王超群,畢軍偉
(三角輪胎股份有限公司,山東 威海 264200)
壓縮空氣系統(tǒng)具有遠(yuǎn)距離輸送壓降小、無污染、氣源充足等優(yōu)點(diǎn),在輪胎行業(yè)廣泛用作動(dòng)力源。在消耗的電費(fèi)中,空氣壓縮機(jī)的電耗占整個(gè)輪胎企業(yè)電耗的15%~25%。采購成本、維護(hù)成本和能源運(yùn)行成本是構(gòu)成空壓機(jī)成本的三大方面,采購成本和維護(hù)成本各占10%左右,運(yùn)行成本卻高達(dá)80%。在壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行中,只有輸入能量的不足20%最終被利用,能效利用低,但同時(shí)說明系統(tǒng)中還有較大的節(jié)能改造空間。
壓縮空氣系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換和傳遞過程,如圖1所示:
圖1 氣動(dòng)系統(tǒng)能量傳遞與轉(zhuǎn)化流程圖
過程1:電動(dòng)機(jī)將輸入電能部分轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,輸出效率基本為90%左右;過程2:機(jī)械能對(duì)壓縮空氣做功,部分轉(zhuǎn)化為壓力勢(shì)能,做功過程產(chǎn)生大量熱能被冷卻系統(tǒng)帶走,使得壓縮機(jī)的最終轉(zhuǎn)化效率不高;過程3:壓縮空氣在管路和各種控制元件輸送過程中,存在著沿程阻力,造成壓力降低,這期間,泄漏是最主要的能源浪費(fèi);過程4:壓縮空氣的壓力勢(shì)能通過氣缸、噴嘴等執(zhí)行元件部分轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,服務(wù)于生產(chǎn)。
根據(jù)公司壓縮空氣的流通環(huán)節(jié),系統(tǒng)可以分為以下幾個(gè)部分,壓縮空氣站工藝流程圖如圖2。
(1)壓縮空氣生產(chǎn)環(huán)節(jié):現(xiàn)有螺桿式空氣壓縮機(jī)7臺(tái),分別為SA-250W-10.5(38.2 m3/min)空壓機(jī)5臺(tái);SA-30A-10.5(4.5 m3/min)空壓機(jī)2臺(tái),均為北京復(fù)盛機(jī)械有限公司生產(chǎn)。
(2)管路及控制元件環(huán)節(jié):7臺(tái)空壓機(jī)管路要求站內(nèi)合理布局;DS2-050NW冷凍式空氣干燥器5臺(tái);C-040L-DG主管路過濾器5臺(tái);DN1400V=4 m3壓縮空氣儲(chǔ)罐5臺(tái)。還有空壓配電系統(tǒng)、控制柜、水冷卻管路配套設(shè)施等。
(3)執(zhí)行元件及用氣設(shè)備環(huán)節(jié):壓縮空氣經(jīng)過數(shù)百米管線到達(dá)使用車間,設(shè)置緩沖罐進(jìn)一步除水、穩(wěn)壓,到設(shè)備機(jī)臺(tái)各執(zhí)行元件,如氣缸執(zhí)行動(dòng)作、氣動(dòng)閥執(zhí)行動(dòng)作、壓出線吹除水珠等等。
公司壓縮空氣系統(tǒng),整體存在能源效率低下及浪費(fèi)嚴(yán)重等突出問題,主要有空壓站運(yùn)行不科學(xué)、能源評(píng)價(jià)不合理、供氣節(jié)能管理不到位和設(shè)備節(jié)能改造不及時(shí)等:
圖2 公司壓縮空氣站流程圖
(1)公司原有3臺(tái)SA-250W-10.5空壓機(jī),2臺(tái)SA-30A-10.5空壓機(jī),隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,日用風(fēng)量增加75%,增加用風(fēng)量近5萬m3,只是在空壓站原來布局的基礎(chǔ)上簡(jiǎn)單增加2臺(tái)SA-250W-10.5空壓機(jī),相應(yīng)增加2臺(tái)DS2-050NW冷凍式空氣干燥器和2臺(tái)DN1400V=4 m3壓縮空氣儲(chǔ)罐。沒有對(duì)空壓站設(shè)備、管路工藝布局重新設(shè)計(jì),實(shí)際運(yùn)行過程中出現(xiàn)供風(fēng)管網(wǎng)設(shè)計(jì)不合理、遠(yuǎn)端用風(fēng)點(diǎn)壓力不足、管路偏細(xì)壓力損失大、空壓機(jī)運(yùn)行效率低等問題。三班平均運(yùn)行空壓機(jī) 3.5臺(tái),按空壓機(jī)效率60%粗略計(jì)算,理論出風(fēng)量11.5萬m3,實(shí)際為7.0萬m3。
(2)運(yùn)行管理不到位造成空壓機(jī)效率偏低。主要是運(yùn)行空壓機(jī)輸出壓力控制偏高,沒有及時(shí)調(diào)整、運(yùn)行模式管理中空壓機(jī)開關(guān)機(jī)狀態(tài)控制不合理造成浪費(fèi)。以目前每天運(yùn)行7臺(tái)空壓機(jī)(其中有空壓機(jī)部分時(shí)段運(yùn)行)累計(jì)80 h測(cè)算,每天耗電20000 kWh,占整個(gè)公司全部電耗(包括共用工程、密煉、壓出、壓延、成型、硫化等各種輪胎設(shè)備耗電)20%以上。
(3)系統(tǒng)泄漏嚴(yán)重,600 m管線遠(yuǎn)端壓力下降超過0.1 MPa,輪胎翻新工段在硫化罐硫化過程中,包封套內(nèi)壓力始終達(dá)不到規(guī)定0.8 MPa工藝要求,對(duì)翻新胎生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。而且泄漏造成的低壓力會(huì)造成執(zhí)行元件動(dòng)作不到位,甚至出現(xiàn)誤動(dòng)作,造成嚴(yán)重設(shè)備損失。
壓縮空氣系統(tǒng)是輪胎企業(yè)電力消耗較大的設(shè)備系統(tǒng),從運(yùn)行參數(shù)的設(shè)定到運(yùn)行模式的管控、空氣管路的設(shè)計(jì)以及泄漏的治理都是實(shí)現(xiàn)節(jié)能的關(guān)鍵因素。
3.1.1 壓縮空氣站管徑核算
如圖2所示,壓縮空氣站系統(tǒng)提供壓縮空氣用量不均衡,且負(fù)荷變化較大,白班(早8:00~16:30)用風(fēng)量達(dá)到5.8萬m3,夜間(晚23:00~早7:00)用風(fēng)量達(dá)到 3.3萬 m3。
白班運(yùn)行5臺(tái)大型空壓機(jī),以此核算相關(guān)配備緩沖罐、冷干機(jī)數(shù)量并進(jìn)行管路直徑驗(yàn)算。5臺(tái) SA-250W-10.5空壓機(jī)同時(shí)運(yùn)行,白班消耗風(fēng)量5.8萬m3。如圖2可知,5臺(tái)空壓機(jī)產(chǎn)生壓縮空氣經(jīng)5臺(tái)冷干機(jī)后到緩沖罐(進(jìn)、出口管徑Φ108×6),管路(管徑Φ219×8)輸出通往使用車間?,F(xiàn)場(chǎng)情況是:白班5臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行,3臺(tái)冷干機(jī)運(yùn)行(2臺(tái)故障停機(jī))、2臺(tái)緩沖罐(3臺(tái)未用)投入使用。5臺(tái)空壓機(jī)同時(shí)產(chǎn)生的壓縮空氣進(jìn)入過渡主風(fēng)管1,經(jīng)過3臺(tái)冷干機(jī)進(jìn)、回支管(限制風(fēng)量)后進(jìn)入過渡主風(fēng)管2,再經(jīng)過2臺(tái)緩沖罐,同樣流經(jīng)進(jìn)、回支管(限制風(fēng)量)才到輸出總管。整個(gè)壓縮空氣產(chǎn)生和輸出的過程可描述為:5臺(tái)空壓機(jī)壓縮空氣→5根Φ108×6管路(流通截面積約 0.04 m3) → 過渡主管風(fēng)管 1(Φ219×8,流通截面積約0.03 m3)→ 3臺(tái)冷干機(jī)(進(jìn)、回各3根Φ108×6管路流通截面積約0.024 m3)→過渡主管風(fēng)管2(Φ219×8)→ 2臺(tái)緩沖罐(進(jìn)、回各2根Φ108×6管路,流通截面積約 0.016 m3)→ 輸出主風(fēng)管(Φ219×8)。很顯然,壓縮空氣在空壓站內(nèi)由于投用設(shè)備不統(tǒng)一,壓縮空氣流通截面在進(jìn)、出口冷干機(jī)管路環(huán)節(jié)和進(jìn)、出緩沖罐管路環(huán)節(jié)進(jìn)一步縮小、氣流速度加大。根據(jù)《壓縮空氣站設(shè)計(jì)手冊(cè)》相關(guān)規(guī)定,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)存在壓縮空氣中水含量較大等問題,可判斷冷干機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)不足、緩沖罐運(yùn)行數(shù)量不夠。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)論證并下達(dá)執(zhí)行規(guī)范,要求空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)與配套冷干機(jī)數(shù)量、儲(chǔ)氣罐數(shù)量保持一致。一方面可解決風(fēng)壓不穩(wěn)、風(fēng)中含大量水的的問題,另一方面,從直觀上看,不存在管路流通量變化造成的空壓機(jī)效率低、輸出風(fēng)量不足的問題。
下面核算空壓機(jī)出口管徑、空壓站出站口管徑,由《壓縮空氣站設(shè)計(jì)手冊(cè)》公式:
式中:
dm—管道內(nèi)徑,mm;
Qg—壓縮空氣在工況下的體積流量, m3/h;
v—壓縮空氣在工況下的的管內(nèi)流速,m/s;
Qz—自由狀態(tài)下的空氣流量,m3/h,即在溫度20℃,壓力98066.5 Pa時(shí)的流量;
t—壓縮空氣工作溫度,℃;
p—壓縮空氣的工作壓力,MPa(絕對(duì))。
壓縮空氣流速當(dāng)管徑>25 mm廠區(qū)管路v采用8~12 m/s,這里選v=8 m/s。
SA-250W-10.5(38.2 m3/min)空壓機(jī)按照效率65%,壓縮空氣工作溫度按照80℃,壓縮空氣工作壓力按照0.95 MPa,得出dm=91.4 mm<100 mm,可知空壓機(jī)進(jìn)出口管徑選擇合適。
按5臺(tái)空壓機(jī)同時(shí)開啟,得出輸出管徑dm總=204.3 mm>200 mm 可知,當(dāng)空壓站5臺(tái)空壓機(jī)同時(shí)運(yùn)行,出風(fēng)量受到輸出管徑一定的限制,會(huì)造成空壓機(jī)效率下降,造成能耗的嚴(yán)重浪費(fèi)。在本年度實(shí)施的技改項(xiàng)目中,已提出增大主管路管徑的建議。
3.1.2 空壓機(jī)輸出壓力及相關(guān)節(jié)能技術(shù)途徑
公司采用樹枝狀供風(fēng)方式,只有一條壓縮空氣主管路,風(fēng)壓就高不就低。在公司供氣管路末端、翻新工段翻新輪胎硫化過程中,輪胎包封套內(nèi)的壓力工藝要求不低于0.78 MPa,這樣供風(fēng)壓力不應(yīng)低于0.8 MPa,如此遠(yuǎn)距離供風(fēng)壓力要求,迫使整條供風(fēng)系統(tǒng)輸出壓力大大提高,至少保持在0.87 MPa以上,造成能耗增加。在公司日常白班用風(fēng)量高峰時(shí)期,翻新硫化被迫停產(chǎn),無法作業(yè)。解決辦法是將空壓站1臺(tái)SA-30A-10.5(4.5 m3/min)空壓機(jī)搬遷至翻新工段,或是根據(jù)用氣量大小分別設(shè)定2條供風(fēng)管路,分別到用氣壓力需求不同的用氣單元。
不同輸出壓力下,空壓機(jī)消耗的能量可用氣動(dòng)功率(P)來衡量:
式中:
Pa—標(biāo)準(zhǔn)大氣壓力;
Qa—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的空氣體積流量;
P—工況壓力或空氣壓縮機(jī)輸出壓力;
Va—標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的空氣體積。
從(3)、(4)兩式可以看出,空壓機(jī)輸出單位體積(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下)壓縮空氣所需的平均耗電量,其值隨輸出壓力增加而增大。根據(jù)(4)式可得,當(dāng)輸出壓力分別是0.85 MPa和0.95 MPa時(shí),空氣壓縮機(jī)壓縮相同體積的氣體所消耗的能量之比為0.95,能量減少5%。 因此,空壓機(jī)運(yùn)行過程中,盡量降低輸出壓力,控制最高使用壓力。以我公司為例,輪胎成型機(jī)和空氣定型機(jī)以及翻新硫化罐所使用風(fēng)壓較高,對(duì)于用風(fēng)量較少的設(shè)備,可使用空氣增壓技術(shù),更好地滿足輪胎設(shè)備生產(chǎn)需求。
根據(jù)(4)式可見,與降低壓縮空氣的能耗有關(guān)的因素是:流量Q、壓力P、時(shí)間t。因此,氣動(dòng)節(jié)能的技術(shù)途徑為:①減少流量:提高產(chǎn)氣設(shè)備效率,改造輸送環(huán)節(jié)、降低泄漏、優(yōu)化用氣設(shè)備;②降低壓力:降低設(shè)備供氣壓力,單獨(dú)配送高壓氣設(shè)備,減少管路壓力損失;③縮短時(shí)間:有效利用氣源,停機(jī)斷氣、連續(xù)吹風(fēng)改造間斷吹風(fēng),縮短用氣設(shè)備管路等。
同一臺(tái)空壓機(jī)輸出壓力不同時(shí)所消耗的能量E:
3.1.3 空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)
空壓機(jī)在等溫壓縮最省功,所需壓縮功最小,因此,要保證空壓機(jī)的進(jìn)氣溫度不能過高??諌簷C(jī)的吸風(fēng)口,應(yīng)通風(fēng)良好,避免陽光直射,有條件設(shè)置防雨棚。在空壓機(jī)運(yùn)行過程中,將低溫冷卻水盡量通往中間冷卻器,往后進(jìn)入后冷卻器,以螺桿空壓機(jī)輸出的氣體壓力為0.95 MPa,有后冷卻器時(shí)空氣溫度為35℃,無后冷卻器為80℃,相同體積的兩種壓縮空氣到達(dá)使用機(jī)臺(tái),都降至20℃,根據(jù)查理定理有:
由上計(jì)算可見,有無冷卻器到達(dá)使用機(jī)臺(tái),壓力相差11.4%,后冷不僅起到冷卻氣體的作用,同時(shí)起汽水分離作用。要求空壓機(jī)具備足夠的符合品質(zhì)要求的冷卻水,并定期清洗冷卻設(shè)備,清除內(nèi)壁水垢,減少熱阻。
3.1.4 空壓機(jī)運(yùn)行模式分析
公司各種輪胎設(shè)備的用氣量是非常不穩(wěn)定的,波動(dòng)較大。通過加卸載控制模式是螺桿空壓機(jī)的主要控制方式。用氣量的巨大波動(dòng),會(huì)帶來空壓機(jī)頻繁啟停,增加電能消耗,同時(shí)也會(huì)影響設(shè)備使用壽命。據(jù)測(cè)算,38.2 m3/min空壓機(jī)在滿負(fù)荷工況運(yùn)行,額定單耗為109.1 kWh/km3,在半負(fù)荷運(yùn)行工況下,通過檢測(cè)用電負(fù)荷,單耗上升至135 kWh/km3,增加23.7%。公司空壓機(jī)24 h運(yùn)行,提高空壓機(jī)處于正常工作狀態(tài)的比例可以降低產(chǎn)品的單位能耗,在夜間等時(shí)段,減少空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),可以節(jié)省空壓機(jī)由于處于待機(jī)狀態(tài)而消耗的大量能源。
空壓機(jī)配置標(biāo)準(zhǔn)250 kW三相交流電動(dòng)機(jī),可以采用變頻調(diào)速控制空壓機(jī)的轉(zhuǎn)速來改變排氣量,和用氣量達(dá)到一定的平衡,滿足了空壓機(jī)負(fù)載變化的需要,節(jié)能效果非常明顯。
因變頻器本身也在耗電,空壓機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),只是增加電耗,所以在多臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行時(shí),其中1臺(tái)加裝變頻器輔助調(diào)速,變頻器處于平衡補(bǔ)償狀態(tài)。
3.2.1 壓縮空氣管路合理設(shè)計(jì)和布局
以公司空氣管網(wǎng)為例,采用樹枝狀供風(fēng)方式,若末端翻新工段硫化罐未運(yùn)行,運(yùn)行4臺(tái)大型空壓機(jī)即可滿足生產(chǎn)需求;若翻新工段硫化罐運(yùn)行,雖然1臺(tái)硫化罐用風(fēng)量不及整個(gè)公司用風(fēng)量的5%,但仍然要增開1臺(tái)大型空壓機(jī),因其需要供風(fēng)壓力較高,不得不提高整個(gè)管網(wǎng)的壓力等級(jí)來滿足用氣要求。
公司供風(fēng)主管道總廠643 m,空壓站房偏離負(fù)荷中心。由于管道長(zhǎng),彎頭、閥門多,泄漏量也非常嚴(yán)重,造成管路末端壓降大,對(duì)正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。建議管路布局優(yōu)化的措施包括:①將主管樹枝狀供風(fēng)方式部分改造成輻射狀供風(fēng)方式,形成既節(jié)省投資又便于維護(hù)保養(yǎng)的樹枝和輻射混合的供風(fēng)方式,解決翻新輪胎硫化風(fēng)壓不足的問題;②改造局部阻力較大的管路,對(duì)管徑按照有關(guān)壓縮空氣管路設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)重新核算,發(fā)現(xiàn)管徑過細(xì)造成壓力損失增大,要進(jìn)行管路更換;③ 對(duì)于用風(fēng)量的不均衡,在空壓站房配置相應(yīng)的儲(chǔ)氣罐之外,還要在進(jìn)入車間的主管上,設(shè)置足夠大的儲(chǔ)風(fēng)罐,保持風(fēng)壓相對(duì)平穩(wěn),同時(shí)可進(jìn)一步凈化壓縮空氣、去除冷凝水的作用。
3.2.2 以耗風(fēng)量核算部分支管管徑
公司主要用風(fēng)設(shè)備按照工段進(jìn)行劃分,分為密煉工段、膠囊/墊帶/內(nèi)胎工段、工程胎成型、工程胎硫化、翻新工段的幾個(gè)部分(如圖3),其中以密煉工段和工程胎成型工段耗風(fēng)量最大,下面按照平均耗風(fēng)量重點(diǎn)對(duì)其主管徑進(jìn)行核算。
圖3 公司壓縮空氣系統(tǒng)流程圖
以用風(fēng)量較多的白班進(jìn)行測(cè)算:密煉工段用風(fēng)量980 m3/h;工程胎成型 1850 m3/h。以平均耗氣量總和為依據(jù)求設(shè)計(jì)耗量Q2:
式中:
Q2—設(shè)計(jì)容量,m3/h;
K—消耗量不平均(最大)系數(shù),取1.3;
∑Qo—用氣工段平均消耗量總和,m3/h;
Φ1—管道漏損系數(shù);Φ2—用氣設(shè)備磨損增耗系數(shù);Φ3—未預(yù)見的消耗量系數(shù);各種損耗總和(1+Φ1+Φ2+Φ3)=1.5;允許總壓力損失∑ΔH=50000 Pa。
流速上限按最高允許流速12 m/s,小于所規(guī)定單位壓力損失Δh1計(jì)算。公司主管直線長(zhǎng)634 m,則管道長(zhǎng)度L=634×1.15=729 m ,則允許單位壓力損失Δh=50000/729=68.6 Pa/m。
按照公式(5):密煉工段Q2得1911 m3/h,工程胎成型工段Q2′得 3607.5 m3/h。
管道選用鋼制材料,粗糙度修正系數(shù)Ra=0.2 mm,按壓力0.9 MPa(絕對(duì))查《壓縮空氣站設(shè)計(jì)手冊(cè)》表9-6,確定密煉工段供風(fēng)設(shè)計(jì)管徑為Φ89×4,實(shí)際使用Φ89×4管路滿足設(shè)計(jì)要求;工程胎成型設(shè)計(jì)管徑為Φ133×4.5,而現(xiàn)場(chǎng)使用Φ108×5,不能滿足成型要求。在后期設(shè)備投用后,工程胎成型工段由于風(fēng)量不足,影響成型設(shè)備、空氣定型設(shè)備效率的提升,在用風(fēng)量較大的2臺(tái)空氣定型機(jī)現(xiàn)場(chǎng)加裝了2個(gè)3 m3儲(chǔ)風(fēng)罐,同時(shí)改造了整個(gè)成型工段進(jìn)風(fēng)主管,用風(fēng)情況得到了徹底改善。
3.2.3 壓縮空氣泄漏
壓縮空氣泄漏不可避免,且較難發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)后也不像油、水、蒸汽泄漏一樣,一旦跑冒滴漏就會(huì)引起管理者重視。在輪胎企業(yè),正常管理水平下,壓縮空氣泄漏可達(dá)到30%~50%。泄漏主要發(fā)生點(diǎn)有:氣缸、軟管接頭、空氣三聯(lián)件、螺紋接頭、快插接頭、減壓閥排氣口以及壓縮空氣管路在溫度高、潮濕環(huán)境下受腐蝕產(chǎn)生小孔等。
(1)氣體泄漏量及耗電費(fèi)用的計(jì)算
計(jì)算泄漏量時(shí)要判斷氣體流動(dòng)速度與音速的關(guān)系,若氣體流動(dòng)屬于音速流動(dòng),成為臨界流,我們計(jì)算孔徑1 mm在0.8 MPa絕對(duì)壓力下的泄漏量。如下式:
式中:
P0—環(huán)境壓力,Pa,取 1.01×105Pa;
P—容器內(nèi)絕對(duì)壓力,Pa,取0.8×106Pa;
k—空氣的絕熱系數(shù) 查表取1.4。
顯然條件成立,此時(shí)有泄漏量公式:
式中:
Q0—空氣泄漏量, kg/s;
Cd— 空氣的泄漏系數(shù),裂口為圓形時(shí),取1.0;
A—截面直徑,m2;
M—空氣的相對(duì)分子質(zhì)量,取28.96×10-3kg/mol;
R—空氣的氣體常數(shù),取8.314 J/(mol.K);
T—空氣溫度, 取273+20=293 K;
ρ— 空氣密度, 20℃時(shí),取 1.205 kg/m3。
將以上參數(shù)代入(7)式,得Q0=0.00148 kg/s,即 74 L/min(ANR)。
將數(shù)值代入(3)式,得出氣動(dòng)功率損失為258 W。公司壓縮機(jī)額定功率250 kW,額定輸出流量為38.2 m3/min,其比功率為:
α則74 L/min (ANR)換算成壓縮機(jī)入口大氣狀態(tài)下(同樣是20℃)的體積流量:
則基于比功率折算出壓縮機(jī)的年耗電費(fèi)用為(以24 h、350d/年、電單價(jià)0.7元/kWh):
可見,壓縮空氣泄漏造成經(jīng)濟(jì)損失非常巨大,節(jié)能挖潛效益也非??捎^。
(2)壓縮空氣泄漏量的測(cè)算方法
壓縮空氣泄漏量主要有兩種測(cè)算方法,一是根據(jù)空壓機(jī)上下載時(shí)間進(jìn)行測(cè)算,在停產(chǎn)期間,運(yùn)行1臺(tái)空壓機(jī),并記錄空壓機(jī)上、下載時(shí)間,則總泄漏量可以按照公式:
式中:
VL—系統(tǒng)泄漏量,m3/min;
VC—空壓機(jī)的體積流量,m3/min;
t—空壓機(jī)上載時(shí)間,min;
T—空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)間,min。
第二種測(cè)試方法利用系統(tǒng)壓力降進(jìn)行測(cè)試,啟動(dòng)空壓機(jī),監(jiān)測(cè)系統(tǒng)壓力從系統(tǒng)正常時(shí)的供氣壓力,此時(shí),停止空壓機(jī)運(yùn)行,開始記錄系統(tǒng)壓力下降至較低壓力值的時(shí)間,常取降為正常壓力的一半,此時(shí),系統(tǒng)泄漏量公式為:
VL—系統(tǒng)泄漏量,m3/min;
VR—系統(tǒng)儲(chǔ)氣容積(所有儲(chǔ)氣罐容積和系統(tǒng)管道容積),m3;
t—測(cè)試時(shí)間 ,min ;
P1—管路起始正常壓力,MPa;
P2—管路放氣壓力,MPa;
Pa—標(biāo)準(zhǔn)大氣壓力,MPa。
利用公式(9)測(cè)算系統(tǒng)泄漏量,統(tǒng)計(jì)所有儲(chǔ)氣罐和管路容積工作量較大,容易造成較大誤差。2017年年底集中停產(chǎn)檢修期間,我們按照公式(8)測(cè)算了公司壓縮空氣系統(tǒng)泄漏情況,運(yùn)行1臺(tái)38.2 m3/min螺桿式空氣壓縮機(jī),進(jìn)行1天24 h監(jiān)測(cè),記錄空壓機(jī)上載時(shí)間累計(jì)達(dá)到11.5 h,可根據(jù)式(8)得出公司壓縮空氣系統(tǒng)總泄漏量為18.3 m3/min。公司總用風(fēng)量在70000 m3,平均空氣總消耗量(包括泄漏量)在48.6 m3/min,泄漏量占總氣量的37.6%。
從以上分析可以看出,壓縮空氣系統(tǒng)泄漏在產(chǎn)氣量中占有很大比重。在車間內(nèi),浪費(fèi)風(fēng)源的情況隨處可見,許多閥門、管路連接部位、三聯(lián)體都在漏氣,在風(fēng)包、管路末端為了泄放冷凝水而將閥門常開,造成無形巨大浪費(fèi)。
節(jié)能舉措:①對(duì)主要生產(chǎn)車間的供氣管路安裝流量計(jì)管理系統(tǒng),確定工藝用量限額;②調(diào)整工藝用氣量,盡可能減小閥門、接頭數(shù)量,減少動(dòng)、靜密封點(diǎn);③加強(qiáng)管理,使用專用工具定期巡檢。
氣動(dòng)控制元件的節(jié)能改造思路包括:增加電磁閥內(nèi)部相關(guān)氣道的截面積;增大閥體的流通能力;減少i壓縮空氣流通時(shí)壓力損失、提高輸出壓力等。
執(zhí)行元件中氣缸最具代表性,可改造成節(jié)能氣缸,減輕部件重量,降低氣缸活塞與缸徑的滑動(dòng)摩擦;采用組合設(shè)計(jì),將氣缸和控制電磁閥組合在一體,減少管路容積;還可采用特殊氣缸,將氣缸排氣收集重新利用。
噴嘴是氣動(dòng)系統(tǒng)中耗氣量最大的用氣設(shè)備,為減少用氣量,通常在供氣管路上加裝減壓閥。但是更好的節(jié)能方式是改造噴嘴結(jié)構(gòu),加裝噴嘴節(jié)能裝置,使壓縮空氣噴出時(shí),壓力損失減低、沖擊力增加、流量減小,達(dá)到節(jié)能增效的作用。
在氣動(dòng)控制元件的節(jié)能改造改進(jìn)方面,新型材料以及精益制造技術(shù)的應(yīng)用具有巨大的發(fā)展空間,因?yàn)樾滦筒牧峡梢詫?shí)現(xiàn)無油潤(rùn)滑,減少摩擦,增強(qiáng)密封效果。精益制造可設(shè)計(jì)加工出優(yōu)化的流道結(jié)構(gòu),降低風(fēng)阻系數(shù)。
公司壓縮空氣系統(tǒng)從電動(dòng)機(jī)輸入電能,到執(zhí)行元件輸出機(jī)械能并進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換,從壓縮空氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)、輸送與控制、設(shè)備使用等三個(gè)方面分析了造成系統(tǒng)能量損失的主要原因并提出了節(jié)能改造建議。要實(shí)現(xiàn)壓縮空氣系統(tǒng)整體的節(jié)能降耗,不僅要在技術(shù)研究中注重節(jié)能改造,還要在節(jié)能管理上加大力度,才能最終實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。