羅玉宏,游 岳,蔣榕培,孫海云,方 濤,劉朝陽
(北京航天試驗技術(shù)研究所 航天綠色推進(jìn)劑研究與應(yīng)用北京市重點實驗室,北京 100074)
液氧/煤油發(fā)動機(jī)作為新一代大推力運載火箭的主動力,具有密度大、比沖高、成本低、綠色環(huán)保等優(yōu)勢。大推力液氧/煤油發(fā)動機(jī)和重型運載火箭是未來的技術(shù)發(fā)展方向,但由于推進(jìn)劑的流量增大,不可避免地帶來了從渦輪泵到燃燒室管路流阻大幅增加和泵后負(fù)載大的問題,這給發(fā)動機(jī)整體參數(shù)平衡帶來了新的難度。因此,降低高壓高速流動時的火箭煤油管路流阻對于發(fā)動機(jī)和總體設(shè)計具有重要意義。
降低流阻主要有兩種途徑:一是改善與流體接觸的管道邊界,減少邊壁對流動的阻力[1-2];二是向液體中加入少量的添加劑(稱為減阻劑),使其影響流體湍流流動的內(nèi)部結(jié)構(gòu)來減小阻力[3-5]。鑒于第二種途徑方便,有較大的可行性,現(xiàn)在已成為國內(nèi)外研究的重點問題。目前油溶性減阻劑主要為聚異丁烯、烯烴聚合物等高分子聚合物,有效地解決了管道輸送的減阻問題[6-10]。但到目前為止減阻劑的研究應(yīng)用僅限于原油或成品油的管道長距離低流速輸送,將減阻劑應(yīng)用于液體火箭發(fā)動機(jī)煤油高流速輸送系統(tǒng),國內(nèi)研究尚處于空白,國外研究未見公開報道。
本文模擬液氧/煤油火箭發(fā)動機(jī)中煤油在管路中高溫高流速的實際工況,開展流速在10~60 m/s、溫度20~200 ℃條件下火箭煤油減阻特性研究,并分析減阻劑的添加對火箭煤油理化性能和傳熱性能的影響規(guī)律,為未來煤油減阻劑在火箭發(fā)動機(jī)中的應(yīng)用提供技術(shù)支持。
原料:火箭煤油減阻劑(JZ-1,JZ-2,JZ-3,分子量JZ-1 > JZ-2 > JZ-3)由北京航天試驗技術(shù)研究所制備。
儀器:SVM3000 全自動密度粘度測定儀;FPA-70Xi自動冰點測定儀。
1.2.1 理化性能測定
參照《液體火箭發(fā)動機(jī)用煤油規(guī)范》,采用分析儀器測試添加減阻劑的火箭煤油的基本理化性能,研究減阻劑對火箭煤油密度、粘度及結(jié)晶點等理化性能的影響,減阻劑的添加量為0.05%。
1.2.2 減阻性能測定
采用高流速管道減阻系統(tǒng)測量減阻劑的減阻率,見圖1。
圖1 減阻實驗系統(tǒng)圖Fig.1 Schematic of drag reduction experimental system
實驗樣品經(jīng)油箱、過濾器后進(jìn)入高壓柱塞泵,泵回路分為主路和旁路系統(tǒng),旁路裝有調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)閥門開度來控制進(jìn)入主路實驗段的流量,進(jìn)入主路的煤油經(jīng)過質(zhì)量流量計后進(jìn)入實驗段,實驗段進(jìn)出口裝有壓力傳感器,進(jìn)出口壓力傳感器測量值之差即是實驗件阻力,實驗件采用Φ3×0.5 mm的316不銹鋼管,總長度為103.5 cm。實驗件出口裝有K型鎧裝熱電偶,測量出口處流體溫度。管壁上焊接K型熱電偶,每隔5 cm焊接一個測溫點。從實驗件出來的煤油經(jīng)過套管換熱器冷卻后進(jìn)入廢油桶。按(1)式計算火箭煤油減阻劑的減阻率:
(1)
式中:DR為減阻率;ΔP0為基礎(chǔ)條件下管段摩阻壓降;ΔP1為減阻條件下管段摩阻壓降。
1.2.3 傳熱性能測定
實驗加熱長度為95.5 cm實驗件水平布置,壁面下部焊有20個K型熱電偶,熱電偶的布置如圖2所示。
圖2 實驗件熱電偶的分布Fig.2 Distribution of thermocouples of test sample
按(2)式計算火箭煤油傳熱系數(shù):
(2)
式中:K為傳熱系數(shù);Q為傳熱速率;A為傳熱面積;ΔTm為平均溫度差。
火箭煤油是由低分子量烴類組成,而減阻劑為高分子量烴類,添加減阻劑是否對火箭煤油品質(zhì)產(chǎn)生影響,需對添加減阻劑火箭煤油理化性能進(jìn)行評價,測試結(jié)果如表1所示。
表1 減阻劑對火箭煤油理化性能的影響(20 ℃)Tab.1 Effect of drag reducer on physical-chemicalproperties of rocket kerosene at 20 ℃
從測試結(jié)果來看,與火箭煤油相比,添加減阻劑的火箭煤油的密度和結(jié)晶點未發(fā)生明顯改變,而粘度增大;添加減阻劑的火箭煤油的密度、粘度和結(jié)晶點均滿足《液體火箭發(fā)動機(jī)用煤油規(guī)范》的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)要求。這表明,0.05%添加量的減阻劑對火箭煤油的質(zhì)量沒有產(chǎn)生不利影響。
另外,分析了不同溫度下減阻劑對火箭煤油密度和粘度的影響規(guī)律,結(jié)果如表2和表3所示。
表2 不同溫度下減阻劑對火箭煤油密度的影響Tab.2 Effect of drag reducer on density of rocketkerosene at different temperatures
根據(jù)表2,隨著煤油溫度的升高,4種火箭煤油體系的密度均逐漸降低。與同溫度下純火箭煤油相比,添加減阻劑的火箭煤油密度不變。這表明,不同溫度下減阻劑的添加對火箭煤油的密度不產(chǎn)生影響。
表3 不同溫度下減阻劑對火箭煤油黏度的影響Tab.3 Effect of drag reducer on viscosity ofrocket kerosene at different temperatures
根據(jù)表3,不同溫度下,與純火箭煤油相比,添加減阻劑的火箭煤油的粘度有所增加,但隨著溫度的升高,粘度增加量降低。這表明,減阻劑的添加在高溫下對火箭煤油的粘度影響不大。
首先,在不加熱條件下,對添加減阻劑的火箭煤油進(jìn)行減阻實驗測試,測試結(jié)果如圖3所示。
圖3 在15 ℃條件下減阻率與流速的關(guān)系Fig.3 Relationship between drag reduction efficiency and flow velocity when temperature is 15 ℃
根據(jù)圖3所示,3種添加減阻劑的減阻率變化趨勢不同,其中JZ-1的減阻率先增大后降低,JZ-2的減阻率逐漸降低,JZ-3的減阻率很低且變化不大。這是因為JZ-1的分子鏈很長,分子鏈之間易相互纏繞卷曲,在15 ℃條件下其分子鏈未完全伸展開,隨著高流速剪切力的增大,其分子鏈逐漸伸展至完全伸展開,減阻率逐漸增大至最大,隨著高流速剪切力的繼續(xù)增大,其分子鏈發(fā)生剪切斷裂,減阻率逐漸降低;JZ-2的分子鏈較短,在15 ℃條件下其分子鏈已完全伸展開,隨著高流速剪切力的增大,其分子鏈發(fā)生剪切斷裂,減阻率逐漸降低;JZ-3的分子鏈最短,在15 ℃條件下其分子鏈雖然已完全伸展開,但其分子量低而減阻效果不明顯[11],隨著高流速剪切力的增大,其分子鏈本身短而不易發(fā)生剪切斷裂至更短,所以其減阻率隨著流速的增大而變化不大。
室溫條件下,流速在20~60 m/s范圍時,相比純火箭煤油,添加減阻劑的火箭煤油的壓降均降低,降低幅度為JZ-2 > JZ-1 > JZ-3,即減阻率大小為JZ-2 > JZ-1 > JZ-3,其中添加JZ-1后壓差降低了0.8~9.1 MPa,減阻率達(dá)22.1%~46.5%;添加JZ-2后壓差降低了1.9~10.0 MPa,減阻率達(dá)43.1%~51.3%。實驗表明在室溫高流速條件下,JZ-1和JZ-2對火箭煤油具有很好的減阻效果。
視火箭煤油為不可壓縮流體,忽略壓力對其密度的影響,即ρ為常數(shù)。假設(shè)在不同壓力條件下,煤油的黏度不發(fā)生變化,即μ為常數(shù)。根據(jù)式(3)和式(4)計算了4種煤油體系15 ℃下摩擦系數(shù)隨雷諾數(shù)的變化關(guān)系:
(3)
(4)
其結(jié)果如圖4所示。根據(jù)圖4可知,隨著雷諾數(shù)的增大,添加減阻劑的火箭煤油體系的摩擦系數(shù)先降低后趨于穩(wěn)定,其中添加JZ-1或JZ-2的作用比較明顯。
圖4 在15 ℃條件下4種煤油體系摩擦系數(shù)與雷諾數(shù)的關(guān)系Fig.4 Relationship between friction coefficient and Reynolds number of four kinds of kerosene when temperature is 15 ℃
由于火箭煤油需要對發(fā)動機(jī)進(jìn)行冷卻,其使用溫度在180 ℃左右,所以有必要對減阻劑在加熱條件下進(jìn)行減阻實驗,測試結(jié)果如圖5所示,圖中加熱溫度以管路出口煤油溫度為準(zhǔn),管路進(jìn)口煤油溫度為15 ℃。
圖5 在流速為50 m/s時減阻率與出口溫度的關(guān)系Fig.5 Relationship between drag reduction efficiency and outlet temperature when flow velocity is 50 m/s
根據(jù)圖5可知,隨著管路出口火箭煤油溫度的增大,3種添加減阻劑的煤油體系的減阻率先升高后降低,其中減阻率最高的煤油溫度在50 ℃附近。這是由于隨著溫度的升高至50 ℃,減阻劑分子鏈之間相互作用加強(qiáng),減阻率增加,隨著溫度的繼續(xù)升高,減阻劑分子長鏈?zhǔn)軠囟鹊挠绊懣赡馨l(fā)生斷裂,減阻率降低[12]。即使如此,在流速50 m/s,溫度175 ℃時,JZ-1和JZ-2的對火箭煤油仍具有較高的減阻效果,其中JZ-1的減阻率高達(dá)60.3%,JZ-2的減阻率達(dá)33.1%。
在高溫高流速條件下, JZ-1和JZ-2的對火箭煤油具有很好的減阻性能。流速50 m/s,溫度在50~175 ℃范圍內(nèi),減阻效果為JZ-1>JZ-2>JZ-3,其中添加JZ-1后壓差降低10.1~14.1 MPa、減阻率高達(dá)60.3%~76.4%。這是由于在高溫條件下3種減阻劑的分子鏈都完全伸展開,分子量越大,減阻效果就越明顯[11]。
減阻劑為高分子鏈狀烴,火箭煤油在流經(jīng)發(fā)動機(jī)燃燒室換熱通道時會歷經(jīng)高溫環(huán)境,在高溫環(huán)境下高分子鏈狀烴有可能影響火箭煤油的傳熱性能。本文對添加減阻劑的火箭煤油進(jìn)行傳熱研究,確定減阻劑對火箭煤油傳熱性能的影響程度,結(jié)果如圖6所示,圖6中加熱溫度以管路出口煤油溫度為準(zhǔn),管路進(jìn)口煤油溫度為15 ℃。
圖6 四種煤油體系流速為50 m/s時傳熱系數(shù)隨溫度的變化Fig.6 Variation of heat transfer coefficient with outlet temperature when flow velocity of four kinds of kerosene is 50 m/s
根據(jù)圖6可知,減阻劑的添加降低了火箭煤油的傳熱系數(shù),降低幅度為JZ-1>JZ-2>JZ-3;隨著溫度的升高,減阻劑對火箭煤油傳熱系數(shù)降低幅度逐漸減小。在流速50 m/s、溫度50 175 ℃范圍內(nèi),添加JZ-1,JZ-2和JZ-3后火箭煤油傳熱系數(shù)分別下降32.8%~62.1%,8.3%~39.1%和2.9%~20.8%。這說明,高分子減阻劑的添加降低了火箭煤油的傳熱性能,且減阻劑分子量越大,傳熱性能降低幅度越明顯。這可能是高分子減阻劑的添加抑制了渦流的生成,增加了層流底層厚度,導(dǎo)致火箭煤油的傳熱性能降低[13-15]。
本文模擬液體火箭發(fā)動機(jī)實際工況,在高溫高流速條件下進(jìn)行了火箭煤油減阻特性研究,并分析了減阻劑的添加對火箭煤油理化性能和傳熱性能的影響規(guī)律,得到了以下結(jié)論:
1)0.05%添加量的JZ-1,JZ-2,JZ-3對火箭煤油的質(zhì)量影響較小,滿足《液體火箭發(fā)動機(jī)用煤油規(guī)范》的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)要求。
2)減阻劑的添加對火箭煤油產(chǎn)生明顯的減阻效果,在流速20~60 m/s,溫度50~200 ℃范圍內(nèi),JZ-1的減阻率高達(dá)60.3.1%~76.4%,JZ-2的減阻率達(dá)33.1%~48.4%;
3)JZ-1,JZ-2,JZ-3的添加抑制了渦流的生成,增加了層流底層的厚度,導(dǎo)致火箭煤油的傳熱阻力增大,傳熱性能下降,且分子量越大傳熱惡化越明顯。后續(xù)需要通過納米流體、發(fā)動機(jī)冷卻通道優(yōu)化設(shè)計等強(qiáng)化傳熱技術(shù),提高添加減阻劑的火箭煤油體系的傳熱性能。