng)后,100%負(fù)荷下熱一次風(fēng)溫為330~350 ℃,仍低于設(shè)計(jì)值391 ℃。在受熱面整體吹灰后,熱一次風(fēng)溫為330 ℃,較改造前提高了13 ℃,對(duì)空預(yù)器進(jìn)口風(fēng)溫進(jìn)行修正后,熱一次風(fēng)溫提高9 ℃左右,熱二次風(fēng)溫提高了8 ℃左右??疹A(yù)器進(jìn)口煙溫為363 ℃,提高了12 ℃左右(見表2)。
表2 300 MW負(fù)荷3種工況下熱風(fēng)溫度平均值對(duì)比
由表3可知,在空預(yù)器入口一、二次風(fēng)溫比改造前低的情況下,300 MW負(fù)荷時(shí),熱一次風(fēng)溫平均值提高了23.48 ℃,熱二次風(fēng)溫平均值提高了22.38 ℃,低溫過熱器入口煙溫提高了24.6 ℃,省煤器入口煙溫提高了31.35 ℃,預(yù)熱器入口煙溫提高了34.31 ℃,預(yù)熱器出口煙溫[3]提高了6.62 ℃。由于低溫過熱器是否吹灰對(duì)預(yù)熱器出口溫度有2~3 ℃的影響,故實(shí)際預(yù)熱器出口煙溫提高了3.62 ℃。由此可見,改造后空預(yù)器入口煙溫均有提高。
表3 改造前后尾部煙道各段煙溫?cái)?shù)據(jù)
MPS190HP-II型磨煤機(jī)設(shè)計(jì)保證出力為59.5 t/h,額定負(fù)荷下計(jì)算出力為51 t/h,受磨煤機(jī)干燥出力不足的影響,磨煤機(jī)運(yùn)行過程中只能在30~45 t/h運(yùn)行。制粉系統(tǒng)運(yùn)行情況見表4。
磨煤機(jī)入口風(fēng)溫是反映磨煤機(jī)干燥能力的主要參數(shù),入口風(fēng)溫高,干燥能力強(qiáng),磨煤機(jī)出力也可得到相應(yīng)的提高,反之亦然。改造前,霍林河褐煤全水分在30%左右,實(shí)際磨煤機(jī)入口風(fēng)溫為310~320 ℃,磨煤機(jī)設(shè)計(jì)入口風(fēng)溫為344.5 ℃。改造后,磨煤機(jī)入口風(fēng)溫為320~330 ℃,提高近10 ℃,由于原煤全水分在31%~37%波動(dòng),對(duì)磨煤機(jī)出口溫度影響較大,磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度為60~65 ℃,相比改造前風(fēng)粉混合物溫度略有提高?,F(xiàn)階段影響制粉系統(tǒng)出力的主要是磨煤機(jī)的碾磨出力而并非干燥出力,由于備用磨煤機(jī)長(zhǎng)期處于運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致5臺(tái)磨煤機(jī)沒有固定檢修周期,磨輥磨損較為嚴(yán)重,影響了磨煤機(jī)碾磨出力。
表4 300 MW負(fù)荷下制粉系統(tǒng)運(yùn)行情況
改造前2號(hào)機(jī)組不同負(fù)荷下減溫水量為60~100 t/h,減溫水量較大。改造后2號(hào)機(jī)組不同負(fù)荷下減溫水量為30~70 t/h,低溫過熱器改造對(duì)減溫水量影響較大,減溫水量平均下降30 t/h左右(見表5)。
300 MW負(fù)荷下A、B一次風(fēng)機(jī)擋板開度均已達(dá)到95%以上,一次風(fēng)機(jī)電流略微降低,一次風(fēng)機(jī)出口壓力保持在11 kPa左右,由于沒有根本上改變當(dāng)前磨煤機(jī)運(yùn)行方式,此次改造在當(dāng)前煤質(zhì)及運(yùn)行方式下,對(duì)一次風(fēng)機(jī)裕度沒有明顯改善,300 MW負(fù)荷下一次風(fēng)機(jī)出力分析見表6。
表5 300 MW負(fù)荷下減溫水量統(tǒng)計(jì)
表6 300 MW負(fù)荷下一次風(fēng)機(jī)出力分析
空預(yù)器原設(shè)計(jì)具有防低溫腐蝕的特點(diǎn)[4]:高溫段和中溫段受熱面采用厚度0.5 mm、材質(zhì)為Q215-A型鋼,冷端受熱面采用厚度0.8 mm、材質(zhì)為耐硫酸腐蝕CORTEN型鋼。為防止預(yù)熱器結(jié)露腐蝕,推薦冷端最低平均壁溫按圖2查取,在任何負(fù)荷時(shí)實(shí)測(cè)的冷端平均壁溫一定要高于最低冷端平均壁溫。
(1)
式中:TAi為空預(yù)器進(jìn)口平均空氣溫度;TGO為排煙溫度(未修正值);ACET為最低冷端平均壁溫。
圖2 鍋爐燃用煤質(zhì)與最低冷端平均壁溫對(duì)應(yīng)關(guān)系
設(shè)計(jì)煤質(zhì)中收到基折算硫分為0.76%,按照?qǐng)D2曲線選取,推薦的最低冷端平均壁溫為68.3 ℃,而安全區(qū)域應(yīng)在此基礎(chǔ)上再加上5 ℃,最低冷端壁溫為73.3 ℃,即機(jī)組運(yùn)行所有負(fù)荷下,冷端平均壁溫[5]不能低于73.3 ℃。
由表7可知,改造前抽取熱二次風(fēng)后,當(dāng)空預(yù)器入口風(fēng)溫為20 ℃左右時(shí),100%負(fù)荷下冷端壁溫下降至67.38 ℃;80%負(fù)荷下冷端壁溫下降至63.75 ℃;70%負(fù)荷下冷端壁溫下降至60 ℃。
表7 空預(yù)器冷端壁溫情況
改造后由于受到空預(yù)器進(jìn)口風(fēng)溫提高和排煙溫度提高的綜合影響,在抽取熱二次風(fēng)的情況下,100%負(fù)荷下冷端壁溫提高至83.05 ℃;80%負(fù)荷下冷端壁溫提高至79.44 ℃;70%負(fù)荷下冷端壁溫提高至75.64 ℃。各負(fù)荷下冷端壁溫均大于安全值73.3 ℃,減緩了空預(yù)器低溫腐蝕。
表8 鍋爐熱效率計(jì)算主要數(shù)據(jù)
低溫過熱器改造后由于受熱面減少,故對(duì)鍋爐熱效率的影響主要來自排煙溫度升高導(dǎo)致的干煙氣熱損失增加。300 MW負(fù)荷下,修正后的排煙溫度比大修前提高約10 ℃,鍋爐熱效率由改造前92.91%下降至92.32%,排除未燃盡碳對(duì)鍋爐熱效率的影響后,水平低溫過熱器改造約影響鍋爐熱效率0.2%。
水平低溫過熱器改造后,300 MW負(fù)荷下熱一次風(fēng)溫提高約10 ℃,減溫水量下降約30 t/h、排煙溫度提高約3.6 ℃;制粉系統(tǒng)干燥出力略有提高,空預(yù)器低溫腐蝕得到明顯改善,鍋爐熱效率下降約0.2%,但機(jī)組運(yùn)行安全性得到明顯提高。