項 超,程貴桃
(江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司,廣東 清遠(yuǎn) 511545)
江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司是以廢雜銅為原料生產(chǎn)陰極銅的生產(chǎn)企業(yè),年產(chǎn)陰極銅10萬噸,設(shè)計原料品位為94%的紫雜銅,電解工序采用大極板長周期生產(chǎn)。近幾年,受市場和各種因素影響,廢雜銅冶煉市場加工費(fèi)倒掛,投產(chǎn)以來一直處于虧損狀態(tài)。為徹底扭轉(zhuǎn)虧損局面,公司一方面加大低品位高附加值原料的采購量,一方面外購一批陽極板以彌補(bǔ)陽極板自給缺口以確保陰極銅產(chǎn)量。
經(jīng)過充分的市場調(diào)研,公司找到一批進(jìn)口粗銅,其外觀類似自產(chǎn)陽極板,主品位在98.5%~99.2%,含鎳0.3%~0.4%,含砷則只有0.01%,其他雜質(zhì)與自產(chǎn)陽極板相當(dāng),我們稱之為非標(biāo)陽極板。參數(shù)對比如表1。
表1 自產(chǎn)陽極板和非標(biāo)陽極板對比
由于非標(biāo)陽極板外觀類似自產(chǎn)陽極板,但采購價格卻以粗銅計,如能實現(xiàn)直接裝槽批量生產(chǎn),將帶來非??捎^的收益。通過小規(guī)模人工裝槽試驗,經(jīng)過一個全周期精心維護(hù),產(chǎn)出的陰極銅達(dá)A級銅標(biāo)準(zhǔn)比例的有85%以上,具有較大的經(jīng)濟(jì)可行性。但要實現(xiàn)直接裝槽量產(chǎn),必須依靠自動化。
我廠陰極銅的生產(chǎn)采用的是傳統(tǒng)電解生產(chǎn)工藝,共有456個生產(chǎn)電解槽,每槽47塊陽極,48塊陰極,同極距105mm,陰極周期12天,陽極周期24天,電流密度250A/㎡,整個生產(chǎn)系統(tǒng)共用一套整流器,電解液采用下進(jìn)上出方式,凈液系統(tǒng)配有一個三系列脫銅脫雜系統(tǒng)和一套三罐硫酸鎳生產(chǎn)系統(tǒng)。加工機(jī)組有陽極加工機(jī)組、陰極加工機(jī)組、陰極銅加工機(jī)組、殘極機(jī)組及導(dǎo)電棒輸送機(jī)組,自動化程度較高,適合批量自動化生產(chǎn)[1]。
由于非標(biāo)陽極板耳部較高,無法直接通過陽極加工機(jī)組,通過用一木板仿制非標(biāo)陽極板尺寸,通過模擬加工實驗,經(jīng)過一系列加工機(jī)組和PLC控制程序的改進(jìn),使非標(biāo)陽極板批量進(jìn)入陽極加工機(jī)組,順利實現(xiàn)機(jī)組自動排距,為批量生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。
(1)物理特性分析。非標(biāo)陽極板板面比自產(chǎn)陽極板厚度多出15mm左右,導(dǎo)致電解時同極距僅有90mm,更易形成短路;耳部相比偏厚20mm,普通行車吊鉤難以起吊,短路難處理。經(jīng)對比,非標(biāo)陽極板耳部重量是自產(chǎn)陽極板的3倍以上[2]。
(2)雜質(zhì)行為分析。對比非標(biāo)陽極板化學(xué)成分,其與自產(chǎn)陽極板最大區(qū)別在于含鎳較高,含砷過低。鎳的標(biāo)準(zhǔn)電極電位是-0.25V,而銅的標(biāo)準(zhǔn)電極電位為+0.34V,兩者電位相差極大,故在電解過程中,鎳主要以Ni2+形式溶于電解液中,而極小部分部分鎳則與粗銅中的氧結(jié)合生成NiO,NiO不溶于電解液,在陰極表面生成一層致密的片狀粒子,造成陽極“鈍化”,使陽極電位、槽電壓升高,降低電流效率。還有更小部分鎳與粗銅中的砷、銻結(jié)合生成溶解于銅中的鎳云母((6Cu2O·8NiO·2As2O3、6Cu2O·8NiO·2Sb2O3)),它同樣在陽極上生成一層致密的但導(dǎo)電性差的薄膜,導(dǎo)致陽極“鈍化”和槽電壓升高。但鎳屬于價值較高的金屬,可回收以提升經(jīng)濟(jì)效益[3]。
在銅陽極電解過程中,砷的標(biāo)準(zhǔn)電位僅次于銅,然而在通常的銅電解精煉條件下,不會在陰極上電化學(xué)析出。只有在當(dāng)電流密度大于300A/m2,銅離子濃度降低和電解液循環(huán)不良時,才有可能發(fā)生,影響陰極銅純度。
但同時更多的研究表明,砷在銅電解過程中是有益的。尤其對銻、鉍引起的有關(guān)問題,砷可起到緩解作用。大多數(shù)冶煉廠保持陽極板內(nèi)As/(Sb+Bi)比大于2。低As/(Sb+Bi)比對陽極板電解的影響如下:①浮泥增加、陰極頂部結(jié)瘤,陰極表面質(zhì)量下降、循環(huán)縮短、電流效率降低;②陽極泥更薄、更密、裂紋少,更有韌性,在清洗過程中更易粘附、陽極鈍化、氣體揮發(fā)更明顯。
針對上述分析,通過采取以下措施,使非標(biāo)陽極板電解產(chǎn)出的陰極銅全部達(dá)到了A級銅標(biāo)準(zhǔn),電流效率也接近自產(chǎn)陽極板。
①進(jìn)一步改造陽極加工機(jī)組,使其實現(xiàn)普通排距和中間間隔一塊排距兩種模式,將非標(biāo)陽極板與自產(chǎn)陽極板1∶1交叉混裝排距入槽,加大了同極距,解決了行車起吊陽極困難問題,同時使混裝槽組的陽極中As/(Sb+Bi)比≮2。②調(diào)整陰極周期至10天,陽極周期20天,同時將自產(chǎn)陽極板單重下調(diào),使其板面重量與非標(biāo)陽極板的一致(除耳部),實現(xiàn)重量匹配。③改進(jìn)行車陰極吊鉤,將陰極吊鉤間距加大6mm,解決陰極吊鉤無法直接起吊陰極問題;研制旋轉(zhuǎn)短路處理器,提高處理短路效率。④控制非標(biāo)陽極板與自產(chǎn)陽極裝槽比例在0.2左右,以控制鎳在電解液中的濃度。⑤適當(dāng)加大電解液循環(huán)量,提高電解液懸浮雜質(zhì)的處理速率;加大電解液凈化量,控制電解液銅濃度在40g/L-42g/L,加大電解液脫鎳能力,使電解液鎳濃度控制在30g/L以下。⑥嚴(yán)格控制電解液溫度在60℃左右,電流密度控制在250A/㎡,適當(dāng)增加鹽酸,減少骨膠使用量,以利于雜質(zhì)沉淀。
通過上述改進(jìn)措施,起得了極大的效果,相比整槽全裝非標(biāo)陽極板,作業(yè)率提高了5個百分點,電流效率翻番,接近自產(chǎn)陽極板,去除耳部因素影響,殘極率僅略高于自產(chǎn)陽極板,實現(xiàn)了非標(biāo)陽極板電解生產(chǎn)效率最大化。該生產(chǎn)方式屬國內(nèi)首創(chuàng),通過成功攻關(guān),實現(xiàn)批量生產(chǎn),成功地抓住了該進(jìn)口粗銅(非標(biāo)陽極板)的采購話語權(quán)。
通過等比混裝非標(biāo)陽極板直接電解,2016年全年實現(xiàn)批量電解1.75萬噸非標(biāo)陽極板,產(chǎn)出的陰極銅99%以上達(dá)到A級銅標(biāo)準(zhǔn),全部改造投入僅20萬元不到,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益600余萬元,全年增加硫酸鎳產(chǎn)量350噸。
非標(biāo)陽極板的直接電解成功,是我廠實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)冶煉的一大重要舉措,為我廠實現(xiàn)盈利發(fā)揮了重要的作用。
①高鎳低砷的非標(biāo)陽極板只要技術(shù)條件控制得當(dāng),完全可以產(chǎn)出合格的A級銅。②加大電解液循環(huán)量,提高電解液提取硫酸鎳能力,對凈化電解液很重要。③控制略低的電解液含銅量有助于非標(biāo)陽極板電解時Cu2+的析出。