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單氣缸自由活塞膨脹機- 直線發(fā)電機試驗研究

2018-11-29 11:25田亞明張紅光李健趙騰龍王焱
兵工學(xué)報 2018年11期
關(guān)鍵詞:連桿氣缸活塞

田亞明, 張紅光, 李健, 趙騰龍, 王焱

(1.北京工業(yè)大學(xué) 環(huán)境與能源工程學(xué)院, 北京 100124; 2.北京電動車輛協(xié)同創(chuàng)新中心, 北京 100124)

0 引言

對于傳統(tǒng)內(nèi)燃機而言,燃燒產(chǎn)生的能量小部分用于做功,大部分熱量主要通過內(nèi)燃機的排氣系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)對外散失,相對于冷卻系統(tǒng)和潤滑系統(tǒng)散失的熱量,排氣系統(tǒng)中的熱量更具有回收利用的潛力[1-3]。近年來,利用小型有機朗肯循環(huán)(ORC)系統(tǒng)回收車用內(nèi)燃機排氣余熱成為研究熱點。膨脹機作為ORC余熱回收系統(tǒng)中的主要熱-功轉(zhuǎn)換部件,受到了廣大學(xué)者的關(guān)注[4-9]。自由活塞膨脹機-直線發(fā)電機(FPE-LG)是自由活塞膨脹機(FPE)與直線發(fā)電機(LG)直接耦合的產(chǎn)物。與傳統(tǒng)膨脹機不同,F(xiàn)PE-LG摒棄了曲柄連桿機構(gòu),且活塞運動過程中無側(cè)向力,因此摩擦損失小、機械效率較高[10-13]。由于活塞不受曲軸連桿的限制,其運動狀態(tài)僅由活塞所受的瞬時合力決定[14-15],可以充分掌握其運動規(guī)律,使其處于最佳運行狀態(tài),從而實現(xiàn)FPE-LG的平穩(wěn)高速運行,使能量利用率達到最大。

Wang等[16]研發(fā)了1臺新型小型自由活塞膨脹機,在膨脹過程中將活塞的機械能轉(zhuǎn)換為電能輸出。研究結(jié)果表明:當驅(qū)動壓力為0.375 MPa時,自由活塞發(fā)電機能量轉(zhuǎn)換效率可高達55%. Zhang等[17]研發(fā)了一種新型自由活塞式膨脹機,用于替代跨臨界CO2制冷循環(huán)中的節(jié)流閥,回收跨臨界CO2制冷循環(huán)中的膨脹功。利用壓力-時間和壓力-體積指示圖,對膨脹機性能進行了試驗研究,結(jié)果表明:膨脹機能夠在較寬的壓力范圍內(nèi)工作,且工作頻率與膨脹機進口壓力、出口壓力差近似呈線性關(guān)系。Weiss[18]針對一款小型自由活塞膨脹機開展了研究,將低溫廢熱源轉(zhuǎn)換為有用功輸出。結(jié)果表明:膨脹機功率取決于設(shè)計參數(shù)和活塞運動狀態(tài),減少活塞質(zhì)量和活塞位移,可使活塞的運動頻率增加、電機的輸出功率增大,最大輸出功率為25.6 mW. Li等[19]和張紅光等[20]設(shè)計了一種新型自由活塞膨脹機,采用伺服電機控制膨脹機的進排氣門,基于Fluent軟件和三維數(shù)值模擬模型,分析了自由活塞膨脹機進氣和排氣過程中缸內(nèi)流場的動態(tài)特性。研究結(jié)果表明:當驅(qū)動壓力為0.3 MPa、運行頻率為3 Hz時,自由活塞膨脹機指示效率可達到66.2%.

本文在對置雙活塞自由活塞膨脹機的研究基礎(chǔ)上,將進排氣機構(gòu)加以改善,摒棄了原有的機械氣門(旋轉(zhuǎn)凸輪臺控制)[21],采用高頻電磁閥控制進排氣門,搭建了單氣缸FPE-LG試驗臺。以壓縮空氣為工質(zhì)實現(xiàn)了FPE-LG在較高壓力、較高頻率下運行,驗證了單活塞FPE-LG工作原理的可行性。進而揭示了FPE-LG輸出功率、自由活塞膨脹機膨脹功-直線發(fā)電機輸出電能轉(zhuǎn)換(簡稱功-電轉(zhuǎn)換)效率的關(guān)鍵影響因素,明確了驅(qū)動壓力、外接負載電阻等對FPE-LG輸出特性的影響機制以及這些因素之間的相互影響規(guī)律,并進一步闡明了FPE-LG的工作機理,從而為主動調(diào)控進排氣門正時,使FPE-LG處于最佳運行狀態(tài)、實現(xiàn)內(nèi)燃機排氣余熱能的高效回收奠定了基礎(chǔ)。

1 單氣缸FPE-LG試驗裝置和工作原理

1.1 試驗臺架

單氣缸FPE-LG試驗臺架如圖1所示。由圖1可見,F(xiàn)PE-LG包括1臺單氣缸自由活塞式膨脹機、1臺直線發(fā)電機以及各類傳感器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和附屬連接件等,F(xiàn)PE中活塞通過連桿與直線發(fā)電機動子連接,并被定義為活塞連桿組件。與現(xiàn)有膨脹機不同,F(xiàn)PE摒棄了曲柄連桿機構(gòu),活塞可以在氣缸腔內(nèi)自由移動,帶動直線發(fā)電機動子做往復(fù)切割磁感線運動、產(chǎn)生電能。直線發(fā)電機通過外部整流電路與負載電阻相連,從而將產(chǎn)生的交流電轉(zhuǎn)換為直流電輸出。

1.2 工作原理

FPE-LG結(jié)構(gòu)參數(shù)示意圖如圖2所示,定義靠近左端蓋的極限位置為位移坐標原點,取向右為正方向。針對某一個工作循環(huán),活塞能夠收縮到左腔的極限位置稱為運動左止點(OLDC),活塞能夠伸出到右腔的極限位置稱為運動右止點(ORDC)。由于FPE-LG摒棄了曲柄連桿機構(gòu),不同工作循環(huán)的OLDC/ORDC會發(fā)生變化,針對不同工作循環(huán),OLDC和ORDC之間的距離稱為實際行程sa. 圖2中smax表示活塞的最大行程,其大小是在FPE-LG設(shè)計過程中根據(jù)設(shè)計目標和容積效率等折中考慮的結(jié)果。

FPE-LG試驗臺架原理圖如圖3所示。由圖3可見,F(xiàn)PE-LG包括2個沖程,即左、右兩工作腔交替進行的進氣-膨脹沖程(進氣過程、排氣過程)和排氣沖程(排氣過程)。當FPE-LG開始工作時,進氣門A1打開(排氣門A2、進氣門B1處于閉合狀態(tài),排氣門B2處于打開狀態(tài)),高溫高壓工質(zhì)氣體流入氣缸,推動活塞連桿組件向ORDC運動,通入一定時間后進氣門A1閉合(排氣門A2、進氣門B1處于閉合狀態(tài),排氣門B2處于打開狀態(tài))、開始膨脹過程,活塞繼續(xù)向右運動。當FPE-LG的活塞連桿組件運動到ORDC位置時,右腔進氣門B1打開(排氣門B2、進氣門A1處于閉合狀態(tài),排氣門A2處于打開狀態(tài)),高溫高壓工質(zhì)氣體流入右腔,活塞連桿組件向左運動,直至到達OLDC,完成一個工作循環(huán)?;钊B桿組件往復(fù)運動過程中帶動發(fā)電機動子切割定子的磁感線圈,直線發(fā)電機產(chǎn)生電能輸出。

2 FPE-LG動力學(xué)特性

2.1 動力學(xué)方程

由于活塞連桿組件不受曲軸的限制,其運動規(guī)律完全由活塞連桿組件瞬時所受作用力的合力確定?;钊\動過程中受到缸內(nèi)氣體壓力、直線發(fā)電機產(chǎn)生的電磁力和運動部件間摩擦力[21],根據(jù)牛頓第二定律,可以得到單氣缸FPE-LG動力學(xué)方程為

(1)

式中:m為活塞連桿組件質(zhì)量;x為活塞位移;pl為左腔A缸內(nèi)壓力;pr為右腔B缸內(nèi)壓力;A為活塞面積;Fe為電磁力;Ff為摩擦力。

盡管FPE-LG取消了曲柄連桿機構(gòu),運動過程中不受側(cè)向力,但是該系統(tǒng)仍然存在一定的摩擦力Ff. 摩擦力Ff可以簡化為

(2)

式中:cf為黏性摩擦系數(shù)。

當直線發(fā)電機工作時,其產(chǎn)生的電磁力與活塞速度近似呈線性關(guān)系:

(3)

式中:ce為直線電機電磁力系數(shù)。由此可得

(4)

式中:c=ce+cf.

2.2 電磁力分析

作為FPE-LG的重要組成部件,直線發(fā)電機在系統(tǒng)運行過程中起著非常關(guān)鍵的作用,因此針對性地設(shè)計或選擇與自由活塞膨脹機特點相匹配的直線發(fā)電機,是系統(tǒng)設(shè)計的重要工作。圓筒式直線發(fā)電機整體結(jié)構(gòu)均是回轉(zhuǎn)體,運動時摩擦損失小,可允許的峰值運動速度較高。由于本樣機的研究尚處于探索階段,為簡化樣機結(jié)構(gòu)并適應(yīng)自由活塞膨脹機的結(jié)構(gòu)特點,本文選取圓筒式永磁直線發(fā)電機作為研究對象。

當直線發(fā)電機產(chǎn)生電能時,產(chǎn)生的直線推力與電機線圈中流過的電流I呈線性關(guān)系,即

Fe=kfI,

(5)

式中:kf為直線電機電磁推力系數(shù),其產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢和電流近似為

(6)

kv為直線電機反電動勢常數(shù);

(7)

Rs為直線電機內(nèi)部電阻,RL為外接負載電阻,Ls為直線電機電感。由于Ls取值較小,在理想工況下其對系統(tǒng)運行特性的影響可以忽略不計。

將(6)式代入(7)式中,得

(8)

將(8)式代入(5)式中,得

(9)

由此得直線電機電磁力系數(shù)為

(10)

通過以上動力學(xué)分析,選取1臺商用圓筒式永磁直線發(fā)電機與設(shè)計好的FPE相匹配,表1給出了該直線發(fā)電機的基本參數(shù)。

表1 直線電機基本參數(shù)

3 單氣缸FPE-LG輸出特性分析

當驅(qū)動壓力為0.5 MPa、運行頻率為4.0 Hz、外接負載電阻為50 Ω時,輸出功率隨時間的變化如圖4所示。由圖4可見:總體上,F(xiàn)PE-LG的輸出功率呈現(xiàn)較為規(guī)律的正弦波動;對于每一循環(huán),峰值輸出功率波動較??;FPE-LG原理樣機實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定運行,證明了單氣缸FPE-LG工作原理的可行性。通過輸出功率對時間的積分,可得到FPE-LG在固定時間內(nèi)的輸出功Wo為

(11)

式中:U為FPE-LG輸出電壓;t1、t2為選取的相應(yīng)時間節(jié)點。

圖5給出了其他參數(shù)保持不變(工作頻率為4.0 Hz,驅(qū)動壓力為0.5 MPa,外接負載電阻為50 Ω)情況下,F(xiàn)PE-LG穩(wěn)定運行時工作腔B的壓力-體積指示圖變化趨勢。圖5中:a-b為進氣過程,高壓工作介質(zhì)流入FPE-LG;b-c為膨脹過程,高壓工作介質(zhì)在FPE-LG工作腔內(nèi)自由膨脹,推動活塞連桿組件快速運動,將高壓工質(zhì)內(nèi)能轉(zhuǎn)換為電能輸出;c-a為排氣過程,做功后的工作介質(zhì)排出FPE-LG. 通過計算壓力-體積圖所圍成的面積,可以得到FPE-LG的實際膨脹功WAEW. FPE-LG的功-電轉(zhuǎn)換效率η的計算公式如下:

(12)

3.1 驅(qū)動壓力的影響

類似于輸出功率的變化,F(xiàn)PE-LG輸出電壓隨時間也呈現(xiàn)出較為規(guī)律的正弦波動,在分析輸出電壓時,應(yīng)研究電壓輸出有效值。圖6給出了運行頻率為4.0 Hz時,均方根電壓即電壓有效值隨驅(qū)動壓力的變化情況。從圖6中可知,當驅(qū)動壓力為0.6 MPa、外接負載電阻為50 Ω時,最大均方根電壓可以達到38.2 V. 試驗結(jié)果表明:當運行頻率、外接負載電阻等運行參數(shù)不變時,均方根電壓隨著驅(qū)動壓力的增大而增大。因此,對于單氣缸FPE-LG而言,通過提高驅(qū)動壓力可以獲得更大的輸出電壓。

為了進一步分析驅(qū)動壓力對FPE-LG輸出特性的影響機制,圖7給出了外接負載電阻為50 Ω時,峰值電流和活塞連桿組件峰值速度隨驅(qū)動壓力的變化規(guī)律。由圖7可見:活塞連桿組件峰值速度與驅(qū)動壓力近似呈線性關(guān)系,隨著驅(qū)動壓力的增加而增大;當驅(qū)動壓力增加到0.6 MPa時,活塞連桿組件峰值速度可以達到0.85 m/s. 此外,峰值電流與驅(qū)動壓力也近似呈線性關(guān)系,可見,外接負載電路的電流與FPE-LG活塞連桿組件速度密切相關(guān)。

圖8給出了當運行頻率為4.0 Hz時,F(xiàn)PE-LG的WAEW隨著驅(qū)動壓力的變化情況。為了使試驗獲得的數(shù)據(jù)盡可能準確,直到FPE-LG啟動運行一段時間后再進行數(shù)據(jù)采集。由于運行頻率相對較高,F(xiàn)PE-LG運行周期僅為0.25 s,計算WAEW時選取1~3 s內(nèi)8個運行周期WAEW的總和。當外接負載電阻不變時,隨著驅(qū)動壓力的提高,WAEW迅速增大。驅(qū)動壓力影響FPE-LG的WAEW原因如下:當運行頻率一定即進氣門持續(xù)打開時間恒定時,驅(qū)動壓力越大,活塞連桿組件的行程越長,有效工作容積越大,驅(qū)動活塞連桿組件運動的能量越大,即FPE-LG的WAEW明顯提高。

圖9給出了當運行頻率為4.0 Hz時,不同外接負載電阻下,單氣缸FPE-LG功-電轉(zhuǎn)換效率隨驅(qū)動壓力的變化情況。試驗結(jié)果表明:驅(qū)動壓力的升高對于FPE-LG功-電轉(zhuǎn)換效率影響并不明顯;當外接負載電阻為30 Ω、驅(qū)動壓力從0.3 MPa提高到0.6 MPa時,單氣缸FPE-LG功-電轉(zhuǎn)換效率在21.5%~23.3%之間變化;當外接負載電阻為50 Ω時,F(xiàn)PE-LG功-電轉(zhuǎn)換效率隨驅(qū)動壓力的變化波動更小,僅在25.2%~26.3%之間變化。

3.2 外接負載電阻的影響

圖10給出了當驅(qū)動壓力為0.3 MPa、運行頻率為4.0 Hz時,峰值電流和峰值輸出功率隨外接負載電阻的變化情況。由圖10可見:峰值電流隨著外接負載電阻的增加而減小;當外接負載電阻為10 Ω時,F(xiàn)PE-LG峰值電流達到1.1 A;當外接負載電阻為80 Ω時,峰值電流僅為0.62 A. 對于峰值輸出功率而言,其變化趨勢與峰值電流不同。當外接負載電阻小于60 Ω時,外接負載電阻的變化對峰值輸出功率影響明顯,峰值輸出功率隨外接負載電阻的增大而迅速增大。然而,當外接負載電阻由60 Ω變到80 Ω時,峰值輸出功率僅提高4.7%,外接負載電阻改變對峰值輸出功率的影響明顯減弱。

圖11所示為驅(qū)動壓力分別為0.3 MPa和0.4 MPa時,WAEW隨外接負載電阻的變化情況。從圖11中可知,WAEW隨著外接負載電阻的增大而增加;當驅(qū)動壓力為0.4 MPa時,外接負載電阻從10 Ω變到40 Ω,相應(yīng)的WAEW從64.9 J增加到81.4 J,增長率ΔWAEW/ΔRL約為0.55;當外接負載電阻從50 Ω變到80 Ω時,相應(yīng)的WAEW從86.1 J增加到86.3 J,增長率ΔWAEW/ΔRL接近0. 由此可見,當外接負載電阻較小時,WAEW隨著外接負載電阻的變化極其敏感。當外接負載電阻值大于50 Ω后,改變外接負載電阻值對于WAEW幾乎沒有影響。

圖12給出了運行頻率為4.0 Hz、驅(qū)動壓力分別為0.3 MPa和0.4 MPa時,功-電轉(zhuǎn)換效率隨外接負載電阻的變化情況。由圖12可以看出,同一外接負載電阻下,0.3 MPa和0.4 MPa驅(qū)動壓力下的FPE-LG功-電轉(zhuǎn)換效率近似相等,再次證明了驅(qū)動壓力對于功-電轉(zhuǎn)換效率影響很小。當驅(qū)動壓力為0.4 MPa、外接負載電阻小于60 Ω時,隨著外接負載電阻的增大,F(xiàn)PE-LG的功-電轉(zhuǎn)換效率從13.4%上升到24.7%. 然而,當外接負載電阻大于60 Ω后,F(xiàn)PE-LG的功-電轉(zhuǎn)換效率幾乎保持不變。上述分析結(jié)果表明,對于本試驗樣機而言,當外接負載電阻為60 Ω時,樣機WAEW最大,功-電轉(zhuǎn)換效率最佳,繼續(xù)增大外接負載電阻沒有意義。

4 結(jié)論

本文自主研發(fā)了1臺單氣缸FPE-LG樣機,在壓縮空氣試驗平臺上進行了大量試驗,F(xiàn)PE-LG樣機連續(xù)穩(wěn)定運行,證明了單氣缸FPE-LG工作原理的可行性。進而分析了對單氣缸FPE-LG輸出性能和功-電轉(zhuǎn)換效率有關(guān)鍵影響的因素。得出主要結(jié)論如下:

1) 均方根電壓隨著驅(qū)動壓力的增大而增大,對于單氣缸FPE-LG而言,可以通過提高驅(qū)動壓力實現(xiàn)增大輸出電壓的目的。

2) 隨著驅(qū)動壓力提高,WAEW迅速增大;但驅(qū)動壓力變化對于FPE-LG功-電轉(zhuǎn)換效率幾乎沒有影響。

3) 峰值電流隨著外接負載電阻增加而減小,當外接負載電阻小于60 Ω時,峰值輸出功率隨著外接負載電阻的增加而增大。對本文研發(fā)的單氣缸FPE-LG樣機而言,當驅(qū)動壓力為0.6 MPa、外接負載電阻為50 Ω時,峰值輸出功率可達到58.7 W.

4) 當外接負載電阻小于60 Ω時,隨著外接負載電阻增大,F(xiàn)PE-LG的功-電轉(zhuǎn)換效率從13.4%上升到24.7%. 對于本FPE-LG樣機而言,當外接負載電阻為60 Ω時,單氣缸FPE-LG的WAEW最大,功-電轉(zhuǎn)換效率最佳。

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