謝中成 付建紅 李進 王濤 曹磊 牟哲林
1.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院;2.中海石油(中國)有限公司上海分公司;3. 海洋石油高效開發(fā)國家重點實驗室·中海石油(中國)有限公司天津分公司;4.上海石油天然氣有限公司
隨著海洋油氣勘探開發(fā)規(guī)模的不斷擴大,依托海洋鉆井平臺和人工島鉆大位移井?dāng)?shù)量越來越多。有效地利用海上現(xiàn)有的生產(chǎn)平臺,充分運用大位移水平井鉆井技術(shù),可以十分有效地對周邊油田實施開發(fā),從而節(jié)省昂貴的海上油田開發(fā)費用,同時為有效地開發(fā)一些小的斷塊油田、邊際油田開辟了一條嶄新的道路,具有極為廣闊的應(yīng)用前景[1-3]。
東海A油氣田位于東海陸架盆地某凹陷A構(gòu)造帶中南部。之前,在該構(gòu)造鉆探的某井獲得工業(yè)油氣流,為了穩(wěn)定油氣產(chǎn)量,將該構(gòu)造中一斷塊作為項目依托區(qū)塊,設(shè)計A井進行開發(fā)。該井是在原A10井基礎(chǔ)上進行大修棄井側(cè)鉆,也是平臺模塊鉆機升級改造之后的第1口井,如果該井能夠成功實施,將為該油氣田利用老井挖潛、開發(fā)邊際油藏開辟一條新思路。
針對該井存在的淺地層水敏性強易縮徑、深部煤層井段易坍塌失穩(wěn)、摩阻扭矩大、井眼清潔困難、井眼軌跡控制難度大、上部套管易磨損、技術(shù)套管下入困難、固完井難度大等技術(shù)難題,應(yīng)用“大位移井鉆井工程優(yōu)化設(shè)計技術(shù)”、“提高大位移井延伸能力技術(shù)”和“大位移井固井技術(shù)”對鉆井工程設(shè)計方案進行了優(yōu)化,同時指導(dǎo)了該井的高效順利現(xiàn)場實施,為國內(nèi)利用自主技術(shù)實施大位移井提供了經(jīng)驗。
A油氣田某構(gòu)造中一斷塊發(fā)育在某凹陷西部斜坡某構(gòu)造帶南段,東臨三潭深凹,西靠海礁隆起。中一斷塊與A油氣田已開發(fā)區(qū)塊構(gòu)造特征相類似,在主斷裂下降盤形成了深部斷塊、斷鼻、背斜~斷背斜和淺部的背斜~斷背斜迭合成的復(fù)合型構(gòu)造。根據(jù)鉆井及地震信息,各層均為砂泥巖地層,A組下段和B組中段發(fā)育有煤層。與A油氣田已開發(fā)區(qū)塊地層層序基本相似,含氣層系主要分布在始新統(tǒng)平湖組。P10層之上地層壓力系數(shù)0.98~1.00,之下地層壓力系數(shù)略有增大,P10層為1.06,P11層為1.07,但總體而言,P11層之上均為常壓層。地溫梯度分布范圍為3.07~3.42 ℃ /100 m,取平均值約為 3.3 ℃ /100 m,預(yù)測井底溫度為119 ℃。
從已鉆鄰井資料分析,垂深1 000 m以上地層成巖性差,泥巖水敏性強,易發(fā)生坍塌;鉆遇漸新統(tǒng)A組頂部泥巖段,易縮徑;始新統(tǒng)B組頂部地層剝蝕,易發(fā)生鉆井液漏失。煤層易發(fā)生漏失和井壁坍塌失穩(wěn)。該井設(shè)計水平位移為5 341.97 m。綜合分析該井的主要地質(zhì)特點和工程要求,其鉆井難點主要體現(xiàn)有以下幾個方面[4-5]。
(1)地質(zhì)條件復(fù)雜,垂深1 000 m以上地層成巖性差,泥巖水敏性強,易發(fā)生坍塌掉塊;各層均為砂泥巖地層,容易引起井壁水化剝蝕,坍塌掉塊;A組下段和B組中段發(fā)育有煤層,易發(fā)生漏失和井壁失穩(wěn)現(xiàn)象。另外,裸眼穩(wěn)斜井段長,浸泡時間長,井身質(zhì)量難以保證,甚至?xí)?dǎo)致復(fù)雜情況。
(2)對鉆井設(shè)備要求高,模擬扭矩高達50~65 kN·m,大鉤負(fù)荷最大達2 540 kN,鉆機功率最大值要求4 000 kW,泵排量要求達到4.0 m3/min,泵壓超過25 MPa。設(shè)備要經(jīng)受長時間的高負(fù)荷運轉(zhuǎn),鉆井泵、頂部驅(qū)動裝置和柴油機組都是經(jīng)過升級改造后投入使用的,發(fā)生設(shè)備故障的幾率高。
(3)超5 000 m的水平位移,導(dǎo)致摩阻扭矩大,鉆柱側(cè)向力大,套管磨損嚴(yán)重;井眼清洗和固相控制難度大,采用油基鉆井液環(huán)保要求高[6-8]。
(4)井眼軌跡控制難度大,S型剖面設(shè)計,自井深5 798 m開始井斜角逐漸從71.1°降至38.3°連續(xù)中兩個靶點,井眼光滑度難以保證,設(shè)計靶心距為120 m,中靶難度大。
(5)下套管及固井難度大,從西江實施的大位移井鉆井經(jīng)驗分析發(fā)現(xiàn),中間技術(shù)套管經(jīng)常發(fā)生中途被卡下不到位的情況,尤其是下?244.5 mm技術(shù)套管,由于裸眼段長,摩阻大,再加上井眼光滑度和清潔難以保證,套管下入難度大[9-12]。
本井主要鉆井目的是開發(fā)P8和P10層,設(shè)計地質(zhì)靶點P8垂深2 990.62 m,水平位移5 237.6 m,靶點P10垂深3 130.62 m,水平位移5 326.94 m。井眼軌道設(shè)計中,應(yīng)用基于多目標(biāo)優(yōu)化的大位移井軌道設(shè)計方法[13-14]對井眼軌道進行了優(yōu)化設(shè)計。批量軌道設(shè)計參數(shù):造斜點200~600 m,步長50 m;穩(wěn)斜角 70~80°,步長 1°;最大狗腿度 10(°)/100 m。摩阻扭矩計算參數(shù):鉆壓為60 kN,鉆頭扭矩為4 kN·m,摩擦因數(shù)為0.25,鉆井液密度為1.25 g/cm3,直井段取100 m為一步長,斜井段取30 m為一步長。多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計結(jié)果、單目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計結(jié)果見表1。
表1 井眼軌道優(yōu)選結(jié)果Table 1 Selection results of well track
多目標(biāo)條件下最優(yōu)的井眼軌道參數(shù)如下:軌道類型修正懸鏈線,造斜點深度500 m,穩(wěn)斜角75°。修正懸鏈線屬于變曲率曲線,采用常規(guī)導(dǎo)向鉆具鉆進不宜實現(xiàn),準(zhǔn)懸鏈線與修正懸鏈線有著相似的特性,但屬于恒變曲率曲線,可選用捷聯(lián)式旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆具或常規(guī)導(dǎo)向鉆具,因此設(shè)計軌道類型推薦準(zhǔn)懸鏈線軌道,相同造斜點及穩(wěn)斜角情況下準(zhǔn)懸鏈線軌道對應(yīng)的多目標(biāo)優(yōu)化特征值為4.33,與最優(yōu)軌道相差不大。該井采用老井側(cè)鉆,根據(jù)老井的井身結(jié)構(gòu),參考理論分析結(jié)果,側(cè)鉆點選在510 m;此外考慮地質(zhì)環(huán)境,井眼軌道需要避開兩條斷層(見圖1),因此增加了一個控制靶點,穩(wěn)斜段穩(wěn)斜角在 71~77°。最終設(shè)計軌道數(shù)據(jù)見表2。
圖1 A井與斷層相對位置示意圖Fig. 1 Schematic relative position of Well A to faults
因該井是從老井 A10 井槽口進行側(cè)鉆,A10 井隔水導(dǎo)管 ?508 mm 已下深 498 m,所以只需優(yōu)化后面的套管尺寸和套管下深,通過考慮鉆遇地層的復(fù)雜情況和地層壓力剖面,及可能存在的井下復(fù)雜情況,套管程序的選擇應(yīng)為各開次鉆井安全留有余地,套管下深的確定應(yīng)封固存在層間矛盾的裸眼段,最大限度降低鉆井風(fēng)險。該井選擇三開次井身結(jié)構(gòu)(圖2),具體設(shè)計原則如下:
表2 井眼軌道設(shè)計數(shù)據(jù)Table 2 Design data of well track
(1)?444.5 mm 井眼鉆過C組與D組之間的不整合面,滿足造斜結(jié)束穩(wěn)斜100 m,封隔上部易坍塌地層,下 ?339.7 mm 套管至 1 851 m;
(2)?311.2 mm 井眼鉆至降斜段前30 m完鉆,在漸新統(tǒng)B組頂部泥巖段(垂深約2 270 m),需防縮徑及黏附卡鉆,該層套管下深封住該泥巖井段,為下部三開降斜及中靶井段做準(zhǔn)備,下入 ?244.5 mm技術(shù)套管至5 460 m;
(3)?215.9 mm井眼按地質(zhì)完鉆原則完鉆,下入?177.8 mm 尾管固井,尾管與 ?244.5 mm 套管重疊150 m。
圖2 A井井身結(jié)構(gòu)示意圖Table 2 Design data of well track
為減少摩阻扭矩,該井使用了油基鉆井液,但對于井下摩阻扭矩的監(jiān)測和控制仍是事關(guān)大位移井鉆井成敗的關(guān)鍵,目前大多數(shù)井對摩阻扭矩的分析還停留在預(yù)測階段,而隨鉆過程中對其的實時監(jiān)測和分析尚不成熟。為此,在摩阻扭矩預(yù)測分析的基礎(chǔ)上,該井開展了摩阻扭矩的實時監(jiān)測:鉆進過程中,連續(xù)記錄接立柱時上提鉆具、下放鉆具和旋轉(zhuǎn)提離井底時的大鉤載荷,記錄不同井深條件下復(fù)合鉆進扭矩值和旋轉(zhuǎn)提離井底扭矩值;將所記錄的數(shù)據(jù)反演計算摩阻扭矩,形成實時監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時曲線,并將其用于評價井眼清洗程度、井眼縮徑、垮塌等井下情況,及時地掌握鉆井液性能變化、井眼軌跡光滑度及鉆井參數(shù)的控制等。
3.1.1 大位移井摩阻扭矩計算模型 首先考慮鉆柱屈曲及井徑變化影響的摩阻扭矩計算方法,通過鉆柱屈曲室內(nèi)實驗,修正了鉆柱屈曲臨界載荷。實驗采用2套模擬井筒:一套外徑44.3 mm,內(nèi)徑31.3 mm,用于模擬?311.2 mm 井眼;另一套外徑38.3 mm,內(nèi)徑 24.1 mm,用于模擬 ?241.3 mm井眼。采用4種模擬鉆具:(1)ABS塑料管(用于螺紋連接)外徑15.3 mm和18 mm 各一套;(2)鋼管(帶接箍)外徑8 mm 和6 mm 各1套。
通過實驗,修正后的鉆柱正弦屈曲臨界載荷為
鉆柱螺旋屈曲臨界載荷為
鉆柱屈曲后附加摩阻增量計算公式為
式中,F(xiàn)s為修正后的鉆柱正弦屈曲臨界載荷,N;EI為鉆柱抗彎剛度,N·m2;q為鉆柱在鉆井液中的線重度,N/m;α為井斜角,rad;r為鉆柱中心與井眼中心之間的距離,m;Fh為鉆柱螺旋屈曲臨界載荷,N;μ為摩擦因數(shù);L為鉆柱長度,m;ΔL為鉆具屈曲產(chǎn)生的微小形變量,m;ΔFf為鉆柱屈曲后附加摩阻增量,N;Fx為周向載荷,N;Fz為軸向載荷,N。
針對井徑不規(guī)則井段,利用二次插值樣條曲線建立A井井徑隨井深變化剖面,計算得到軸向摩擦因數(shù)和周向摩擦因數(shù)。
式中,K為井徑變化率;Δx為井徑變化量,m;t為參變量,0≤t≤1。
3.1.2 大位移井摩阻扭矩監(jiān)測方案 首先利用前期研究成果,根據(jù)鄰井資料,選取摩擦因數(shù),編制監(jiān)測圖版?,F(xiàn)場鉆進過程中,實時跟蹤實測數(shù)據(jù),和理論計算數(shù)據(jù)進行對比分析,為待鉆井段摩阻扭矩控制提供依據(jù)。具體流程如下:大位移井摩阻扭矩計算分析軟件→摩阻扭矩模擬計算分析→不同摩擦因數(shù)條件下模擬下放鉆具大鉤載荷、上提鉆具大鉤載荷、旋轉(zhuǎn)鉆進扭矩,編制監(jiān)測版圖→鉆井過程中,實時記錄下放、上提大鉤載荷和旋轉(zhuǎn)鉆進扭矩→對比分析,校正鉆進扭矩→預(yù)測待鉆井段的摩阻扭矩,制定相應(yīng)技術(shù)措施。
3.1.3 A井摩阻扭矩隨鉆監(jiān)測應(yīng)用分析 扭矩監(jiān)測圖3中的 A、B、C處,扭矩比模擬值異常大,判斷井眼清潔程度較差,井下工況惡劣,現(xiàn)場通過循環(huán)洗井,達到清潔井眼效果。D點處鉆進扭矩明顯減小,則是在井深 3 062 m 時通過長時間循環(huán)洗井、短起下鉆分段循環(huán)等措施,達到了很好的攜砂效果,改善了井眼環(huán)境。
摩阻監(jiān)測圖4中,①、②兩點處,上提鉤載和下放鉤載呈明顯“分叉”趨勢,井眼清潔程度較差,現(xiàn)場通過增加每個立柱的劃眼次數(shù)、提高鉆井液攜砂性能等措施改善井眼環(huán)境,如點③顯示上提鉤載和下放鉤載呈明顯“合并”趨勢。
聽到這里,周老師后面講什么我都沒聽見,我只覺得腦袋里有一萬頭憤怒的雄獅呼嘯而過!有這么“坑”娃的家長嗎?別人家的爸爸媽媽生怕“差生”帶壞自家孩子,她倒好,“高風(fēng)亮節(jié)”“舍己為人”“大義滅親”……八成是在家長會上被夸得飄飄然了,頭腦一熱,大手一揮……唉,我再怎么咬牙切齒也沒用,只能老老實實收拾書包,換位子吧。
圖3 扭矩監(jiān)測圖Fig. 3 Torque monitoring diagram
圖4 摩阻監(jiān)測圖Fig. 4 Friction resistance monitoring diagram
ECD監(jiān)測采用了井下工具監(jiān)測及軟件實時模擬計算相結(jié)合的方式,井下檢測通過MWD攜帶的ECD監(jiān)測短節(jié)進行監(jiān)測,軟件模擬計算使用一套專門用于靜動態(tài)水力學(xué)、摩阻及力學(xué)分析、井底ECD模擬、攜巖效率計算的綜合軟件Drillbench實時計算。通過井下檢測和實時模擬井下ECD計算攜巖效率,為該井工程作業(yè)提供了合理的鉆井液流變性能和鉆井參數(shù)。實際鉆井液密度高于地層孔隙壓力和坍塌壓力,確保井壁不發(fā)生坍塌失穩(wěn)現(xiàn)象;同時環(huán)空ECD又小于破裂壓力,確保井眼不會被壓破漏失,井筒壓力處于安全密度窗口以內(nèi);ECD為井眼清潔提供依據(jù),如圖5中,在井深 2 100~2 300 m,部分井段ECD呈現(xiàn)快速上升趨勢,對應(yīng)圖3中,此時鉆進扭矩也呈增加趨勢,說明井眼清潔不佳,現(xiàn)場通過調(diào)整鉆井液性能、增加洗井時間、短起下鉆等措施,提高井眼清潔程度。
圖5 ?311.2 mm井眼環(huán)空實測ECDFig. 5 Measured ECD in the annulus of ?311.2 mm hole
3.3.1 ?244.5mm套管下入技術(shù) 該井二開設(shè)計裸眼段長3 609 m,實鉆裸眼段長3 614 m;二開穩(wěn)斜角達77.33°;水平位移達4 272.5 m,垂深為2 277.03 m。由于套管自身的重力作用,使得套管在貼近井眼的下側(cè)會形成托底,可能導(dǎo)致套管無法下入到位。設(shè)計階段針對該井下? 244.5 mm套管進行敏感性分析(如圖6、圖7所示),需采用DAVIS漂浮接箍,應(yīng)用漂浮下套管技術(shù)。該技術(shù)是在套管柱下部封閉一段空氣,以減輕整個管柱在鉆井液中的質(zhì)量,從而達到減小摩阻、將套管下入至計劃深度的目的。
圖6 常規(guī)方案下套管摩阻敏感性分析Fig. 6 Sensitivity analysis on the friction resistance during the lowering of casing according to the conventional scheme
通過對常規(guī)下套管敏感性分析,摩擦因數(shù)按套管內(nèi)0.35、裸眼0.45計算,?244.5 mm套管無法下到位。如果漂浮2 750 m,摩擦因數(shù)按套管內(nèi)0.35、裸眼0.6計算,可下到位并且有較大余量,因此,設(shè)計階段考慮漂浮2 750 m,現(xiàn)場根據(jù)實際反演的摩擦因數(shù)調(diào)整漂浮長度。
圖7 漂浮段2 750 m下套管摩阻敏感性分析Fig. 7 Sensitivity analysis on the friction resistance during the lowering of casing in the float interval of 2 750 m
該井?311.2 mm井段中完后,利用摩阻扭矩監(jiān)測技術(shù),通過起鉆懸重反演摩擦因數(shù)為套管內(nèi)0.17,裸眼0.21,?244.5 mm套管下入過程最低懸重898 kN,可順利下到位。將摩擦因數(shù)附加至套管內(nèi)0.17,裸眼0.35 左右,套管下入過程最低懸重約470 kN,仍可下放到位。鑒于下漂浮接箍存在的問題:(1)中途遇阻無法靠自重通過遇阻點;(2)中途遇阻需開泵時,漂浮接箍打通后失效;(3)無法分段打通,到底后開泵激動壓力大,該井未下漂浮接箍,?244.5 mm套管順利到位。
3.3.2 ?177.8 mm尾管下入技術(shù) 由于該井?212.7 mm井段5 500 m 左右存在異常,每次起下鉆至該位置均存在蹩扭矩、憋壓、失返現(xiàn)象,需劃眼通過,多次通井均無效果,因此,為確保?177.8 mm尾管下入順利,決定使用可旋轉(zhuǎn)尾管掛系統(tǒng)及配套劃眼引鞋,目的是當(dāng)井眼有縮徑或凸沿時,配套使用旋轉(zhuǎn)尾管配套附件,劃眼通過,保證套管順利到位。
可旋轉(zhuǎn)式尾管懸掛器施工參數(shù):旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速為10~40 r/min;作業(yè)過程中最大旋轉(zhuǎn)扭矩為22.34 kN·m(工具可承受最大旋轉(zhuǎn)扭矩27.93 kN·m 的80%)+當(dāng)前深度鉆具實測旋轉(zhuǎn)扭矩;循環(huán)泵壓為9.1 MPa(坐掛壓力的80%)+當(dāng)前深度鉆具實測循環(huán)壓耗;最大下壓載荷100 kN。
劃眼浮鞋:由剛性保徑塊+360°切削刃組成,下套管遇阻時可開泵旋轉(zhuǎn)劃眼,修整井眼,從而輔助尾管串通過遇阻點,順利下至設(shè)計深度。
該井?177.8 mm尾管出管鞋后于5 529 m 遇阻,首先多次嘗試上提下放,直至下放至頂驅(qū)懸重未能通過,之后只開泵不開轉(zhuǎn)嘗試,直至下放至頂驅(qū)懸重仍未能通過,此后上提至自由懸重,開泵、旋轉(zhuǎn)下放(排量500 L/min,轉(zhuǎn)速20 r/min),管串順利通過遇阻點,至5 569 m恢復(fù)正常下鉆,順利下至預(yù)定位置6 865 m。
由于該井最大井斜77°,?177.8 mm尾管固井質(zhì)量無法使用常規(guī)電測完成,因此首次使用LWD 隨鉆(SonicScope)聲波利用定量膠結(jié)指數(shù)(QBI)評價?177.8 mm尾管固井質(zhì)量。水泥膠結(jié)指數(shù)與水泥膠結(jié)程度有關(guān),水泥膠結(jié)程度越高,膠結(jié)指數(shù)越高。
如圖8所示,該井采用了聲波幅度和聲波衰減相結(jié)合的混合法來評價固井質(zhì)量。作業(yè)前采用簡單求和模型,根據(jù)不同深度位置的不同水泥性能(水泥聲阻抗)和套管厚度計算得到了敏感度數(shù)據(jù)。圖8中不同的顏色棒表示在計算不同深度井段的膠結(jié)指數(shù)時,根據(jù)敏感度大小采用不同的計算方法(粉色范圍時采用聲波衰減法計算,綠色范圍采用加權(quán)平均法計算,紫色范圍采用聲波幅度法計算)。
資料采集方法:SonicScope 在上提過程中采集QBI數(shù)據(jù),儀器不旋轉(zhuǎn);采集過程中控制測井速度低于274 m/h,聲波資料記錄速度2 s。
圖8 視衰減與膠結(jié)指數(shù)的關(guān)系圖Fig. 8 Relationship between apparent attenuation and bond index
圖9為該井實測固井質(zhì)量綜合評價成果圖,5950 m以上QBI 數(shù)值較低(20%~50%)表示膠結(jié)質(zhì)量較差;5 950~6 500 m QBI 數(shù)值 50%~80%,表示膠結(jié)質(zhì)量良好;6 500 m以下QBI數(shù)值80%~100%,表示膠結(jié)質(zhì)量非常好。該井目的層位于6 500 m以下,表明該井段固井質(zhì)量較好,可確保射孔高質(zhì)量完成并投產(chǎn)。
(1)大位移井對摩阻扭矩實時監(jiān)測可用于評價井眼清洗程度、井眼縮徑、垮塌等井下情況,及時掌握鉆井液性能變化、井眼軌跡光滑度及鉆井參數(shù)的控制等。
圖9 隨鉆電測固井質(zhì)量結(jié)果圖Fig. 9 Result of electric logging cement quality while drilling
(2)大位移井可通過對ECD檢測,計算攜巖效率,及時調(diào)整合理的鉆井液流變性能和鉆井參數(shù)。大位移井大長度穩(wěn)斜段技術(shù)套管是否使用漂浮技術(shù),可根據(jù)現(xiàn)場實際反演的摩擦因數(shù)進行敏感性分析而定。
(3)大位移井尾管下入建議使用可旋轉(zhuǎn)尾管掛系統(tǒng)及配套劃眼引鞋,當(dāng)井眼有縮徑或凸沿時,可劃眼通過,確保尾管順利到位。
(4)該井使用的 LWD 隨鉆(SonicScope)聲波電測?177.8 mm尾管固井質(zhì)量是國內(nèi)首次應(yīng)用,可為其他大位移井固井質(zhì)量的測量提供技術(shù)借鑒。