呂代鵬, 張曉鵬 ,王漸靈,寧武,張業(yè)剛
(1.鞍鋼集團(tuán)朝陽鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽 122000;2.遼寧科技大學(xué) 電子與信息工程學(xué)院,遼寧 鞍山114051)
精軋換工作輥是熱軋生產(chǎn)過程中的重要環(huán)節(jié),換輥快慢直接影響生產(chǎn)產(chǎn)能,因此必須嚴(yán)格控制換輥時(shí)間。目前精軋換輥過程大約需要50 min,對(duì)比其他熱軋產(chǎn)線,理論上可以有25 min的提升空間,按平均每天換輥6次計(jì)算,每天將節(jié)約150 min,這對(duì)提高軋制效率、設(shè)備使用率和產(chǎn)能有極大幫助。因此,有必要對(duì)自動(dòng)換輥過程進(jìn)行系統(tǒng)分析,找出制約換輥時(shí)間的因素,并對(duì)控制方法的不足之處進(jìn)行完善和優(yōu)化。
精軋換輥控制系統(tǒng)主要由PLC、變頻器、編碼器、比例放大器、壓力繼電器及接近開關(guān)等6部分組成。PLC用于換輥程序和I/O控制,變頻器控制換輥小車行走,編碼器檢測(cè)換輥小車位置,比例放大器用于液壓橫移系統(tǒng)的控制,壓力繼電器、接近開關(guān)用于位置檢測(cè),實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確定位。換輥過程控制內(nèi)容主要指換輥機(jī)械設(shè)備動(dòng)作的邏輯順序控制、連鎖控制及液壓閥臺(tái)的控制。被控對(duì)象包括工作輥平衡缸、支承輥平衡缸、接軸、接軸鎖緊裝置、工作輥鎖緊缸、切水板、階梯墊、側(cè)導(dǎo)板、導(dǎo)衛(wèi)缸、橫移缸、換輥小車等[1],控制系統(tǒng)框 圖見圖1。
圖1 精軋換輥控制框圖
軋制完成后,精軋機(jī)的各個(gè)機(jī)械結(jié)構(gòu)要從軋制工作位置恢復(fù)到停機(jī)位置,等待換輥。自動(dòng)換輥啟動(dòng)前設(shè)備應(yīng)該具備的條件有:OPU操作箱急停復(fù)位、液壓站無故障、HMI畫面選擇換輥、操作臺(tái)選擇換輥方式、輥徑輸入結(jié)束,上/下工作輥接軸準(zhǔn)確定位、換輥電源鎖打開、換輥小車供電正常,竄輥恢復(fù)到換輥位。
精軋換輥采用改變換輥小車走行軌道的方式抽裝工作輥,如圖2。在固定段軌道與軋機(jī)間有一段可移動(dòng)地板蓋,移動(dòng)地板蓋上并列有抽輥軌道和裝輥軌道,換輥小車通過抽輥軌道將工作輥抽出,然后小車后退到固定段軌道,移動(dòng)地板蓋,使裝輥軌道與固定段軌道對(duì)接,再將裝輥軌道上提前備好的新輥裝入軋機(jī)。整個(gè)工作流程以換輥小車行走軌跡為主線,在換輥小車到達(dá)指定的地點(diǎn)前,軋機(jī)各個(gè)機(jī)械部件需要按照程序指令運(yùn)行到指定位置。
換輥過程共分成八步,見表1,每個(gè)步驟控制相應(yīng)機(jī)械結(jié)構(gòu)動(dòng)作。第一步和第八步是準(zhǔn)備和回收工作輥過程,不影響軋制節(jié)奏,故不計(jì)入換輥時(shí)間 。第二步至第七步為自動(dòng)換輥過程,縮短換輥時(shí)間的關(guān)鍵是如何有效控制軋機(jī)停機(jī)準(zhǔn)備時(shí)間和各個(gè)設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
圖2 軸裝輥軌道示意圖
表1 自動(dòng)換輥步驟
續(xù)表1
換輥時(shí)間是衡量一條熱軋生產(chǎn)線自動(dòng)化水平的重要指標(biāo),要想縮短換輥時(shí)間,就必須使精軋7架軋機(jī)實(shí)現(xiàn)同步全自動(dòng)換輥,減少人工干預(yù)耗費(fèi)的時(shí)間,通過PLC控制保證每一個(gè)步驟環(huán)節(jié)的穩(wěn)定執(zhí)行和各個(gè)步驟之間的順暢銜接。對(duì)換輥過程跟蹤、分析后發(fā)現(xiàn)影響自動(dòng)換輥耗時(shí)的主要因素有以下四點(diǎn)。
(1)階梯墊托架與AGC缸經(jīng)常脫離造成支承輥上升卡阻。當(dāng)自動(dòng)換輥程序運(yùn)行至第214步時(shí),上階梯墊調(diào)整到換工作輥位置,然后上支承輥上升到上極限位置,在上升過程中,經(jīng)常出現(xiàn)上支承輥上升到一半左右后便不再繼續(xù)上升現(xiàn)象。反復(fù)研究圖紙資料發(fā)現(xiàn),兩側(cè)托架是通過側(cè)面與AGC缸缸桿接觸定位,接觸形式為線接觸,原設(shè)計(jì)下極限位置見圖3。
圖3 原設(shè)計(jì)下極限位置示意圖
由于精軋機(jī)每天要換6~8次輥,導(dǎo)致托架磨損加快,定位精度下降。當(dāng)支承輥平衡下降到最低位置時(shí),AGC缸缸桿頂部與托架相分離,當(dāng)階梯墊調(diào)整到換工作輥位置使支承輥平衡再次上升時(shí),AGC液壓缸竄位不能準(zhǔn)確地進(jìn)入到托架范圍內(nèi)部,從而造成上述故障現(xiàn)象。此時(shí)只有進(jìn)入軋機(jī)內(nèi)部,利用螺旋千斤頂手動(dòng)將AGC缸調(diào)整復(fù)位才能全部完成,7個(gè)機(jī)架換輥共需要50 min,這個(gè)過程嚴(yán)重影響了正常換輥的效率[2]。
支承輥平衡下降到最低位置時(shí),AGC缸與托架的最小配合尺寸=托架厚度+T型架頭部厚度-T型架全長(zhǎng)=60+60-125=-5 mm。說明支承輥平衡下降到最低位置時(shí),AGC缸與托架脫開距離為5 mm。
(2)換輥小車走行位置不準(zhǔn)確。圖4是換輥小車走行圖,其中,圖4(a)是小車走行路線示意圖,此過程中必須要求抽、裝工作輥的4個(gè)點(diǎn)位定位準(zhǔn)確,否則將直接影響自動(dòng)換輥的成敗。目前的情況是每次換輥后4點(diǎn)數(shù)值都發(fā)生變化,無法準(zhǔn)確定位,如圖4(b),其原因是:換輥小車走行需要經(jīng)過固定段輥道和橫向移動(dòng)地板蓋輥道段,如圖2,走行距離約6.7 m,由于存在傳動(dòng)間隙和軌道間隙,小車在行走過程中誤差逐漸累積,當(dāng)?shù)竭_(dá)抽、裝輥位置時(shí),誤差值最大,反饋位置已經(jīng)不能夠準(zhǔn)確反映實(shí)際抽、裝輥位置。
圖4 換輥小車走行圖
(3)軋機(jī)停車后接軸對(duì)位不準(zhǔn)確。為了能使新輥順利裝入軋機(jī),新輥輥端扁頭方向必須和舊輥扁頭方向一致,并都處在垂直位置,所以要求每次軋機(jī)停車時(shí)接軸停止的位置也要固定。主傳動(dòng)停車時(shí)接軸對(duì)位命令發(fā)出,經(jīng)兩次減速后停止。圖5(a)為單擋鐵對(duì)位示意圖,現(xiàn)接軸對(duì)位采用一個(gè)固定點(diǎn)接近開關(guān)檢測(cè)一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)擋鐵的形式,定位慢,不準(zhǔn)確,且有漏檢現(xiàn)象,導(dǎo)致軋機(jī)停車后,接軸對(duì)位不準(zhǔn),需手動(dòng)正反向轉(zhuǎn)動(dòng)接軸進(jìn)行對(duì)位,見圖5(b)。
(4)原設(shè)計(jì)程序還有可優(yōu)化空間。原有程序設(shè)計(jì)是按照表1的序號(hào)順序執(zhí)行,執(zhí)行效率低。 其中 205、211、213、702、704 步?jīng)]有實(shí)際執(zhí)行過程,應(yīng)刪除。此外,還應(yīng)完善設(shè)備的連鎖條件,避免機(jī)械干涉引起的程序中斷;合理縮短信號(hào)濾波時(shí)間;提高液壓伺服、比例系統(tǒng)運(yùn)行速度等。
圖5 原接軸對(duì)位方式
為避免換輥時(shí)AGC缸桿頂部因與階梯墊托架發(fā)生機(jī)械干涉,造成平衡上升不到位,結(jié)合階梯墊與支承輥平衡杠的機(jī)械機(jī)構(gòu)特點(diǎn),提出一種新的支承輥平衡控制方法——支承輥平衡升降階梯控制,可有效避免機(jī)械干涉。
原程序設(shè)計(jì)為:抽舊輥前,支承輥平衡下降到最低位置,階梯墊由工作位置退回到換輥位置;裝新輥后,支承輥平衡下降到最低位置,階梯墊由換輥位置前進(jìn)到工作位置。
改進(jìn)具體措施如下:抽輥時(shí),當(dāng)程序運(yùn)行至210步,保存當(dāng)前位移傳感器的數(shù)值,平衡杠在當(dāng)前值的基準(zhǔn)下下降20 mm,讓出階梯墊走行的空間即可;裝輥后,程序運(yùn)行至608步,保存當(dāng)前位移傳感器的數(shù)值,行程下降距離為階梯墊最大厚度再加20 mm。即:框架總厚度-壓板厚度-托架厚度-T型架頭部厚度-階梯墊的最大厚度-承壓板厚度=388-50-60-60-97-65=56 mm>20 mm。說明該方法可以保證T型頭在托架范圍內(nèi)運(yùn)動(dòng),避免AGC缸與托架脫開。支承輥平衡升降階梯控制流程圖見圖6。
圖6 支承輥平衡升降階梯控制流程圖
小車走行是換輥過程的主線,只有位置反饋正確,才能確保各個(gè)步驟按指定邏輯執(zhí)行。考慮抽、裝輥的4個(gè)定位點(diǎn)是在距離軋機(jī)450 mm的范圍內(nèi),要求定位精度高,所以在移動(dòng)地板蓋距離軋機(jī)470 mm處設(shè)置一標(biāo)定擋鐵。當(dāng)換輥小車前進(jìn)至擋鐵位置時(shí),小車上的接近開關(guān)檢測(cè)到擋鐵信號(hào),信號(hào)接入遠(yuǎn)程I/O通過PROFIBUS—DP發(fā)送給PLC。在PLC程序中編寫標(biāo)定程序,當(dāng)接收到標(biāo)定信號(hào)后,將要標(biāo)定的位置數(shù)值寫入編碼器,從而消除換輥小車在行走過程中產(chǎn)生的位置誤差。小車走行控制流程圖見圖7。
為解決定軋機(jī)停車時(shí)接軸定位慢,不準(zhǔn)確,且有漏檢的現(xiàn)象。從空間上考慮調(diào)整檢測(cè)形式,調(diào)整后的接軸對(duì)位方式見圖8。將原來的單擋鐵檢測(cè)定位改造為雙擋鐵檢測(cè)定位,如圖8(a),并將開關(guān)檢測(cè)距離由100 mm增加到350 mm,調(diào)整確定接近開關(guān)與擋鐵的位置;對(duì)控制參數(shù)進(jìn)行修改,調(diào)整二次減速點(diǎn)降速值,使停車時(shí)間縮短、定位準(zhǔn)確,控制流程見圖8(b)。
圖7 小車走行控制流程圖
圖8 調(diào)整后接軸對(duì)位方式
PLC程序是工業(yè)自動(dòng)化控制的核心,程序的執(zhí)行效率直接影響工序的運(yùn)行時(shí)間。對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行合理優(yōu)化,可以提高換輥程序的執(zhí)行效率,節(jié)約換輥時(shí)間。修改后的控制流程見圖9。
(1)原程序是按表1步驟順序執(zhí)行,其中換輥小車的行走需要占用很大一部分時(shí)間,如果將小車的行走改為并行于其他沒有關(guān)聯(lián)的步驟,將大大縮短換輥時(shí)間。
(2)刪除程序中沒有的過程:205、211、213、702、704。節(jié)約程序執(zhí)行判斷時(shí)間。
(3)調(diào)整部分步驟之間的啟動(dòng)時(shí)序,同時(shí)進(jìn)行機(jī)械結(jié)構(gòu)互不干涉的步驟。
(4)調(diào)整控制程序中檢測(cè)元件的濾波時(shí)間,縮短延時(shí)時(shí)間或取消不必要的延時(shí)程序。
(5)完善步驟運(yùn)行的連鎖條件,防止因設(shè)備誤動(dòng)作而影響換輥流程。
(6)調(diào)整液壓系統(tǒng)運(yùn)行速度,提高階梯墊移入、移出速度和入出口導(dǎo)衛(wèi)移入、移出速度。
(7)調(diào)整換輥小車行走速度,將404步驟后退500 mm調(diào)整為后退200 mm,以節(jié)約小車行走時(shí)間。
圖9 換輥控制流程圖
(1)支承輥平衡升降階梯控制效果如圖10。該方法首次應(yīng)用在支承輥平衡杠升降控制中,既減少了托架不必要磨損,又減少了走行所需的時(shí)間,同時(shí)也避免了處理設(shè)備故障的時(shí)間。
(2)換輥小車在軋機(jī)前標(biāo)定效果如圖11。增加標(biāo)定過程后,有效消除換輥小車在行走過程中產(chǎn)生的位置誤差,解決抽、裝輥小車走行不準(zhǔn)問題,減免人工調(diào)整小車位置的時(shí)間。
(3)接軸對(duì)位優(yōu)化效果如圖12。調(diào)整接軸對(duì)位方法后有效縮短停車時(shí)接軸對(duì)位的時(shí)間,接軸對(duì)位準(zhǔn)確,減免人工調(diào)整接軸位置的時(shí)間。
(4)自動(dòng)換輥7機(jī)架全流程使用效果。圖13為7輛換輥小車位置曲線,對(duì)比圖13(a)和(b),換輥時(shí)間由原來的59 min縮短到13 min,7輛換輥小車實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定同步運(yùn)行,換輥過程連續(xù)無斷點(diǎn),有效避免了許多由于機(jī)械干涉引起的故障,無需人工干預(yù),真正實(shí)現(xiàn)7機(jī)架全自動(dòng)換輥。
圖10 支承輥平衡升降效果圖
圖11 換輥小車走行位置圖
圖12 接軸對(duì)位優(yōu)化后效果
圖13 7輛換輥小車位置曲線
通過對(duì)自動(dòng)換輥過程的跟蹤、分析和優(yōu)化,解決了支承輥上升不到位,換輥小車抽裝輥定位不準(zhǔn)及接軸對(duì)位慢、不準(zhǔn)確等問題,有效縮短換輥時(shí)間。優(yōu)化后的換輥程序運(yùn)行穩(wěn)定,效果顯著,換輥時(shí)間由原來的59 min縮短到13 min,真正實(shí)現(xiàn)了整個(gè)換輥系統(tǒng)的高度自動(dòng)化控制,提高了軋制生產(chǎn)效率。