王玲?伍鑫
摘 要:針對更換起重機鋼絲繩需要重新調(diào)試高度限制器,且手工調(diào)試難度大,調(diào)試時間長等問題,根據(jù)超聲波測距原理,設計了一種起重機控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過超聲波測距模塊,檢測吊具到小車的距離并無線發(fā)送到基站。基站將高度信息實時顯示在液晶顯示屏上。當距離達到規(guī)定的閾值高度時,基站觸發(fā)報警器,提醒司機安全操作。本系統(tǒng)通信可靠,測距精度高,能有效地輔助司機進行集裝箱的提取,降低事故發(fā)生率,提高工作效率。
關(guān)鍵詞:超聲波測距;起重機控制;無線射頻;閾值高度;精度高
隨著現(xiàn)代港口物流的飛速發(fā)展,起重機一天24小時不間斷得重復升降動作來提取集裝箱,導致起升鋼絲繩的壽命約為半年左右。為了有效防止沖頂、出軌和墜落等設備和人員事故,起升高度限制器必須保證吊具起升到極限位置時,自動切斷起升的動力源[1]。因此,每次更換鋼絲繩時,都需要轉(zhuǎn)動起升卷筒來輔助更換,并重新調(diào)定和調(diào)試高度限制器。起重機空載和重載時起升速度不同,因此需要反復不斷地微調(diào)空載和重載時高度限制器的凸輪,然后試機各個凸輪的位置是否符合要求。由于微調(diào)幅度小,手工調(diào)度難度大,調(diào)試時間長,直接導致更換鋼絲繩的時間被延長。并且,如果高度限制器的凸輪位置不符合要求,司機容易發(fā)生誤判,可能就會對地上作業(yè)的工人造成危及生命的傷害。為了保障工作效率和工作質(zhì)量并保證生產(chǎn)安全,本論文提出了基于超聲波測距的起重機控制系統(tǒng),實現(xiàn)在更換鋼絲繩時不需要重新調(diào)定高度限制器,為港口企業(yè)的生產(chǎn)爭取更多的時間成本,贏得更多的經(jīng)濟效益。
1起重機控制系統(tǒng)總體方案設計
起重機控制系統(tǒng)主要由超聲波測距終端和駕駛室控制中心組成,兩者之間采用ZigBee無線網(wǎng)絡進行通信。安裝在小車上的終端利用超聲波實時檢測吊具與小車之間的距離,并通過ZigBee無線網(wǎng)絡按照一定的時間間隔發(fā)送給駕駛室控制中心的基站?;纠脽o線射頻接收器接收該信息,進行數(shù)據(jù)處理,并顯示在液晶顯示屏上。司機可以實時看到集裝箱的高度信息。當集裝箱的提升高度達到規(guī)定的閾值時,基站觸發(fā)報警器,提醒司機相應的操作。起重機控制系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示。
2 超聲波測距終端設計
2.1微控制器及外圍電路
超聲波測距終端主要由作為微控制器的CC2530芯片及外圍電路組成,如圖2所示。CC2530是用于2.4GHzIEEE 802.15.4、ZigBee、ZigBee PRO和ZigBeeRF4CE應用的一個真正的片上系統(tǒng)(System On Chip,SoC)解決方案[2],其RF發(fā)送輸出功率為4.5dBm,接收靈敏度為-97dBm,抗干擾能力強。
系統(tǒng)電源是12V的鋰電池,可為整個終端提供工作電壓,使其持續(xù)工作半年左右。晶振電路用于向CC2530芯片和其他電路(如實時控制電路)提供工作時鐘。復位電路用于使電路恢復到起始狀態(tài)。按鍵電路用于對一些參數(shù)進行設置。
2.2超聲波測距模塊
超聲波測距模塊選用HC-SR04,主要用于測量吊具與低架橫梁之間的距離,便于起重機司機操作。與現(xiàn)有的采用的激光測量技術(shù)相比,超聲波測距結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,抗電磁干擾能力強,容易集成[3]。
微控制器的一個I/O口連接超聲波測距模塊HC-SR04的TRIG引腳,并發(fā)出至少10us的高電平信號觸發(fā)測距。HC-SR04自動發(fā)送8個40KHz的方波,自動檢測是否有反射波信號返回。超聲波在空氣中傳播,當其遇到橫梁時被反射。如果檢測到有信號返回,通過連接ECHO的I/O口輸出一個高電平,同時啟動計時器。當ECHO變?yōu)榈碗娖綍r,關(guān)閉計時器。ECHO高電平持續(xù)的時間就是超聲波從發(fā)射到返回的時間t。
為了減小時間測量的誤差,運用均值濾波的數(shù)據(jù)處理方式,將超聲波接收到的信號進行有效的數(shù)據(jù)處理。高精度溫度傳感器SHT11對環(huán)境溫度T進行實時采集,對超聲波接收到的信號進行補償[4],實現(xiàn)實際波速的校準,減小溫度對測距產(chǎn)生的誤差。應用公式S=(331.5+0.607T)*t/2就可以得到吊具到橫梁的距離S。通過測試,該超聲波測距模塊的測距精度可達到1cm。
2.3射頻模塊
利用超聲波完成測距得到的信號,通過無線射頻模塊反饋給駕駛室控制中心,司機經(jīng)判斷后決定是否對小車進行操作。射頻內(nèi)核控制模擬無線模塊,并提供微處理器和無線設備之間的接口,將帶有距離S信息的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)換成微波,無線發(fā)送到駕駛室控制中心。發(fā)射的頻率f可以進行自動的調(diào)節(jié)。數(shù)據(jù)包格式如表1所示。
3 控制中心設計
控制中心主要由基站、液晶顯示屏和報警器組成?;具x用CC2530作為微處理器?;臼紫冉M建ZigBee無線網(wǎng)絡,并對信道、收發(fā)地址和I/O口等進行配置。其次,利用無線射頻接收器接收該信息,進行數(shù)據(jù)處理,并顯示在液晶顯示屏上。當集裝箱的提升高度達到規(guī)定的閾值時,基站觸發(fā)報警器。
4 結(jié)束語
近年來,各種與起重機相關(guān)的事故頻繁發(fā)生,物品裝卸安全作為一種港口運營安全備受各大港口的關(guān)注。減少事故發(fā)生的最有效的辦法就是按照規(guī)范進行操作?;诔暡y距的起重機控制系統(tǒng)測距精度高,數(shù)據(jù)傳輸可靠,且無需布線,可持續(xù)長時間工作,時刻監(jiān)測吊具的位置,能夠為司機提供全面、實時的數(shù)據(jù),有效地避免對高度限制器的反復調(diào)試或者其失靈造成的事故。
參考文獻
[1]曲大勇,馬文杰.對高度限制器失靈引發(fā)的起重機事故的思考[J].建筑機械化,2010(02).
[2]許磊,武新.傳感器技術(shù)與應用[M].北京:高等教育出版社,2014.
[3]程玉凱,陸倩.基于超聲波測距的液位控制系統(tǒng)設計[J].可編程控制器與工廠自動化,2011(9).
[4]趙小強,趙連玉.超聲波測距系統(tǒng)中的溫度補償[J].組合機床與自動化加工技術(shù),2008(12).
作者簡介
王玲(1988-),女,漢族,重慶璧山人,碩士,助教,研究方向:物聯(lián)網(wǎng)、計算機控制
伍鑫(1988-),男,漢族,廣東廣州人,本科,部門主管,研究方向:港口物流、集裝箱調(diào)度