吳松華
(南通中遠川崎船舶工程有限公司,江蘇南通 226005)
鋼材預(yù)處理線是造船廠必不可少的生產(chǎn)加工流水線設(shè)備。其主要功能是將鋼材表面進行噴砂除銹處理,除銹等級達到B-Sa2.5,以及對鋼材進行底漆噴涂,使膜厚達到(11~25)μm,然后鋼材進入下一道加工工序。鋼材表面在加工處理過程中,會產(chǎn)生大量的鐵粉顆粒、粉塵,需通過除塵器進行收集去除,否則會對環(huán)境造成很大影響。鋼材預(yù)處理線除塵器采用負壓式濾筒除塵器,通過風(fēng)管將拋丸機加工區(qū)的粉塵吸入其中,風(fēng)量為54 000 m3/h,防爆離心風(fēng)機功率75 kW,工作流程示意見圖1。除塵器內(nèi)部裝有96只、Φ350 mm×660 mm規(guī)格的紙質(zhì)濾筒,采用全自動脈沖反吹清灰裝置(含壓差控制器、電磁閥、隔膜閥、定時反吹控制板)進行清潔濾筒,粉塵排入下部的積灰桶(圖 2)。
前段時間,設(shè)備在使用過程中,從外側(cè)發(fā)現(xiàn)除塵器出口管道法蘭處有濃煙冒出,濾筒除塵器突然著火燃燒了。與此同時,除塵器內(nèi)發(fā)出燃爆響聲。3臺消防車持續(xù)從濾筒入口處往除塵器內(nèi)部噴水,20 min后明火及各陰燃點被全部撲滅(圖3)。損失情況:濾筒被燒毀,內(nèi)部支架變形以及脈沖電磁閥部分損壞,經(jīng)濟損失18.5萬元人民幣。
圖1 鋼材預(yù)處理線除塵器工作流程
圖2 濾筒除塵器
圖3 燃燒后的除塵器
濾筒除塵器在著火前曾進行過改造:為了降本增效,減少較大鋼丸因磨損導(dǎo)致濾筒除塵器濾筒的破損影響,延長濾筒的使用壽命,在其前道增加了一級預(yù)除塵——旋風(fēng)除塵器(圖4),目的是進行粗過濾。旋風(fēng)除塵器是利用旋轉(zhuǎn)氣流產(chǎn)生的離心力使較大鋼丸、塵粒從氣流中分離,用來分離粒徑>5 μm的顆粒物[1]。粒徑<5 μm的極細鐵粉無法捕集,只能進入下級除塵器——濾筒除塵器。故在改造之前,進入濾筒除塵器的顆粒物較大的能達到0.3 mm,即為大小不等的鋼丸、鐵粉混合物(圖 5a);改造后,變成了只有類似面粉形態(tài)的細微鐵粉(圖 5b)。
圖4 新增的旋風(fēng)除塵器
設(shè)備在此改造之前使用了近20年也從未出現(xiàn)過著火燃燒事故,在改造后時間不長就著火了。故推測此改造與事故的發(fā)生存在一定的因果關(guān)系,那就是濾筒除塵器內(nèi)粉塵顆粒物尺寸的改變。
圖5 顆粒物
濾筒除塵器設(shè)置在室外露天位置,上面沒有雨棚遮擋物,下雨后雨水可能會滲入除塵器中?;仡櫘?dāng)時情況,事發(fā)前一天,下過一場雨。據(jù)操作人員反饋,觀察到有雨水進入到下部的積灰桶。取一定量的細微鐵粉在現(xiàn)場進行了多次注水實驗,試驗數(shù)據(jù)見表1。試驗表明濾筒除塵器排出的鐵粉遇水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)并能持續(xù)升溫,冒出霧氣,反應(yīng)分子式為3Fe+該反應(yīng)釋放出熱量,隨著時間的延長溫度逐漸升高,熱量積聚導(dǎo)致鐵粉燃燒。實驗中,鐵粉溫度的上升變化與鐵粉量、注水量和注入速度有關(guān)系。最終燃燒后的鐵粉顏色變成暗紅色。
試驗發(fā)現(xiàn)濾筒除塵器排出的鐵粉可用燃燒的煙蒂或打火機火苗點燃。在烘箱內(nèi)加溫到250℃左右便開始燃燒。此外,焊接火星飛濺也曾引燃下部灰箱內(nèi)的鐵粉。
含塵氣流由旋風(fēng)除塵器進口沿切線方向進入除塵器后,由器壁由上而下做旋轉(zhuǎn)運動,這股旋轉(zhuǎn)向下的氣流稱為外渦旋。外渦旋到達錐體底部轉(zhuǎn)而沿軸心向上旋轉(zhuǎn),這股向上旋轉(zhuǎn)的氣流稱為內(nèi)渦旋,最后經(jīng)排出管排出。氣流從旋風(fēng)除塵器頂部向下高速旋轉(zhuǎn)時,除塵器內(nèi)風(fēng)速較快,粉塵粒子與除塵器殼體高速摩擦產(chǎn)生靜電并積聚,導(dǎo)致鐵粉自燃。
水進入設(shè)備的可能途徑有:設(shè)備頂部密封性不良、箱體聯(lián)接螺栓孔的縫隙、風(fēng)管檢查口漏水、集灰桶蓋子不密封、雨天風(fēng)大導(dǎo)致雨水卷入等等。針對以上因素,制定了以下對策:
(1)對濾筒除塵器所有漏氣點進行密封處理,確保各部位全面可靠的密封性。
(2)重新制作集灰桶蓋子,防止雨水進入。
(3)風(fēng)管查漏補漏。
(4)對室外除塵器加裝防雨棚。
(5)定時清灰,及時清除桶內(nèi)積灰,做到隨產(chǎn)隨清。
(6)加強現(xiàn)場6S管理,并定時巡查。
(1)選擇破碎率低的丸料,以降低粉塵量,從而降低風(fēng)機風(fēng)量,減小風(fēng)速。
(2)改善管道內(nèi)部結(jié)構(gòu)降低鐵粉撞擊能量(比如減少直角等)[3]。
(3)檢查并完善設(shè)備整體的防靜電接地措施,包括設(shè)備本體接地、聯(lián)接跨接線等。
(1)強化源頭制度管理,將鋼材預(yù)處理線除塵器區(qū)域的動火作業(yè)納入公司一級動火作業(yè)管理范圍,凡是動火須辦理一級動火審批手續(xù)。
(2)完善除塵器區(qū)域的禁火提醒,張貼“嚴禁煙火”警示牌,對相關(guān)員工進行宣傳教育。
(3)修改相關(guān)操作規(guī)程,進一步明確不可動火的范圍以及不可使用切割片、打磨機等工具,防止產(chǎn)生火星飛濺。
表1 試驗數(shù)據(jù)
針對這些存在的問題,提出了切實有效的防范措施并逐一落實到位。至今,設(shè)備沒有發(fā)生類似的故障,確保了設(shè)備的平穩(wěn)運行,為公司的順利生產(chǎn)提供了必要的保障。同時,鑒于由此形成的經(jīng)驗,在公司內(nèi)部其他功能類似的設(shè)備上進行平行展開,逐一排查,切實做好除塵器的防水、防靜電、防火等措施,取得了一定的成效。
通過深入地對濾筒除塵器著火原因的分析,列出了可能導(dǎo)致的因素并加以改善,排除了設(shè)備的安全隱患,確保了設(shè)備運轉(zhuǎn)的可靠性、高效性、安全性,使用效果良好,設(shè)備運行正常。