溫景志
(黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江齊齊哈爾161000)
國(guó)外某項(xiàng)目#1機(jī)自2014年9月第一次啟機(jī)至2014年10月進(jìn)入RTR期間,汽輪機(jī)軸系各瓦在數(shù)次啟停、帶負(fù)荷實(shí)驗(yàn)、超速實(shí)驗(yàn)、滿負(fù)荷實(shí)驗(yàn)、甩負(fù)荷實(shí)驗(yàn)等工況下各瓦振動(dòng)參數(shù)良好,未發(fā)現(xiàn)存在異常振動(dòng)現(xiàn)象,其中在10月20日22:00至21日08:00期間以滿負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行10 h,最高負(fù)荷達(dá)到138 MW,汽輪機(jī)軸系各瓦振動(dòng)參數(shù)良好。
10月21日08:00機(jī)組進(jìn)入RTR(72+24)實(shí)驗(yàn)階段,23日11:30因鍋爐滅火導(dǎo)致機(jī)組停機(jī),圖1~圖3為鍋爐滅火前汽輪機(jī)軸系各瓦振動(dòng)頻譜數(shù)據(jù),從中可以看出#1、#2、#3瓦軸振情況良好。
圖1 1X、1Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
圖2 2X、2Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
機(jī)組停機(jī)后,隨即熱態(tài)啟機(jī)定速3600 r/min,開(kāi)始帶負(fù)荷,16:26帶滿負(fù)荷至135 MW,RTR實(shí)驗(yàn)開(kāi)始重新計(jì)時(shí)。
圖3 3X、3Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
圖4 1X、1Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
圖5 2X、2Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
圖6 3X、3Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
10月24日機(jī)組負(fù)荷130~135 MW,4:00左右#2瓦軸振發(fā)生異常,其中2X振動(dòng)值在65~95 μm之間快速跳動(dòng),最高值跳動(dòng)到115 μm,從圖4~圖6中可知2瓦低頻分量明顯增大。
25日04:21后振動(dòng)值波動(dòng)范圍變大,2X振動(dòng)值在110~190 μm間快速跳動(dòng),最高值跳動(dòng)到220 μm,其中2X低頻分量最大值為140 μm(29 Hz),機(jī)組隨時(shí)可能跳機(jī)。從圖7~圖9可以得知:#2瓦振動(dòng)值中低頻分量占主要成分。
圖71 X、1Y振動(dòng)頻譜(135MW)
圖82 X、2Y振動(dòng)頻譜(135MW)
圖93 X、3Y振動(dòng)頻譜(135MW)
為了保證機(jī)組安全運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)采取調(diào)整潤(rùn)滑油溫和調(diào)整閥序兩種措施控制異常振動(dòng)。以當(dāng)時(shí)潤(rùn)滑油溫40℃的基礎(chǔ)上調(diào)整潤(rùn)滑油溫,調(diào)整范圍為38~44℃,調(diào)整潤(rùn)滑油溫對(duì)#2振動(dòng)異常沒(méi)有明顯改善效果。之后,機(jī)組由單閥運(yùn)行模式改為順序閥運(yùn)行模式,25日14:08關(guān)閉#3高壓調(diào)閥以增加蒸汽對(duì)轉(zhuǎn)子的下壓力,增加#2瓦載荷,進(jìn)而提高#2軸承穩(wěn)定性。改變運(yùn)行方式后,#2瓦軸振參數(shù)明顯下降,如圖10所示。
從圖11~圖14可知,調(diào)整閥門(mén)順序后,#2瓦軸振明顯下降。如圖10所示,#3高壓調(diào)閥關(guān)小后,明顯改善了#2瓦的異常振動(dòng)現(xiàn)象。
圖10 原高壓調(diào)閥空間位置
通過(guò)對(duì)#2瓦軸振出現(xiàn)異常時(shí)機(jī)組運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查,通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)高壓內(nèi)缸疏水管路法蘭發(fā)生明顯漏汽現(xiàn)象,之前汽輪機(jī)軸系振動(dòng)參數(shù)是良好的(如圖1~圖3),#2瓦振動(dòng)出現(xiàn)異常時(shí)(如圖4~圖9)存在高壓內(nèi)缸疏水法蘭漏汽現(xiàn)象,高壓內(nèi)缸疏水漏汽產(chǎn)生的氣流渦動(dòng)可能是導(dǎo)致#2瓦振動(dòng)異常的誘因,高壓內(nèi)缸疏水管路漏汽位置結(jié)構(gòu)示意圖如圖15所示。
圖16為高壓內(nèi)缸疏水管漏汽時(shí)汽流流向示意圖,從圖中可以看出,不漏汽的正常工況,調(diào)節(jié)級(jí)葉頂汽流是均勻流動(dòng),漏汽后汽流流動(dòng)不均勻,汽流對(duì)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生擾動(dòng),漏汽產(chǎn)生的擾動(dòng)可能是#2軸振異常的誘因。
圖11 2瓦振動(dòng)值與3號(hào)閥開(kāi)度
圖121 X、1Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
圖14 3X、3Y振動(dòng)頻譜(135 MW)
圖15 高壓內(nèi)缸疏水管路漏汽位置示意圖
前期實(shí)驗(yàn)階段,投入#4高加,直接至凝汽器時(shí),出現(xiàn)#2振動(dòng)突然上升的情況。#4高加直接排至凝汽器近似于直接排空,大量蒸汽排至凝汽器,汽流產(chǎn)生的擾動(dòng)引起#2軸振異常。
#2瓦異常振動(dòng)的另一個(gè)可能原因是#2軸承結(jié)構(gòu)阻尼小,抗擾動(dòng)能力弱,沒(méi)有擾動(dòng)誘因的時(shí)候#2軸承處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),但當(dāng)出現(xiàn)汽流擾動(dòng)后,#2軸承的穩(wěn)定狀態(tài)被打破,出現(xiàn)了振動(dòng)異常,汽輪機(jī)軸軸承系載荷、比壓數(shù)據(jù)如表1所示。
圖16 漏汽汽流流向示意圖
表1 軸承載荷、比壓
10月19日機(jī)組135 MW功率甩負(fù)荷后,15:17機(jī)組熱態(tài)啟機(jī),啟機(jī)過(guò)程中,高中壓缸端汽封供汽溫度變化劇烈,引起#2瓦振動(dòng)值升高至2X:203 μm、2Y:128 μm,之后降速至500 r/min暖機(jī),通過(guò)調(diào)整端汽封供汽參數(shù)后復(fù)起,機(jī)組成功完成熱態(tài)啟機(jī)實(shí)驗(yàn)。
解決措施:1)更換高壓內(nèi)缸疏水法蘭墊片,解決高壓內(nèi)缸疏水法蘭漏氣;2)抬高#2瓦標(biāo)高0.15 mm,降低#1瓦標(biāo)高0.20 mm,同時(shí)調(diào)整高中壓外缸貓爪,保持高中壓缸端汽封間隙不變;3)對(duì)#2軸瓦軸向雙側(cè),整周車(chē)出寬度8 mm的凹槽;4)#2瓦頂隙設(shè)計(jì)值為0.44~0.52 mm,調(diào)整#2瓦頂隙值至0.39 mm;5)優(yōu)化順序閥開(kāi)啟方式,優(yōu)化后順序閥開(kāi)啟方式如圖19所示。
經(jīng)過(guò)以上調(diào)整,技術(shù)評(píng)估如下:1)設(shè)計(jì)。以設(shè)計(jì)揚(yáng)度值計(jì)算的軸承載荷/比壓。2)安裝。以現(xiàn)場(chǎng)安裝記錄的揚(yáng)度值計(jì)算的軸承載荷/比壓。3)調(diào)整后。軸系進(jìn)行調(diào)整后的軸承載荷/比壓。
圖17 優(yōu)化后開(kāi)閥方式
相關(guān)數(shù)據(jù)為:1)軸系載荷數(shù)據(jù)(如表2)。2)軸承比壓數(shù)據(jù)(如表3)。業(yè)主邀請(qǐng)的ABB振動(dòng)專家FRANZ HERA對(duì)#2軸承比壓的要求為#2軸承比壓從目前的1.5~1.6 MPa提高到1.8 MPa。3)軸承失穩(wěn)轉(zhuǎn)速(如表4)。
2014年12月6日08:44冷態(tài)啟動(dòng);500 r/min進(jìn)行磨檢;09:10轉(zhuǎn)速1200 r/min暖機(jī)20 min;9:42轉(zhuǎn)速2500 r/min暖機(jī)60 min;10:48定速3600 r/min;12:06開(kāi)始帶負(fù)荷;16:54機(jī)組負(fù)荷68 MW;17:47機(jī)組負(fù)荷108 MW;18:46機(jī)組滿負(fù)荷135 MW;12月7日9:20~12:00變負(fù)荷工況運(yùn)行。
表2 軸承載荷 kN
表3 軸承比壓軸承比壓 MPa
表4 軸承失穩(wěn)轉(zhuǎn)速 r/min
機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng),0~3600 r/min過(guò)程中各瓦振動(dòng)參數(shù)如圖18所示。
圖18 0~3600 r/min過(guò)程中各瓦振動(dòng)參數(shù)
單閥運(yùn)行模式下機(jī)組帶負(fù)荷各階段頻譜數(shù)據(jù)如圖19~圖21所示。
12月6日第一次帶滿負(fù)荷時(shí),單閥模式下1X軸振95~104 μm,軸振比較穩(wěn)定,軸振值略高。經(jīng)過(guò)22 h長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷運(yùn)行后,12月7日17:00再次單閥滿負(fù)荷運(yùn)行,1X軸振穩(wěn)定在79~85 μm。12月6日19:36進(jìn)行順序閥模式運(yùn)行,順序閥模式下閥門(mén)開(kāi)度為#1→100%、#2→100%、#3→20%、#4→40%,各瓦振動(dòng)頻譜數(shù)據(jù)如圖22~圖24所示。
根據(jù)負(fù)荷工況的圖可知,單閥模式各瓦軸振都比較穩(wěn)定,1瓦、3瓦X方向軸振值相對(duì)略高,其余各瓦軸振參數(shù)良好。順序閥模式下汽輪機(jī)各瓦軸振參數(shù)良好。
圖191 X振動(dòng)頻譜(108 MW、135 MW)
圖202 X振動(dòng)頻譜(108 MW、135 MW)
圖213 X振動(dòng)頻譜(108 MW、135 MW)
圖221 X振動(dòng)頻譜(120 MW、135 MW)
圖232 X振動(dòng)頻譜(120 MW、135 MW)
圖243 X振動(dòng)頻譜(120 MW、135 MW)
1)汽輪機(jī)軸系各瓦的振動(dòng)都是基頻振動(dòng),未出現(xiàn)低頻以及高頻振動(dòng),10月25日出現(xiàn)的2瓦低頻振動(dòng)現(xiàn)象消失,可以說(shuō)明,對(duì)汽輪機(jī)軸系各瓦的處理方案合理有效,問(wèn)題得到徹底解決;2)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中汽輪機(jī)軸系各瓦軸振參數(shù)良好,滿足規(guī)范要求;3)帶負(fù)荷工況下,機(jī)組振動(dòng)穩(wěn)定性較好,滿足運(yùn)行要求;4)變負(fù)荷運(yùn)行工況證明,汽輪機(jī)機(jī)組變負(fù)荷能力良好。