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天然氣凈化廠轉(zhuǎn)動設備管理優(yōu)化

2018-11-08 06:14林國軍王得勝趙飛賢
設備管理與維修 2018年15期
關(guān)鍵詞:分廠葉輪不合理

林國軍,王得勝,趙飛賢

(西南油氣田分公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠,重慶忠縣 404300)

0 引言

天然氣凈化廠的主要任務是脫出原料氣中的硫化氫、水、二氧化碳等雜質(zhì),輸出潔凈優(yōu)質(zhì)的商品天然氣,而整個工藝流程的正常運行,少不了轉(zhuǎn)動設備提供動力。隨著轉(zhuǎn)動設備使用年限的增加,因設備結(jié)構(gòu)形式、材質(zhì)、維護保養(yǎng)、檢修質(zhì)量等問題導致的故障率越來越高,部分設備已不能滿足目前的節(jié)能、環(huán)保、安全使用要求。因此,優(yōu)化轉(zhuǎn)動設備管理尤為重要,以此降低運行成本,保證裝置的安全平穩(wěn)運行。

1 存在問題

重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠通過對2008——2014年重要轉(zhuǎn)動設備檢修頻次進行統(tǒng)計(圖1),并對產(chǎn)生原因進行分類(表1)。從圖1和表1可以看出,導致轉(zhuǎn)動設備檢修的8個主要因素歸根結(jié)底在于管理落實不到位。主要體現(xiàn)在3個方面:①采購前的選型、選商不合理,到貨后的材料驗收不嚴格;②使用過程中預防性檢修不合理、保養(yǎng)不到位以及設備使用工況已偏離設計值;③設備出現(xiàn)故障時未選擇最佳檢修方式,導致設備故障未有效解決。

圖1 2008——2014年檢修頻次散布圖

2 原因分析

2.1 采購問題的原因分析

采購問題的原因:一是采購初期的設計不合理及驗收不嚴格導致設備運行故障,例如分廠在進行液硫泵國產(chǎn)化時沒有經(jīng)過充分對比、論證、驗收,導致該泵在投入使用后每年至少大修2次,嚴重影響硫磺回收單元正常運行;二是未選擇產(chǎn)品質(zhì)量好的廠家,導致后期采購備件多次驗收不合格,影響設備使用,如1200#脫硫單元甲基二乙醇胺(Methyldiethanolamine,MDEA)溶液循環(huán)泵投入使用后,采購葉輪多次驗收不合格。

表1 影響轉(zhuǎn)動設備檢修主要因素

2.2 使用過程中原因分析

設備使用過程中故障增加的原因:①分廠沒有制定科學合理的轉(zhuǎn)動設備預防性檢維修規(guī)定;②沒有選擇必要的在線監(jiān)測手段、分析方法;③裝置長期低負荷運行,轉(zhuǎn)動設備未在最佳工況點運轉(zhuǎn),在一定程度上破壞了設備運行平衡,增加了故障率。從而導致臨時性的檢修及搶修頻率增加,既浪費人力、增加檢維修成本,又加大了裝置運行風險。

2.3 檢修方式不合理的原因分析

由于在日常檢修中對于轉(zhuǎn)動設備的故障分析不全面、不深入,導致部分設備故障真正原因未及時查明,增加了運行風險。如尾氣鼓風機K-1402運行存在振動、噪聲較大問題,檢修過程通常從傳統(tǒng)的軸承、皮帶、地腳螺栓等去分析解決問題,而忽視葉輪平衡失效對設備振動、噪聲的影響,致使設備長時間出現(xiàn)振動、噪聲偏大問題。

3 對策實施

3.1 采購問題的對策實施

針對采購問題的原因分析從2方面解決:一是要求所有材料采購必須提報詳細的標準、技術(shù)要求等,并經(jīng)分管領導審核,對于較重要物資還需要經(jīng)上級專業(yè)科室審批;二是嚴把驗收關(guān),根據(jù)所提供的技術(shù)要求、標準逐一核對、檢查,并要求采購方、廠家、檢修人員三方共同驗收;同時采用更有效的手段進行驗收,如利用靜平衡儀,驗收葉輪的靜平衡情況,進一步保證材料質(zhì)量。

3.2 使用過程中問題的對策實施

分廠根據(jù)以往不同類型設備的檢修情況以及廠家提供的維護說明,制定了切實可行的潤滑管理規(guī)定、轉(zhuǎn)動設備潤滑信息表、潤滑油網(wǎng)絡圖,對轉(zhuǎn)動設備維護保養(yǎng)做到全面、科學、合理的要求,進一步確保轉(zhuǎn)動設備運行時間與運行費用的經(jīng)濟平衡最大化。

為保證預防性維護檢修更具有針對性、科學性,分廠邀請有資質(zhì)單位利用以可靠性為中心的維修(Reliability Centered Maintenance,RCM)方法,將分廠重要轉(zhuǎn)動設備的預防性維護周期及維護內(nèi)容進行了明確(見表2、表3,所列舉的只是部分轉(zhuǎn)動設備),同時新增振動、溫度等在線監(jiān)測方式及利用員工巡檢方式(圖2),最大限度的提高轉(zhuǎn)動設備預防性維修的準確性,確保投入費用與運行周期達到最大限度的平衡,保證轉(zhuǎn)動設備良好運行。

對于部分轉(zhuǎn)動設備運行工況偏離設計值,目前采取各種形式提質(zhì)增效,如MDEA溶液循環(huán)泵改造、3100單元新增一臺低流量的循環(huán)水泵等,降低運行電流,每年可節(jié)約電費約26.46萬元人民幣。將設備不合理結(jié)構(gòu)進行合理化改造,大大降低檢修頻率、節(jié)省運行費用。如增大尾氣鼓風機從動輪直徑尺寸(從Φ132 mm增大至Φ190 mm)(圖3,圖4),降低風機轉(zhuǎn)速,主從動輪轉(zhuǎn)速比由1∶1.7降至1∶1.25,通過合理改造不僅降低維修頻率,每年還可節(jié)省26萬kW·h電量;3200單元鍋爐給水泵材料由碳鋼改為不銹鋼提高了抗氣蝕能力(圖5),保證給水系統(tǒng)的安全運行等。

3.3 檢修方式不合理的對策

由于尾氣鼓風機K-1402A通過多個部位的排查、檢修,仍未消除運行時振動、噪聲偏大問題。最后采取對葉輪的動平衡進行測試,也是日常檢修中很少采取的檢修方式。如在2017年8月大修中,分廠將此葉輪(直徑700 mm)送至有資質(zhì)的單位進行動平衡檢測,根據(jù)檢測結(jié)果此葉輪動平衡已超標(標準值<9.8 g),去重 22.7 g,剩余不平衡量為 5.65 g(左面)/5.41 g(右面)(圖6)。安裝試運行時,噪聲消除,振動值由原來的7.1 mm/s降低至3.7 mm/s,軸承溫度降低約10℃,目前運行正常。

表2 維護周期表

表3 P-1201Ⅱ(MDEA溶液循環(huán)泵)保養(yǎng)周期及內(nèi)容

圖2 電機端及風機端新增在線測振儀

圖3 皮帶輪更換前后尺寸

圖4 皮帶輪更換后圖片

圖5 材料更換前后葉輪抗氣蝕效果對比

4 效果

通過比對2014年至2017年12月相關(guān)對策措施落實前后重要轉(zhuǎn)動設備檢修情況,見表4。從表中可以看出,重要設備的臨時檢修頻次逐年降低,特別是2016年采取RCM評估方法后,更進一步提高了預防性檢修的準確性。

5 結(jié)語

轉(zhuǎn)動設備的故障既有隨機性、也有規(guī)律性,只有通過不斷總結(jié)、不斷采用科學的方式方法、不斷提高轉(zhuǎn)動設備的管理水平,才能真正的保證轉(zhuǎn)動設備的良好運行。特別是從轉(zhuǎn)動設備的全生命周期出發(fā),把握住采購質(zhì)量關(guān)、使用過程的維護保養(yǎng)關(guān)、檢修質(zhì)量關(guān)等環(huán)節(jié),才能最大限度的延長設備使用壽命;最大程度發(fā)揮設備的使用性能;最大程度的減少設備運行成本。

圖6 動平衡檢測報告

表4 檢修頻次統(tǒng)計

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